賀 翊,王貫超,王 斌,孫 偉,李志東
(1.西安工程大學(xué) 機電工程學(xué)院,陜西 西安710048;2.陜西寶成航空精密制造股份有限公司,陜西 寶雞721000)
現(xiàn)代高速并條機的主流機型大都配備有開環(huán)形式的自調(diào)勻整裝置.自調(diào)勻整裝置可以根據(jù)喂入紗條的粗細(xì)變化,自動地調(diào)整牽伸倍數(shù),有效地減少或消除輸出紗條條干隨喂入紗條粗細(xì)變化的不勻,從而保障輸出紗條的條干均勻度[1].開環(huán)自調(diào)勻整系統(tǒng)具有喂入檢測點紗條的線速度比輸出檢測點紗條的線速度低,喂入部分紗層比較厚的特點,使得開環(huán)自調(diào)勻整具有更高的檢測準(zhǔn)確性[2].在自調(diào)勻整裝置實現(xiàn)數(shù)字化后,勻整以喂入紗條經(jīng)過檢測羅拉的長度為基準(zhǔn),短片段和超短片段勻整成為自調(diào)勻整裝置的發(fā)展方向,如先進(jìn)的烏斯特自調(diào)勻整掃描長度為每次1.5mm,有的縮短到1mm,掃描檢測一次所需時間達(dá)到毫秒級,速度快,精度高,一般可將±25%范圍內(nèi)的喂入紗條勻整到±1%以內(nèi).因此,開環(huán)式自調(diào)勻整裝置在高速并條機上的使用更為廣泛[3].
勻整延遲時間是開環(huán)自調(diào)勻整裝置的重要參數(shù)之一,勻整延遲時間設(shè)置得過長或過短都會對紗條產(chǎn)生人為的附加不勻.目前,國外具有代表性的瑞士Uster公司的USC系統(tǒng)以及瑞士Rieter公司的RQM(棉條質(zhì)量監(jiān)控器)產(chǎn)品[4],占據(jù)了國內(nèi)高性能并條機的主要市場[5],并且由于受到勻整延遲時間與纖維變速點的位置、纖維長度及其離散系數(shù)、電器及機械系統(tǒng)的慣性延遲時間等多種因素的影響,各種開環(huán)自調(diào)勻整的控制模型都無法計算出其準(zhǔn)確值.在實際工作中一般采用跳條涂色試驗法來修正勻整延遲時間,現(xiàn)場調(diào)試工作量大,且精度也不高.因此有必要尋求一種簡易、快捷、準(zhǔn)確的方法來確定并條機的勻整延遲時間.
系統(tǒng)組成分為信號的前端調(diào)理和虛擬儀器測試2部分.信號的前端調(diào)理部分包括反映喂入紗條粗細(xì)不勻的凹凸羅拉位移傳感器,反映輸出紗條條干不勻的喇叭口應(yīng)變傳感器及相應(yīng)的二次儀表,以及反映喂入紗條長度的凹凸羅拉編碼器[6].虛擬儀器測試部分由數(shù)據(jù)采集器、筆記本電腦及相應(yīng)的LabVIEW平臺[7]開發(fā)的軟件組成.數(shù)據(jù)采集器采用美國國家儀器公司生產(chǎn)的NI USB-6251數(shù)據(jù)采集卡[8],這是一款高速M系列多功能DAQ模塊,提供了16路A/D,輸入分辨率為16位,1.25MS/s的單通道采樣率(總計1MS/s),每條輸入通道包括7檔可編程的輸入范圍(±100mV~±10V).該系統(tǒng)具有動態(tài)性能好、抗干擾能力強、測量精度高及成本造價低等特點.在出條速度為600m/min的情況下,測試紗條長度可達(dá)微米級[9-10].
本文采取跳條實驗,即在自調(diào)勻整可調(diào)范圍內(nèi),正常開車時,改變喂入紗條的數(shù)量,在入口和出口位置做好標(biāo)記,觀察自調(diào)勻整執(zhí)行后輸出紗條的變化.實驗中,測試電壓調(diào)定為-5V~5V,采樣率1 000,采樣數(shù)100,在并條機的紗條喂入端喂入6根紗條,通過加減紗條的方法進(jìn)行測試(喇叭口處的干擾信號已用低通濾波器消除).
圖1和圖2分別為關(guān)閉并條機自調(diào)勻整裝置加一根紗條和減一根紗條的條干不勻曲線,圖3和圖4分別為打開并條機自調(diào)勻整裝置加一根紗條和減一根紗條的條干不勻曲線.TG信號和PF信號分別是并條機輸入端凹凸羅拉位移傳感器及輸出端喇叭口應(yīng)力傳感器的條干不勻曲線,其中PF信號是負(fù)信號,從圖1~4中可以清楚地看出由于加減跳條而在輸入和輸出端產(chǎn)生的紗條粗細(xì)的變化.
圖1 勻整關(guān)閉加一根紗條的條干不勻曲線
圖2 勻整關(guān)閉減一根紗條的條干不勻曲線
圖3 勻整打開加一根紗條的條干不勻曲線
圖4 勻整打開減一根紗條的條干不勻曲線
圖5是在啟動并條機自調(diào)勻整裝置情況下所測得的加條測試條干不勻曲線.從圖5可以看出,由于延遲時間過長而帶來的附加條干不勻,在第2.7s處TG信號出現(xiàn)加條粗節(jié),3.87s處PF信號出現(xiàn)一個粗節(jié),而在4.41s處PF信號又出現(xiàn)一個細(xì)節(jié).這是因為在喂入紗條粗節(jié)的始點處和在喂入紗條粗節(jié)的終點處勻整延時所致.
實際生產(chǎn)中,可以根據(jù)測試結(jié)果中輸出紗條產(chǎn)生粗節(jié)與細(xì)節(jié)的時間先后,判斷勻整時間是否合適.由上述測試結(jié)果不難分析,延遲時間過長會因喂入粗節(jié)在輸出紗條中同時產(chǎn)生一個附加粗節(jié)和細(xì)節(jié),也會因喂入細(xì)節(jié)在輸出紗條中同時產(chǎn)生一個附加細(xì)節(jié)和粗節(jié);反之,若延遲時間過短,輸出細(xì)節(jié)會先于輸出粗節(jié)出現(xiàn).所以,開環(huán)自調(diào)勻整裝置的勻整延遲時間不準(zhǔn)確,會使并條機的輸出紗條產(chǎn)生附加條干不勻,這就需要在勻整算法[11]中加以考慮.從圖6的紗條不勻曲線可以看出,通過縮短自調(diào)勻整系統(tǒng)的勻整延遲時間,可以基本消除加條粗節(jié)在輸出紗條中產(chǎn)生的附加不勻,這說明延遲時間的調(diào)整值是準(zhǔn)確的.
圖5 延遲時間過長的條干不勻曲線
圖6 延遲時間調(diào)整后的條干不勻曲線
(1)并條機的勻整延遲時間與喂入紗條粗、細(xì)節(jié)的程度有關(guān),這一點在加一根和二根紗條的跳條對比實驗中得到了驗證,顯然這是由于機械慣性所致,應(yīng)當(dāng)在勻整控制算法中加以考慮.
(2)在跳條實驗的同時,加入對牽伸羅拉的轉(zhuǎn)速測試,可以準(zhǔn)確地測試出并條機自調(diào)勻整裝置的勻整延遲時間,有益于進(jìn)一步深入研究并條機自調(diào)勻整的控制算法和性能評價.
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