徐剛
(華電四川寶珠寺水力發(fā)電廠,四川 廣元 628003)
某水電站采用三相同步、臥軸燈泡貫流式水輪發(fā)電機,定子鐵芯外徑為6 020 mm,其定子外徑為過流流道,即定子外徑直接和水流接觸。發(fā)電機采用密閉強迫自循環(huán)混合式通風(fēng)系統(tǒng),為一次水循環(huán)冷卻方式。發(fā)電機定子機座采用鋼板焊接結(jié)構(gòu),定子在制造廠內(nèi)疊片下線,整體運輸。定子鐵芯采用0.5 mm厚的優(yōu)質(zhì)低損耗硅鋼片疊壓而成,采用絕緣穿心螺桿緊固。發(fā)電機主要參數(shù):發(fā)電機型號,SFWG30-44/6020;額定電壓,10.5 kV;額定電流,1 968 A;額定轉(zhuǎn)速,136.4 r/min;極數(shù)(2 P),44;相數(shù),3;槽數(shù),264。
該電廠燈泡貫流式機組于2006年投產(chǎn),至今未進(jìn)行過大修。2010年10月5日,#3機組運行時報“發(fā)電機定子一點接地”后事故停機,運行人員測發(fā)電機定子絕緣為零,立即做好安全措施后進(jìn)發(fā)電機內(nèi)檢查,在上、下游側(cè)定子擋風(fēng)板處發(fā)現(xiàn)若干碎銅塊,最大銅塊為40 mm×25 mm×8 mm(長×寬×高)。在下游側(cè)定子外殼處發(fā)現(xiàn)有定子穿芯螺桿墊圈和絕緣墊塊脫落,可確認(rèn)有1根穿芯螺桿斷裂,1根定子穿芯螺桿墊圈和絕緣墊塊脫落(未發(fā)現(xiàn)螺母)。經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員研究后將機組轉(zhuǎn)入大修。
10月20日將發(fā)電機定子吊出后,工作人員對定子132根穿芯螺桿絕緣進(jìn)行了測量(數(shù)字兆歐表3 125,測量電壓500 V)。穿芯螺桿對地絕緣電阻值低于合格值25 MΩ的共計32根,其中對地絕緣電阻值為零的21根。另外,發(fā)現(xiàn)定子鐵芯穿芯螺桿損壞8根,具體情況見表1。燒熔變形的螺桿及螺母如圖1所示(只選#194及#200螺桿)。
表1 定子鐵芯穿芯螺桿損壞情況統(tǒng)計
最初以為更換損壞的穿芯螺桿就能處理好,而要更換1根穿芯螺桿就不得不取出許多根定子上層及下層線棒,因此,共取下層線棒48根,上層線棒102根。在將#194及#200螺桿的定子穿芯螺桿周圍上層及下層線棒取完后,發(fā)現(xiàn)定子鐵芯芯片因過熱而明顯變形,同時用內(nèi)窺鏡發(fā)現(xiàn)燒熔的熔化物堵塞鐵芯螺桿孔,無法清除。生產(chǎn)廠家人員到場后,判定定子鐵芯已嚴(yán)重受損,只有重新對定子鐵芯進(jìn)行疊片,隨后#3機組轉(zhuǎn)入擴修。上定子鐵芯受損圖片及內(nèi)窺圖如圖2所示,可見這2槽芯片明顯向上彎曲。
相關(guān)技術(shù)人員在對定子鐵芯處理的同時,分析了#3機組定子受損的原因,認(rèn)為主要集中在3個問題上:為什么這么多根定子穿芯螺桿的絕緣為零,為什么有8根定子穿芯螺桿的螺母及墊塊變形、斷裂而脫落,定子穿芯螺桿為什么有4根燒熔。
圖1 燒熔變形的螺桿及螺母
圖2 定子鐵芯受損圖片及內(nèi)窺圖
對這3個問題進(jìn)行梳理的同時也進(jìn)行了多項試驗,包括對定子穿芯螺桿材質(zhì)的第三方檢測,穿芯螺桿兩端絕緣墊塊材質(zhì)的分析,定子穿芯螺桿的受力分析,定子穿芯螺桿振動特性分析等。
(1)對定子穿芯螺桿和絕緣墊塊的材質(zhì)進(jìn)行檢測,均合格。在分析發(fā)電機定子工作環(huán)境時注意到:由于機組是燈泡貫流式機組,定子外殼直接和水流接觸,因此,定子內(nèi)部時有冷凝水產(chǎn)生,特別是在機組從運行熱態(tài)轉(zhuǎn)為冷態(tài)之時,情況更為明顯;運行中組合軸承的密封蓋在運行中密封性變差,組合軸承的油霧有少許擴散至發(fā)電機定子內(nèi)部。絕緣墊塊為酚醛材料,本身很易吸潮,長時間吸潮后易使絕緣墊塊的絕緣性能大幅降低,造成多根定子穿芯螺桿的絕緣為零。
