王學禮,馬慶偉
(1.陜西省高速公路集團公司,陜西 西安 710065;2.西安公路研究院,陜西 西安 710065)
長期以來,瀝青路面結(jié)構(gòu)形式單一,多采用無機結(jié)合料穩(wěn)定類半剛性基層,如二灰碎石、水泥穩(wěn)定碎石等。半剛性基層在瀝青路面結(jié)構(gòu)中發(fā)揮了很大作用,但由于其早期強度低、成型慢、齡期長、不能及時開放交通等缺點,在舊路大修及改建工程中給交通保暢工作帶來了很大困難?!豆窞r青路面施工規(guī)范》(JTG F40—2004)提出了柔性基層的概念,對解決大交通量、重載交通條件下半幅通車、半幅施工問題具有重要意義。
2005年8月,陜西省率先在G312線永壽蒿店鋪筑了大粒徑瀝青碎石柔性基層試驗路,為柔性基層在陜西的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
將G312線永壽蒿店段K1593+700~K1594+000設(shè)為試驗路段,全長300m,鋪筑面積3 900m2。該路段于1999年改建為二級公路,原路面設(shè)計彎沉Ld=33.5×10-2mm,路面結(jié)構(gòu)為:3cm AC—13細粒式瀝青混凝土上面層+4cm AM—16中粒式瀝青混凝土下面層+22cm二灰砂礫基層+22cm二灰土底基層。
舊路病害調(diào)查結(jié)果匯總?cè)绫?所示。
表1 舊路病害調(diào)查表
表1 (續(xù))
試驗路原設(shè)在G312線彬縣收費亭段K1628+400~700段,后因故調(diào)到永壽K1593+700~1594+000段。原試驗路結(jié)構(gòu)組合設(shè)計如下:原路表代表彎沉值為56.4×10-2mm,根據(jù)交通量分析與預(yù)測,設(shè)計標準軸載為BZZ—100,設(shè)計年限12年,設(shè)計軸載4 763 281次。通過計算,結(jié)構(gòu)組合形式為:4cm AC—13細粒式瀝青混凝土面層+10cm大粒徑瀝青穩(wěn)定碎石(ATPB—30)基層。
試驗路采用涇河油庫通利70#A級道路石油瀝青。粗集料為乾縣鳳凰山機軋錘破Ⅱ類石灰?guī)r碎石,集料規(guī)格為10~30mm、5~15mm。填料為乾縣峰陽石灰?guī)r磨制礦粉。
大粒徑瀝青碎石柔性基層配合比設(shè)計嚴格按照《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)中ATPB—30型開級配排水式瀝青碎石基層結(jié)構(gòu)設(shè)計。其級配范圍如表2所示。
表2 開級配瀝青碎石結(jié)合料級配范圍
配合比設(shè)計采用大馬歇爾試驗。對各種礦料進行篩分,根據(jù)篩分結(jié)果進行組成設(shè)計,并結(jié)合《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》(JTG F40—2004)中ATPB—30型結(jié)構(gòu)的要求,其礦料組成比例為:10~30mm料∶5~15mm∶礦粉=40.5∶58∶1.5
通過馬歇爾試驗確定的目標配合比如表3所示。馬歇爾試驗結(jié)果如表4所示。由此可見,所設(shè)計的配合比滿足規(guī)范要求。
表3 目標配合比
表4 馬歇爾試驗結(jié)果
通過對原路面進行病害調(diào)查,主要病害類型為龜裂、沉陷,病害處理方案為挖補,采用AC—25型瀝青混凝土進行回填壓實。
原設(shè)計采用黏層油,但考慮到該柔性基層為開級配排水結(jié)構(gòu),空隙率較大(設(shè)計空隙率為23%),為了避免雨水下滲至舊路結(jié)構(gòu)層中,遂將黏層改為下封層,采用90#A級道路石油瀝青,用量為0.8~1.0kg/m2,用0~5mm石料均勻撒布,用量為6~8m3/km2,用鋼輪壓路機碾壓。
瀝青拌和設(shè)備采用西筑廠LB—1000型瀝青混合料攪拌設(shè)備,生產(chǎn)能力為60t/h,拌和廠設(shè)在乾縣馬家坡K1567+200處。
按照試驗室提供的設(shè)計配合比,調(diào)整生產(chǎn)配合比為:4#倉(11.2~30mm)56%,3#倉(6~11.2mm)36%,2#倉(3~6mm)5%,1#倉(0~3mm)1%,礦粉2%,瀝青含量2.6%。
