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        基于PMAC的蝸桿砂輪磨齒機數控系統(tǒng)設計

        2014-07-18 06:08:26吳焱明董相文孫云云
        機床與液壓 2014年11期
        關鍵詞:手輪蝸桿修整

        吳焱明,董相文,孫云云

        (合肥工業(yè)大學機械與汽車工程學院,安徽合肥230009)

        蝸桿砂輪磨齒機是一種高效率、高精度的磨齒機,它采用連續(xù)展成法原理,將蝸桿砂輪與工件齒輪進行嚙合,進而對工件進行加工,適用于各種漸開線圓柱齒輪的精密磨削[1]。

        現有一臺傳統(tǒng)的機械式磨齒機,采用蝸輪蝸桿機構分度,為無差動結構的機床,在使用過程中發(fā)現磨削出來的斜齒輪精度普遍比直齒輪低半級到一級。為此,可以利用電子齒輪來代替原來的蝸輪蝸桿分度機構[2-3],對其進行數控化改造。為了提高斜齒輪的磨削精度,可進一步利用數控技術的優(yōu)勢,通過機床多軸聯動,實現切向差動磨削[4],獲得與直齒輪相當的斜齒輪磨削精度。

        1 機床結構

        需要改造的蝸桿砂輪磨齒機的軸系結構如圖1所示,砂輪主軸B軸是磨削刀具軸,系旋轉運動;工件軸C軸,為工件齒輪的旋轉軸;砂輪架進給軸X軸,系直線運動;切向位移軸Y軸,系直線運動,用以在切向差動磨削工件時進行切向移位;工件走刀軸Z軸,系直線運動。用以工件的上下走刀;修整走刀軸V軸,系直線運動;改造后,以上六軸均由伺服電機帶動滾珠絲杠進行運動,通過伺服編碼器反饋脈沖。修整進刀軸U軸,系直線運動,在修整砂輪時,手動完成修整器的進刀;工件架回轉A軸,在磨削斜齒輪時,手動調整工件架的角度等于斜齒輪的螺旋角。

        圖1 蝸桿砂輪磨齒機的軸系示意圖

        2 控制系統(tǒng)硬件設計

        由于蝸桿砂輪磨齒機的加工精度需求較高,并且實現斜齒輪的切向差動磨削需要進行四軸聯動[4],故控制系統(tǒng)核心硬件選用PMAC運動控制器系列中的IMAC Flex,可同時控制8個伺服電機運動,具有32個輸入點與32個輸出點;由于磨削和修整過程中所計算和使用的參數較多,故決定選用工控機為上位機;控制系統(tǒng)硬件框圖如圖2所示。

        圖2 控制系統(tǒng)硬件圖

        控制系統(tǒng)主要由IMAC Flex運動控制器、工控機、安川伺服驅動器、手輪和輸入輸出元件等組成。其中IMAC Flex包括DTC-1C通信模塊、DTC-2I4A伺服模塊、DTC-24I4A伺服模塊、DTC-32I輸入模塊和DTC-32O輸出模塊。

        工控機采用以太網與DTC-1C通信模塊進行連接,在Windows平臺上運行上位機軟件,用來計算并保存磨削和修整所使用的參數,并且運用這些參數自動編寫PMAC所能執(zhí)行的磨削過程和修整過程的運動程序,下載到PMAC中運行;除此以外,選用的工控機具有兩個以太網卡,將其同時與PMAC和因特網進行連接,方便進行設備的遠程調試與故障診斷。

        手輪是為了方便用戶調整機床和對刀而設置的。手輪發(fā)出的脈沖信號輸入到DTC-1C通信模塊專用的手輪端口HM端口中,手輪上的軸選擇信號和手輪倍率信號輸入到DTC-32I輸入模塊中,PMAC根據所選擇的倍率控制所選擇的軸進行運動。

        選用安川伺服電機作為驅動元件,將伺服驅動器和各軸的原點、正負極限、伺服報警等信號連接到伺服模塊,設置電機為速度控制模式[5];通過將反饋脈沖輸入到PMAC中,從而進行全閉環(huán)控制,并且整定PID等控制參數[6],進而達到較高的控制精度。

        系統(tǒng)的輸入點主要包括:(1)手輪的倍率信號、軸選擇信號和手輪許可等,總共11個;(2)磨削、修整、急停、腳踏等開關按鈕信號,總共9個。這20個輸入信號都是輸入到DTC-32I模塊中。

        系統(tǒng)利用DTC-32O模塊輸出的信號合計有21個,主要有以下3類:(1)11個開關量控制系統(tǒng)中各類電磁閥,實現開機潤滑、砂輪夾緊、工件夾緊、定時潤滑、修整讓刀等功能;(2)機床指示燈信號,3個開關量指示機床當前所處的狀態(tài);(3)7個開關量信號控制伺服電源、潤滑泵、冷卻泵、過濾器、修整電機等啟停。

