姜憲珍,張紅軍
(華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273500)
華電國際鄒縣發(fā)電廠(以下簡稱鄒縣電廠)335 MW機組供熱系統(tǒng)(以下簡稱熱網(wǎng))軟化水系統(tǒng)布置在熱網(wǎng)首站內(nèi),由愛默生控制公司(上海)OVATION控制系統(tǒng)完成設(shè)備的監(jiān)控。由于工期原因,在第1個供熱季(2010—2011年)內(nèi),僅實現(xiàn)了首站內(nèi)熱網(wǎng)軟化水系統(tǒng)設(shè)備遠控及監(jiān)視,具體的補水操作仍由運行人員來完成(特別是鈉離子交換器制水還必須由化學(xué)運行人員來操作),這樣,不僅影響了整個供熱系統(tǒng)的穩(wěn)定性,還增加了運行人員的勞動強度。
鄒縣電廠供熱首站內(nèi)軟化水系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。
圖1 軟化水系統(tǒng)流程圖
熱網(wǎng)首站內(nèi)整個軟化水系統(tǒng)配置了4臺全自動鈉離子軟化器、2臺互為備用的軟化水泵、3臺熱網(wǎng)補水泵、2套鹽罐、1套軟化水箱等設(shè)備。目前軟化水泵、熱網(wǎng)補水泵、鹽罐的程控聯(lián)鎖相對簡單,已在分散控制系統(tǒng)(DCS)內(nèi)實現(xiàn),而鈉離子交換器的程控聯(lián)鎖相對復(fù)雜,實現(xiàn)起來相對困難,它是首站內(nèi)軟化水系統(tǒng)程控的重中之重。
鄒縣電廠335 MW機組供熱首站DCS采用愛默生控制系統(tǒng)(上海)有限公司的OVATION控制系統(tǒng),主要是實現(xiàn)供熱首站所轄設(shè)備的集中控制與監(jiān)視。主要設(shè)備包括:4套操作員站(2套在熱網(wǎng)首站,2套在I期集控室),1臺工程師站,2套控制柜。#1,#3鈉離子交換器設(shè)置在#1控制器內(nèi),#2,#4鈉離子交換器設(shè)置在#2控制器內(nèi),達到了控制系統(tǒng)分散風(fēng)險之目的。
熱網(wǎng)首站內(nèi)設(shè)置了4臺全自動鈉離子交換器,對一期、二期補給水處理的清水進行軟化處理,每臺全自動鈉離子軟化器出力為60 t/h,鈉離子交換器內(nèi)部裝填Na型強陽離子交換樹脂,工業(yè)水經(jīng)過Na型樹脂處理后,其中的Ca2+,Mg2+等被Na+交換下來,水中除了殘余的Ca2+,Mg2+外,陽離子幾乎全都是Na+,從而降低了水的硬度,有效地防止熱網(wǎng)循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢。全自動鈉離子交換器系統(tǒng)如圖2所示。
從圖2可以看出,鈉離子交換器的程控步序分為“投運”(或運行)“停運”“再生”“備用”4個小程控。其中鈉離子交換器的“投運”“停運”“再生”程控均可由運行人員單獨手動操作,也可由程序自動完成,“備用”程控是由程序自行判斷、自動切換完成的,具體步序如3圖所示。
軟化水箱液位出現(xiàn)低I值信號時(設(shè)定為2 m),自動檢測處于“備用”狀態(tài)的#1,#3鈉離子交換器,并啟動相應(yīng)的順控程序。當水箱液位出現(xiàn)低II值時(設(shè)定為1.9 m),自動檢測處于“備用”狀態(tài)的#2,#4交換器。當水箱液位出現(xiàn)高III值信號時(設(shè)定為4.6 m),所有鈉離子交換器“投運”程控操作失效,閉鎖投入任何1臺鈉離子交換器。
圖2 全自動鈉離子交換器系統(tǒng)圖
圖3 鈉離子交換器程控步序
