李金鎖
(中國平煤神馬集團 首山一礦,河南 許昌 461700)
首山一礦在正常的井下生產(chǎn)過程中,井下水倉淤積了大量的煤泥,這些煤泥在井下裝礦車升井后,通過主井西側(cè)返裝煤系統(tǒng)裝入地面煤樓皮帶系統(tǒng)。由于煤泥含水量較多,粘著性較強,回收運輸過程中,容易粘附在刮板機上。長久以來,容易在刮板機溜槽及周圍堆積大量的煤泥,造成刮板機超負荷運轉(zhuǎn),存在隱患。堆積的煤泥如不及時清除,將會掩埋刮板機溜槽,需要邊運輸邊清理,降低返裝煤系統(tǒng)的效率,返裝煤系統(tǒng)維護難度也隨著增加;裝有煤泥的礦車如不能夠及時卸車處理,嚴重影響了礦車的周轉(zhuǎn)率。
通過對刮板機溜槽機尾進行技術(shù)改造創(chuàng)新,有效地將清倉煤泥進行推壓脫水,降低煤的粘著性,以及將擠壓的煤餅進行分解細化,細分成顆粒狀,便于在刮板機上運輸,進入主煤流皮帶系統(tǒng)不容易堵住振動篩篩眼,利于主煤流皮帶運輸。在對清倉煤回收系統(tǒng)改造中,液壓缸的推力必須滿足煤泥推壓脫水所承受的力,擋板篦子孔徑不能過大與過小,否則影響煤餅的通過與顆粒的形成,一旦擋板篦子孔堵塞,造成刮板機機尾堆積煤泥現(xiàn)象,篦子必須能夠上下起落,清理篦子孔以及機尾積煤。
根據(jù)現(xiàn)場實際情況與機尾實際尺寸設(shè)計出一套推壓過濾裝置,將清倉煤泥推壓脫水后,通過篦子將煤餅分割成小顆粒,這些分割的小顆粒粘性低,順暢地通過溜槽,進入地面主煤流皮帶系統(tǒng)中,推壓過濾裝置如下圖所示:
由于刮板機溜槽機尾兩側(cè)為機磚堆砌的擋壁,只需要加工推壓過濾裝置中的推板與擋板篦子,選用厚度為20mm 的錳鋼板,避免了在推壓煤泥過程中推板與擋板因為強度低而變形。根據(jù)刮板機溜槽機尾所處具體位置,推板與擋板高和寬的尺寸為1 200mm×920mm,擋板篦子由下而上,孔數(shù)根據(jù)實際情況確定,設(shè)計加工了320 個。推板與擋板間距為0.9m,考慮到降低推板在推動過程的阻力,在推板與擋板之間的四個邊加裝滑道,推板的四個角加裝四個滾輪,能在滑道之間輕松前進與后退,而且能夠起到限位的作用,避免了推板在推動過程中發(fā)生扭斜情況。根據(jù)實際測量與計算,推壓過濾裝置中的推板需要10MPa 的壓力進行推壓脫水與過濾。擋板需要6MPa 的力進行提升與下放,而液壓清車機液壓站液壓清車機的液壓站型號為: 電動機:Y180M-418.5KW380V;液壓系統(tǒng):壓力20MPa;流量:32ml/r;工作壓力:15MPa,能夠提供足夠的推力與提升力。液壓清車機與推壓過濾裝置可以共用一臺液壓站提供動力,人員操作簡單方便,能夠最大程度地提高工時工效,而且節(jié)約設(shè)備投入,降低了成本。
設(shè)計改造方案確定之后,立即組織技術(shù)人員和施工人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況與機尾實際尺寸進行設(shè)計論證及優(yōu)化,確定出最佳改造方案。然后編寫技術(shù)改造措施,并統(tǒng)一貫徹學(xué)習該措施,組織施工人員根據(jù)圖紙進行加工推板、擋板、滑道、連接桿以及固定液壓油缸的底座等。零部件加工完成后,施工人員根據(jù)安裝步驟進行現(xiàn)場組裝與焊接,最后連接油路進行調(diào)試,試運行。從設(shè)計方案確定到試運行,花費15 天完成。
清倉煤回收系統(tǒng)改造以來,提升了整個返裝煤系統(tǒng)的安全效益和經(jīng)濟效益,減少了人員投入,減輕了體力勞動。同時,也避免了因刮板機溜槽積煤過載運行降低設(shè)備的使用壽命問題,以及人員清理積煤造成人員傷害事故問題,提高了安全系數(shù)。回收系統(tǒng)改造以來,既有效合理地回收了原煤資源,避免原煤翻上矸石山引起矸石山火災(zāi)及民事糾紛,也減少了對礦車的占用,提高了礦車周轉(zhuǎn)率。清倉煤回收系統(tǒng)革新結(jié)構(gòu)原理簡單,減少了大筆材料費用的投入,減少了人員投入,提高了工時工效,為首山一礦節(jié)約了資金,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益。