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        瓶閥檢驗(yàn)確認(rèn)氣瓶爆炸事故原因

        2014-09-04 07:38:30邱兆蓉劉獻(xiàn)游四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院
        中國特種設(shè)備安全 2014年3期
        關(guān)鍵詞:瓶體附著物凹坑

        邱兆蓉 劉獻(xiàn)游 四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院

        瓶閥檢驗(yàn)確認(rèn)氣瓶爆炸事故原因

        邱兆蓉 劉獻(xiàn)游 四川省特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院

        在一起無縫氣瓶爆炸事故鑒定檢驗(yàn)中,由于缺乏直接證據(jù)和存在其它特殊情況,對(duì)確定其爆炸性質(zhì)產(chǎn)生了困難。針對(duì)這一情況筆者增加了爆炸氣瓶瓶閥的拆解檢驗(yàn)和對(duì)同批充裝未爆炸氣瓶瓶閥拆解檢驗(yàn),通過對(duì)比分析找到了證據(jù),得出了結(jié)論意見。同時(shí),對(duì)今后防止類似事故發(fā)生及開展鑒定檢驗(yàn)工作有一些參考和借鑒的作用。

        1 事故情況

        某年8月,四川省發(fā)生一起無縫氣瓶爆炸事故,造成2人死亡和2人受傷。氣瓶運(yùn)輸車輛和附近工棚等受損,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)100多萬元。事發(fā)后有關(guān)部門委托筆者單位對(duì)爆炸后的殘瓶進(jìn)行鑒定檢驗(yàn),并對(duì)爆炸原因進(jìn)行分析。

        當(dāng)天共28只氣瓶在充裝站充裝氧氣后裝上運(yùn)輸車,在烈日曝曬下(室外氣溫高達(dá)40℃以上)經(jīng)約2h運(yùn)輸后,中午時(shí)分到達(dá)使用現(xiàn)場即刻卸車。在第10只氣瓶的卸車過程中,氣瓶發(fā)生爆炸。造成2名卸車人員當(dāng)場身亡,2名人員受傷?,F(xiàn)場目擊者證實(shí),氣瓶卸車采用圖1所示的方式。

        圖1 氣瓶卸車方式示意圖

        事故發(fā)生后,相關(guān)部門封存了該批氣瓶,并經(jīng)過檢查確認(rèn)該批氣瓶實(shí)際充裝壓力為13MPa。同時(shí),對(duì)該批瓶內(nèi)氣體進(jìn)行抽樣分析,分析結(jié)果為:氧95.3%(體積比),氮1.5%,二氧化碳1.0%,未檢出可燃?xì)怏w。

        一般所知的氧氣瓶爆炸事故絕大多數(shù)都是因粘染油脂,在充裝或使用過程中發(fā)生化學(xué)爆炸。但這起事故卻發(fā)生在卸車過程中,或許發(fā)生的并不是化學(xué)爆炸。發(fā)生化學(xué)爆炸都會(huì)留有燃燒痕跡和產(chǎn)物,通過檢測(cè)比較容易識(shí)別和判斷,但前期調(diào)查處理人員在開展

        初步取證工作后,為清理現(xiàn)場和爆炸殘瓶,曾使用大量的水進(jìn)行沖洗和擦洗,即使有燃燒痕跡或產(chǎn)物可能已被清洗掉了,致使確定化學(xué)爆炸的直接證據(jù)被消除或難以獲取。缺乏直接證據(jù)就需查找其他證據(jù),是這起事故的又一特殊情況。

        2 鑒定檢驗(yàn)情況

        1)經(jīng)過查閱制造廠提供的出廠技術(shù)資料,并核對(duì)殘瓶鋼印標(biāo)識(shí),確定該爆炸氣瓶的基本信息為:制造標(biāo)準(zhǔn)GB5099《鋼質(zhì)無縫氣瓶》,出廠時(shí)間6個(gè)月,氣瓶型號(hào)WMA219-40-15,氣瓶參數(shù)TP22.5、WP15、V40.4、S5.7、DN219,氣瓶材質(zhì)34Mn2V,充裝介質(zhì)CO2(鋼印和質(zhì)證書),瓶閥型號(hào)QF-2型瓶閥、WP15。

