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        云南某銅冶煉渣浮銅試驗

        2014-08-25 08:28:40王祖旭
        金屬礦山 2014年1期
        關(guān)鍵詞:冰銅丁基爐渣

        王祖旭

        (1.昆明冶金研究院,云南昆明650031;2.云南省選冶新技術(shù)重點試驗室,云南昆明650031)

        銅是一種重要的有色金屬原料,隨著我國國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展,其需求量增加顯著。因此,資源日漸枯竭與需求日漸增長的矛盾日益凸顯。為滿足國內(nèi)的巨大需求,我國每年需從國外進口大量的銅精礦和金屬銅。高昂的進口成本和大量的含銅固體廢渣(選銅尾礦和銅冶煉渣等)對堆存地周邊環(huán)境的危害,讓業(yè)界開始將目光集聚在一些含銅較高的固體廢渣的再利用上[1-6]。

        我國每年約產(chǎn)生500萬t火法煉銅渣,這些冶煉渣普遍含有較高的銅、鐵、金和銀等有價金屬,是重要的二次資源。對這種銅渣的提銅,較常見的方法有炭熱法、煙化法、電爐貧化法和浮選法,其中,浮選法在處理低銅爐渣方面具有不可替代的效益優(yōu)勢[7-11]。

        云南某銅冶煉廠采用火法工藝,造锍熔煉在艾薩爐中進行,所產(chǎn)出的銅锍和爐渣由放出口排放到沉降爐進行分離,銅锍進入轉(zhuǎn)爐吹煉,高溫爐渣經(jīng)水淬成為固體廢棄物(艾薩爐渣)。由于爐渣的水淬降溫過程迅速,不利于礦物顆粒的長大和析出,因此,該渣中的有用礦物晶粒細小,單體解離和選礦回收難度均較大[5]。正是由于這些因素,導致該冶煉廠尾礦庫堆存有大量的艾薩爐渣。開發(fā)這些二次資源,不僅可以減輕環(huán)境危害、降低尾礦庫維護成本,而且可以產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益。本試驗將采用浮選法對該爐渣進行提銅研究。

        1試樣

        1.1 試樣的成分分析

        試樣主要化學成分分析結(jié)果見表1。

        表1 試樣主要化學成分分析結(jié)果Table 1 Main chemical composition of the sample%

        由表1可見,試樣銅、鐵品位較高,有回收價值,銀含量為9.70 g/t,具有綜合回收價值。

        X射線衍射分析表明,試樣的主要礦物成分有鐵橄欖石、鐵鎂橄欖石和磁鐵礦。

        1.2 試樣中銅礦物的嵌布特征

        試樣中的銅礦物主要有黃銅礦、藍銅礦及輝銅礦等,銅礦物的嵌布特征見圖1。

        圖1 偏光顯微鏡下試樣的顯微結(jié)構(gòu)Fig.1 Microstructure of the sample at polarizing microscope

        由圖1可見,銅的硫化物大多與橄欖石連生或包裹于橄欖石中。

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 粗選條件試驗

        粗選條件試驗采用XFD-1.5 L單槽浮選機,試驗流程見圖2。

        圖2 粗選條件試驗流程Fig.2 Original rougher process

        2.1.1 磨礦細度試驗

        磨礦細度試驗的Na2CO3用量為5 kg/t,捕收劑丁基黃藥為400 g/t,試驗結(jié)果見圖3。

        圖3 磨礦細度試驗結(jié)果Fig.3 The result at different grinding fineness▲—品位;■—回收率

        由圖3可見,隨著磨礦細度的提高,粗精礦銅品位上升,銅回收率先升后降。結(jié)合試樣的顯微結(jié)構(gòu)分析結(jié)果,確定試樣的磨礦細度為 -0.074 mm占96.5%。

        2.1.2 捕收劑試驗

        捕收劑試驗的磨礦細度為-0.074 mm占96.5%,Na2CO3用量為5 kg/t,試驗結(jié)果見圖4。

        圖4 捕收劑試驗結(jié)果Fig.4 The result of various collectors▲—品位(丁基黃藥);◆—品位(丁銨黑藥);△—回收率(丁基黃藥);◇—回收率(丁銨黑藥)

