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        高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng)自動化改造

        2014-08-12 22:36:53凌寒
        科技視界 2014年19期
        關(guān)鍵詞:除塵自動化安全

        凌寒

        【摘 要】近年來我國的環(huán)保意識的加強,過去的粗獷開放式生產(chǎn)模式逐漸成為過去,生產(chǎn)的廢氣、粉塵和廢渣等都被回收再利用。但在回收廢氣、粉塵和廢渣的同時也伴隨著安全隱患的增加,為了減少不安全因素,大部分企業(yè)都采取的工業(yè)自動化遠程操作。本文本著減少經(jīng)濟成本理念改進了高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng),增強了卸灰能力,減少了工人現(xiàn)場出勤次數(shù),降低了危險系數(shù)。

        【關(guān)鍵詞】除塵;安全;自動化

        0 引言

        隨著我國環(huán)境保護意識的加強,我國的高爐煉鐵已經(jīng)從過去的開放式煉鐵環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榉忾]式煉鐵模式,當年照片宣傳的鐵花四濺、白煙滾滾的年代已經(jīng)過去,現(xiàn)在煉鐵廠已經(jīng)成為花園式工廠。

        高爐煉鐵的主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有高爐煤氣、爐塵和爐渣。其中爐塵是隨著高速上升的煤氣帶離高爐的細顆粒爐料。一般含鐵30%~50%,含碳10%~20%。經(jīng)煤氣除塵回收后,可以用作燒結(jié)礦原料。[1]

        高爐煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,進入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經(jīng)煤氣主管、調(diào)壓閥組(或TRT)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓后,送往廠區(qū)凈煤氣總管?;拿簹獾幕覊m含量為5~6g/Nm3,經(jīng)布袋除塵后,煤氣的含塵量≤8mg/Nm3,即可以滿足用戶對煤氣含塵量的要求。

        1 工藝流程

        1.1 箱體組成

        箱體由荒煤氣室(過濾室)、凈煤氣室、下灰斗、人孔、煤氣進出口、氣體分布柵、安全閥、取樣口、吹掃口、煤氣放散口及支座等組成?;拿簹鈴南潴w頂部中間方向進入,凈煤氣出口設(shè)在箱體頂部?;拿簹鈴纳隙拢瑲饬骶鶆?,避免布袋劇烈晃動。

        1.2 噴吹系統(tǒng)工藝流程

        反吹介質(zhì)為氮氣,每個箱體設(shè)二套脈沖氮氣反吹系統(tǒng)。脈沖閥的進氣端與噴吹氣包連接,出氣端通過閥門(常開)與噴吹管連接。當脈沖閥打開時,氮氣由噴吹氣包通過脈沖閥,經(jīng)噴嘴噴入文氏管,并振動濾袋,進行清灰。在噴吹清灰過程中,每次噴吹清灰時間為0.1~0.2S,在這一瞬間內(nèi)噴出的高壓氮氣,形成高速氣流,從周圍引入數(shù)倍于噴射氣量的凈煤氣沖進濾袋,致使濾袋急劇膨脹,引起一次沖擊振動,同時,在瞬間產(chǎn)生由里及外的逆向氣流,由于沖擊和逆向氣流的作用,附著在濾袋外層的粉塵被抖落,而嵌于濾布孔隙中的粉塵也被吹掉,濾袋可重新使用。

        1.3 卸輸灰裝置

        卸輸灰裝置由大灰倉、卸灰閥、皮帶等組成。為保證卸灰通暢,在布袋除塵器箱體和大灰倉及中間灰倉的下錐體設(shè)有倉壁振動器。

        1.4 燃氣自動化硬件組成

        本系統(tǒng)主要由施耐德PLC組成,其中包括電源模板、CPU模板、數(shù)字量模板、模擬量模板和通訊模板組成。主站CPU為140CPU651 50,主分站通過主站CRP模塊和分站CRA模塊由同軸電纜進行通訊連接,并安裝主站冗余。其余分站裝有140DDI、DDO、ARI、ACI等模塊用來采集數(shù)據(jù)及驅(qū)動設(shè)備動作。

