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        四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)故障的分析與維修

        2014-07-31 10:09:30李易峰
        新媒體研究 2014年13期
        關(guān)鍵詞:液壓系統(tǒng)

        李易峰

        摘 要 四柱液壓機(jī)廣泛適用于可塑性材料的壓制工藝。如擠壓金屬成型、薄板拉伸以及橫壓、彎壓、校正等工藝。液壓系統(tǒng)的常見故障,都是一些比較精密的零件,故障點(diǎn)不僅隱蔽、不易確定,而且原因也比較復(fù)雜、難判斷。因此,掌握四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)故障的分析與維修方法,迅速解決液壓系統(tǒng)的故障問題,確保四柱液壓機(jī)的正常使用就顯得十分重要。

        關(guān)鍵詞 四柱液壓機(jī);液壓系統(tǒng);故障分析與維修

        中圖分類號(hào):TG315 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-7597(2014)13-0091-02

        四柱液壓機(jī)由于具有許多優(yōu)點(diǎn),在汽車制造企業(yè)生產(chǎn)中使用非常廣泛。但是,液壓設(shè)備頻繁出現(xiàn)的系統(tǒng)故障經(jīng)常影響機(jī)器的正常使用,直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效益。為了確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不受影響,必須保證四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)具有良好的技術(shù)性能和正常運(yùn)行,特別是迅速的處理系統(tǒng)故障,找出原因并解決,懂得液壓系統(tǒng)故障的分析與維修技術(shù)是一項(xiàng)非常重要的課題。

        1 四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)常見的三種故障現(xiàn)象

        液壓系統(tǒng)有3個(gè)基本的“致病”因素:油溫過熱、系統(tǒng)進(jìn)入空氣和油液污染。實(shí)踐證明,液壓系統(tǒng)75%“致病”的原因都是由這3個(gè)病因引起的。

        1.1 油液溫度過熱

        液壓油是液壓傳動(dòng)系統(tǒng)的工作介質(zhì),一般在35℃~60℃之間比較合適。如果油液溫度過熱不僅破壞了液壓油黏度、使?jié)櫥湍ぷ儽?,?dǎo)致液壓系統(tǒng)工作效率下降,造成嚴(yán)重泄漏;而且還會(huì)使機(jī)械磨損增加,破壞了各零件正常的配合間隙,造成泵、閥之間的配合面嚴(yán)重磨損,出現(xiàn)摩擦阻力增加、閥芯卡死現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備無法正常工作。同時(shí),油溫過熱會(huì)產(chǎn)生油液汽化、水分蒸發(fā),液壓元件產(chǎn)生穴蝕,導(dǎo)致液壓系統(tǒng)不能正常工作。此外,油溫過熱也會(huì)造成加快橡膠密封件老化、大大縮短壽命,甚至喪失密封性能,造成液壓系統(tǒng)嚴(yán)重泄漏情況。

        1.2 液壓系統(tǒng)混入空氣

        液壓系統(tǒng)中混有空氣會(huì)引起液壓執(zhí)行元件動(dòng)作不穩(wěn)定,對(duì)液壓元件產(chǎn)生空氣腐蝕和干摩擦,縮短液壓元件使用壽命,管路和設(shè)備會(huì)振動(dòng),出現(xiàn)噪聲、滑塊爬行等癥狀。

        1.3 工作油液污染變質(zhì)

        長期在較差的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中,油液中很容易混入雜質(zhì)和污物;當(dāng)污染的液壓油進(jìn)入泵和閥時(shí),會(huì)劃傷和破壞配合表面

        表1

        技術(shù)參數(shù) YH32-500DⅢ

        公稱壓力(KN) 5000

        液體最大壓力(Mpa) 28

        滑塊行程(mm) 600

        最大開口高度(mm) 1200

        整機(jī)高度(mm) 4800

        帶充液閥高度(mm) 5200

        工作臺(tái)高度(mm) 600

        整機(jī)占地面積(mm) 3700×1700

        工作臺(tái)有效面積(mm) 1400×1400

        電機(jī)功率(KW) 15×2

        的精度和粗糙度,使泄漏增加。同時(shí)還會(huì)引起油溫升高,導(dǎo)致壓力不足和保壓不穩(wěn)定,執(zhí)行機(jī)構(gòu)動(dòng)作不靈敏,停車后滑塊下滑等現(xiàn)象。

        2 四柱液壓機(jī)的常見故障維修(案例講解)

        下面講解YH32-500DⅢ四柱液壓機(jī)在使用過程中液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和排除方法。

