蔡衛(wèi)星,王 巍
(陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司,陜西麟游 721500)
陜西郭家河煤業(yè)有限公司于2007年12月底成立,其中徐州礦務(wù)集團(tuán)為第一大股東,占有股份60%,陜西省煤田地質(zhì)局占有32.5%,寶雞市政府控股7.5%,礦井配套建設(shè)選煤廠及污水處理廠等,總投資為40億元。陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司堅(jiān)持“低消耗、高效率、生態(tài)環(huán)?!钡目茖W(xué)發(fā)展建井理念,按照“國(guó)際一流,國(guó)內(nèi)領(lǐng)先”的要求,以設(shè)備、技術(shù)、管理一流,資源節(jié)約和綜合利用一流,環(huán)境保護(hù)一流為目標(biāo),努力建設(shè)本質(zhì)安全化、智能化、生態(tài)化的中國(guó)煤炭工業(yè)首家第4代煤礦。郭家河井田位于陜西省麟游縣北部,行政區(qū)劃屬丈八、招賢、天堂和兩亭4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)管轄。井田東西長(zhǎng)約14.8km,南北寬約8.4km,面積約94.7km2,呈不規(guī)則矩形??刹擅簩訛?煤和3煤,2煤層為局部可采,厚度0.25~13.45m,平均2.62m,為不穩(wěn)定煤層;3煤層大部分可采,厚度1.23~22.94m,平均11.49m,為較穩(wěn)定煤層。本井田擁有工業(yè)資源/儲(chǔ)量629.86Mt,可采儲(chǔ)量為429.00Mt。按生產(chǎn)能力為5.0Mt/a計(jì)算,考慮1.40的備用系數(shù),礦井的服務(wù)年限為61.3a。
郭家河井田劃分為3個(gè)盤區(qū)。首采區(qū)Ⅰ盤區(qū),為礦井采掘活動(dòng)集中在Ⅰ盤區(qū)東、西兩翼。礦井是一井一面的生產(chǎn)布局,回采工作面為單翼采煤。
陜西郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)年產(chǎn)500萬(wàn)噸/年,于2011年3月投產(chǎn),從2011年生產(chǎn)以來(lái),原煤產(chǎn)量逐年遞增,預(yù)計(jì)今年原煤產(chǎn)量將增至600萬(wàn)噸,所生產(chǎn)的原煤全部經(jīng)主井皮帶機(jī)運(yùn)輸至地面,因此皮帶運(yùn)輸是原煤運(yùn)輸?shù)母颈WC。郭家河煤業(yè)有限責(zé)任公司原煤運(yùn)輸系統(tǒng)情況:首先原煤從工作面生產(chǎn)出經(jīng)順槽皮帶機(jī)運(yùn)輸至兩翼盤區(qū)皮帶機(jī),再經(jīng)主井皮帶系統(tǒng)運(yùn)至地面,最后經(jīng)倉(cāng)上刮板機(jī)卸載至3座儲(chǔ)煤約10萬(wàn)噸的原煤倉(cāng)內(nèi),然后井選煤廠轉(zhuǎn)運(yùn)、篩選,裝車銷售。
主井運(yùn)煤運(yùn)輸系統(tǒng)共2部刮板機(jī),5條皮帶機(jī),其中地面1部皮帶機(jī),主井2部皮帶機(jī),東西兩翼分別安裝1部皮帶機(jī),具體參數(shù)如下:
主井1部皮帶機(jī)參數(shù):型號(hào):DTL160/300/3×1400,運(yùn)輸能力3000t/h,裝機(jī)功率:3×1400kW,運(yùn)輸長(zhǎng)度1956m,寬度1.6m,膠帶速度4.5m/s。
主井2部皮帶機(jī)參數(shù):型號(hào):DTL160/300/3×1400,運(yùn)輸能力3000t/h,裝機(jī)功率:3×1400kW,運(yùn)輸長(zhǎng)度:2175m,寬度1.6m,膠帶速度4.5m/s。
Ⅰ盤區(qū)東翼皮帶機(jī)參數(shù):型號(hào):DTL160/300/2×1400,運(yùn)輸能力 3000t/h,功率:2×1400kW,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度 1800m,,寬度 1.6m,膠帶速度4.5m/s。
Ⅰ盤區(qū)西翼皮帶機(jī)參數(shù):型號(hào):DTL160/30/4×1000,運(yùn)輸能力3000t/h,裝機(jī)功率:4×1020kW,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1800m,寬度1.6m,膠帶速度4.5m/s,輸送機(jī)傾角6°。
1305工作面順槽皮帶機(jī)型號(hào):DTL140/200/3×560,輸送能力2000t/h,帶速4.5m/s,送輸長(zhǎng)度2150m,PVG整芯阻燃膠帶型號(hào)PVG2000S,帶寬1.4m。