        1.5 卸灰程序段

        程序說明:

        (1)如圖2所示,IO_PLC遠程控制、IO_LOCAL現(xiàn)場控制、PD_RUN皮帶運轉(zhuǎn)反饋信號、HMI_START_PB電腦畫面啟動、HMI_STOP_PB電腦畫面停止、CY_D壓差到信號、RUN_CMD倉壁振動器啟動輸出、SUB 減法功能塊、GT大于功能塊。

        (2)第一段程序,運灰皮帶啟動有兩種控制方式,遠程控制和現(xiàn)場控制。在遠程控制中,在PD_RUN信號來的前提下可在畫面手動啟動倉壁振動器RUN_CMD進行放灰作業(yè),并在CY_D信號來時或手動點動停止按鈕停止振動器運行。在現(xiàn)場控制中只需要點動啟動和停止按鈕即可控制振動器起停,沒有其他連鎖條件。并且遠程和本地控制設(shè)有互鎖,防止設(shè)備誤動作。

        1.6 工藝特點及缺點

        本系統(tǒng)是上進煤氣工藝,特點是氣流方向和灰塵降落方向一致,反吹時有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死去,溫度低,易結(jié)露和粉塵結(jié)塊,影響排灰的正常進行,雖然大灰倉及中間灰倉的下錐體設(shè)有倉壁振動器,但有時效果不佳,還需要人為地敲打,這對煤氣區(qū)域作業(yè)的人帶來一定的安全隱患。

        圖 2

        2 工藝改進

        2.1 工藝改進理念

        (1)減少煤氣區(qū)域人工作的時間,減少安全事故發(fā)生的因素。

        (2)獲得很好的卸灰效果,并實現(xiàn)自動化。

        (3)跟據(jù)上述生產(chǎn)工藝特點,建議每個箱體增加一組倉壁振動器。這樣可以增加箱體震動點,增強下灰能力,同時還可以減少人工現(xiàn)場敲擊,降低危險系數(shù)。

        (4)并且本著節(jié)能的理念,后增加的倉壁振動器B,是在倉壁振動器A工作時并且卸灰效果不佳的情況下啟動。

        (5)為了實現(xiàn)自動化控制,在卸灰嘴下方的皮帶加裝皮帶秤,并設(shè)定秤值,再秤值小于額定值后若干秒,自動啟動倉壁振動器B。

        2.2 程序設(shè)計

        圖 3

        程序說明:

        (1)在原有的程序基礎(chǔ)上,增加了以下幾段程序。如圖3所示。

        (2)在第2段遠程控制程序中,倉壁振動器A運行的條件下,滿足皮帶秤值小于5kg并在20秒內(nèi)連續(xù)輸入電信號的情況下條件下,倉壁振動器B啟動,并可以實現(xiàn)振動器B單獨手動起停。

        (3)在第2段現(xiàn)場控制程序中,振動器B可由現(xiàn)場啟動和停止按鈕直接控制啟動,沒有其他連鎖條件。

        (4)LT是“<”比較指令,當PD_CZ<5kg時功能塊輸出,后面連接TON接通延時指令,在輸入指令保持20s后輸出,接通PD_SL。SUB是“—”指令,YL_PA—YL_PB的結(jié)果傳送入GT“>”比較指令輸入端,當結(jié)果大于YL_SET時接通CY_D。

        3 改造效果

        通過改造卸灰的效果明顯加強,一般每個箱體24小時放灰1次,改造前冬天現(xiàn)場工人敲擊每個箱體的平均次數(shù)為25/月,改造后冬天工人敲擊每個箱體的平均次數(shù)為5/月,即經(jīng)濟上人工費用明顯下降,同時危險系數(shù)也明顯降低。

        【參考文獻】

        [1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答[M].冶金工業(yè)出版社,2005.

        [2]內(nèi)部生產(chǎn)工藝技術(shù)手冊[Z].