        2)對(duì)殘瓶進(jìn)行宏觀檢驗(yàn),包括外觀檢查、鋼印標(biāo)記檢查、斷口宏觀檢查和瓶閥外觀檢查。

        (1)宏觀檢驗(yàn)。經(jīng)外觀檢查,該殘瓶瓶體外表面存在鋁白色和淡酞藍(lán)色兩種漆色,且為鋁白色覆蓋淡酞藍(lán)色,內(nèi)表面未發(fā)現(xiàn)明顯的燃燒積碳痕跡;在距瓶底約500mm的瓶體內(nèi)表面處,有一長軸方向平行于瓶體軸線的橢圓形凹坑,大小約為150×100mm;該凹坑中間部位開裂,軸向貫穿整個(gè)凹坑(見圖2)從破口處可見凹坑部位瓶體嚴(yán)重減薄,凹坑中間開裂部位為最薄處;氣瓶因爆炸開裂及碰撞整體嚴(yán)重扭曲變形(見圖3);沿破口檢查,各部位未見明顯的局部塑性變形(即無通常超壓爆破起爆點(diǎn)周圍存在向外鼓出的特征),僅在凹坑最薄部位有少量的內(nèi)凹變形;測(cè)量殘瓶三個(gè)斷面(包括凹坑部位)的瓶體周長均約為680mm左右(換算成外徑約為216.6mm)左右,與正常氣瓶比較無明顯異常,表明該氣瓶爆炸前后瓶體未產(chǎn)生明顯的整體或局部塑性變形。

        圖2 殘瓶瓶體凹坑

        圖3 瓶體扭曲變形

        (2)檢查殘瓶鋼印標(biāo)記,制造廠鋼印標(biāo)識(shí)、充裝站鋼印標(biāo)識(shí)、首次充裝日期和充裝站氣瓶自編號(hào)鋼印齊全、完整。

        (3)對(duì)斷口進(jìn)行宏觀檢查,瓶體的斷口大多呈帶45°剪切唇的韌性斷裂形貌,僅在少數(shù)部位(如瓶肩和凹坑部位的最薄處)有部分?jǐn)嗫诔?0°形貌,各斷口對(duì)應(yīng)部位的痕跡相吻合,未見有缺失及碎片。

        殺蟲劑:教師在課前通過網(wǎng)上購置樂果殺蟲劑。該殺蟲劑是內(nèi)吸性有機(jī)磷殺蟲、殺螨劑,殺蟲范圍廣,對(duì)害蟲和螨類有強(qiáng)烈的觸殺和一定的胃毒作用,在昆蟲體內(nèi)能氧化成活性更高的氧樂果。其作用機(jī)制是抑制昆蟲體內(nèi)的乙酰膽堿脂酶,阻礙神經(jīng)傳導(dǎo)而導(dǎo)致死亡,可防治多種作物上的刺吸式口器害蟲,潛葉性害蟲及某些蚧類有良好的防治效果。

        (4)對(duì)殘瓶瓶閥進(jìn)行外觀檢查,閥體未見嚴(yán)重?fù)p傷,閥桿、出氣口發(fā)生變形和損傷,未見閥體安全帽及爆破片,其連接螺紋有損傷;卸下瓶閥檢查,進(jìn)氣口端面及進(jìn)氣孔內(nèi)壁有一層黑色附著物,類似燃燒后的余灰狀物質(zhì)(見圖4)。

        3)對(duì)殘瓶瓶體進(jìn)行壁厚測(cè)定,測(cè)量部位按網(wǎng)格畫線共72點(diǎn),實(shí)測(cè)壁厚值為6.0~8.0mm;對(duì)凹坑部位壁厚進(jìn)行重點(diǎn)測(cè)定,開裂處實(shí)測(cè)最小壁厚約為2mm。

        4)從殘瓶瓶體上取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析、力學(xué)性能檢測(cè),并從瓶體部位及凹坑部位分別取樣進(jìn)行金相組織檢測(cè)。

        圖4 余灰狀物質(zhì)

        檢測(cè)結(jié)果:瓶體材料化學(xué)成分符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,力學(xué)性能基本符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,金相組織符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,凹坑部位脫碳層深度與瓶體部位基本相同,表明凹坑熱處理前就存在。

        5)爆炸前凹坑部位的一次應(yīng)力計(jì)算

        σ=P(Do-Sa)/2Sa

        P=13MPa(充裝壓力,經(jīng)日曬卸車時(shí)的實(shí)際壓力可能高于此壓力)

        Do=680/π=216.6mm(取外徑實(shí)測(cè)值)

        Sa=2mm(取爆破后實(shí)測(cè)最小值)

