摘要:重介質(zhì)選煤是目前效率最高的選煤方法。重介質(zhì)旋流器是當(dāng)前重介質(zhì)選煤中廣泛應(yīng)用的分選設(shè)備。重介選煤具有分選效率高、分選精度高、密度調(diào)節(jié)范圍寬、分選粒度大、生產(chǎn)過(guò)程極易實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)自動(dòng)化的特點(diǎn),適于難選煤和極難選煤而得到廣泛應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:重介旋流器;磁鐵礦粉;分選效果
中圖分類(lèi)號(hào):TM92 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2014)15-0116-02
重介質(zhì)旋流器選煤原理:重介質(zhì)旋流器是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,分選效率高的選煤設(shè)備。由于旋流器本身無(wú)運(yùn)動(dòng)部件,因而其分選過(guò)程完全是靠自身的結(jié)構(gòu)參數(shù)與外部操作參數(shù)的靈活配合來(lái)實(shí)現(xiàn)最佳分選精度,這是旋流器選煤與其他選煤方法截然不同的突出特征。在重介質(zhì)旋流器分選過(guò)程中,物料和懸浮液以一定壓力沿切線方向給入旋流器,形成強(qiáng)有力的旋渦流;液流從入料口開(kāi)始沿旋流器內(nèi)壁形成一個(gè)下降的外螺旋流;在旋流器軸心附近形成一股上升的內(nèi)螺旋流;由于內(nèi)螺旋流具有負(fù)壓而吸入空氣,在旋流器軸心形成空氣柱;入料中的精煤隨內(nèi)螺旋流向上,從溢流口排出,矸石隨外螺旋流向下,從底流口排出。
1 日常操作對(duì)重介旋流器分選效果的影響
正確的開(kāi)機(jī)停機(jī),是保證重介質(zhì)旋流器分選正常生產(chǎn)和取得良好分選效果的關(guān)鍵。
1.1 開(kāi)機(jī)前的檢查
(1)檢查全部入料管道,關(guān)閉檢查孔和放料
閘門(mén)。
(2)檢查各設(shè)備部件油量是否充足,開(kāi)機(jī)試運(yùn)行檢查有沒(méi)有異常聲音。
(3)檢查各振動(dòng)篩、脫介篩系統(tǒng)的磨損情況。查看各介質(zhì)桶液位及桶上篩板是否正常。
(4)按照交接班有關(guān)項(xiàng)目,及時(shí)與調(diào)度室和檢修人員聯(lián)系有關(guān)檢修項(xiàng)目和時(shí)間。
1.2 開(kāi)停機(jī)順序
當(dāng)各崗位設(shè)備檢查和檢修結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)報(bào)告調(diào)度室,接到調(diào)度室開(kāi)機(jī)通知后才可以開(kāi)機(jī)。開(kāi)機(jī)要以分選機(jī)操作室為主,各崗位司機(jī)要與分選機(jī)及時(shí)聯(lián)系,做到按順序開(kāi)車(chē)。以煤氣化公司晉陽(yáng)選煤廠為例:開(kāi)機(jī)之前,先由介質(zhì)泵司機(jī)將稀介桶中的多余的清水通過(guò)溢流管排出,然后電話聯(lián)系空壓機(jī)崗位司機(jī)啟動(dòng)壓風(fēng)機(jī),待風(fēng)壓達(dá)到0.4~0.6MPa后開(kāi)始鼓風(fēng),對(duì)介質(zhì)桶進(jìn)行空氣攪拌,一般約為5min。但介質(zhì)泵機(jī)司機(jī)在開(kāi)機(jī)時(shí)一定要達(dá)到鼓風(fēng)快、開(kāi)泵快的要求,并且要檢查風(fēng)管是否暢通,風(fēng)管暢通后要首先鼓高密度1.8g/cm的介質(zhì)泵,然后分別鼓低密度1.4g/cm的介質(zhì)桶,最后鼓稀介質(zhì)