        2.1. YH32-500DⅢ四柱液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)

        見表1。

        2.2 YH32-500DⅢ四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)原理圖

        1.主油箱;2.三相異步電動(dòng)機(jī);3.斜盤式軸向柱塞泵;4.順序閥;5.先導(dǎo)溢流閥;6.三位四通電磁換向閥;7.二位四通電磁換向閥;8.壓力繼電器;9.單向閥;10.壓力表;11.補(bǔ)油箱;12.上缸;13.背壓閥;14.液控單向閥;15.行程開關(guān);16.下缸;17.節(jié)流閥

        2.3 YH32-500DⅢ四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和排除方法

        2.3.1 主油缸壓力升不上去

        1)電磁溢流閥YFD-F50H泄壓。手調(diào)功能無法調(diào)到額定壓力,電磁閥閥芯頻繁動(dòng)作,與閥孔之間磨損,使溢流閥的控制口油液泄漏而使壓力上不去。主閥芯阻尼孔堵塞,使主閥芯在較低的壓力下就開啟溢流。主閥芯與閥座孔密封不良,有油液泄漏。電磁閥線圈燒壞,使滑閥塊不能切換至關(guān)閉位置,或閥芯卡于開口位置等原因,都能造成主油缸壓力升不上去。

        排除方法:檢查、分析溢流閥各部位的故障,調(diào)整溢流閥手輪,將壓力調(diào)至26 MPa并把手輪螺母鎖緊,閥芯與閥孔間隙控制在≤0.008 mm。清洗溢流閥阻尼孔和各個(gè)零件,保持暢通。更換主閥芯與閥座孔的密封圈,不得漏油。如電磁閥線圈燒壞應(yīng)進(jìn)行更換,保證閥芯換向切換時(shí)應(yīng)靈活。

        2)主缸充液閥彈簧斷,使充液閥密封不良。

        排除方法:更換彈簧,研磨充液閥密封面,保證無泄漏。

        3)主油缸密封圈磨損,導(dǎo)致上下腔壓力油串通。

        排除方法:更換密封圈,如有主油缸內(nèi)壁拉傷現(xiàn)象,應(yīng)修復(fù)磨平表面,防止密封圈損壞。

        4)油箱油液不足,使吸油口進(jìn)入空氣。

        排除方法:應(yīng)添加同標(biāo)號(hào)液壓油,并排除液壓系統(tǒng)中的

        空氣。

        2.3.2 滑塊工作和回程速度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

        1)由于柱塞泵的缸體、斜盤、柱塞、滑靴、配油盤等零件磨損,泵的內(nèi)泄漏嚴(yán)重,容積效率下降,使泵輸出流量達(dá)不到設(shè)定值。

        排除方法:修復(fù)各零件,保證柱塞在缸體孔內(nèi)滑動(dòng)靈活,配合間隙應(yīng)≤0.06 mm?;デ蛎媾c柱塞球配合良好,方向轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,滑靴中間小孔保持暢通。消除滑靴面與斜盤的摩擦面毛刺。

        2)伺服滑閥磨損,間隙過大,致使柱塞泵壓力補(bǔ)償變量機(jī)構(gòu)動(dòng)作失靈。

        排除方法:應(yīng)修復(fù)變量機(jī)構(gòu)的活塞與伺服滑閥的間隙,保證間隙≤0.008 mm。endprint

        3)液壓系統(tǒng)油溫過高,各部泄漏嚴(yán)重。

        排除方法:開啟油箱內(nèi)水冷卻系統(tǒng),使系統(tǒng)油溫≤60℃,同時(shí)更換老化失效的密封件,排除各接頭的泄漏。

        2.3.3 主油缸保壓時(shí)卸壓太快,滑塊在停車時(shí)有下滑現(xiàn)象

        排除方法:

        1)檢查主油缸皮碗是否破裂,有損壞情況及時(shí)更換。

        2)操縱主缸滑塊動(dòng)作的三位四通電磁換向閥的主閥芯磨損,泄漏嚴(yán)重。

        若因磨損導(dǎo)致間隙變大造成泄漏時(shí),應(yīng)開磨閥體孔,配制閥芯,保證閥芯與閥體孔間隙在0.009 mm~0.013 mm之間,使配合間隙合理,防止泄漏。