水箱液位出現(xiàn)高I信號時(設(shè)定為4.0m),停運#1,#3鈉離子交換器,并使其進入“備用”程控狀態(tài);當水箱液位出現(xiàn)高II值信號時(設(shè)定為4.5 m),停運#2,#4鈉離子交換器并使其處于“備用”狀態(tài);當水箱液位出現(xiàn)高III值信號時(設(shè)定為4.6 m),所有處于投運狀態(tài)鈉離子交換器自動切換到“停運”程控操作,停止所有鈉離子交換器。
鈉離子交換器“再生”的目的是恢復(fù)鈉離子交換器的軟化功能。當“啟動再生流量累積”達到設(shè)定值時,程序會先自動啟動“停運”程控,然后再啟動“再生”程控,在“再生”程控控制下完成“反洗”“再生置換”“正洗”3個小程控。
當軟化水箱液位出現(xiàn)高III值信號時(設(shè)定為4.6 m),所有處于“投運”狀態(tài)鈉離子交換器自動切換到“停運”程控,“停運”程控完成后,系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入“備用”程控狀態(tài)?!霸偕背炭亟Y(jié)束后,設(shè)備也轉(zhuǎn)入“備用”程控狀態(tài)。當設(shè)備處于“檢修”狀態(tài)時,自動解除鈉離子交換器的“備用”程控狀態(tài)。
為了防止軟化水箱液位測量出現(xiàn)異常情況,對水箱液位異常情況進行了判斷處理:增加了軟化水箱水位聯(lián)鎖信號解除的報警功能。增加液位信號品質(zhì)變壞及變化速率保護動作,自動解除軟化水箱的水位聯(lián)鎖,并在陰極射線顯像管(CRT)上顯示報警功能。
在調(diào)試過程中,出現(xiàn)了執(zhí)行“停運”程控操作而程序不執(zhí)行的情況。其原因為“停運”程控指令一方面復(fù)位“投運”程控指令,另一方面啟動主控程序。由于分散處理單元(DPU)處理程序的時序問題,“停運”程控信號與“投運”程控信號同時存在于DEVICE SEQUENCERT程序塊的置位和復(fù)位端,所以程序不執(zhí)行。為了解決時序問題,在“停運”程控指令發(fā)出后,延時2 s再觸發(fā)主程序,避免了“投運”程控與“停運”程控之間的時序問題。停運程控情況如圖4所示。
圖4 停運程控示意圖
“再生”程控是根據(jù)進入鈉離子交換器流量累積來控制的,當“再生”程控完成后,“啟動再生流量累積”未清零,鈉離子交換器會重新進入“再生”程控,重復(fù)再生。設(shè)計了“再生”程控結(jié)束后,對“啟動再生流量累積”值自動清零,然后再將該鈉離子交換器投入“備用”程控狀態(tài)。為防止鈉離子交換器進入“再生”程控后被中斷,設(shè)計了當鈉離子交換器處于“再生”程控時,閉鎖啟動其他任何程控。
圖5 再生程控示意圖
當鈉離子交換器或附屬設(shè)備檢修時,應(yīng)解除該鈉離子交換器的“備用”程控狀態(tài),同時閉鎖鈉離子交換器進行任何操作。當鈉離子交換器的任一電動門處于掛牌(檢修)時,可自動解除鈉離子交換器的備用邏輯。應(yīng)增加設(shè)備的智能性,以減少人員的干預(yù)。
軟化水系統(tǒng)中鈉離子交換器程控的實現(xiàn),使軟化水泵、熱網(wǎng)補水泵、鈉離子交換器控制成為一個整體,實現(xiàn)了第2供熱季(2011—2012年)熱網(wǎng)全程自動制水、補水,同時熱網(wǎng)制水補水也由專人值班變成了無人值守。鄒縣電廠熱電聯(lián)產(chǎn)項目的實施,對機組節(jié)能優(yōu)化,有效降低煤耗等重要經(jīng)濟技術(shù)指標起到積極的促進作用,拓展了335 MW機組的生存空間,供熱首站軟化水系統(tǒng)全程自動制水,不僅提高了設(shè)備的自動化水平,而且能夠較好地實現(xiàn)節(jié)能降耗的目標。
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