王宏 王旭
(大慶華科股份有限公司聚丙烯分廠 黑龍江大慶163711)
(大慶石化公司煉油廠常減壓一車間 黑龍江大慶163711)
大慶石化公司2萬(wàn)噸/年MTBE裝置是我國(guó)第一套采用大型列管式反應(yīng)器的化工型MTBE裝置。MTBE辛烷值很高,其MON=101、RON=117,可做為汽油的調(diào)合組份。
該裝置是以裂解C4經(jīng)丁二烯抽提后的抽余C4為原料,在所選擇的工藝條件下,原料C4餾份中的異丁烯和工業(yè)甲醇混合后通過(guò)催化劑床層并反應(yīng)合成純度≥98.2%(Wt)的MTBE。
合成反應(yīng)屬中等放熱反應(yīng),合成MTBE的反應(yīng)原理:主反應(yīng):MTBE;副反應(yīng):叔丁醇;二、三聚物;二甲醚。
采用兩段固定床反應(yīng)器——共沸蒸餾技術(shù)及丁烯-1提濃流程。最終轉(zhuǎn)化率可達(dá)99.5%-99.8%(wt),甲醇經(jīng)回收循環(huán)使用。
第一反應(yīng)器采用大型列管式反應(yīng)器,反應(yīng)熱由管間冷卻水取走。第二反應(yīng)器為筒式反應(yīng)器,反應(yīng)熱由內(nèi)盤(pán)管冷卻水取走。
工業(yè)使用的催化劑一般為苯乙烯和二乙烯苯共聚磺化而制得的大孔強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂。該樹(shù)脂有均勻的孔分布和高活性,最高使用溫度120℃。其使用壽命主要取決于原料的金屬離子含量。當(dāng)樹(shù)脂的H+交換當(dāng)量小于3mg-H+/g時(shí),的轉(zhuǎn)化率隨交換當(dāng)量的降低急劇下降。為防止樹(shù)脂中毒,原料凈化后,使其進(jìn)入催化劑床層的金屬離子含量<1PPM。
合成MTBE工藝條件是影響轉(zhuǎn)化率及選擇性的又一重要因素。主要參數(shù)為反應(yīng)空速、反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力、醇/烯比,原料中iC=4濃度及原料的預(yù)熱溫度及循環(huán)水冷卻溫度等。下面針對(duì)一反能否適應(yīng)高濃度反應(yīng)做簡(jiǎn)要論述:
1.空速的影響
在床層固定的情況下,空速代表了反應(yīng)時(shí)間,空速越大,iC=4轉(zhuǎn)化率越低,對(duì)S型樹(shù)脂來(lái)說(shuō),在溫度70℃,醇/烯比1.0~1.1,壓力1.5MPa條件下,它允許原料量變化幅度較寬,iC=4濃度可在10~50%(wt)范圍內(nèi)變化,對(duì)生產(chǎn)能力適應(yīng)性較強(qiáng)。iC=4轉(zhuǎn)化率>90%(wt),MTBE選擇性>99%(wt)。一般來(lái)說(shuō),空速?gòu)?.0~10.0時(shí)-1都可以,但考慮到催化劑的穩(wěn)定性和生產(chǎn)取熱問(wèn)題,空速不宜過(guò)大,一般在3.0時(shí)-1以下。
2.溫度的影響
反應(yīng)溫度不僅對(duì)iC=4的轉(zhuǎn)化率有影響,而且對(duì)MT?BE的選擇性也有較大的影響,對(duì)于iC=4轉(zhuǎn)化率,60-70℃之間能得到最佳轉(zhuǎn)化率。實(shí)踐證明:60℃以下屬于動(dòng)力學(xué)控制,反應(yīng)速度較低,80℃以上屬于熱力學(xué)控制,醚化反應(yīng)向逆方向移動(dòng),導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率下降。從選擇性來(lái)看,只要溫度不超過(guò)80℃,就可以達(dá)到98%(wt)以上,當(dāng)溫度超過(guò)80℃以后,副反應(yīng)急劇增加,叔丁醇、二聚物顯著增多。