1.1g/cm介質(zhì)桶,待介質(zhì)桶內(nèi)物料被攪拌均勻后,停止鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)并電話通知分選機(jī)司機(jī)。調(diào)度室接到通知后分別開(kāi)動(dòng)旋流器、脫介篩、磁選機(jī)、運(yùn)輸系統(tǒng)。待介質(zhì)泵上料正常后,打開(kāi)1.4g/cm介質(zhì)桶上的溢流口。開(kāi)動(dòng)稀介質(zhì)泵之前,分選機(jī)要報(bào)告調(diào)度室供水,分選機(jī)司機(jī)檢查校對(duì)密度測(cè)定裝置、按分選要求進(jìn)行密度調(diào)節(jié)。密度調(diào)好后報(bào)告調(diào)度室,待各設(shè)備開(kāi)動(dòng)正常后,即通知配煤系統(tǒng)給煤入洗。
2 重介旋流器各項(xiàng)工藝參數(shù)的調(diào)整對(duì)其分選效果的影響
2.1 入料壓力、入洗原煤數(shù)、質(zhì)量變化
重介質(zhì)旋流器原理是利用介質(zhì)作為平衡物,根據(jù)離心力來(lái)進(jìn)行分級(jí)、濃縮、分選的設(shè)備。物料的入料壓力,是旋流器內(nèi)產(chǎn)生離心力的動(dòng)力,是使物料得到有效分選的重要因素。增大入料壓力,懸浮液進(jìn)入旋流器的切線速度增大,離心力增高。因此在一定程度上,增大入料壓力可以加快分選過(guò)程,提高旋流器的處理量和分選效果。但入料壓力過(guò)高,懸浮液本身的濃縮作用過(guò)強(qiáng),一方面使懸浮的密度在旋流器中分布更加不均勻;另一方面等于增大了物料的實(shí)際分選密度,從而降低了分選效果。晉陽(yáng)選煤廠在2005年技改時(shí),工藝系統(tǒng)由有壓旋流器技改成了無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器,懸流器的給料方式由定壓給料變成無(wú)壓給料,懸浮液用泵以切線方向給入圓筒旋流器下部,而煤靠自重,從圓筒頂部給入。剛開(kāi)始調(diào)試時(shí),由于受入料泵功率限制,入料壓力無(wú)法達(dá)到工藝平衡而導(dǎo)致旋流器分選效果差,后通過(guò)技術(shù)人員對(duì)入料泵的葉輪間隙進(jìn)行調(diào)整從而提高了入料壓力后分選效果變好。
重介分選機(jī)的分選效果與給煤量的多少、煤質(zhì)均勻及煤質(zhì)變化也有關(guān)系,如給煤量過(guò)大,煤在旋流器內(nèi)得不到充分松散,造成物料堆積,來(lái)不及分選就排出機(jī)外,致使精煤灰分增高;給煤量過(guò)少,即影響分選機(jī)的處理量,也使精煤灰分超過(guò)規(guī)定的指標(biāo)。這是由于進(jìn)入分選機(jī)中的煤泥量隨著給煤量的減少而減少,從而降低了懸浮液的穩(wěn)定性,使懸浮液產(chǎn)生嚴(yán)重分層而影響分選效果。因此給煤量不能時(shí)斷時(shí)續(xù)、時(shí)大時(shí)小,而應(yīng)力求均勻穩(wěn)定。原煤質(zhì)量的變化,也會(huì)使產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)。為了控制和掌握原煤數(shù)、質(zhì)量的變化,質(zhì)量司機(jī)在操作過(guò)程中,要注意煤質(zhì)波動(dòng)情況,參考原煤及產(chǎn)品快速浮沉結(jié)果,適當(dāng)調(diào)整旋流器懸浮液密度或循環(huán)量。比如晉陽(yáng)選煤廠近期入洗的原煤是爐、嘉兩礦的原煤,爐礦的原煤是8#煤,原煤的灰分約為25%左右;嘉礦的煤是8#煤9#煤的混合,而9#煤灰分約為36%左右。質(zhì)量司機(jī)首先要掌握入爐、嘉兩礦原煤的性質(zhì),更要經(jīng)常觀察兩礦原煤三級(jí)浮沉,因兩礦原煤灰分差別很大,所以能單洗的盡量不要混合入洗;更要注意入洗原煤量,比如原煤量增多,精煤灰分超過(guò)指標(biāo),而精煤損失小,這說(shuō)明原煤煤質(zhì)變差。此時(shí),就要減少給煤量,適當(dāng)減少懸浮液的循環(huán)量,或降低懸浮液密度。