        計(jì)算值:σ=697 N/mm2

        將計(jì)算值與殘瓶瓶體材料力學(xué)性能實(shí)測(cè)值比較,氣瓶爆炸前凹坑部位的一次應(yīng)力已接近抗拉強(qiáng)度值。

        6)對(duì)殘瓶瓶閥上的黑色附著物,因數(shù)量較少未能進(jìn)行檢測(cè)分析,無法直接確認(rèn)是否屬燃燒產(chǎn)物。

        針對(duì)這一情況,筆者決定增加在同批封存的氣瓶中,抽取批號(hào)相同、首次充裝日期相同、使用狀況相同、自編號(hào)接近的氣瓶,將其瓶閥作為對(duì)比瓶閥,與殘瓶瓶閥一同進(jìn)行拆解檢驗(yàn)和對(duì)比分析,以判斷黑色附著物是否為爆炸所形成。

        將殘瓶瓶閥解體后,閥體內(nèi)閥座周圍可見有機(jī)物被高溫熔融后的冷卻物質(zhì)(見圖5);閥芯上未見聚四氟乙烯密封元件,其外圓上有三處“V”形裂口和一處“U”形缺口,未見缺口殘片,安裝密封元件的部位也可見相同的有機(jī)物被高溫熔融后的冷卻物質(zhì);連接板及壓帽未見明顯異常。

        卸下對(duì)比瓶閥后,可見進(jìn)氣口端面及進(jìn)氣孔內(nèi)壁附著物呈鐵銹紅色(見圖6),而殘瓶瓶閥附著物為黑色。將瓶閥解體后,其內(nèi)部及各零件表面顏色正常,均無黑色附著物,閥體內(nèi)閥座、閥芯和聚四氟乙烯密封元件完好。將對(duì)比瓶閥與殘瓶瓶閥進(jìn)行比較,兩者無論外觀還是內(nèi)部都存在明顯的差異,證實(shí)殘瓶瓶閥上的黑色附著物是爆炸時(shí)所形成的,且殘瓶瓶閥內(nèi)部元件因爆炸而損壞。

        圖5 群體閥座內(nèi)冷卻物質(zhì)

        圖6 進(jìn)氣口內(nèi)壁附著物

        3 鑒定檢驗(yàn)分析及結(jié)論

        1)氣瓶爆炸的性質(zhì)分為物理性爆炸和化學(xué)性爆炸,兩者產(chǎn)生的原因有著本質(zhì)的區(qū)別,爆炸后的形貌特征和遺留產(chǎn)物也是各不相同的。一般是首先通過分析形貌特征和遺留產(chǎn)物來確定爆炸的性質(zhì),再根據(jù)爆炸性質(zhì)查找產(chǎn)生的原因。由于本案存在的特殊情況,在瓶閥的拆解檢驗(yàn)和對(duì)比分析前,雖經(jīng)過檢驗(yàn),但諸多因素的不確定性,仍難以確定爆炸的性質(zhì)。這些不確定的因素有:

        從殘瓶開裂和扭曲變形的嚴(yán)重程度,以及無明顯整體和局部塑性變形的情況判斷,爆炸能量較大,在瓶體尚未發(fā)生塑性變形前,氣瓶瞬間即被炸裂,但并未產(chǎn)生碎塊。同時(shí),殘瓶內(nèi)表面未見燃燒積碳痕跡,瓶閥上的黑色附著物雖能夠確定是爆炸形成的,但未能確認(rèn)是燃燒產(chǎn)物,缺乏化學(xué)性爆炸的直接證據(jù)。所以,只能結(jié)合氣瓶標(biāo)識(shí)盛裝介質(zhì)為二氧化碳,而瓶內(nèi)氣體分析為氧氣的情況進(jìn)行分析,疑為化學(xué)性爆炸的可能性較大。

        同時(shí),在瓶體內(nèi)表面發(fā)現(xiàn)的凹坑已使壁厚嚴(yán)重減薄,對(duì)瓶體局部強(qiáng)度的削弱也是顯而易見的,破口正好從最薄處貫穿整個(gè)凹坑就是證明,加上存在高溫運(yùn)輸和野蠻裝卸的情況,不能完全排除物理性爆炸的可能性。