        [責(zé)任編輯:孫珊珊]

        【摘 要】近年來我國的環(huán)保意識的加強,過去的粗獷開放式生產(chǎn)模式逐漸成為過去,生產(chǎn)的廢氣、粉塵和廢渣等都被回收再利用。但在回收廢氣、粉塵和廢渣的同時也伴隨著安全隱患的增加,為了減少不安全因素,大部分企業(yè)都采取的工業(yè)自動化遠程操作。本文本著減少經(jīng)濟成本理念改進了高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng),增強了卸灰能力,減少了工人現(xiàn)場出勤次數(shù),降低了危險系數(shù)。

        【關(guān)鍵詞】除塵;安全;自動化

        0 引言

        隨著我國環(huán)境保護意識的加強,我國的高爐煉鐵已經(jīng)從過去的開放式煉鐵環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榉忾]式煉鐵模式,當年照片宣傳的鐵花四濺、白煙滾滾的年代已經(jīng)過去,現(xiàn)在煉鐵廠已經(jīng)成為花園式工廠。

        高爐煉鐵的主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有高爐煤氣、爐塵和爐渣。其中爐塵是隨著高速上升的煤氣帶離高爐的細顆粒爐料。一般含鐵30%~50%,含碳10%~20%。經(jīng)煤氣除塵回收后,可以用作燒結(jié)礦原料。[1]

        高爐煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,進入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經(jīng)煤氣主管、調(diào)壓閥組(或TRT)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓后,送往廠區(qū)凈煤氣總管?;拿簹獾幕覊m含量為5~6g/Nm3,經(jīng)布袋除塵后,煤氣的含塵量≤8mg/Nm3,即可以滿足用戶對煤氣含塵量的要求。

        1 工藝流程

        1.1 箱體組成

        箱體由荒煤氣室(過濾室)、凈煤氣室、下灰斗、人孔、煤氣進出口、氣體分布柵、安全閥、取樣口、吹掃口、煤氣放散口及支座等組成。荒煤氣從箱體頂部中間方向進入,凈煤氣出口設(shè)在箱體頂部?;拿簹鈴纳隙拢瑲饬骶鶆?,避免布袋劇烈晃動。

        1.2 噴吹系統(tǒng)工藝流程

        反吹介質(zhì)為氮氣,每個箱體設(shè)二套脈沖氮氣反吹系統(tǒng)。脈沖閥的進氣端與噴吹氣包連接,出氣端通過閥門(常開)與噴吹管連接。當脈沖閥打開時,氮氣由噴吹氣包通過脈沖閥,經(jīng)噴嘴噴入文氏管,并振動濾袋,進行清灰。在噴吹清灰過程中,每次噴吹清灰時間為0.1~0.2S,在這一瞬間內(nèi)噴出的高壓氮氣,形成高速氣流,從周圍引入數(shù)倍于噴射氣量的凈煤氣沖進濾袋,致使濾袋急劇膨脹,引起一次沖擊振動,同時,在瞬間產(chǎn)生由里及外的逆向氣流,由于沖擊和逆向氣流的作用,附著在濾袋外層的粉塵被抖落,而嵌于濾布孔隙中的粉塵也被吹掉,濾袋可重新使用。

        1.3 卸輸灰裝置

        卸輸灰裝置由大灰倉、卸灰閥、皮帶等組成。為保證卸灰通暢,在布袋除塵器箱體和大灰倉及中間灰倉的下錐體設(shè)有倉壁振動器。

        1.4 燃氣自動化硬件組成

        本系統(tǒng)主要由施耐德PLC組成,其中包括電源模板、CPU模板、數(shù)字量模板、模擬量模板和通訊模板組成。主站CPU為140CPU651 50,主分站通過主站CRP模塊和分站CRA模塊由同軸電纜進行通訊連接,并安裝主站冗余。其余分站裝有140DDI、DDO、ARI、ACI等模塊用來采集數(shù)據(jù)及驅(qū)動設(shè)備動作。

        1.5 卸灰程序段

        程序說明:

        (1)如圖2所示,IO_PLC遠程控制、IO_LOCAL現(xiàn)場控制、PD_RUN皮帶運轉(zhuǎn)反饋信號、HMI_START_PB電腦畫面啟動、HMI_STOP_PB電腦畫面停止、CY_D壓差到信號、RUN_CMD倉壁振動器啟動輸出、SUB 減法功能塊、GT大于功能塊。

        (2)第一段程序,運灰皮帶啟動有兩種控制方式,遠程控制和現(xiàn)場控制。在遠程控制中,在PD_RUN信號來的前提下可在畫面手動啟動倉壁振動器RUN_CMD進行放灰作業(yè),并在CY_D信號來時或手動點動停止按鈕停止振動器運行。在現(xiàn)場控制中只需要點動啟動和停止按鈕即可控制振動器起停,沒有其他連鎖條件。并且遠程和本地控制設(shè)有互鎖,防止設(shè)備誤動作。

        1.6 工藝特點及缺點

        本系統(tǒng)是上進煤氣工藝,特點是氣流方向和灰塵降落方向一致,反吹時有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死去,溫度低,易結(jié)露和粉塵結(jié)塊,影響排灰的正常進行,雖然大灰倉及中間灰倉的下錐體設(shè)有倉壁振動器,但有時效果不佳,還需要人為地敲打,這對煤氣區(qū)域作業(yè)的人帶來一定的安全隱患。

        圖 2

        2 工藝改進

        2.1 工藝改進理念

        (1)減少煤氣區(qū)域人工作的時間,減少安全事故發(fā)生的因素。

        (2)獲得很好的卸灰效果,并實現(xiàn)自動化。

        (3)跟據(jù)上述生產(chǎn)工藝特點,建議每個箱體增加一組倉壁振動器。這樣可以增加箱體震動點,增強下灰能力,同時還可以減少人工現(xiàn)場敲擊,降低危險系數(shù)。

        (4)并且本著節(jié)能的理念,后增加的倉壁振動器B,是在倉壁振動器A工作時并且卸灰效果不佳的情況下啟動。

        (5)為了實現(xiàn)自動化控制,在卸灰嘴下方的皮帶加裝皮帶秤,并設(shè)定秤值,再秤值小于額定值后若干秒,自動啟動倉壁振動器B。

        2.2 程序設(shè)計

        圖 3

        程序說明:

        (1)在原有的程序基礎(chǔ)上,增加了以下幾段程序。如圖3所示。

        (2)在第2段遠程控制程序中,倉壁振動器A運行的條件下,滿足皮帶秤值小于5kg并在20秒內(nèi)連續(xù)輸入電信號的情況下條件下,倉壁振動器B啟動,并可以實現(xiàn)振動器B單獨手動起停。

        (3)在第2段現(xiàn)場控制程序中,振動器B可由現(xiàn)場啟動和停止按鈕直接控制啟動,沒有其他連鎖條件。

        (4)LT是“<”比較指令,當PD_CZ<5kg時功能塊輸出,后面連接TON接通延時指令,在輸入指令保持20s后輸出,接通PD_SL。SUB是“—”指令,YL_PA—YL_PB的結(jié)果傳送入GT“>”比較指令輸入端,當結(jié)果大于YL_SET時接通CY_D。

        3 改造效果

        通過改造卸灰的效果明顯加強,一般每個箱體24小時放灰1次,改造前冬天現(xiàn)場工人敲擊每個箱體的平均次數(shù)為25/月,改造后冬天工人敲擊每個箱體的平均次數(shù)為5/月,即經(jīng)濟上人工費用明顯下降,同時危險系數(shù)也明顯降低。

        【參考文獻】

        [1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答[M].冶金工業(yè)出版社,2005.

        [2]內(nèi)部生產(chǎn)工藝技術(shù)手冊[Z].

