吳 貴 李保良
(姚孟發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467031)
正交試驗(yàn)法在鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整中的應(yīng)用
吳 貴 李保良
(姚孟發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467031)
本文介紹了某廠(chǎng)應(yīng)用正交試驗(yàn)方法對(duì)鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)的情況,通過(guò)對(duì)各種影響鍋爐效率的因素進(jìn)行分析對(duì)比,找出了鍋爐最佳運(yùn)行工況。
正交試驗(yàn);鍋爐效率;燃燒優(yōu)化
某廠(chǎng)#5號(hào)鍋爐為東方鍋爐廠(chǎng)引進(jìn)日本技術(shù)制造的國(guó)產(chǎn)超臨界滑壓運(yùn)行直流鍋爐,鍋爐型號(hào)DG1900/25.4-Ⅱ1型,單爐膛,一次中間再熱,尾部雙煙道結(jié)構(gòu),固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架,全懸吊露天布置,采用中速磨直吹式制粉系統(tǒng),配6臺(tái)磨煤機(jī),其中1臺(tái)備用;采用前后墻對(duì)沖燃燒方式,24只HT-NR3低NOx燃燒器分三層布置在爐膛前后墻上;燃燒器上方布置有燃盡風(fēng)(OFA)風(fēng)口,前后墻各6只。設(shè)計(jì)燃用當(dāng)?shù)責(zé)熋?,鍋爐保證效率為93.49%。
#5爐自投產(chǎn)以來(lái)尚未進(jìn)行大修,一直存在預(yù)熱器換熱效率低問(wèn)題,排煙溫度超設(shè)計(jì)值約30℃;燃燒煤種長(zhǎng)期低于設(shè)計(jì)值,在500MW負(fù)荷以上需投運(yùn)6套制粉系統(tǒng);長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后燃燒器噴口磨損,預(yù)熱器阻力增加。
公司曾于2011年9月委托電科院對(duì)#5爐進(jìn)行了性能測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果顯示機(jī)組在500MW-600MW區(qū)間運(yùn)行時(shí),鍋爐熱效率僅約為91%,遠(yuǎn)低于保證值93.49%。鍋爐存在燃燒優(yōu)化調(diào)整的必要。
正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)是利用正交表來(lái)安排與分析多因素試驗(yàn)的一種設(shè)計(jì)方法。它于試驗(yàn)因素的全部水平組合中,挑選部分有代表性的水平組合進(jìn)行試驗(yàn),通過(guò)對(duì)這部分試驗(yàn)結(jié)果的分析了解全面試驗(yàn)的情況,找出最優(yōu)的水平組合。例如影響鍋爐效率的因素有:煤質(zhì)、煤粉細(xì)度、二次風(fēng)配風(fēng)方式、燃盡風(fēng)比率、氧量等;而這些因素都具備多個(gè)數(shù)值或者狀態(tài),稱(chēng)之為水平。
日常運(yùn)行中,煤質(zhì)受控于市場(chǎng)無(wú)法自主選擇,而煤粉細(xì)度不能頻繁調(diào)整,因此,在實(shí)際運(yùn)行中,一般通過(guò)調(diào)整二次風(fēng)配風(fēng)方式、氧量和燃盡風(fēng)比率三個(gè)因素來(lái)優(yōu)化鍋爐燃燒。
試驗(yàn)選定二次風(fēng)配風(fēng)方式(A)、運(yùn)行氧量(B)、燃燼風(fēng)開(kāi)度(C)三個(gè)因素。每因素選取三個(gè)水平:A1 A2 A3、B1 B2 B3、C1 C2 C3。這是一個(gè)三因素三水平的試驗(yàn),若按全面實(shí)驗(yàn)要求,取三因素所有水平之間的組合,即A1B1C1、A1B1C2、A1B1C3......A3B3C3,須進(jìn)行33=27種組合的實(shí)驗(yàn)。
全面試驗(yàn)對(duì)各因子與指標(biāo)間的關(guān)系剖析得比較清楚,但試驗(yàn)次數(shù)太多,在實(shí)際工作中不可行。若采用L9(34)的正交試驗(yàn)方案,只要做9次,工作量減少了2/3,而在一定意義上代表了27次試驗(yàn)。由于試驗(yàn)次數(shù)少,縮短了試驗(yàn)周期,減少了時(shí)間干擾誤差,從而可以提高試驗(yàn)精度,快速找到最適的鍋爐燃燒方式。
