殳 宏 浙江省特種設(shè)備檢驗研究院
朱聯(lián)華 嘉興市特種設(shè)備檢測院
無縫氣瓶水壓試驗時瓶體開裂的案例分析
殳 宏 浙江省特種設(shè)備檢驗研究院
朱聯(lián)華 嘉興市特種設(shè)備檢測院
將開裂的R483188氣瓶從肩部與筒體過渡位置鋸開,然后進行內(nèi)外表面檢查,泄漏點的宏觀情況如圖1所示:
圖1 R483188內(nèi)表面泄漏點放大圖
由圖1可以看出,在肩部弧形部內(nèi)表面有一條長約15mm凸出的金屬。
在瓶體上取化學成分分析試樣,對材料化學成分進行分析,瓶體基本材料的化學成份滿足圖樣和ISO11439標準要求。
在瓶體上截取力學性能試樣,對材料進行性能試驗,瓶體的力學性能滿足圖樣和ISO11439標準要求。
將瓶體的裂紋部位截取下來,作成小試樣,見圖2所示,進行宏觀形貌檢查、電鏡(化學成份)、金相檢驗和非金屬夾雜物等試驗與分析。
圖2 R483188帶裂紋小試樣(外表面)
3.1 宏觀形貌檢查
開裂樣品的宏觀形貌見圖3~圖5。由宏觀形貌觀察可見,開裂部位斷口不規(guī)則,在中間部位可發(fā)現(xiàn)明顯的折迭、掉塊和起層情況。
圖3 斷面形貌
圖4 側(cè)面局部1
圖5 側(cè)面局部2
3.2 電鏡分析
對帶裂紋的小試樣進行電鏡(化學成份)分析,發(fā)現(xiàn)氣瓶外表面裂紋附近含有銅,其含量嚴重超過材料規(guī)定的含量(正常情況下,材料中含Cu<0.04%),見表1。
表1 試驗與分析結(jié)果
3.3 金相分析
首先對該試樣正常部位的非金屬夾雜和組織狀態(tài)進行了檢驗,結(jié)果見表2,組織形貌見圖6??梢姡2课环墙饘賷A雜A、B、C、D評級均不超過0.5級,金相組織心部和外壁為馬氏體,內(nèi)壁為鐵素體+微量珠光體。
正常部位檢驗結(jié)果表明鋼的內(nèi)部質(zhì)量良好,氣瓶是經(jīng)過淬火處理后的,但瓶壁未淬透,內(nèi)壁表面存在脫碳現(xiàn)象。
表2 正常部位金相組織檢驗
圖6 正常部位金相組織形貌
對正常部位的非金屬夾雜和組織狀態(tài)進行檢驗后,再對斷裂部位進行觀察,發(fā)現(xiàn)存在三種典型裂紋缺陷,如圖7a所示,有單一和復合裂紋形式,且在裂紋周圍存在明顯的氧化質(zhì)點,見圖7b和7c。表明該開裂部位在加熱過程中已經(jīng)形成氧化通道,這與原料的原始缺陷有關(guān)。
圖7 斷裂部位裂紋形貌
通過對帶裂紋的小試樣進行金相分析,金相組織為回火索氏體,組織正常。兩個試樣裂紋附近都存在脫碳層,說明裂紋是在熱處理之前就產(chǎn)生了。并且,R483188瓶體裂紋上還可以看到銅。結(jié)果見上表3。
表3 試驗與分析結(jié)果
從上面分析的結(jié)果可以看出,泄漏氣瓶的材料、力學性能、金相組織以及材料的非金屬夾雜物等,都沒有問題,符合圖樣和ISO11439標準要求。但最關(guān)鍵的問題是裂紋部位含有嚴重超標銅,這是氣瓶肩部發(fā)生泄漏的根本原因,具體分析如下:
在氣瓶拔伸工序,其中一個模具是使用錫青銅制造的,在使用過程中,如果銅模具質(zhì)量不好會產(chǎn)生磨損脫落,當瓶坯拔伸通過時,脫落的銅粉或銅塊會落到瓶坯的上部,并被碾壓到瓶坯的表面。在收口加熱時,由于加熱溫度在1130℃~1150℃,由于銅的熔點低,銅熔化后滲入到肩部金屬材料中,造成金屬局部開裂(銅脆)。由于收口模板的擠壓,開裂部位內(nèi)表面金屬受擠壓向內(nèi)呈凸出形態(tài),外表面金屬經(jīng)補充后仍然呈平整形態(tài)。
經(jīng)調(diào)查核實,在該批氣瓶制造期間使用的一個銅模具存在嚴重的磨損現(xiàn)象,該銅模具可能對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響,由于開裂發(fā)生在氣瓶厚度較厚的肩部,加上氣瓶背面檢驗人員難以觀看。因此,因此氣瓶外觀檢驗時不容易被發(fā)現(xiàn),導致試壓時發(fā)生泄漏。
通過對編號為R483188的氣瓶水壓試驗時發(fā)生瓶體開裂的案例分析,筆者根據(jù)試驗結(jié)果和分析提出了引起開裂的具體原因,并提出以下整改措施:
1)要求公司認真檢查所使用的氣瓶制造模具,并采用另外材料制成的模具逐步更換了生產(chǎn)線上的銅模具,從根本上保證這種情況不會再次發(fā)生。
2)明確相關(guān)崗位檢驗人員責任,加強瓶坯外觀質(zhì)量和氣瓶肩部外觀質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)異常及時進行處理。
3)對生產(chǎn)線各崗位操作人員和檢驗人員,而尤其是瓶坯檢驗、收口、水壓試驗等關(guān)鍵崗位的人員進行培訓和教育,并加強管理。
2013-10-10)