礦井主運(yùn)輸系統(tǒng)的2部皮帶機(jī),運(yùn)輸距離達(dá)2175m,上運(yùn)傾角7°。第一,膠帶鋪設(shè)上去后容易下滑,直接給安全造成威脅。第二,5條新膠帶要提前運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)后,再在有限的空間內(nèi)全部硫化成一條整體后,再進(jìn)行鋪設(shè),但是,皮帶機(jī)尾后方由于空間有限,導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)入新膠帶,致使新膠帶沒(méi)有空間存放。第三,新膠帶如果鋪設(shè)在舊膠帶上,造成舊膠帶導(dǎo)出困難(膠帶為80kg/m)。第四,更換下的舊膠帶無(wú)法在井下盤卷,造成回收運(yùn)輸困難。第五,時(shí)間短,任務(wù)重,必須在有限的48小時(shí)內(nèi)同時(shí)進(jìn)行鋪設(shè)、硫化熱補(bǔ)2個(gè)接頭等諸多工作。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,采取用舊膠帶運(yùn)送新膠帶方案,具體包括:確定將新膠帶全部存放在主副井聯(lián)巷(該聯(lián)巷道長(zhǎng)度約25m),并提前在主井機(jī)道內(nèi)安裝一臺(tái)20t回柱絞車,便于鋪設(shè)新膠帶和回收舊膠帶,在聯(lián)絡(luò)巷主井側(cè)拐角處加裝膠帶導(dǎo)向斜輥,并提前將皮帶機(jī)H架拆除四架,將縱梁用鋼絲繩與上方的托管梁連接好,保證膠帶能安全運(yùn)行。將拆除H架處每3m安裝一個(gè)導(dǎo)向立輥,這樣能保證新膠帶鋪設(shè)上去后平穩(wěn)、安全的運(yùn)行。同時(shí)提前將新膠帶全部硫化成一條整體,便于鋪設(shè)膠帶。將提前硫化好的新膠帶通過(guò)導(dǎo)向斜輥用回柱絞車牽引入皮帶機(jī)道內(nèi),再用人員鋪設(shè)在皮帶機(jī)的下膠帶上,用自制加工的專用夾板將新舊膠帶固定在一起,然后低速(0.8m/s)開(kāi)動(dòng)膠帶機(jī),接頭處全程安排專人跟蹤,機(jī)道每100m急停語(yǔ)音報(bào)警處安排專人值守,便于跟接頭人員發(fā)現(xiàn)異常時(shí),能夠通過(guò)信號(hào)聯(lián)系及時(shí)停車。新膠帶接頭通過(guò)機(jī)尾,運(yùn)行至硫化熱補(bǔ)地點(diǎn)后,停下皮帶機(jī),松掉張緊絞車,讓膠帶自然下垂,用自制加工的專用卡子將上下段膠帶兩側(cè)各用3副卡子將上下膠帶卡在一起,并將卡子固定專用立柱鋼梁上,這樣能夠有效保證膠帶不下滑。然后切斷舊膠帶硫化熱補(bǔ)完畢后,緊張緊絞車,運(yùn)行皮帶機(jī)至正常。由于新膠帶鋪設(shè)在下膠帶上,通過(guò)運(yùn)轉(zhuǎn),上膠帶硫化點(diǎn)后,舊膠帶完全鋪設(shè)在新膠帶上,出舊膠帶時(shí),直接用回柱絞車牽引舊膠帶,并依然疊放在六聯(lián)巷內(nèi)。然后用40t鏟車將舊膠帶(切割成50m/根)回收上井至廢料場(chǎng)存放。更換完畢后,運(yùn)行效果非常好。
自建礦以來(lái),首次對(duì)主井皮帶系統(tǒng)進(jìn)行更換膠帶,為今后更換其他幾部皮帶機(jī)膠帶奠定了良好的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ),具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(1)在皮帶機(jī)運(yùn)輸距離長(zhǎng),傾角大,膠帶自重下垂力度大,2個(gè)地點(diǎn)同時(shí)切斷膠帶等諸多不安全感因素下,有效地杜絕了膠帶下滑現(xiàn)象的發(fā)生。
(2)由于巷道空間狹小,還要預(yù)留出硫化熱補(bǔ)的空間,存放膠帶多的情況下,能夠在安全的前提下保證膠帶的順利鋪設(shè)。
(3)改變以往先將新舊膠帶硫化成一條整體再鋪設(shè)的工作思路,首次采用在下膠帶上鋪設(shè)新膠帶,將新膠帶全部鋪設(shè)上去后,再進(jìn)行硫化熱補(bǔ),同時(shí)還有效地保證出舊膠帶順利進(jìn)行,提高工作效率,節(jié)約時(shí)間達(dá)24h有余。
(4)由于膠帶自重大,想在有限的時(shí)間和空間內(nèi)將膠帶盤成卷狀,非常困難,且舊膠帶已經(jīng)報(bào)廢,根據(jù)上述情況,將膠帶截?cái)酁槊?0m一根,用40t鏟車向井上拖運(yùn),保證運(yùn)輸安全。
(5)以往都是先將新舊膠帶逐條逐根的硫化鋪設(shè),逐條逐根的將舊膠帶牽出,最后合龍門,這樣既耽誤時(shí)間,工作程序又復(fù)雜,且需要時(shí)間長(zhǎng),安全還得不到有效的保障。
通過(guò)上述經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),改變以往的工作方法,既提高了工作效率,又節(jié)約了時(shí)間,且安全得到有效的保障,因此此工作經(jīng)驗(yàn)值得全面推廣使用。
郭家河煤業(yè)原煤產(chǎn)量,提前一天完成任務(wù),按日產(chǎn)2萬(wàn)噸原煤計(jì)算,原煤?jiǎn)蝺r(jià)按350元/噸,2萬(wàn)噸*350元=700萬(wàn)元。通過(guò)計(jì)算得出:合計(jì)提高效益700萬(wàn)元,效果非常明顯,效益良好。且有效地保證了掘進(jìn)進(jìn)尺,為礦井的生產(chǎn)接續(xù)提供了保障。
(1)在時(shí)間短、任務(wù)重、人員緊缺的情況下,改變了傳統(tǒng)的工作思路保證了更換膠帶的順利進(jìn)行。
(2)首次在我礦主運(yùn)輸皮帶系統(tǒng)中進(jìn)行更換膠帶,為今后更換膠帶提供了良好經(jīng)驗(yàn)借鑒的基礎(chǔ)。
(3)取得的安全效果和經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。
(4)降低生產(chǎn)成本,提高工作效率,優(yōu)化工作流程。