李占金 李 力 楊立剛 李示波
(1.河北聯(lián)合大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,河北唐山063009;2.河北省礦業(yè)開發(fā)與安全工程實驗室,河北唐山063009;3.山東省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,山東濰坊261021)
萊州—安丘一帶是山東重要的鐵礦產(chǎn)區(qū),已發(fā)現(xiàn)并探明鐵礦10余處,正在開發(fā)階段。由于該地區(qū)礦床節(jié)理裂隙發(fā)育、頂板及礦體破碎,屬開采條件復(fù)雜、礦巖極不穩(wěn)固的難采礦床,礦山開采效率低、安全難以保證。魯?shù)罔F礦便是其中的典型代表礦山之一,原設(shè)計采用普通上向進路充填采礦法,開采過程中經(jīng)常出現(xiàn)冒頂、片幫現(xiàn)象,導(dǎo)致生產(chǎn)能力低下,安全隱患突出,嚴重影響了該鐵礦的有效開發(fā)。
魯?shù)罔F礦礦區(qū)地表為第四系強含水層,且第四系和風(fēng)化層厚度較大(最大38.7 m),地表不允許陷落。礦層為磁鐵蛇紋巖,蝕變作用較強烈。礦體圍巖主要有大理巖、透輝巖、透輝透閃變礫巖、透輝變礫巖。礦體和圍巖中節(jié)理裂隙發(fā)育,裂隙中含有蛇紋石和碳酸鹽,巖體破碎,膠結(jié)程度差,遇水泥化現(xiàn)象明顯。采掘過程中容易造成局部塌陷,整體穩(wěn)固性差,允許暴露面積小,礦山采用上向進路充填采礦法回采,且回采斷面僅為2.6 m×3.0 m,進路中還經(jīng)常發(fā)生冒頂、片幫現(xiàn)象,生產(chǎn)效率低,安全性差。
礦山采用上向進路充填采礦法,由下而上,以巷道進路方式回采并充填。階段高度45 m,現(xiàn)有3個階段,分別為 -100、-145、-190 m水平。在階段上,每9 m掘進一個分段平巷,每個分段采3層,分層高度3 m,進路寬度2.6 m。分段開采順序為先采下層,然后采平層,最后采上層,每層出礦完畢后進行充填。進路采用素噴混凝土支護,局部不穩(wěn)定地段采用錨噴支護。因采場進路斷面小、冒頂頻繁、接頂充填次數(shù)多,造成采場生產(chǎn)能力低,僅完成設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模的60%,嚴重影響了礦山的經(jīng)濟效益,迫切需要改進采礦方法。
根據(jù)魯?shù)罔F礦礦巖體穩(wěn)定情況及礦山開采技術(shù)條件,結(jié)合室內(nèi)試驗及工程經(jīng)驗,在礦山現(xiàn)有開采技術(shù)條件下進行以下5個方面的優(yōu)化技術(shù)。
(1)半光爆掘進,保護頂板圍巖。要防止冒頂必須控制好進路頂板圍巖,掘進時采用半光爆技術(shù),即從起拱線以上采用光爆技術(shù),嚴格控制頂板的周邊眼眼距(破碎巖體的周邊眼控制在400~600 mm),進一步優(yōu)化爆破孔網(wǎng)參數(shù)。根據(jù)魯?shù)罔F礦回采進路圍巖穩(wěn)定狀況,設(shè)計頂部周邊眼眼距500 mm,一次掘進深度1.5 m,分段起爆,爆破參數(shù)設(shè)計見表1。
表1 半光面爆破試驗參數(shù)Table 1 Parameter of smooth blasting
(2)超前支護控制頂板。對于魯?shù)罔F礦這種裂隙發(fā)育、塊狀結(jié)構(gòu)的巖體,在進路工作面采用超前長錨桿主動支護形式,工作面開挖前通過施工超前錨桿將進路頂板錨固成一體,在超前錨桿護頂條件下掘進回采進路,減小巷道頂板及兩幫巖體的松動范圍,進而控制頂板變形,然后再噴射柔性纖維混凝土進行二次支護,可取得良好的護頂效果,具體支護方式及參數(shù)見圖1所示。
圖1 超前長錨桿支護布置Fig.1 Advanced bolt support
(3)纖維混凝土噴漿支護控制進路圍巖。魯?shù)罔F礦回采進路采用噴射素混凝土支護,由于巖體破碎膠結(jié)程度差,掘進過程中經(jīng)常出現(xiàn)噴射混凝土大面積脫落現(xiàn)象,從而失去護表能力,導(dǎo)致局部冒頂片幫現(xiàn)象的發(fā)生。為了提高混凝土的抗拉強度和抗剪強度,增加混凝土的護表能力,計劃在魯?shù)罔F礦回采進路實施噴射聚丙烯纖維+鋼纖維混凝土支護。為了驗證支護效果,進行了室內(nèi)聚丙烯纖維+鋼纖維混凝土和素混凝土的抗拉、抗剪試驗分析,試驗數(shù)據(jù)見表2。