        [責(zé)任編輯:孫珊珊]

        【摘 要】近年來我國的環(huán)保意識的加強,過去的粗獷開放式生產(chǎn)模式逐漸成為過去,生產(chǎn)的廢氣、粉塵和廢渣等都被回收再利用。但在回收廢氣、粉塵和廢渣的同時也伴隨著安全隱患的增加,為了減少不安全因素,大部分企業(yè)都采取的工業(yè)自動化遠程操作。本文本著減少經(jīng)濟成本理念改進了高爐煤氣除塵放灰系統(tǒng),增強了卸灰能力,減少了工人現(xiàn)場出勤次數(shù),降低了危險系數(shù)。

        【關(guān)鍵詞】除塵;安全;自動化

        0 引言

        隨著我國環(huán)境保護意識的加強,我國的高爐煉鐵已經(jīng)從過去的開放式煉鐵環(huán)境轉(zhuǎn)變?yōu)榉忾]式煉鐵模式,當年照片宣傳的鐵花四濺、白煙滾滾的年代已經(jīng)過去,現(xiàn)在煉鐵廠已經(jīng)成為花園式工廠。

        高爐煉鐵的主要產(chǎn)品是生鐵,副產(chǎn)品有高爐煤氣、爐塵和爐渣。其中爐塵是隨著高速上升的煤氣帶離高爐的細顆粒爐料。一般含鐵30%~50%,含碳10%~20%。經(jīng)煤氣除塵回收后,可以用作燒結(jié)礦原料。[1]

        高爐煤氣經(jīng)重力除塵器粗除塵后,進入布袋除塵器精除塵,凈化后的煤氣經(jīng)煤氣主管、調(diào)壓閥組(或TRT)調(diào)節(jié)穩(wěn)壓后,送往廠區(qū)凈煤氣總管?;拿簹獾幕覊m含量為5~6g/Nm3,經(jīng)布袋除塵后,煤氣的含塵量≤8mg/Nm3,即可以滿足用戶對煤氣含塵量的要求。

        1 工藝流程

        1.1 箱體組成

        箱體由荒煤氣室(過濾室)、凈煤氣室、下灰斗、人孔、煤氣進出口、氣體分布柵、安全閥、取樣口、吹掃口、煤氣放散口及支座等組成。荒煤氣從箱體頂部中間方向進入,凈煤氣出口設(shè)在箱體頂部?;拿簹鈴纳隙?,氣流均勻,避免布袋劇烈晃動。

        1.2 噴吹系統(tǒng)工藝流程

        反吹介質(zhì)為氮氣,每個箱體設(shè)二套脈沖氮氣反吹系統(tǒng)。脈沖閥的進氣端與噴吹氣包連接,出氣端通過閥門(常開)與噴吹管連接。當脈沖閥打開時,氮氣由噴吹氣包通過脈沖閥,經(jīng)噴嘴噴入文氏管,并振動濾袋,進行清灰。在噴吹清灰過程中,每次噴吹清灰時間為0.1~0.2S,在這一瞬間內(nèi)噴出的高壓氮氣,形成高速氣流,從周圍引入數(shù)倍于噴射氣量的凈煤氣沖進濾袋,致使濾袋急劇膨脹,引起一次沖擊振動,同時,在瞬間產(chǎn)生由里及外的逆向氣流,由于沖擊和逆向氣流的作用,附著在濾袋外層的粉塵被抖落,而嵌于濾布孔隙中的粉塵也被吹掉,濾袋可重新使用。

        1.3 卸輸灰裝置

        卸輸灰裝置由大灰倉、卸灰閥、皮帶等組成。為保證卸灰通暢,在布袋除塵器箱體和大灰倉及中間灰倉的下錐體設(shè)有倉壁振動器。

        1.4 燃氣自動化硬件組成

        本系統(tǒng)主要由施耐德PLC組成,其中包括電源模板、CPU模板、數(shù)字量模板、模擬量模板和通訊模板組成。主站CPU為140CPU651 50,主分站通過主站CRP模塊和分站CRA模塊由同軸電纜進行通訊連接,并安裝主站冗余。其余分站裝有140DDI、DDO、ARI、ACI等模塊用來采集數(shù)據(jù)及驅(qū)動設(shè)備動作。

