蔣 敏
(四川革什扎水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司, 四川 丹巴 626300)
某水電站一水輪發(fā)電機(jī)組在調(diào)試階段停機(jī)過(guò)程中,投入電氣制動(dòng)數(shù)秒后投入了機(jī)械制動(dòng),高轉(zhuǎn)速加閘造成閘塊磨損約4 mm。事后分析查找原因,發(fā)現(xiàn)齒盤(pán)測(cè)速信號(hào)之前已經(jīng)為零,在電氣制動(dòng)投入后殘壓測(cè)速信號(hào)消失,導(dǎo)致機(jī)械加閘轉(zhuǎn)速信號(hào)接點(diǎn)誤動(dòng)作,監(jiān)控誤開(kāi)出加閘。筆者針對(duì)此事件進(jìn)行分析,提出了以下幾點(diǎn)防范措施。
某水電站采用電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)相結(jié)合的方式,正常停機(jī)時(shí)在80%ne(額定轉(zhuǎn)速)投入電制動(dòng),至10%ne時(shí)投入機(jī)械制動(dòng);故障情況下(滅磁開(kāi)關(guān)跳閘)不投入電制動(dòng),在20%ne時(shí)直接投入機(jī)械制動(dòng)。
該電站采用單套齒盤(pán)和殘壓測(cè)速裝置,正常情況下以齒盤(pán)測(cè)速為主,齒盤(pán)信號(hào)故障則切換至殘壓測(cè)速。測(cè)速裝置輸出開(kāi)關(guān)量接點(diǎn)分別送監(jiān)控、勵(lì)磁等系統(tǒng),作用于報(bào)警、投電制動(dòng)、加閘和起勵(lì)等操作。
因現(xiàn)場(chǎng)測(cè)速齒盤(pán)齒數(shù)過(guò)多(44個(gè)),齒盤(pán)測(cè)速脈沖信號(hào)周期達(dá)到4.54 ms,已經(jīng)超過(guò)了調(diào)速器PLC高速計(jì)數(shù)模塊的最小分辨率(5 ms)。為滿(mǎn)足調(diào)速器和測(cè)速裝置同時(shí)使用齒盤(pán)測(cè)速,將齒盤(pán)重新加工為22個(gè)齒后回裝,之后執(zhí)行“空轉(zhuǎn)-停機(jī)流程”時(shí),投入電氣制動(dòng)數(shù)秒后,調(diào)試人員發(fā)現(xiàn)有閘塊磨損的氣味。檢查發(fā)現(xiàn)機(jī)械加閘已經(jīng)頂起,調(diào)試人員立即手動(dòng)排氣復(fù)歸閘塊,但仍造成閘塊部分磨損。
高轉(zhuǎn)速加閘事件發(fā)生后,調(diào)取監(jiān)控報(bào)文(表1)了解情況。
表1 高轉(zhuǎn)速加閘監(jiān)控報(bào)文表
由表1可見(jiàn),1F機(jī)組在停機(jī)過(guò)程中,在機(jī)組出口短路刀閘合閘數(shù)秒后,轉(zhuǎn)速信號(hào)由80%ne降至10%ne。而實(shí)際正常投入電制動(dòng)后,機(jī)組轉(zhuǎn)速需約幾百秒才可能降至10%ne。因此,可以判斷測(cè)速裝置報(bào)出的機(jī)械加閘轉(zhuǎn)速信號(hào)點(diǎn)屬于誤報(bào)。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),齒盤(pán)回裝后,測(cè)速裝置的齒盤(pán)測(cè)速信號(hào)異常,測(cè)速裝置僅殘壓測(cè)速能正常工作。在監(jiān)控系統(tǒng)投入電氣制動(dòng)、機(jī)組出口短路刀閘合閘后,殘壓信號(hào)亦消失,導(dǎo)致測(cè)速裝置測(cè)得轉(zhuǎn)速為0,機(jī)械加閘轉(zhuǎn)速條件滿(mǎn)足,監(jiān)控系統(tǒng)開(kāi)出動(dòng)作機(jī)械加閘電磁閥。
分析監(jiān)控系統(tǒng)“空轉(zhuǎn)至停機(jī)流程”發(fā)現(xiàn),其在收到“投入電氣制動(dòng)”轉(zhuǎn)速接點(diǎn)后,先向機(jī)組保護(hù)發(fā)“閉鎖差動(dòng)保護(hù)”命令,再投入機(jī)組出口短路刀閘,之后向勵(lì)磁系統(tǒng)發(fā)“投電氣制動(dòng)”命令。在勵(lì)磁系統(tǒng)跳開(kāi)陽(yáng)極刀閘、合上制動(dòng)變高壓側(cè)開(kāi)關(guān)后,電氣制動(dòng)正式發(fā)揮制動(dòng)作用。但監(jiān)控程序在電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)兩步之間沒(méi)有設(shè)置硬性等待時(shí)間條件,僅靠轉(zhuǎn)速信號(hào)條件滿(mǎn)足即從電氣制動(dòng)進(jìn)入機(jī)械制動(dòng),因此測(cè)速裝置信號(hào)接點(diǎn)誤動(dòng)造成了此次誤加閘。
測(cè)速裝置是此次高轉(zhuǎn)速加閘事件的關(guān)鍵,若單套齒盤(pán)測(cè)速信號(hào)消失的報(bào)警信號(hào)能進(jìn)入監(jiān)控系統(tǒng)流程,又或還有一套轉(zhuǎn)速裝置能正常工作,均能避免此次事件的發(fā)生。因此,擬增設(shè)一套測(cè)速裝置,所增設(shè)的測(cè)速裝置采用與已有的測(cè)速裝置不同的齒盤(pán)和殘壓信號(hào)。兩套測(cè)速裝置的開(kāi)關(guān)接點(diǎn)80%ne、20%ne、10%ne均串聯(lián)動(dòng)作于監(jiān)控系統(tǒng),115%ne、130%ne均并聯(lián)動(dòng)作于監(jiān)控系統(tǒng)(圖1)。
在監(jiān)控系統(tǒng)“空轉(zhuǎn)至停機(jī)流程”中設(shè)置轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè),若在投入電氣制動(dòng)之后10 s內(nèi)收到“投機(jī)械制動(dòng)”接點(diǎn),則判為測(cè)速裝置故障。投入電氣制動(dòng)之后必須等待800 s,在收到“投機(jī)械制動(dòng)”接點(diǎn)后方才投入機(jī)械加閘。
圖1 測(cè)速裝置轉(zhuǎn)速接點(diǎn)邏輯圖
在機(jī)組調(diào)試階段第一次有水試驗(yàn)時(shí),機(jī)組加閘和反充必須手動(dòng)完成。先將加閘和反充氣源關(guān)掉,待檢查電磁閥動(dòng)作正常后再投入使用。
對(duì)于同時(shí)采用電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)的水輪發(fā)電機(jī)組,若只有一套測(cè)速裝置,在齒盤(pán)信號(hào)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)很容易造成高轉(zhuǎn)速加閘。通過(guò)增設(shè)轉(zhuǎn)速裝置和優(yōu)化監(jiān)控程序,能夠很好地避免這一隱患。特別是監(jiān)控程序中電氣制動(dòng)和機(jī)械制動(dòng)兩個(gè)步驟間的強(qiáng)行等待時(shí)間,可以為同類(lèi)機(jī)組提供有益的借鑒。