賈曉鴻
(中核集團(tuán) 江蘇核電有限公司,江蘇 連云港 222042)
田灣核電站主泵為俄羅斯中央機(jī)械設(shè)計(jì)制造局設(shè)計(jì)并制造的1391型主泵,每臺(tái)機(jī)組4臺(tái),共八臺(tái),其附屬系統(tǒng)包括:獨(dú)立回路、軸封組件冷卻水系統(tǒng)、徑向-止推軸承潤滑/冷卻系統(tǒng)和電機(jī)潤滑油系統(tǒng)等。本次是對(duì)獨(dú)立回路和軸封組件冷卻水系統(tǒng)的三根管線進(jìn)行了改造。
獨(dú)立回路用于潤滑和冷卻可拆卸部件的下部徑向軸承。獨(dú)立回路是一個(gè)閉合回路,由獨(dú)立回路冷卻器(JEB10AC002)、汽水分離器(JEB10BB001)、循環(huán)管線以及閥門組成。
獨(dú)立回路用一回路冷卻劑充注,并且與反應(yīng)堆裝置的充注同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)冷卻劑泵運(yùn)行時(shí),獨(dú)立回路的水循環(huán)是依靠輔助葉輪實(shí)現(xiàn)的強(qiáng)制循環(huán),即溫度小于60℃的冷卻水沿軸封組件殼體和可拆裝部件殼體內(nèi)預(yù)設(shè)的通道進(jìn)入下部徑向軸承,潤滑、冷卻下部徑向軸承后,被加熱的水由輔助葉輪輸送到汽水分離器(JEB10BB001),分離出來的水經(jīng)過冷卻器(JEB10AC002)被冷卻后,沿管道再次進(jìn)入下部徑向軸承。循環(huán)水流量為12m3/h。
軸封組件冷卻水系統(tǒng)用于冷卻和潤滑軸封組件各級(jí)密封。軸封組件冷卻水系統(tǒng)由冷卻器(JEB10AC001)管線以及閥門組成。
軸封組件冷卻水系統(tǒng)正常供給來源于一部分容積和硼控系統(tǒng)(KBA)的下瀉流,即一回路冷卻劑沿下瀉管線進(jìn)入KBA系統(tǒng)后,一部分冷卻劑經(jīng)閥門KBA40AA101/102進(jìn)入冷卻器KBA40AC001,待冷卻劑溫度下降低于60℃后經(jīng)閥門JEW12AA101引至軸封組件。當(dāng)軸封組件冷卻水正常供給管線出現(xiàn)故障不可用時(shí),啟用軸封組件冷卻水備用供給方案,即一回路冷卻劑沿下瀉管線進(jìn)入KBA系統(tǒng)后,經(jīng)閥門KBA10AA101/102進(jìn)入冷卻器KBA10AC001/002,待冷卻器溫度下降低于60℃后,引一部分冷卻劑經(jīng)閥門JEW11AA101至軸封組件。
主泵附屬系統(tǒng)管線——軸封水供水管線,獨(dú)立回路進(jìn)口和出口管線的位置距離主泵機(jī)械部件(可取出部件)徑向-止推軸承殼體部分太近,在主泵的安裝過程中影響主泵可拆除部件的安裝對(duì)中,每次進(jìn)行泵組對(duì)中時(shí),所使用的專用工具是在電機(jī)扭力桿上夾百分表,對(duì)軸承殼體端面打跳動(dòng),這三根管線勢(shì)必會(huì)造成影響,必須要拆除,而拆除這三根管線要求一回路水位降至22米以下,保持在冷停堆狀態(tài),增加很多現(xiàn)場(chǎng)的施工量。對(duì)這三根管線的布置進(jìn)行改造后,在高水位也可以進(jìn)行主泵可拆除部件的安裝對(duì)中工作,不需要拆除這三根管線,減少了現(xiàn)場(chǎng)的工作量,使大修關(guān)鍵路徑的工期容易保證,增加了工作安排的靈活性。
為使軸封水供水、獨(dú)立回路進(jìn)出口三根管線重新布置后,在高水位進(jìn)行主泵可拆除部件的安裝對(duì)中工作時(shí)不需要拆除這三根管線,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)的詳細(xì)勘查最終確定了如下的改造方案:
(1)三段管線分別向下平移300~470mm不等;
(2)利用原管道,管道材質(zhì)、內(nèi)徑保持不變;
(3)改造前后,彎頭的數(shù)量和彎曲角度不變、沒有增加管件,這樣改造前后系統(tǒng)的局部流動(dòng)阻力損失不會(huì)改變;
(4)三段管線總長分別維持不變。
改造的三根管線按原來走向向下平移,沒有增加彎頭和管件設(shè)備,經(jīng)過改造前后管線布置對(duì)比,可以得出:改造后不會(huì)增加管內(nèi)介質(zhì)的流動(dòng)阻力損失,軸封水和獨(dú)立回路水量不會(huì)減少。改造后管線的焊縫數(shù)量沒有增加,焊接完成后所有焊縫需進(jìn)行100%的射線探傷,并對(duì)管線進(jìn)行24.5MPa的水壓試驗(yàn)。管段的安全級(jí)別是核2級(jí),質(zhì)保1級(jí),在具有生產(chǎn)和加工核級(jí)高壓管道資質(zhì)的廠家生產(chǎn)。在管道加工前,廠家的技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)管線的加工尺寸進(jìn)行測(cè)量、放樣,給出管道的實(shí)際設(shè)計(jì)加工圖紙,管道的加工、清洗、包裝、運(yùn)輸、貯存按ASME和EJ/T的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。