經(jīng)試拌發(fā)現(xiàn)級配不合理,因拌和設(shè)備的最大篩孔為30mm,而ATPB—30型結(jié)構(gòu),37.5mm級通過率為100%,31.5mm級通過率為80%~100%,試拌混合料中缺少31.5~37.5mm級礦料。經(jīng)現(xiàn)場對10~30mm礦料多次篩分,確認無37.5mm級超大粒徑礦料,遂決定從拌和設(shè)備中抽掉30mm級篩子,重新調(diào)整生產(chǎn)配合比,反復調(diào)整冷料倉,以減少溢料倉廢料溢出量。調(diào)整后混合料級配符合要求。調(diào)整后生產(chǎn)配合比為:4#倉(11.2~30mm)60%,3#倉(6~11.2mm)32%,2#倉(3~6mm)5%,1#倉(0~3mm)1%,礦粉2%,瀝青含量2.6%。
但因2#料倉(3~6mm)料源不足,需等待,雖拌和時間設(shè)定為45s/盤,但實際出料時間為80s/盤,生產(chǎn)率下降。
瀝青加熱溫度控制在155~165℃范圍,混合料拌和溫度控制在160~170℃。
混合料運至工地的距離為26km,選用25t雙軸自卸載重汽車,至少保證攤鋪機前有兩車料等待,以滿足連續(xù)攤鋪的要求。為減少運輸中混合料離析,裝料時將混合料在卡車中裝成前、中、后三小堆,卡車上路時力求平穩(wěn),嚴禁頻繁剎車,及時清理殘留在車上的廢料。
采用徐洲產(chǎn)VOGELE—1700型攤鋪機鋪筑,攤鋪機行走速度控制在1~3m/min,以保證攤鋪機緩慢、均勻、連續(xù)不間斷地攤鋪。10cm大粒徑瀝青碎石柔性基層應(yīng)一次攤鋪、碾壓。由于攤鋪機最大攤鋪寬度為6~7.5m,故分為兩幅攤鋪,在鋪筑另外半幅時,用切割機縱向切割,保證接縫緊密、連接平順。攤鋪時氣溫為24~28℃,路表溫度為32℃。經(jīng)試鋪,松鋪系數(shù)為1.2,松鋪厚度為12cm,攤鋪溫度控制在140~150℃。攤鋪時發(fā)現(xiàn)混合料有離析現(xiàn)象,經(jīng)分析原因為攤鋪機螺旋攤料器將大粒徑料攪向兩側(cè),中間為小粒徑料,導致混合料離析。反復調(diào)節(jié)熨平板加寬連接部分,盡量減小混合料離析。
壓實機具選用寶馬202型振動壓路機(振動力18~20t)和徐州XP261型膠輪壓路機(加載后質(zhì)量為26t)組合進行碾壓。
壓實方案為,初壓:振動壓路機關(guān)閉振動靜壓1~2遍,碾壓速度為2~3km/h;復壓:振動壓路機打開1擋振動(18t),振動2遍,膠輪壓路機碾壓1~2遍,碾壓速度為3~5km/h;終壓:振動壓路機關(guān)閉振動靜壓2遍,碾壓速度為3~6km/h。碾壓溫度控制在130~140℃,終壓溫度控制在70~80℃。
施工過程中溫度控制非常重要,特別是混合料的拌和溫度、碾壓溫度要嚴格控制,拌和溫度不宜過高,以免瀝青老化。實際上大粒徑瀝青碎石混合料與常規(guī)瀝青混合料拌和、攤鋪工藝基本相同,無需提高拌和溫度和延長拌和時間。但碾壓溫度要根據(jù)實際情況靈活掌握,特別在夏季高溫季節(jié)施工時,因柔性基層比常規(guī)瀝青面層厚,熱量散發(fā)緩慢,需灑水降溫。適宜的復壓溫度應(yīng)降至110~130℃,當振動壓路機完成復壓后,先適量灑水降溫,至70~80℃時,用膠輪壓路機進行碾壓。因溫度過高,膠輪壓路機有細集料粘輪現(xiàn)象。對于開級配大粒徑柔性基層復壓階段應(yīng)優(yōu)先選用振動壓路機碾壓。
灑水冷卻使路表溫度降至45~50℃后,即可開放交通。
(1)瀝青:加熱溫度為155~165℃。
(2)混合料:拌和溫度為160~170℃;出料溫度為145~165℃;攤鋪溫度為140~150℃;碾壓溫度為130~140℃;終壓溫度為70~80℃。
經(jīng)檢測,彎沉、回彈模量、滲水、鉆芯試驗等均滿足規(guī)范要求。
(1)大粒徑瀝青碎石柔性基層作為瀝青路面補強層,施工方便、工藝簡單,尤其適用于大交通量、重載交通條件下的路面大修施工,對邊通車、邊施工條件下保持交通暢通具有重要意義。
(2)通過檢測試驗路的滲水性能、回彈模量、彎沉等指標得出,ATPB—30型大粒徑瀝青碎石柔性基層具有一定的強度和排水性能。因其為開級配,空隙率高達18%以上,排水性能優(yōu)越,對解決路面滲水、防止瀝青路面早期水損壞具有重要意義。