李美山,張存平,紀(jì)永紅,葉國(guó)安,蔣 磊,莫繼鋒
(中國(guó)原子能科學(xué)研究院,北京 102413)
中國(guó)原子能科學(xué)研究院(簡(jiǎn)稱原子能院)的一些核設(shè)施,如中國(guó)先進(jìn)研究堆(CARR)和中國(guó)實(shí)驗(yàn)快堆(CEFR)等,在運(yùn)行期間產(chǎn)生的中放廢液無(wú)法采用傳統(tǒng)的管道方式進(jìn)行輸送,只能采用罐車方式運(yùn)輸,為此從德國(guó)Goslar公司引進(jìn)了中放廢液罐車運(yùn)輸系統(tǒng)。該系統(tǒng)已在德國(guó)如卡爾斯魯厄等多個(gè)核研究院成功使用,但在國(guó)內(nèi)尚屬首次。該系統(tǒng)主要優(yōu)點(diǎn)在于運(yùn)輸靈活、方便,不需要鋪設(shè)地下管網(wǎng)。在引進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)的接口部分、裝卸料及沖洗部分以及牽引部分不適合原子能院的實(shí)際需求,為此本文對(duì)部分系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。
罐車運(yùn)輸系統(tǒng)包括運(yùn)輸罐車(貨包)和牽引車,如圖1所示。其中運(yùn)輸罐車是罐車運(yùn)輸系統(tǒng)的重要部件,其外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)為:3 600 mm×2 438 mm×2 134 mm,總體布置如圖2所示。
圖1 罐車運(yùn)輸系統(tǒng)
圖2 罐車布置示意圖
罐車既屬于中放廢液運(yùn)輸裝置,也屬于中放廢液臨時(shí)貯存設(shè)備。因此,其轉(zhuǎn)運(yùn)容器的結(jié)構(gòu)形式滿足多重屏障[1]要求,如圖3所示。
轉(zhuǎn)運(yùn)容器由壓力容器層、空氣夾層和屏蔽層組成,其中屏蔽層包括內(nèi)保護(hù)殼、鉛屏蔽體和外保護(hù)殼。壓力容器一旦發(fā)生泄漏事故,該結(jié)構(gòu)能保證液體被收集在空氣夾層中,而不會(huì)直接泄漏到環(huán)境中。容器結(jié)構(gòu)參數(shù)列于表1。
圖3 轉(zhuǎn)運(yùn)容器內(nèi)部結(jié)構(gòu)3D仿真圖
表1 容器結(jié)構(gòu)參數(shù)
1) 真空、壓空系統(tǒng)
真空系統(tǒng)用于控制廢液接收容器的壓力,為廢液和沖洗水的接收提供真空。真空泵在絕對(duì)壓力大于5×104Pa時(shí)啟動(dòng),壓力低于2×104Pa時(shí)停止運(yùn)行。壓空系統(tǒng)主要為氣動(dòng)閥門(mén)提供氣源。
2) 液位測(cè)量、泄漏報(bào)警系統(tǒng)
液位測(cè)量系統(tǒng)包括一套連續(xù)液位計(jì)和兩套固定液位計(jì)。連續(xù)液位計(jì)能及時(shí)顯示液位變化;而固定液位計(jì)能與相關(guān)閥門(mén)聯(lián)鎖:即當(dāng)?shù)竭_(dá)第一個(gè)固定液位控制點(diǎn)(80%)時(shí),相關(guān)閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,停止接收廢液并開(kāi)始轉(zhuǎn)運(yùn)軟管沖洗;當(dāng)?shù)竭_(dá)第二個(gè)液位控制點(diǎn)(90%)時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)鎖死,手動(dòng)也無(wú)法操作,保證廢液接收安全。
在壓力容器和屏蔽層之間的空氣夾層中設(shè)有液體泄漏報(bào)警裝置。該裝置采用測(cè)量電阻的方式探測(cè)泄漏液體,具有較高的靈敏度。
3) 氣體凈化系統(tǒng)