同時(shí),因S型樹(shù)脂是有機(jī)催化物,其耐溫性能是非常重要的。在極高的溫度下,樹(shù)脂的活性中心――磺酸基團(tuán)易脫落,導(dǎo)致其活性下降,甚至碳化,考慮到裝置長(zhǎng)周期生產(chǎn),其適應(yīng)使用溫度為50~80℃,其壽命可達(dá)2-3年。
3.壓力的影響
在其它條件不變的情況下,只有保持反應(yīng)處于液相,壓力波動(dòng)對(duì)轉(zhuǎn)化率,選擇性無(wú)影響,壓力選擇考慮到整個(gè)工藝系統(tǒng)壓力遞減原則和分離塔所需的操作壓力,一般采取1.2~1.5MPa(G)為宜。
4.醇/烯比(分子比)的影響
工業(yè)裝置上醇/烯比的選擇很重要,不僅涉及到轉(zhuǎn)化率,選擇性及長(zhǎng)周期穩(wěn)定性,而且關(guān)系到下一步產(chǎn)品中MTBE和甲醇的分離問(wèn)題。醇/烯比過(guò)大會(huì)使產(chǎn)品中的醇含量增加,由于甲醇和MTBE的共沸關(guān)系,則導(dǎo)致了分離塔操作困難,為同時(shí)滿足反應(yīng)和分離的工藝要求,醇/烯比定為1.0-1.1為宜。當(dāng)醇/烯比<0.8時(shí),二聚物增多,影響MTBE的質(zhì)量和純度;超過(guò)1.2時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)化率影響不大;0.9~1.0時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)化率影響非常明顯。
5.原料中iC=4濃度的影響
隨著原料中iC=4濃度增大,轉(zhuǎn)化率也相應(yīng)提高。實(shí)踐表明:在低空速3時(shí)-1以下,原料中的iC=4濃度在15~50%(wt)范圍內(nèi)對(duì)轉(zhuǎn)化率影響不大;達(dá)15%時(shí)轉(zhuǎn)化率下降明顯,但只要濃度>10%,轉(zhuǎn)化率可以在90%(wt)以上;而當(dāng)<10%時(shí),轉(zhuǎn)化率急劇下降。由此可見(jiàn),若要求 轉(zhuǎn)化率為90%(wt)左右(如煉油型),采用一段反應(yīng)器即可。而iC=4轉(zhuǎn)化率要求在99%(wt)以上時(shí)(化工型),即在一段反應(yīng)之后,通過(guò)分離把生成的MTBE分離出去,剩余C4再在高醇/烯比(2-3)下進(jìn)行深度轉(zhuǎn)化。
1、該工藝反應(yīng)轉(zhuǎn)化率高,一段反應(yīng)iC=4轉(zhuǎn)化率可達(dá)90%(wt)以上,產(chǎn)品可以滿足煉油型的要求,經(jīng)二段反應(yīng)后總轉(zhuǎn)化率達(dá)99%(wt)以上,未反應(yīng)C4中的iC=4含量<0.5%(wt),可以滿足化工型的要求。裝置經(jīng)工藝流程處理,可具有煉油型、化工型的靈活性。
2、裝置對(duì)原料組成的變化適應(yīng)性強(qiáng),對(duì)MTBE選擇性達(dá)99%(wt),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作靈活。
3、MTBE合成工藝和丁烯-1的生產(chǎn)結(jié)合起來(lái),是混合C4分離和利用最經(jīng)濟(jì)、最有效的方法之一。本文的論述將對(duì)設(shè)計(jì)及應(yīng)用有一定的指導(dǎo)作用。
[1]大慶乙烯聯(lián)合化工廠2萬(wàn)噸/年MTBE裝置初步設(shè)計(jì)1985.04