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        300 MW機(jī)組流化床鍋爐降床溫受熱面改造

        2014-08-15 01:43:40,,,,
        應(yīng)用能源技術(shù) 2014年9期
        關(guān)鍵詞:成灰床溫過熱器

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        (1.神華神東電力有限責(zé)任公司薩拉齊電廠,內(nèi)蒙古 包頭014100;2.哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,哈爾濱市150046)

        0 引 言

        鍋爐采用單爐膛雙布風(fēng)板結(jié)構(gòu)、4個(gè)高溫絕熱分離器及4個(gè)回料閥布置于鍋爐兩側(cè)。燃燒室(爐膛)蒸發(fā)受熱面采用膜式水冷壁及水冷屏結(jié)構(gòu)。爐膛前部布置有8片水冷屏、8片一級(jí)屏式過熱器屏,爐膛后部布置8片二級(jí)屏式過熱器屏和12片高溫再熱器屏[1-3]。

        采用水冷布風(fēng)板,大直徑鐘罩式風(fēng)帽,具有布風(fēng)均勻、防堵塞、防結(jié)焦和便于維修等優(yōu)點(diǎn), 鍋爐共采用四個(gè)內(nèi)徑約8.3 m的絕熱分離器,布置在燃燒室兩側(cè)墻,外殼由鋼板組成,內(nèi)襯耐磨耐火材料,分離器上部為圓筒形,下部為錐形。每個(gè)分離器回料腿下布置一個(gè)非機(jī)械型回料閥,回料為自平衡式,流化密封風(fēng)用高壓風(fēng)機(jī)供給[4-5]。

        爐內(nèi)受熱面布置如圖1所示。

        爐前8片中溫一級(jí)過熱器和左右各4片水冷屏。

        圖1 爐膛內(nèi)受熱面俯視圖

        1 存在的問題及分析

        鍋爐設(shè)計(jì)床溫為890~920 ℃,從2011年投產(chǎn)以來,兩臺(tái)鍋爐床溫就一直偏高,滿負(fù)荷運(yùn)行工況下超過980 ℃,排煙溫度高于設(shè)計(jì)值10 ℃,脫硫效率低,鈣硫摩爾比達(dá)5以上,一次風(fēng)量偏大運(yùn)行。

        爐內(nèi)中溫一、中溫二過熱器在運(yùn)行中金屬壁溫經(jīng)常超溫,不易控制,投產(chǎn)后由于過熱器超溫爆

        管就發(fā)生過兩次。

        分析認(rèn)為設(shè)計(jì)煤種為2 952 kcal/kg的煙煤,但在實(shí)際運(yùn)行中煤的發(fā)熱量為3 500 kcal/kg左右的煙煤,在燃燒過程中,硬度較大,熱爆裂性能差。

        圖2 薩拉齊電廠用煤不同粒度檔本征成灰分布

        表1 薩拉齊電廠用煤不同粒徑段的成灰數(shù)據(jù)

        煤樣盡管灰分和揮發(fā)份都超過20%,但本征成灰性能較差,在清華大學(xué)煤燃燒工程研究中心的成灰特性報(bào)告中可以看出,成灰粒度分布基本反映了給煤粒度的分布,構(gòu)成循環(huán)灰主體的灰粒度不到所有成灰的20%,煤樣成灰性能差。

        由于煤的成灰特性較差,不能形成有效循環(huán)灰,爐膛上部差壓值一直小于1 000 Pa(設(shè)計(jì)值1 500 Pa),稀相區(qū)而流化床鍋爐的爐內(nèi)換熱主要依靠循環(huán)灰攜帶的熱量與受熱面進(jìn)行對(duì)流換熱,所以爐內(nèi)循環(huán)換熱不能有效建立,導(dǎo)致床溫較高。

        另外鍋爐受熱面設(shè)計(jì)及布置也存在一定的不合理性。蒸發(fā)受熱面布置偏少,爐前布置的8片水冷屏下集箱位置偏高,水冷屏不能充分吸收下部熱量,吸收效率低。

        2 改造方案及效果

        這次改造經(jīng)過充分論證考慮在爐內(nèi)增加水冷受熱面,以降低床溫。主要增加水冷蒸發(fā)受熱面,將爐內(nèi)水冷屏下移至密相區(qū),增加吸熱份額。改造方案如下:

        (1)原水冷屏直段不動(dòng),向下延長(zhǎng)5 m并在外側(cè)增加5根管,屏變寬變長(zhǎng),下部的銷釘管組件全部更換。(每屏28根管,Ф63.5×7,材質(zhì)SA210C)

        (2)鍋爐左右兩側(cè)各增1屏,水冷屏由8屏變?yōu)?0屏,所有屏的寬度、長(zhǎng)度相同。

        (3)增加2個(gè)混合集箱,新增屏的引出管與原屏的引出管匯集到混合集箱,再引入鍋筒,鍋筒不增加管接頭。

        (4)原水冷屏匯集集箱下移5 m,水冷屏下降管也隨之加長(zhǎng)5 m,同時(shí)匯集集箱兩端各接長(zhǎng)約2.2 m,下降管的吊架由2個(gè)改為4個(gè)。

        (5)原水冷屏下部在水冷壁上穿墻開孔恢復(fù)水冷壁,用直管、扁鋼密封;因水冷屏的增加和加寬水冷壁頂棚及前墻重新開孔。

        (6)水冷屏上部、下部密封因屏變長(zhǎng)變寬、水冷壁新開孔而重新施工。

        通過以上改造共增加水冷受熱面540 m2。

        圖4 改造方案詳圖

        表2 機(jī)組負(fù)荷200 MW的參數(shù)

        續(xù)表2 機(jī)組負(fù)荷200 MW的參數(shù)

        注:以上參數(shù)均為一天的平均值

        表3 機(jī)組負(fù)荷276 MW的參數(shù)

        注:以上參數(shù)均為一天的平均值

        3 #1爐受熱面改造取得效果

        這次改造通過增加蒸發(fā)受熱面,使?fàn)t內(nèi)熱負(fù)荷分配更合理。改造后通過運(yùn)行發(fā)現(xiàn)不同負(fù)荷下鍋爐床溫下降約25~40 ℃;鍋爐一次風(fēng)量及總風(fēng)量減小,過熱器金屬壁溫較容易控制且過熱器及再熱的減溫水也明顯降低,過熱器減溫水減少10~20 t/h,再熱器減溫水用量已經(jīng)減至0 t/h,提高了機(jī)組的安全性及經(jīng)濟(jì)性。

        鍋爐床溫的下降后提高了爐內(nèi)脫硫效率,經(jīng)過統(tǒng)計(jì)與對(duì)比鍋爐改造完成后Ca、S摩爾比約為3.5左右,比改造前的4(2月份平均)下降了0.5, 并且NOx排放濃度也降低4~20 mg/Nm3。

        受熱面改造后鍋爐的煙氣溫度下降比較明顯,可以降低鍋爐排煙溫度提高鍋爐的效率。

        4 存在問題及改進(jìn)建議

        改造完成運(yùn)行兩個(gè)月后也發(fā)現(xiàn)存在一些問題,主要表現(xiàn)在主蒸汽、再熱器溫度在負(fù)荷低于70%時(shí),溫度偏低5~10 ℃,此時(shí)減溫水已減至最小。運(yùn)行中為保證主汽、再熱其溫度的經(jīng)濟(jì)性,增加尾部高過吹灰次數(shù)。

        通過電科院改造前后的性能試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)鍋爐效率從改造前91.1%降低至89%。

        從改造后發(fā)現(xiàn)雖然鍋爐床溫有一定的下降,但鍋爐效率及主汽溫度也下降明顯,建議受熱面改造時(shí)應(yīng)對(duì)整體爐內(nèi)系統(tǒng)統(tǒng)籌考慮,可以適當(dāng)增加部分過熱收熱面,以彌補(bǔ)過熱系統(tǒng)吸熱份額的不足。

        [1] 潘 睿,李淑紅,王志偉,等.高效除塵脫硫CT/n型鍋爐爐前型煤機(jī)的研制[J].森林工程,2007,23(1):56-57.

        [2] 吳金卓,馬 琳,林文樹.生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性研究綜述[J].森林工程,2012,28(5):102-106.

        [3] 《HG—1065/17.5—L.MG44型鍋爐說明書》.

        [4] 呂俊復(fù),岳光溪,張建勝,等編著.循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行與檢修(第二版).

        [5] 李勤道,胡志宏,郝衛(wèi)東,等.135 MW機(jī)組CFB鍋爐再熱器改造[J].熱力發(fā)電,2013.

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