2.2 調(diào)整入料固液比對(duì)旋流器的影響
入料固液比直接影響旋流器的處理量和分選效果,是操作過(guò)程中經(jīng)常調(diào)整的一個(gè)因素。當(dāng)入料的固液比增大時(shí),旋流器的處理量將增加,但物料分層阻力增大,輕、重礦物彼此混雜的可性增加,分選效果變差。
2.3 調(diào)整介質(zhì)(磁鐵礦粉)的粒度與懸浮液中煤泥含量對(duì)旋流器的分選的影響
重介質(zhì)旋流器懸浮液粒度的穩(wěn)定性,是影響分選效果的重要因素。由于加重質(zhì)粒度越粗,旋流器內(nèi)懸浮液的濃縮作用越顯著,過(guò)高的濃縮對(duì)分選是極為不利的。因此,對(duì)介質(zhì)(磁鐵礦粉)的粒度組成要求比較嚴(yán)格。尤其是在低密度的分行條件下,要求介質(zhì)的粒度更細(xì)。比如晉陽(yáng)選煤廠在沒(méi)有技改以前,使用的粒度為250網(wǎng)目的磁針礦粉,技改后的無(wú)壓三產(chǎn)品旋器使用250網(wǎng)目的介質(zhì)時(shí)分選時(shí)介質(zhì)消耗量多,而且懸浮液系統(tǒng)極不穩(wěn)定,導(dǎo)致旋流器分選效果極差,后把介質(zhì)改為粒度為300網(wǎng)目的磁鐵礦后提高了旋流器分選效果,結(jié)果表明,提高介質(zhì)的細(xì)粒級(jí)含量,可改善重介質(zhì)旋流器的分選效果。
2.4 調(diào)節(jié)懸浮液密度對(duì)旋流器分選效果的影響
懸浮液密度大小,要根據(jù)原煤性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)確定,通常入料中,懸浮液的密度可比分選密度低0.2~0.4cm。要求的分選密度越高,這種差別就越大。在生產(chǎn)中,這個(gè)差值,除改變懸浮液容積濃度外,還可以通過(guò)旋流器的入料壓力與底流口大小來(lái)調(diào)節(jié)。比如在晉陽(yáng)洗煤廠的實(shí)際生產(chǎn)中,調(diào)節(jié)懸浮液密度很重要,因其有產(chǎn)品精煤灰分的指標(biāo)在考核,嚴(yán)禁產(chǎn)生高灰“事故”或低灰“事故”,所謂的“事故”就是連續(xù)出現(xiàn)三個(gè)以上的高灰或三個(gè)以上低灰都稱(chēng)為“事故”,如在操作中出現(xiàn)高灰時(shí),這時(shí)候的懸浮液密度也肯定比平時(shí)的密度要高出一個(gè)點(diǎn)左右,這樣就勢(shì)必要降低其分選密度才能夠降低精煤的灰分,這就要通過(guò)打“分流”或加水來(lái)實(shí)現(xiàn),所謂的打“分流”就是將合格懸浮液桶內(nèi)的介質(zhì)分一部分給稀介質(zhì)桶內(nèi),以此來(lái)降低懸浮液密度;加水是往合格懸浮液桶內(nèi)加水,使懸浮液系統(tǒng)中的介質(zhì)密度降低。如在操作中出現(xiàn)低灰時(shí),這就要提高懸浮液密度,分選司機(jī)就要采用補(bǔ)充新介質(zhì)來(lái)提高懸浮液的密度。通過(guò)對(duì)懸浮液密度的調(diào)節(jié),使懸浮液系統(tǒng)循環(huán)穩(wěn)定后旋流器分選效果才能夠變好。
3 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)對(duì)重介旋流器的正確操作和調(diào)整其參數(shù)達(dá)到最佳工藝平衡,極大地提高了重介旋流器洗選效果,節(jié)約了介質(zhì)消耗,減少了生產(chǎn)或機(jī)械故障臺(tái)時(shí),正確掌握了重介質(zhì)選煤的生產(chǎn)規(guī)律,更好地為洗煤生產(chǎn)服務(wù)。
作者簡(jiǎn)介:張恒(1976—),男,山西大同人,太原煤氣化公司質(zhì)量環(huán)保部助理工程師,研究方向:煤炭質(zhì)量管理。