該試驗(yàn)選定二次風(fēng)配風(fēng)方式、運(yùn)行氧量、燃燼風(fēng)開(kāi)度三個(gè)影響因素。每因素選取三個(gè)水平,二次風(fēng)配風(fēng)方式為三角配風(fēng)、束腰配風(fēng)、均等配風(fēng);運(yùn)行氧量取三水平;燃燼風(fēng)開(kāi)度取三水平。對(duì)以上3因素3水平試驗(yàn),可利用正交表L9(34)安排,各因素、水平及試驗(yàn)方案如表1。
表1 因素與水平
表2 試驗(yàn)方案
試驗(yàn)開(kāi)始前測(cè)試原始工況的鍋爐效率為90.91%。然后按照正交試驗(yàn)方案逐個(gè)工況測(cè)試,試驗(yàn)在550MW負(fù)荷下進(jìn)行,以鍋爐效率作為分析對(duì)象,數(shù)據(jù)結(jié)果如表3。
表 3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)與結(jié)果
(續(xù)表3)
顯著性檢驗(yàn):根據(jù)以上計(jì)算,進(jìn)行顯著性檢驗(yàn),列出方差分析表,結(jié)果如表4。
表4 顯著性檢驗(yàn)
原工況效率90.91%,工況9效率91.80%,效率提高了0.89%。
通過(guò)極差分析,三個(gè)因素對(duì)效率的影響順序?yàn)椋号滹L(fēng)方式、燃燼風(fēng)、氧量;最佳運(yùn)行工況是A3B3C2,正好對(duì)應(yīng)工況9;即:配風(fēng)方式均等、燃燼風(fēng)開(kāi)度25%、氧量取3.2%時(shí)。
方差分析表明,配風(fēng)方式對(duì)鍋爐效率影響是顯著的。
為驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果的有效性,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,再次對(duì)原工況、工況9進(jìn)行了重復(fù)試驗(yàn)。結(jié)果顯示原工況鍋爐效率91.21%,工況9的鍋爐效率92.02%,后者效率提高0.81%。兩次鍋爐效率提升幅度相近,證明結(jié)果是可信的。
5.1 廠(chǎng)用電率變化對(duì)供電煤耗的影響。
工況調(diào)整前后,鍋爐風(fēng)煙系統(tǒng)的廠(chǎng)用電發(fā)生變化。統(tǒng)計(jì)上只考慮送風(fēng)機(jī)、吸風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)的廠(chǎng)用電變化。統(tǒng)計(jì)如表5。
表 5 三大風(fēng)機(jī)功率變化統(tǒng)計(jì)
工況9與原工況相比廠(chǎng)用電功率增加288.02KW,影響#5機(jī)廠(chǎng)用電率增加0.052%,影響#5機(jī)組供電煤耗升高約0.17g/kw·h。
5.2 鍋爐效率變化對(duì)供電煤耗影響
優(yōu)化調(diào)整后的鍋爐效率兩次試驗(yàn)測(cè)得分別提高0.89%和0.81%,平均提高為0.85%,影響機(jī)組供電煤耗降低約2.89 g/ kw·h。
5.3 兩相比較,機(jī)組供電煤耗降低約2.72 g/kw·h
優(yōu)化調(diào)整后,鍋爐效率提升帶來(lái)的效益遠(yuǎn)高于廠(chǎng)用電增加帶來(lái)的影響。
6.1 在高負(fù)荷區(qū)間內(nèi),配風(fēng)方式的變化對(duì)鍋爐效率的影響顯著,采用均等配風(fēng)方式、燃燼風(fēng)開(kāi)度25%、氧量3.2%時(shí)鍋爐運(yùn)行效率最高。
6.2 采用正交試驗(yàn)法試驗(yàn)工作量小、試驗(yàn)費(fèi)用低、試驗(yàn)結(jié)果正確。經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明該方法可以用于鍋爐燃燒優(yōu)化調(diào)整,試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)可以是鍋爐效率,也可以NOx等其他指標(biāo)。
[1]何長(zhǎng)征,張永福,韋紅旗.正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)及其在鍋爐燃燒調(diào)整中的應(yīng)用[J].潔凈煤燃燒與發(fā)電技術(shù),2004(6):40-43.
[2]趙晴川,李建生,渠富元.正交試驗(yàn)法在燃煤電站鍋爐燃燒優(yōu)化中的應(yīng)用[J].華東電力,2008(8).
[3]謝兵,沈瑾.正交試驗(yàn)法在低溫鍋爐調(diào)試中的應(yīng)用[J].節(jié)能與環(huán)保,2008(8).
TK227.1
A
1671-0037(2014)09-76-2
吳貴(1980.8-),男,本科,工程師,研究方向:運(yùn)行管理。
李保良(1957.4-),男,本科,高級(jí)工程師,副總工程師,研究方向:運(yùn)行管理。