        2.3.4 按滑塊“向上”或“向下”按鈕時(shí),無動(dòng)作

        滑塊向下時(shí),按滑塊“停止”,滑塊繼續(xù)下降或降了一段距離后再停止。

        1)三位四通電磁換向閥(34DYO-F50H4-T)閥芯卡死,或動(dòng)作位置不正確。

        排除方法:檢查和調(diào)整電磁閥芯和液動(dòng)閥閥芯,使其換向靈活可靠。

        2)電氣控制部分失靈,使機(jī)電動(dòng)作不協(xié)調(diào),有滯后現(xiàn)象。

        排除方法:更換電磁閥線圈,并使閥芯動(dòng)作靈活,切換位置正確,控制系統(tǒng)動(dòng)作協(xié)調(diào)。

        3)行程限位開關(guān)失靈,調(diào)整位置不當(dāng)。

        排除方法:修理或更換行程限位開關(guān)。

        2.3.5 液壓系統(tǒng)聲音異響,振動(dòng)較大

        1)油箱內(nèi)的過濾器被雜物堵塞,液壓泵吸油不暢通。

        排除方法:在清洗過濾器同時(shí),也應(yīng)檢查油液污染狀況,根據(jù)油液污染狀況進(jìn)行過濾或更換新油。

        2)系統(tǒng)中進(jìn)入空氣。

        排除方法:如果屬于因油箱中油少而吸入空氣,應(yīng)加油到油標(biāo)線;屬于管路密封不良而進(jìn)入空氣,應(yīng)更換密封件或緊固有關(guān)接頭。

        3)電磁閥閥芯不到位,可能是電壓低或閥芯被卡死。

        排除方法:應(yīng)檢查電壓,排除閥芯卡死的原因。

        4)主缸回程時(shí),由于充液閥彈簧強(qiáng)度不合格,使液壓缸卸壓時(shí),發(fā)生液壓沖擊。

        排除方法:應(yīng)更換合格彈簧。

        3 結(jié)束語

        雖然四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)產(chǎn)生故障的原因是多方面的、復(fù)雜性的、隱蔽性的,但是只要我們掌握了液壓系統(tǒng)故障產(chǎn)生的原因分析和維修方法,就可以在設(shè)備突發(fā)異常情況下快速準(zhǔn)確診斷和進(jìn)行搶修,確保設(shè)備的正常運(yùn)行,避免了由于重大設(shè)備故障而被迫停產(chǎn)的現(xiàn)象,大大減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李新德.液壓系統(tǒng)的故障診斷與維修技術(shù)手冊(cè)[M].中國工業(yè)出版社,2006.

        [2]雷天覺.新編液壓工程手冊(cè)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,1998.

        [3]章宏甲,等.液壓傳動(dòng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1993.endprint

        3)液壓系統(tǒng)油溫過高,各部泄漏嚴(yán)重。

        排除方法:開啟油箱內(nèi)水冷卻系統(tǒng),使系統(tǒng)油溫≤60℃,同時(shí)更換老化失效的密封件,排除各接頭的泄漏。

        2.3.3 主油缸保壓時(shí)卸壓太快,滑塊在停車時(shí)有下滑現(xiàn)象

        排除方法:

        1)檢查主油缸皮碗是否破裂,有損壞情況及時(shí)更換。

        2)操縱主缸滑塊動(dòng)作的三位四通電磁換向閥的主閥芯磨損,泄漏嚴(yán)重。

        若因磨損導(dǎo)致間隙變大造成泄漏時(shí),應(yīng)開磨閥體孔,配制閥芯,保證閥芯與閥體孔間隙在0.009 mm~0.013 mm之間,使配合間隙合理,防止泄漏。

        2.3.4 按滑塊“向上”或“向下”按鈕時(shí),無動(dòng)作

        滑塊向下時(shí),按滑塊“停止”,滑塊繼續(xù)下降或降了一段距離后再停止。

        1)三位四通電磁換向閥(34DYO-F50H4-T)閥芯卡死,或動(dòng)作位置不正確。

        排除方法:檢查和調(diào)整電磁閥芯和液動(dòng)閥閥芯,使其換向靈活可靠。

        2)電氣控制部分失靈,使機(jī)電動(dòng)作不協(xié)調(diào),有滯后現(xiàn)象。

        排除方法:更換電磁閥線圈,并使閥芯動(dòng)作靈活,切換位置正確,控制系統(tǒng)動(dòng)作協(xié)調(diào)。

        3)行程限位開關(guān)失靈,調(diào)整位置不當(dāng)。

        排除方法:修理或更換行程限位開關(guān)。

        2.3.5 液壓系統(tǒng)聲音異響,振動(dòng)較大

        1)油箱內(nèi)的過濾器被雜物堵塞,液壓泵吸油不暢通。

        排除方法:在清洗過濾器同時(shí),也應(yīng)檢查油液污染狀況,根據(jù)油液污染狀況進(jìn)行過濾或更換新油。

        2)系統(tǒng)中進(jìn)入空氣。

        排除方法:如果屬于因油箱中油少而吸入空氣,應(yīng)加油到油標(biāo)線;屬于管路密封不良而進(jìn)入空氣,應(yīng)更換密封件或緊固有關(guān)接頭。