表2 鋼纖維+聚丙烯纖維混凝土剪切強度試驗數(shù)據(jù)Table 2 Parameter of shear strength test
根據(jù)試驗結(jié)果,噴射鋼纖維+聚丙烯纖維混凝土與素混凝土相比可以增加混凝土抗拉強度1.5倍左右,韌度指數(shù)增加15% ~17%。從支護效果上看,鋼纖維+聚丙烯纖維混凝土和普通素混凝土有很大區(qū)別:鋼纖維+聚丙烯纖維混凝土的抗破碎性增加,普通混凝土受壓破壞后,往往成斷裂狀;而聚丙烯混凝土在受壓破壞后,仍能保持一定的整體性;而且纖維混凝土在初裂縫發(fā)生后仍有一定的承載能力,支護體噴層和圍巖整體性增強,回采進路掘進后的支護效果明顯;若在噴射混凝土?xí)r加適量的早強劑進一步提高混凝土的早期強度,可有效防止冒頂?shù)陌l(fā)生。
(4)進路斷面參數(shù)優(yōu)化。由寬2.6 m增加到3.2 m,高度3.0 m。
(5)應(yīng)用充填時不接頂技術(shù)。每個分段仍分上、中、下層回采,分段高度3 m。下層和平層采用充填不接頂技術(shù),充填高度2.5 m,留0.5 m作為上一個進路掘進的爆破自由面和補償空間,待充填體達到要求強度后,采用壓頂爆破掘進上層進路,第3層進路開采完畢后再充填接頂。
本方案的優(yōu)點是進路充填快,充填及時,空頂時間短,充填體能較好地維護巷道地壓,每個分段垂直高度上由3次接頂充填變?yōu)?次接頂充填,大大減少了充填量、充填時間、接頂充填次數(shù),可有效提高采礦出礦效率。
采用大型有限元軟件FLAC3D對新方案進行了數(shù)值模擬研究。模型尺寸20 m×40 m×20 m,該模型底部固定,側(cè)面限制水平移動,模型上表面為應(yīng)力邊界,模擬上覆巖體的自重邊界,施加荷載為3.77 MPa。材料破壞符合莫爾庫倫準則。模擬的進路圍巖位移分布和應(yīng)力分布見圖2~圖5。
圖2 巷道垂直方向應(yīng)力Fig.2 Perpendicular stress
圖3 巷道垂直方向位移Fig.3 Vertical displacement
圖4 巷道水平方向應(yīng)力Fig.4 Horizontal stress
圖5 巷道水平方向位移Fig.5 Horizontal displacement
由圖2~圖5可以看出,新的設(shè)計方案進路應(yīng)力和位移等值區(qū)域分布比較均勻,沒有出現(xiàn)局部過大位移變形和應(yīng)力集中現(xiàn)象,說明支護體和圍巖藕合較好,圍巖變形協(xié)調(diào),支護體受力均勻,方案設(shè)計合理、技術(shù)可行。
新設(shè)計方案在魯?shù)罔F礦190 m分段2073和2074采場進行了現(xiàn)場試驗,進路掘進采用半光爆技術(shù),頂板破碎段使用3根超前長錨桿護頂,進路全斷面噴射鋼纖維+聚丙烯混凝土支護。采礦方法采用了上向進路充填不接頂開采技術(shù)(見圖6~圖7),下分層和中分層進路充填高度2.5 m,留0.5 m作為上一個進路掘進的爆破自由面和補償空間,待充填體達到要求強度后,采用壓頂爆破掘上層進路,第3層(分段最上分層)進路開采完畢后再充填接頂。
圖6 新方案分段進路布置Fig.6 Sectional route ayout of new scheme
按新方案施工,回采工序得到了簡化,每個分段可減少2次接頂充填的工作,施工速度快,大大減少了破碎礦體空頂時間。新方案施工后,進路穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)冒頂、片幫現(xiàn)象,安全性大大提高,試驗采場單進路月生產(chǎn)能力超過2 000 t,采礦效率提高了50%。
圖7 新方案掘進斷面施工順序Fig.7 Construction subsequence of new schemesequence of construction
(1)通過實施半光爆技術(shù)在周邊眼之間形成了切割裂隙,抑制了炮孔徑向裂隙的延深,降低了對頂板圍巖的擾動,最大限度發(fā)揮了圍巖的自撐能力。
(2)通過超前長錨桿護頂,改用柔性纖維混凝土全斷面支護,充分發(fā)揮了纖維混凝土的抗破碎性和整體性,明顯地提高了支護體和圍巖的藕合程度,支護體噴層和圍巖整體性增強,進路支護效果好。
(3)在超前錨桿和纖維混凝土支護的基礎(chǔ)上,對不穩(wěn)定破碎礦體應(yīng)用上向進路充填采礦法,應(yīng)用進路不接頂技術(shù),減少了接頂次數(shù),簡化了工序,從而大大提高了生產(chǎn)效率。
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