對其中1根絕緣為零的穿芯螺桿更換新的絕緣墊塊后進(jìn)行測量,絕緣值立即恢復(fù)正常,完全驗證了上面分析的正確性。
(2)通過對定子穿芯螺桿進(jìn)行受力分析,確定其受力在設(shè)計范圍內(nèi)。在對電廠外接電力系統(tǒng)的詳細(xì)了解中得知:該電廠直接接入地方110 kV電網(wǎng),而地方電網(wǎng)上有鐵路機車,還有許多小工廠和農(nóng)村負(fù)荷,很多時候定子工作在不平衡負(fù)載狀態(tài)。機組錄波圖中多次出現(xiàn)較大不平衡電流記錄也證明了這一點。不平衡電流在轉(zhuǎn)子磁極表面會產(chǎn)生負(fù)序電流,而負(fù)序電流相對定子電流頻率為100 Hz,因此使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生100 Hz的振動,同時將振動傳遞給定子使其也有同頻率的振動。
在機組運行振動和定子熱脹冷縮的共同影響下,部分螺桿的螺母逐漸松動,使相應(yīng)定子穿芯螺桿慢慢變得無拉緊力。專業(yè)人員在分析穿芯振動特性時發(fā)現(xiàn),在無拉緊力的情況下,定子穿芯螺桿的固有振動頻率約為103 Hz,極易造成穿芯螺桿的共振。長期接近共振使多根定子穿芯螺桿的螺母及墊塊斷裂和脫落。
(3)在定子穿芯螺桿接近共振工況時,個別定子穿芯螺桿的絕緣被鐵芯磨破。當(dāng)1根定子穿芯螺桿有2處絕緣被磨破時,就形成接地短路,在轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)磁場下會在這兩處間產(chǎn)生較大的感生電流(可達(dá)到800A左右),這么大的短路電流使定子穿芯螺桿溫度達(dá)到1400℃而燒熔,此熱量傳遞到定子鐵芯片上,使定子鐵芯不均勻受損而變形。
原因分析清楚后,在處理定子鐵芯時針對性地采取了如下措施:
(1)在定子上頂蓋內(nèi)裝了6組共9 kW的加熱器,當(dāng)機組停機后自動投入加熱,在機組運行后停止工作,防止發(fā)電機內(nèi)產(chǎn)生冷凝水。
(2)對組合軸承的密封進(jìn)行改造,以減少運行中油霧的產(chǎn)生。
(3)定子穿芯螺桿絕緣墊塊選用比原型號高一標(biāo)號的產(chǎn)品,以提高絕緣墊塊在惡劣工作環(huán)境中的絕緣能力。
(4)定子穿芯螺桿采用新材料,以提高其機械強度。
(5)在其光桿段包浸膠玻璃絲帶,然后在外面套絕緣套管,再在最外層包1層絕緣材料,共在螺母旋緊后刷上絕緣漆,使定子穿芯螺桿的整體絕緣性能大幅提高。
(6)因定子穿芯螺桿在鐵芯孔內(nèi)部新增3層絕緣材料,其和鐵芯接觸得很緊密,使定子穿芯螺桿的固有振動頻率遠(yuǎn)離其共振頻率,也限制了定子穿芯螺桿的振幅,同時降低了定子穿芯螺桿在機組運行中對絕緣材料的磨損,有效防止了定子穿芯螺桿過熱情況的發(fā)生。
通過上述處理后,在#3機組運行中多次對發(fā)電機定子穿芯螺桿進(jìn)行監(jiān)測,到目前為止,穿芯螺桿的絕緣值都很正常,螺桿螺母也完全在最初的位置上,證明文中處理措施有效。
參考文獻(xiàn):
[1]劉云.水輪發(fā)電機故障處理與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,2002.
[2]沙錫林.貫流式水電站[M].北京:中國水利水電出版社,1999.
[3]劉國選.燈泡貫流式水輪發(fā)電機組運行與檢修[M].北京:中國水利水電出版社,2006.