        2)經(jīng)過審查氣瓶出廠技術(shù)資料,并對(duì)爆炸殘瓶進(jìn)行宏觀檢驗(yàn)、壁厚測(cè)定、化學(xué)成分分析、力學(xué)性能檢測(cè)、金相組織檢查和應(yīng)力計(jì)算后,能夠確認(rèn)氣瓶的材料基本符合GB5099《鋼質(zhì)無縫氣瓶》的規(guī)定;內(nèi)表面的凹坑屬制造時(shí)留下的缺陷,雖然會(huì)削弱瓶體局部強(qiáng)度,但經(jīng)過制造廠的耐壓試驗(yàn)和充裝單位以前的充裝,該部位并未產(chǎn)生明顯向外鼓出的局部塑性變形,可排除因鋼瓶自身強(qiáng)度不夠而引起爆炸(物理性爆炸)的可能性;同時(shí),經(jīng)過查對(duì)充裝記錄和檢查同批充裝其它氣瓶的壓力,也排除了充裝壓力過高,在高溫運(yùn)輸后引起超壓爆炸(物理性爆炸)的可能性。此外,凹坑部位的少量內(nèi)凹變形可能由卸車時(shí)的碰撞或爆炸后的碰撞引起,所以,該局部高應(yīng)力部位在卸車時(shí)遭碰撞而引起物理性爆炸的可能性還不能排除。

        3)鑒于存在不確定的因素,故增加殘瓶瓶閥與同批充裝未爆炸氣瓶瓶閥的拆解檢驗(yàn)和對(duì)比分析,以幫助確定爆炸的性質(zhì)。事實(shí)證明增加的這項(xiàng)檢驗(yàn)和對(duì)比分析,成為了確定爆炸性質(zhì)的關(guān)鍵點(diǎn)。

        瓶閥拆解檢驗(yàn)與對(duì)比分析的結(jié)果,不僅證實(shí)了殘瓶瓶閥上黑色附著物是爆炸形成的,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)閥芯和閥座上存在有機(jī)物熔融的殘留物,以及閥芯被炸裂的現(xiàn)象。而在對(duì)比瓶瓶閥上未見相同的現(xiàn)象。進(jìn)一步分析這些現(xiàn)象的成因,可以做出以下兩點(diǎn)判斷:

        (1)閥芯和閥座上存在有機(jī)物熔融的殘留物,表明氣瓶發(fā)生爆炸時(shí)伴有高溫產(chǎn)生,是高溫熔化閥芯上聚四氟乙烯密封元件后形成的。因?yàn)?,聚四氟乙烯的熔點(diǎn)為327℃,超過該溫度才會(huì)發(fā)生熔化,出現(xiàn)高溫是燃燒(化學(xué)反應(yīng))的結(jié)果,即具有典型的化學(xué)性爆炸特征。而物理性爆炸不會(huì)伴有高溫產(chǎn)生,不會(huì)造成聚四氟乙烯密封元件熔化。

        (2)在該充裝壓力(包括日曬升壓)的情況下,即使由于氣瓶局部高應(yīng)力部位在卸車時(shí)遭碰撞引起物理性爆炸,也不會(huì)導(dǎo)致閥芯被炸裂。因?yàn)?,瓶閥經(jīng)受的耐壓試驗(yàn)壓力(24MPa)遠(yuǎn)在此壓力之上,都沒有造成瓶閥零件的損壞。所以,閥芯被炸裂只能是能量更大的爆炸即化學(xué)性爆炸所致。

        至此,所有物理性爆炸的可能性均被排除,爆炸性質(zhì)最終被確定為化學(xué)性爆炸。

        4)確定了爆炸性質(zhì)后,再結(jié)合該批氣瓶最初是按鋼印標(biāo)識(shí)充裝過二氧化碳?xì)怏w,后改為充裝氧氣等事故調(diào)查了解的情況進(jìn)行分析,最終得出產(chǎn)生爆炸的原因是:已充裝過不禁油的二氧化碳?xì)怏w的氣瓶,被違規(guī)改裝使用,進(jìn)行氧氣充裝,加上野蠻卸車致使氣瓶受到強(qiáng)烈撞擊,從而引發(fā)化學(xué)性爆炸。

        4 結(jié)束語

        通過上述鑒定檢驗(yàn)的介紹,可以看到瓶閥的檢驗(yàn)在這起無縫氣瓶爆炸事故調(diào)查中,對(duì)確定爆炸性質(zhì)所起到的至關(guān)重要的作用,特別是存在其他不確定因素的情況下,增加對(duì)同批充裝未爆炸氣瓶瓶閥拆解檢驗(yàn)的對(duì)比分析后,不確定的因素得到合理解釋,并且取得了確定爆炸性質(zhì)的關(guān)鍵性證據(jù),使鑒定檢驗(yàn)工作得以順利完成。對(duì)今后防止類似事故發(fā)生及開展類似工作有一定的參考和借鑒作用。

        2013-10-23)

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