氣體凈化處理系統(tǒng)主要處理系統(tǒng)的真空排氣,由于氣體濕度較大甚至可能霧沫夾帶,因此氣體凈化系統(tǒng)首先對(duì)系統(tǒng)排出的氣體進(jìn)行除水[2],然后再進(jìn)行多級(jí)凈化,凈化后的氣體排入環(huán)境。凈化流程如圖4所示。
圖4 氣體凈化處理流程
4) 攪拌系統(tǒng)
總之,非瓣膜性房顫抗凝的要求就是通過(guò)消除折返治療房顫,控制心室率,同時(shí)盡可能恢復(fù)竇性心律及防止血栓,以促進(jìn)改善患者預(yù)后。
雖然氣體攪拌具有不需要運(yùn)動(dòng)部件、操作穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、能耗低等優(yōu)點(diǎn)[3],但在其攪拌過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量廢氣。因此,裝置采取液下攪拌器的方式對(duì)罐內(nèi)廢液進(jìn)行攪拌,以防止形成沉淀和積垢,方便廢液的輸送。
5) 自控系統(tǒng)
為盡量減少操作人員受照時(shí)間以及重要環(huán)節(jié)上的誤操作[4],控制系統(tǒng)采用PLC進(jìn)行編程控制,如廢液接收、排空、沖洗及轉(zhuǎn)出等過(guò)程均一鍵操作。
罐車在接口設(shè)施內(nèi)安全停靠后,利用轉(zhuǎn)運(yùn)軟管快速對(duì)接閥門(mén)將設(shè)施廢液出口(進(jìn)口)與罐車廢液進(jìn)口(出口)快速連接,啟動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)或卸料程序,系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng),操作人員站在安全警戒線外觀察。
廢液裝卸完畢后,操作人員啟動(dòng)轉(zhuǎn)運(yùn)軟管沖洗程序,系統(tǒng)自行沖洗,操作人員站在安全警戒線外,利用長(zhǎng)桿式劑量率儀檢測(cè)軟管表面劑量,適合人員靠近時(shí)停止沖洗。轉(zhuǎn)運(yùn)完畢后拆卸快速接頭。
在初步設(shè)計(jì)方案[5]中,罐車運(yùn)輸系統(tǒng)的進(jìn)、出料接口位置均設(shè)置在罐車頂部,且設(shè)施接口相關(guān)閥門(mén)為手動(dòng)閥門(mén),如圖5所示。分析認(rèn)為該工藝的優(yōu)點(diǎn)在于出口設(shè)置在頂部有利于管道液體排空。但其明顯的缺點(diǎn)在于:1) 軟管拆卸操作時(shí)需工作人員到罐車頂部,非常不便;2) 罐車系統(tǒng)并未考慮接口閥門(mén)的控制問(wèn)題;3) 屏蔽工作箱內(nèi)相關(guān)閥門(mén)均為手動(dòng)閥門(mén),人工操作時(shí)間較長(zhǎng)。
圖5 罐車接口初步設(shè)計(jì)方案示意圖
考慮到操作便利和人員安全,對(duì)接口部分提出如下改進(jìn):1) 將接口位置改在罐車底部;2) 屏蔽工作箱改為普通工作箱(通過(guò)計(jì)算,不影響人員操作安全);3) 手動(dòng)閥門(mén)改為電動(dòng)閥門(mén)并由罐車的控制屏顯示、控制。為解決裝卸料豎管道排盡問(wèn)題,通過(guò)增加細(xì)支管道(DN15)來(lái)解決。經(jīng)改進(jìn)后整個(gè)操作由罐車統(tǒng)一控制,真正實(shí)現(xiàn)了一體化。改進(jìn)后的罐車接口部位示意圖如圖6所示。
圖6 改進(jìn)后罐車接口部位示意圖
初步設(shè)計(jì)方案是根據(jù)德國(guó)的運(yùn)行情況,將裝卸料與去污沖洗系統(tǒng)設(shè)計(jì)為液位控制操作模式,即液位到達(dá)80%后停止接收廢液,開(kāi)始轉(zhuǎn)運(yùn)軟管沖洗操作,當(dāng)液位達(dá)到90%后停止沖洗操作。