        3)電磁閥閥芯不到位,可能是電壓低或閥芯被卡死。

        排除方法:應(yīng)檢查電壓,排除閥芯卡死的原因。

        4)主缸回程時(shí),由于充液閥彈簧強(qiáng)度不合格,使液壓缸卸壓時(shí),發(fā)生液壓沖擊。

        排除方法:應(yīng)更換合格彈簧。

        3 結(jié)束語

        雖然四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)產(chǎn)生故障的原因是多方面的、復(fù)雜性的、隱蔽性的,但是只要我們掌握了液壓系統(tǒng)故障產(chǎn)生的原因分析和維修方法,就可以在設(shè)備突發(fā)異常情況下快速準(zhǔn)確診斷和進(jìn)行搶修,確保設(shè)備的正常運(yùn)行,避免了由于重大設(shè)備故障而被迫停產(chǎn)的現(xiàn)象,大大減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李新德.液壓系統(tǒng)的故障診斷與維修技術(shù)手冊(cè)[M].中國工業(yè)出版社,2006.

        [2]雷天覺.新編液壓工程手冊(cè)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,1998.

        [3]章宏甲,等.液壓傳動(dòng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1993.endprint

        3)液壓系統(tǒng)油溫過高,各部泄漏嚴(yán)重。

        排除方法:開啟油箱內(nèi)水冷卻系統(tǒng),使系統(tǒng)油溫≤60℃,同時(shí)更換老化失效的密封件,排除各接頭的泄漏。

        2.3.3 主油缸保壓時(shí)卸壓太快,滑塊在停車時(shí)有下滑現(xiàn)象

        排除方法:

        1)檢查主油缸皮碗是否破裂,有損壞情況及時(shí)更換。

        2)操縱主缸滑塊動(dòng)作的三位四通電磁換向閥的主閥芯磨損,泄漏嚴(yán)重。

        若因磨損導(dǎo)致間隙變大造成泄漏時(shí),應(yīng)開磨閥體孔,配制閥芯,保證閥芯與閥體孔間隙在0.009 mm~0.013 mm之間,使配合間隙合理,防止泄漏。

        2.3.4 按滑塊“向上”或“向下”按鈕時(shí),無動(dòng)作

        滑塊向下時(shí),按滑塊“停止”,滑塊繼續(xù)下降或降了一段距離后再停止。

        1)三位四通電磁換向閥(34DYO-F50H4-T)閥芯卡死,或動(dòng)作位置不正確。

        排除方法:檢查和調(diào)整電磁閥芯和液動(dòng)閥閥芯,使其換向靈活可靠。

        2)電氣控制部分失靈,使機(jī)電動(dòng)作不協(xié)調(diào),有滯后現(xiàn)象。

        排除方法:更換電磁閥線圈,并使閥芯動(dòng)作靈活,切換位置正確,控制系統(tǒng)動(dòng)作協(xié)調(diào)。

        3)行程限位開關(guān)失靈,調(diào)整位置不當(dāng)。

        排除方法:修理或更換行程限位開關(guān)。

        2.3.5 液壓系統(tǒng)聲音異響,振動(dòng)較大

        1)油箱內(nèi)的過濾器被雜物堵塞,液壓泵吸油不暢通。

        排除方法:在清洗過濾器同時(shí),也應(yīng)檢查油液污染狀況,根據(jù)油液污染狀況進(jìn)行過濾或更換新油。

        2)系統(tǒng)中進(jìn)入空氣。

        排除方法:如果屬于因油箱中油少而吸入空氣,應(yīng)加油到油標(biāo)線;屬于管路密封不良而進(jìn)入空氣,應(yīng)更換密封件或緊固有關(guān)接頭。

        3)電磁閥閥芯不到位,可能是電壓低或閥芯被卡死。

        排除方法:應(yīng)檢查電壓,排除閥芯卡死的原因。

        4)主缸回程時(shí),由于充液閥彈簧強(qiáng)度不合格,使液壓缸卸壓時(shí),發(fā)生液壓沖擊。

        排除方法:應(yīng)更換合格彈簧。

        3 結(jié)束語

        雖然四柱液壓機(jī)液壓系統(tǒng)產(chǎn)生故障的原因是多方面的、復(fù)雜性的、隱蔽性的,但是只要我們掌握了液壓系統(tǒng)故障產(chǎn)生的原因分析和維修方法,就可以在設(shè)備突發(fā)異常情況下快速準(zhǔn)確診斷和進(jìn)行搶修,確保設(shè)備的正常運(yùn)行,避免了由于重大設(shè)備故障而被迫停產(chǎn)的現(xiàn)象,大大減少企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

        參考文獻(xiàn)

        [1]李新德.液壓系統(tǒng)的故障診斷與維修技術(shù)手冊(cè)[M].中國工業(yè)出版社,2006.

        [2]雷天覺.新編液壓工程手冊(cè)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,1998.

        [3]章宏甲,等.液壓傳動(dòng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1993.endprint

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