高學富(安徽省潁上鑫泰化工有限公司 安徽潁上236204)
三廢混燃爐應用總結
高學富
(安徽省潁上鑫泰化工有限公司 安徽潁上236204)
安徽省潁上鑫泰化工有限公司為達到節(jié)能降耗、增強企業(yè)競爭力、提高經(jīng)濟效益和保護環(huán)境的目的,決定回收造氣爐的吹風氣和少量合成放空氣經(jīng)提氫后的尾氣,摻燒造氣爐的爐渣(含碳質量分數(shù)約20%、粉碎后粒度≤8 mm)、塊煤分篩的煤末及造氣除塵器收集的細灰等。實現(xiàn)廢氣、廢渣和細灰的全部燃燒利用。經(jīng)對國內同行業(yè)技術論證、研究后,決定采用阜陽市節(jié)能化工工程有限公司開發(fā)研制的三廢混燃爐。
三廢混燃爐裝置主要由混合燃燒室、組合除塵器、鍋爐系統(tǒng)、靜電除塵器、組合式煙囪和水膜除塵器、配風及給煤系統(tǒng)等部分組成。
三廢混燃爐裝置工藝流程簡圖見圖1。
圖1 三廢混燃爐裝置工藝流程
主要設備參數(shù)見表1。
該項目總投資1 700萬元,內容包括輸煤系統(tǒng)、綜合混燃爐、鍋爐機組、除渣除塵設備、三廢混燃爐、配套管線、配套閥門、儀表自控(DCS、現(xiàn)場儀表)、管道防腐和保溫以及安裝施工費等。
三廢混燃爐項目由阜陽市節(jié)能化工工程有限公司以總承包的方式合作,并由該公司全資墊付該工程所需資金,雙方確定安裝施工的建設周期為180 d(不含土建建設期),并約定工程竣工后雙方共同對工程驗收。主要設備參數(shù)見表1。
表1 主要設備參數(shù)
工程驗收結束后,依據(jù)合同的相關內容進行吹掃、試壓、查漏工作,為試車作前期準備,為此,合作雙方做了大量的工作,從人員的培訓、安全操作規(guī)程的制定、點火程序確認等,到反復研、論證,并由施工方派專人到現(xiàn)場進行技術指導。該裝置從開車到完全正常運行僅不到1個月的時間,即取得滿意的效果。
(1)經(jīng)濟效果:該裝置投運后,由于產(chǎn)生的高溫蒸汽供造氣系統(tǒng),穩(wěn)定了造氣爐爐況,提高了蒸汽分解率,合成氨產(chǎn)量明顯提高,平均氨產(chǎn)量由投運前的430 t/d提高至目前的500 t/d以上;噸氨耗蒸汽量明顯下降,噸氨耗蒸汽成本下降了20元左右;以2013年總氨產(chǎn)量167 kt計,2013年節(jié)約蒸汽費用334萬元。根據(jù)實際情況,該裝置蒸汽產(chǎn)量約30 t/h,可滿足生產(chǎn)需要;按蒸汽價格為150元/t、年生產(chǎn)天數(shù)為300 d計,則每年新增蒸汽價值為3 240萬元。綜合效益為3 574萬元。
(2)環(huán)保效果:依據(jù)GB/T 16157—1996《固定污染源排氣中顆粒物測定與氣體污染物采樣方法》及HJ/T 397—2007《固定源廢氣檢測技術規(guī)程》中氣體采樣方法的相關要求,阜陽市環(huán)境保護監(jiān)測站于2013年7月16日對該裝置的鍋爐煙氣進行了隨機檢測(整個裝置生產(chǎn)負荷為98%),鍋爐廢氣中煙塵質量濃度和SO2質量濃度3次實測結果平均值分別達到24.5 mg/m3(標態(tài))和74.0 mg/m3(標態(tài))(NOx濃度指標暫沒有列入監(jiān)測)均低于GB 13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標準》中Ⅱ時段最高允許排放濃度限值。
按原計劃三廢混燃爐裝置是240 kt/a氨醇裝置的配套裝置,由于其他原因相關項目沒有實施,未能與之配套,蒸汽出現(xiàn)相對“過?!?,造成資源浪費。經(jīng)與設計單位協(xié)商,對原方案和圖紙進行了更改和修訂,使原裝置在目前情況下能更加合理、經(jīng)濟地運行,并邀請相關專家、設計單位及建設單位、施工單位進行論證,認為該裝置在產(chǎn)氣量約30 t/h(3.82 MPa)工況下比較科學、合理,屬經(jīng)濟運行的最佳狀態(tài),沒有滿負荷運行。
另外,因沒有摻燒造氣爐爐渣和造氣除塵器收集的細灰,空氣預熱器沒有得到充分利用,造成煙囪外排溫度高達200 ℃,對周圍空氣質量有一定的影響,有待進一步改進。
自三廢混燃爐裝置投運以來,通過試用、運行、改進、優(yōu)化等,各項技術指標基本達到設計要求。雖然尚沒有達到滿負荷運行,沒有實現(xiàn)三廢的燃燒(僅燒造氣吹風氣和合成放空氣經(jīng)提氫后的尾氣);但其優(yōu)越性明顯,對降低噸氨生產(chǎn)成本、減少廢氣排放量具有重大意義,值得推廣。
2014- 05- 03)