        3 控制系統(tǒng)軟件設計

        圖3 軟件系統(tǒng)模塊

        通過對整個磨削加工過程和PMAC指令進行分析,決定采用C#編寫整個控制系統(tǒng)軟件并采用模塊化結構;設計了如下模塊:數據輸入、型號選擇手動調整、自動磨削、砂輪修整、I/O診斷,軟件系統(tǒng)模塊如圖3所示。

        下面對各模塊的功能進行介紹:

        (1)數據輸入。主要包括齒輪參數、砂輪參數、齒輪加工過程參數和砂輪修整過程參數等數據的設置。其中齒輪參數主要包括齒輪的齒數、模數、壓力角、螺旋角、變位系數等;砂輪參數主要包括砂輪的模數、頭數、寬度、外徑等;齒輪加工過程參數主要包括總磨削余量、精磨余量、進刀量和磨削速度等;砂輪修整過程參數主要包括修整時砂輪的轉速、修整的位移量、修整的進給量等參數。這些數據都保存到數據庫中。

        (2)型號選擇。當用戶需要加工某種型號的齒輪時,只需要從數據庫中調出該型號對應的數據即可,不必再次設置各項參數,提高了加工的效率。

        (3)手動調整。用戶可以通過按鈕或者手輪來移動各軸,進行如點進、點退、快進、快進、回原點等操作,從而手動完成磨削對刀和砂輪修整對刀;同時,還可以查看和設置PMAC的相關參數。

        (4)自動磨削。控制系統(tǒng)軟件根據所選工件型號中對應的齒輪參數、砂輪參數和齒輪加工過程參數等,自動編寫工件磨削的PMAC運動程序,下載到PMAC中運行,從而通過伺服電機帶動B、C、Y、Z四軸聯動,并且自動在工件上下行程的兩端移動X軸來完成進刀,提高了加工的效率;同時顯示磨削過程參數與磨削進程信息,方便用戶觀察。

        (5)砂輪修整。砂輪使用一段時間后會出現磨損,需要對砂輪進行修整。用戶手動完成砂輪修整對刀后,控制系統(tǒng)軟件根據所選的砂輪參數和砂輪修整過程參數等,自動編寫砂輪修整的PMAC運動程序,下載到PMAC中運行,從而通過伺服電機帶動B、V兩軸按照嚴格的速比進行運動,并且通過手動移動U軸來完成修整進刀,提高了砂輪修整的精度和效率。

        (6)I/O診斷。查看和操作機床所有的輸入與輸出信號,同時可查詢機床的報警信息,并且自動提示報警產生的可能原因與解決辦法。

        4 切向差動磨削的實現

        所謂切向差動磨削,實質是當斜齒輪上下走刀(Z軸方向)的時候,連續(xù)沿工件切向 (Y軸方向)移動工件,保證蝸桿砂輪的同一個位置與工件齒輪嚙合,也就是保證齒輪的同一個齒向是由砂輪的同一個位置磨削,從而來保證斜齒輪的齒向精度。因此,切向差動磨削需要實現B、C、Y、Z四軸聯動[4]。

        由于要保證蝸桿砂輪的同一個位置與工件齒輪嚙合,所以當工件沿Z向上下走完整行程時,工件也應該沿Y向走完整個切向行程,故:

        vy=vztanβ

        其中:vy為工件切向移位速度,vz為工件上下走刀速度,β為斜齒輪的分度圓螺旋角。

        同時由于在磨削過程中工件沿Y向進行切向移位,所以在工件中會產生一個附加轉動,故工件轉速:

        其中:nB為砂輪的磨削轉速,k為砂輪頭數,z為工件齒數,vy為工件切向移位速度,mn為斜齒輪的法面模數;其中“±”取決于砂輪的旋向和轉動方向、工件切向 (Y軸方向)的移位方向[4]。

        因此,通過PMAC控制各軸的運動速度,利用B、C、Y、Z四軸直線插補的運動方式,從而實現了斜齒輪的切向差動磨削。

        5 結束語

        目前,該機床的數控化改造已經完成,利用PMAC運動控制器,在該機床上實現了斜齒輪的切向差動磨削,解決了該機床磨削斜齒輪精度不高的難題;控制系統(tǒng)軟件采用模塊化思想,各模塊之間互不干涉,提高了程序的可靠性;并且實現了磨削過程和砂輪修整過程的自動化操作,大大提高了生產效率。

        [1]張寶珠.齒輪加工速查手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

        [2]周云峰,王文,張華.Y7215型蝸桿砂輪磨齒機數控化改造[J].機電工程,2003(5):5 -6.

        [3]魏巍.開放性的西門子840D在數控磨齒機中的應用[J].制造技術與機床,2006(1):99 -101.

        [4]吳焱明,陶曉杰.齒輪數控加工技術的研究[M].合肥:合肥工業(yè)大學出版社,2005.

        [5]安川∑-Ⅴ系列伺服電機用戶手冊[M],2010.

        [6]Turbo PMAC/PMAC2軟件參考手冊[M],2011.

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