        由圖4可知,隨著捕收劑用量的增加,粗精礦銅品位下降、銅回收率上升,當捕收劑用量超過400 g/t以后,粗精礦銅品位加速下降;以丁銨黑藥為捕收劑,精礦品位較高,表明其選擇性較強,以丁基黃藥為捕收劑,精礦回收率較高,表明其捕收能力較強。綜合上述因素,在其他藥劑用量不變、捕收劑總用量為400 g/t情況下,進行了丁銨黑藥與丁基黃藥用量配比試驗,試驗結(jié)果見圖5。

        圖5 丁銨黑藥與丁基黃藥用量比試驗結(jié)果Fig.5 The result at different mass ratio of butylamine dithiophosphate&butyl xanthate▲—品位;■—回收率

        由圖5可知,隨著丁銨黑藥與丁基黃藥用量比上升,粗精礦銅品位上升、銅回收率下降。綜合考慮,確定丁銨黑藥與丁基黃藥用量比為3∶1,即丁銨黑藥+丁基黃藥粗選用量為300+100 g/t。

        在確定了丁銨黑藥與丁基黃藥用量比為3∶1的情況下進行了捕收劑總用量驗證試驗,試驗確定的丁銨黑藥+丁基黃藥最佳粗選用量為300+100 g/t。

        2.1.3 Na2CO3用量試驗

        Na2CO3用量試驗的磨礦細度為-0.074 mm占96.5%,丁銨黑藥+丁基黃藥為300+100 g/t,試驗結(jié)果見圖6。

        圖6 Na2 CO3用量試驗結(jié)果Fig.6 The result on dosage of Na2 CO3▲—品位;■—回收率

        由圖6可知,隨著Na2CO3用量的增加,粗精礦銅品位下降、銅回收率上升。綜合考慮,確定Na2CO3粗選用量為4 kg/t。

        2.1.4 載體浮選冰銅用量試驗

        載體浮選的實質(zhì)是在浮選過程中,向礦漿中添加與目標礦物性質(zhì)類似的較粗粒度的有用礦物顆粒,作為微細粒有用礦物浮選的“載體”,“載體”對微細粒目標礦物起吸附、承載作用,從而提高微細粒目標礦物的回收率。由于試驗原料中的目標礦物為銅的硫化物,而冰銅與銅渣產(chǎn)生于同一工序,對于銅冶煉廠來說,冰銅取材方便,因此,試驗采用磨成-0.074 mm占40%的冰銅顆粒為目標礦物浮選的“載體”。

        “載體”浮選試驗的磨礦細度為-0.074 mm占96.5%,Na2CO3用量為4 kg/t,丁銨黑藥+丁基黃藥為300+100 g/t,試驗結(jié)果見圖7。

        圖7 冰銅用量試驗結(jié)果Fig.7 The result on dosage of matte▲—品位;■—回收率

        由圖7可知,冰銅用量從5 kg/t增加至15 kg/t,粗精礦銅品位和銅回收率均上升(粗精礦銅品位和銅回收率均為扣除冰銅影響后的指標),且各指標均優(yōu)于不添加冰銅的情況;繼續(xù)增加冰銅的用量,粗精礦銅品位上升、銅回收率下降。

        試驗結(jié)果表明:冰銅的加入確實可以起到改善分選指標的作用,但冰銅添加量過高、消耗的捕收劑過量反而會影響目的礦物的回收,從而影響粗精礦銅回收率。綜合考慮,確定粗選的冰銅添加量為15 kg/t。

        2.2 閉路試驗

        在條件試驗和開路試驗基礎(chǔ)上進行了閉路試驗,試驗流程見圖8,試驗結(jié)果見表2。

        表2 閉路試驗結(jié)果Table 2 The result of closed circuit operation %

        由表2可見,采用圖8所示的閉路流程處理該試樣,可獲得銅品位為21.30%、回收率為86.20%的銅精礦。

        3 結(jié)論

        (1)云南某艾薩爐銅渣的主要成分為鐵橄欖石、鐵鎂橄欖石和磁鐵礦,銅主要以硫化物形式存在,與橄欖石嵌布關(guān)系復雜,嵌布粒度細微,屬于難選二次銅資源。

        (2)對這種嵌布粒度微細的銅礦石,以冰銅為載體進行載體浮選可顯著改善浮選效果。

        圖8 閉路試驗流程Fig.8 Flowsheet of closed circuit operation

        (3)采用1粗1掃2精、中礦順序返回流程處理試樣,獲得了銅品位為21.30%、銅回收率為86.20%的銅精礦。

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