許海濤,李少剛
(1.華北科技學院,北京 東燕郊 101601;2.煤炭科學技術研究院有限公司安全分院,北京 100013;3.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室(煤炭科學研究總院),北京 100013)
該礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市境內(nèi),井田位于東勝煤田,其構造形態(tài)與區(qū)域含煤地層構造形態(tài)一致,總體為一向南西傾斜的單斜構造,地層產(chǎn)狀平緩,井田內(nèi)未發(fā)現(xiàn)斷層,但在個別地段,煤層底板等高線起伏較大,起伏角一般小于2°,區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)斷裂及緊密褶皺。
07工作面為該礦第七個工作面,布置在礦井一水平2-2煤層中,煤層傾角為0~5°。該煤層結構較簡單,含1~2層夾矸,煤層頂板為細粒砂巖及砂質(zhì)泥巖,底板多為泥巖。
該工作面選用ZY11000/28/63D型支撐掩護式支架,在工作面112架支架中選取6架,分3個測區(qū)布置,測區(qū)及支架編號分別為:上部測區(qū)(37#、46#架)、中部測區(qū)(64#、73#架)和下部測區(qū)(91#、100#架)。分析工作面的各種礦壓顯現(xiàn)特征,并參照相關礦壓理論,確定工作面周期來壓步距和來壓強度,掌握工作面推進過程中的支架工作阻力頻率、左右柱平衡性及初撐力、末阻力分布特征等。
支架日常工作阻力的大小可以用工作阻力頻率分布來表示。工作阻力頻率分布圖是由支架的工作阻力在不同區(qū)間的百分比來確定,具體方法是按照額定工作阻力的20%,劃分5個區(qū)間,分別統(tǒng)計支架工作阻力在各區(qū)間所占的百分比。
理想的支架工作阻力頻率分布圖應是正態(tài)分布。處于低阻力和高阻力所占整個區(qū)間很少比例,中間部分所占比例較大。若低阻力所占比例較大,支架對頂板支撐作用不明顯,頂板整體下沉,工作面采高降低,容易出現(xiàn)支架被壓死現(xiàn)象;若高阻力所占比例較大,說明支架選型不合理,液壓支架長期在超負荷狀態(tài)工作,存在安全隱患。
根據(jù)支架阻力連續(xù)記錄儀記錄的數(shù)據(jù),繪制出支架工作阻力與支架平均工作阻力頻率分布直方圖,如圖1所示:
圖1 各支架工作阻力頻率分布直方圖
分析圖1中的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)各支架工作阻力分布具有相同特征,阻力頻率差別不大,支架在正常阻力區(qū)間所占的比例達到了61.27%,低阻力區(qū)和高阻力區(qū)的比例分別為33.16%和5.58%,而高于支架額定工作阻力(11000 kN)的比例僅占0.53%,支架日常工作阻力基本呈正態(tài)分布,說明支架受力狀態(tài)較為理想,富余系數(shù)較大,能夠滿足工作面頂板來壓時的控頂要求。
222203工作面采用的液壓支架額定工作阻力為11000kN,每根立柱的額定工作阻力為5500kN。每個記錄儀有兩個通道,分別監(jiān)測支架的左柱(P1)和右柱(P2),為了充分說明支架立柱受力情況,現(xiàn)對三次觀測期間各架左右立柱的平均工作阻力進行了統(tǒng)計分析。
從圖2的變化趨勢及表1的數(shù)據(jù)可以看出,222203工作面各支架左、右柱工作阻力基本平衡,可見采場頂板壓力合力作用點位于兩柱之間,從這一點可說明工作面支架能夠適應頂板運動規(guī)律,“支架—圍巖”關系處于較好的狀態(tài)。
從各支柱工作阻力與額定工作阻力的比例可以看出,左、右柱的平均工作阻力分別占各自額定工作阻力的51.24%和48.08%,可見支架選型基本合理,富余系數(shù)較大,能夠滿足工作面頂板運動的需要。
多數(shù)支架的左柱受力情況普遍略大于右柱,分析原因與工作面傾角有關。個別支架,如46#支架左立柱明顯大于右立柱,出現(xiàn)明顯的偏載現(xiàn)象,兩者的平均工作阻力比值為140.9%,認為有以下幾個原因:
(1)立柱管理不力,液壓系統(tǒng)中的閥組等部位存在漏液、竄液現(xiàn)象,建議礦方對46#支架右柱進行檢修;
(2)支架傾角可能偏大,礦方在后續(xù)的開采過程時應到現(xiàn)場觀察支架所處位置有無明顯傾斜。
圖2 各支架左、右柱平均工作阻力分布圖
表1 支架左、右柱平均工作阻力統(tǒng)計表
觀測期間各測區(qū)支架每日初撐力、末阻力平均值其變化規(guī)律曲線見圖3。
各支架初撐比(支架實際初撐力與額定工作阻力比值)在0.41~0.44之間,分布較為平均,但支架的初撐力都沒有達到預設初撐力的要求,會降低支架的支護效果,存在較大安全隱患。
各支架循環(huán)末阻力與額定工作阻力比值在0.53~0.57之間,說明支架富余系數(shù)較大,能夠適應工作面支護要求。
通過對比分析三次現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù),07工作面在回采期間初撐力嚴重不足,無法達到作業(yè)規(guī)程的要求。分析初撐力偏小的原因主要有[3~7]:
1)泵站壓力不夠
目前綜采工作面乳化液泵站,其額定壓力為31.5 MPa。在實際生產(chǎn)過程中,為了防止管路破裂,便于工作面支架液壓系統(tǒng)的管理和維護,綜采隊調(diào)定泵壓往往小于31.5 MPa,一般在27~30 MPa,即使供液系統(tǒng)的壓力損失為零,液壓支架的初撐力也達不到設計規(guī)定。
2)管路損失大
根據(jù)現(xiàn)場觀測,供液系統(tǒng)的壓力損失主要有兩個方面:
一是液壓系統(tǒng)普遍存在跑、冒、漏、滴或者串漏液現(xiàn)象,主要是由于工作面支架檢修質(zhì)量差,支架立柱、安全閥維護不到位,失效數(shù)量多;
二是移動式乳化液泵站至工作面的距離約為100m~200 m,供液距離長,沿程壓力損失大,再加上各種閥件和管接頭的局部壓力損失和回液阻力,甚至是系統(tǒng)的泄漏和膠管的彈性變形對壓力能的吸收等因素影響,即使泵站壓力達到額定值,到達支架立柱下腔的液體壓力也不能保證初撐力要求。
3)供液時間短
為了適應高產(chǎn)高效工作面的要求,必須加快支護速度,這就使得支架的升柱時間短,升柱工作完成后缺少足夠的時間來給支護打壓,尚未達到初撐力要求就停止供液。
圖3 初期觀測期間各支架初撐力、末阻力變化曲線
4)人為因素
支架工升柱操作存在問題,根據(jù)現(xiàn)場觀察,某些支架工在升柱時,可能因為后柱操作片閥靠近下面,嫌麻煩或者認識不夠,認為支架前后立柱相平就可以,往往只操作前柱片閥對前柱注液,通過前柱帶動后柱拉出,從表面看支架前后立柱基本相平,但實際上后柱基本沒有初撐力,這就嚴重降低了整架初撐力。
5)由于采煤機推進速度較快,工作面始終是多組支架同時動作,導致主系統(tǒng)壓力短時間內(nèi)難以達到泵站壓力。
總體來說,在整個07工作面回采過程中支架的工作初撐力與末阻力差距較大,尤其是支架初撐力嚴重不足。因此,礦方應加強現(xiàn)場管理,在移架過程中,確保初撐力達到預設值。
本文通過對支架工作阻力頻率、左右柱平衡及初撐力末阻力的分析,得出以下結論:
1)觀測期間,各個支架工作阻力分布具有相同特征,而且阻力頻率差別不大,支架在正常阻力區(qū)間所占的比例較高,而高于支架額定工作阻力的比例很小,支架日常工作阻力基本呈正態(tài)分布,受力狀態(tài)比較理想,能夠基本滿足工作面來壓時的控頂要求;
2)總體來說多數(shù)支架的左柱受力情況普遍略大于右柱,個別支架出現(xiàn)明顯的偏載現(xiàn)象,這種現(xiàn)象對支架整體的支護性能與使用壽命是不利的;
3)支架初撐比在 0.35~0.52之間,平均0.41(在222203工作面的作業(yè)規(guī)程中,規(guī)定支架的初撐力不小于6030kN(24MPa),占額定工作阻力的54.82%,即初撐比為0.55),未達到作業(yè)規(guī)程要求;末阻力與額定工作阻力之比在0.53~0.85之間,平均0.61,說明支架富余系數(shù)較大,能夠適應工作面支護要求。
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