        1.5 卸灰程序段

        程序說明:

        (1)如圖2所示,IO_PLC遠程控制、IO_LOCAL現(xiàn)場控制、PD_RUN皮帶運轉(zhuǎn)反饋信號、HMI_START_PB電腦畫面啟動、HMI_STOP_PB電腦畫面停止、CY_D壓差到信號、RUN_CMD倉壁振動器啟動輸出、SUB 減法功能塊、GT大于功能塊。

        (2)第一段程序,運灰皮帶啟動有兩種控制方式,遠程控制和現(xiàn)場控制。在遠程控制中,在PD_RUN信號來的前提下可在畫面手動啟動倉壁振動器RUN_CMD進行放灰作業(yè),并在CY_D信號來時或手動點動停止按鈕停止振動器運行。在現(xiàn)場控制中只需要點動啟動和停止按鈕即可控制振動器起停,沒有其他連鎖條件。并且遠程和本地控制設(shè)有互鎖,防止設(shè)備誤動作。

        1.6 工藝特點及缺點

        本系統(tǒng)是上進煤氣工藝,特點是氣流方向和灰塵降落方向一致,反吹時有利于灰塵沉降,但灰斗部分易形成煤氣死去,溫度低,易結(jié)露和粉塵結(jié)塊,影響排灰的正常進行,雖然大灰倉及中間灰倉的下錐體設(shè)有倉壁振動器,但有時效果不佳,還需要人為地敲打,這對煤氣區(qū)域作業(yè)的人帶來一定的安全隱患。

        圖 2

        2 工藝改進

        2.1 工藝改進理念

        (1)減少煤氣區(qū)域人工作的時間,減少安全事故發(fā)生的因素。

        (2)獲得很好的卸灰效果,并實現(xiàn)自動化。

        (3)跟據(jù)上述生產(chǎn)工藝特點,建議每個箱體增加一組倉壁振動器。這樣可以增加箱體震動點,增強下灰能力,同時還可以減少人工現(xiàn)場敲擊,降低危險系數(shù)。

        (4)并且本著節(jié)能的理念,后增加的倉壁振動器B,是在倉壁振動器A工作時并且卸灰效果不佳的情況下啟動。

        (5)為了實現(xiàn)自動化控制,在卸灰嘴下方的皮帶加裝皮帶秤,并設(shè)定秤值,再秤值小于額定值后若干秒,自動啟動倉壁振動器B。

        2.2 程序設(shè)計

        圖 3

        程序說明:

        (1)在原有的程序基礎(chǔ)上,增加了以下幾段程序。如圖3所示。

        (2)在第2段遠程控制程序中,倉壁振動器A運行的條件下,滿足皮帶秤值小于5kg并在20秒內(nèi)連續(xù)輸入電信號的情況下條件下,倉壁振動器B啟動,并可以實現(xiàn)振動器B單獨手動起停。

        (3)在第2段現(xiàn)場控制程序中,振動器B可由現(xiàn)場啟動和停止按鈕直接控制啟動,沒有其他連鎖條件。

        (4)LT是“<”比較指令,當PD_CZ<5kg時功能塊輸出,后面連接TON接通延時指令,在輸入指令保持20s后輸出,接通PD_SL。SUB是“—”指令,YL_PA—YL_PB的結(jié)果傳送入GT“>”比較指令輸入端,當結(jié)果大于YL_SET時接通CY_D。

        3 改造效果

        通過改造卸灰的效果明顯加強,一般每個箱體24小時放灰1次,改造前冬天現(xiàn)場工人敲擊每個箱體的平均次數(shù)為25/月,改造后冬天工人敲擊每個箱體的平均次數(shù)為5/月,即經(jīng)濟上人工費用明顯下降,同時危險系數(shù)也明顯降低。

        【參考文獻】

        [1]王筱留.高爐生產(chǎn)知識問答[M].冶金工業(yè)出版社,2005.

        [2]內(nèi)部生產(chǎn)工藝技術(shù)手冊[Z].

        [責(zé)任編輯:孫珊珊]

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