袁平華(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司臨猗分公司 山西臨猗044100)
1 000 m3液氨球罐裝置安裝運行總結(jié)
袁平華
(山西陽煤豐喜肥業(yè)〔集團〕有限責任公司臨猗分公司 山西臨猗044100)
山西陽煤豐喜肥業(yè)(集團)有限責任公司臨猗分公司二分廠原合成氨設(shè)計能力為年產(chǎn)240 kt液氨,由于近期甲醇市場低迷,且臨猗分公司甲醇生產(chǎn)成本高,集團公司決定在凈化車間新增1臺變換爐,將甲醇裝置改造成氨醇聯(lián)產(chǎn)裝置。該裝置于2013年7月建成投產(chǎn),日增產(chǎn)液氨300 t,年增產(chǎn)液氨近90 kt。原有的1臺1 000 m3液氨球罐于2013年4月到期,需全面檢測,且已不能滿足生產(chǎn)需要。為此,臨猗分公司決定新增1臺1 000 m3液氨球罐,以滿足生產(chǎn)需求。
液氨球罐材質(zhì)為16MnR,三帶板,30塊球殼板(厚度為52 mm,Φ12 300 mm),設(shè)計壓力為2.65 MPa,運行壓力為2.50 MPa。設(shè)有1座氨氣
吸收塔(自制)回收氨放空氣,制成氨水;設(shè)集油器1臺(Φ500 mm×1 500 mm),采用蒸汽加熱的方法,利用分餾原理,分離出液氨中的油性物質(zhì),產(chǎn)生的氣氨經(jīng)冰機冷凝成液氨進入液氨系統(tǒng),油性物質(zhì)外排。液氨球罐裝置工藝流程見圖1。
圖1 液氨球罐裝置工藝流程
液氨球罐的焊接采用直流電弧焊,使用J507焊條(直徑Φ4 mm),由8名焊工同時推進作業(yè),焊前預(yù)熱溫度為150 ℃。無損檢測采用TOFD+磁粉,熱處理采用0#輕柴油,加熱溫度最高達580 ℃;水壓試驗壓力為3.31 MPa。
由于在冬季焊接時氣溫較低及雨雪干擾,導(dǎo)致焊接作業(yè)時斷時續(xù),焊接質(zhì)量無法保證。為此,焊前預(yù)熱就顯得尤為重要,后熱也必須保證。焊前預(yù)熱采用氧氣乙炔加熱方法,但后熱比較麻煩,因為沒有加熱帶,只能焊完以后再用火焰烤一下。球罐外面焊完以后,焊接轉(zhuǎn)入球罐里面,由于球罐人孔只有Φ500 mm,使用強力排風機也不能使焊接產(chǎn)生的煙氣及時擴散,為安全起見,8名焊工分成2組,日夜2班輪流作業(yè),耗時7 d完成罐內(nèi)焊接。
在采用超聲波檢測時,要求對檢測質(zhì)量嚴格把關(guān),不合格的堅決返修直到合格。在用超聲波衍射時差法(TOFD)第1次檢測完成后,觀察到有夾渣、氣孔和裂紋,組織施工人員進行了第1次返修;再次檢測后,發(fā)現(xiàn)還有問題,聘請焊接專家進行了實地檢測,當場把有缺陷的焊縫刨開檢查,確認焊接確實存在缺陷(有氣孔),經(jīng)專家共同研究后同意安排人員再次進行了返修直至檢測合格。
液氨是危險性介質(zhì),因此閥門的啟閉必須迅速,原設(shè)計沒有考慮到此問題,仍采用氨截止閥。經(jīng)研究,決定改用不銹鋼球閥。球閥具有密封好、啟閉快的優(yōu)點,在發(fā)生緊急情況時能快速反應(yīng)。最初采用Q41F- 150- 40p軟密封的球閥,但在按國家標準對閥體進行設(shè)計壓力的1.5倍加壓試漏時,閥體密封面有泄漏;閥門生產(chǎn)廠家建議把密封面的緊固螺栓上緊;螺栓緊固后,閥體不再泄漏,但啟閉有些困難,需要2~3人才能開啟。為此,決定全部更換此批次的閥門,采用Q41W- 150- 40p硬密封的球閥。此球閥閥體密封面由于采用金屬密封,耐壓強度大,不易發(fā)生外漏,且閥門啟閉輕松,投運至今未發(fā)現(xiàn)問題。
安全閥安裝在球罐頂部,原設(shè)計安全閥為碳鋼材質(zhì),后決定采用不銹鋼安全閥。因為球罐頂部是氣氨,溫度比液氨高,故安全閥外部及放空管線沒有設(shè)保冷設(shè)施,閥體受潮容易腐蝕,會給球罐正常運行帶來不利影響;所有緊固件都采用不銹鋼雙頭螺栓代替原設(shè)計的碳鋼材質(zhì),以保證法蘭連接處螺柱不被腐蝕,保證球罐運行安全。
球罐有現(xiàn)場和遠傳2種液位計,現(xiàn)場采用磁翻板液位計,長度為12 m。由于運輸問題,決定分為3段,中間用法蘭聯(lián)接。液位計完成安裝后,發(fā)現(xiàn)中間法蘭連接處無法讀數(shù),原因是磁面板無法穿過法蘭(法蘭面太寬);后經(jīng)變更設(shè)計,磁翻板液位計仍為3段,但中間為錯開連接而不是直連,不影響液位讀數(shù)(圖2)。
圖2 磁翻板液位計結(jié)構(gòu)示意
投運初期,發(fā)生磁翻板液位計不翻板、沒液位等問題。起初認為是浮球密度大(液氨密度為650 kg/m3)而不上浮,更換浮球后無果,更換面板后仍無液位。后認為是磁翻板磁性太弱,導(dǎo)致浮球上浮后翻板沒能及時翻轉(zhuǎn),故加強了磁翻板的磁性。磁翻板磁性加強后,上面2段面板能翻轉(zhuǎn),最下面的磁翻板沒有翻轉(zhuǎn)。后發(fā)現(xiàn)最下段浮球被吸在焊接在面板法蘭上的防靜電螺栓處不能上浮。將螺栓去掉后(完成后再補上),浮球能夠上浮,磁翻板順利翻轉(zhuǎn),液位顯示正常。
2014- 01- 03)