按照法規(guī)和程序的要求,作為安全重要改造需要上報(bào)國家核安全局(NNSA),經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2007年7月12日,江蘇核電有限公司向NNSA提交了主泵附屬系統(tǒng)改造的審查申請(qǐng),9月6日收到NNSA提出的關(guān)于主泵附屬系統(tǒng)改造的第一次審查問題,經(jīng)過研究討論后于9月20日向NNSA提交了主泵附屬系統(tǒng)改造第一次審查問題的答復(fù),同年10月12日NNSA批準(zhǔn)了江蘇核電有限公司關(guān)于主泵附屬系統(tǒng)改造的申請(qǐng)。
本次改造的三根管線材質(zhì)均為奧氏體不銹鋼08X18H10T,規(guī)格Φ40×4,無庫存,需要在俄方進(jìn)行采購。在施工準(zhǔn)備過程中,因預(yù)定采購的管道未能按時(shí)到貨,為保證大修工期,施工方提出利用原管道進(jìn)行改造,我們經(jīng)過研究,認(rèn)為采用原管道與原方案相比,在管段長度及冷卻水流量等方面不會(huì)產(chǎn)生大的變化,只是增加了三道環(huán)焊縫,但不會(huì)影響管道的承壓能力。
為保證改造萬無一失,在施工前后我們要求施工方應(yīng)完成如下工作:
(1)準(zhǔn)備一份完整的切管、加工焊接坡口、清洗管道、PT探傷焊接多工序的施工方案;
(2)按施工方案的要求,準(zhǔn)備一段試驗(yàn)管段,進(jìn)行切管和焊接試驗(yàn);
(3)對(duì)試驗(yàn)管段切割焊接前后的長度尺寸進(jìn)行測(cè)量;
(4)在試驗(yàn)管段焊接后長度滿足要求后,方可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的施工;
(5)現(xiàn)場(chǎng)的管道在完成施工后,需進(jìn)行100%的目測(cè)、PT和RT探傷檢查;
(6)對(duì)管道進(jìn)行100%的水壓試驗(yàn),試驗(yàn)壓力24.5MPa,試驗(yàn)溫度大于15℃。
1#機(jī)組:
2007年12月18日對(duì)1#機(jī)組4臺(tái)主泵附屬系統(tǒng)管線改造先決條件進(jìn)行了檢查,滿足開工要求,允許開工。2007年12月19日開始對(duì)管線進(jìn)行切割,經(jīng)過對(duì)改造管線的清潔度檢查、焊接、探傷、焊接后的長度測(cè)量和對(duì)焊縫進(jìn)行24.5MPa的水壓試驗(yàn),結(jié)果均滿足要求。2008年02月03日完成對(duì)4臺(tái)主泵附屬系統(tǒng)管線機(jī)組改造后的單體驗(yàn)收,在2008年02月20日一回路系統(tǒng)進(jìn)行17.6MPa水壓試驗(yàn)時(shí),附屬管線法蘭連接面沒有發(fā)生漏泄,證明現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)體安裝成功。
2#機(jī)組:
2008年05月18日對(duì)2#機(jī)組4臺(tái)主泵附屬系統(tǒng)管線改造先決條件進(jìn)行了檢查,滿足開工要求,允許開工。2008年05月19日開始對(duì)管線進(jìn)行切割,經(jīng)過對(duì)改造管線的清潔度檢查、焊接、探傷、焊接后的長度測(cè)量和對(duì)焊縫進(jìn)行24.5MPa的水壓試驗(yàn),結(jié)果均滿足要求。2008年06月05日完成對(duì)4臺(tái)主泵附屬系統(tǒng)管線機(jī)組改造后的單體驗(yàn)收,在2008年06月23日一回路系統(tǒng)進(jìn)行17.6MPa水壓試驗(yàn)時(shí),附屬管線法蘭連接面沒有發(fā)生漏泄,證明現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)體安裝成功。
根據(jù)NNSA的要求,在改造實(shí)施完成后,需進(jìn)行附屬管線冷卻水流量測(cè)量試驗(yàn),特編制了《主泵附屬系統(tǒng)管線改造后冷卻水流量測(cè)量程序》。按照程序,進(jìn)行了主泵附屬系統(tǒng)管線改造的冷卻水流量測(cè)量試驗(yàn)。
1號(hào)機(jī)組于2008年2月27日-28日完成主泵附屬管線的冷卻水流量測(cè)量,2號(hào)機(jī)組于2008年06月25日完成主泵附屬管線的冷卻水流量測(cè)量,測(cè)試結(jié)果均滿足驗(yàn)收要求。
對(duì)主泵附屬管線改造之后,單獨(dú)檢修徑向-止推軸承部件時(shí),不需要拆除管線即可滿足對(duì)中。機(jī)組大修期間,在低低水位對(duì)泵組進(jìn)行回裝后不需要馬上進(jìn)行泵組的對(duì)中就可升高一回路的水位,在高水位時(shí)再進(jìn)行對(duì)中工作即可,從而為機(jī)組在大修期間關(guān)鍵路徑的合理安排提供了保障。