該系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)是在整個(gè)過(guò)程中人員僅需按下啟動(dòng)鍵即可,但前提是設(shè)施貯罐廢液存量至少大于0.8 m3;同時(shí)由于沖洗過(guò)程人員不能及時(shí)停止,產(chǎn)生的二次廢液量較大,不能實(shí)現(xiàn)廢物最小化。而原子能院廢液貯存罐體積較小,如CARR和CEFR兩設(shè)施的廢液貯罐約0.5 m3,原接收模式則無(wú)法實(shí)現(xiàn)廢液接收、軟管沖洗等全過(guò)程操作,因液位無(wú)法達(dá)到規(guī)定液位的80%,造成系統(tǒng)進(jìn)入無(wú)限循環(huán)模式,而不能進(jìn)行下一步操作。
為適應(yīng)中放廢液的貯存罐容積不統(tǒng)一的現(xiàn)狀,將操作系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),使其既可利用液位進(jìn)行控制,也可手動(dòng)停止操作。
同時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)軟管的沖洗操作也做了類似于廢液接收過(guò)程的改進(jìn),這樣在去污效果達(dá)到后,便可停止沖洗操作而無(wú)需達(dá)到規(guī)定液位,減少了二次廢液產(chǎn)生量。
在今后運(yùn)行過(guò)程中沖洗轉(zhuǎn)運(yùn)軟管時(shí),沖洗水罐可先保持空罐,利用真空對(duì)轉(zhuǎn)運(yùn)軟管吹掃幾次,然后再多次注入少量水(5~10 L)進(jìn)行沖洗去污。
由于牽引車由國(guó)內(nèi)配套,因此德方提供的拖車僅考慮了駐車剎車,而沒(méi)有考慮行車剎車。由于原子能院兩堆廠區(qū)路段坡度較大,在行駛過(guò)程中不可避免地會(huì)出現(xiàn)剎車情況,如不能保證有效剎車,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)溜車現(xiàn)象。
針對(duì)引進(jìn)拖車沒(méi)有行車剎車的缺點(diǎn),在牽引車國(guó)內(nèi)配套的過(guò)程中,充分考慮了如下因素:運(yùn)輸路線中最大坡度、坡道起步以及拖車和牽引車行車剎車等。綜合考慮后將原設(shè)計(jì)的2.5 t牽引車變更為8.0 t牽引車。
其次,將拖車的駐車剎車到位設(shè)定為系統(tǒng)啟動(dòng)的前提條件,即將駐車剎車的信號(hào)傳給整個(gè)系統(tǒng),如果該信號(hào)不到位系統(tǒng)則無(wú)法啟動(dòng)。避免了在轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中發(fā)生溜車,而出現(xiàn)軟管接頭脫落的現(xiàn)象。
為驗(yàn)證各項(xiàng)工藝的改進(jìn)效果,在罐車系統(tǒng)到貨后制作了模擬臺(tái)架,定性地進(jìn)行了功能驗(yàn)證試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明:1) 改進(jìn)后的接口系統(tǒng)操作方便;2) 能順利完成不同體積貯罐中廢液的提取和軟管沖洗;3) 在原子能院現(xiàn)有路況下國(guó)內(nèi)配套牽引車能安全牽引和駐停。
1) 罐體采用多層結(jié)構(gòu),利用真空轉(zhuǎn)運(yùn)中放廢液,并配備必要監(jiān)測(cè)手段的罐車系統(tǒng)技術(shù)合理、操作安全可靠。
2) 罐車運(yùn)輸系統(tǒng)經(jīng)適應(yīng)性改進(jìn)后,能更好地滿足原子能院中放廢液運(yùn)輸?shù)囊?,并能保證操作人員的安全。
今后罐車運(yùn)輸系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化設(shè)計(jì)研究時(shí),可借鑒該系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)形式,應(yīng)重點(diǎn)解決好接口、空氣凈化以及沖洗水最小化等問(wèn)題。
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