王玉兵
(河鋼集團(tuán)宣鋼 二鋼軋廠,河北 宣化075100)
T400 工藝模板是為交流和直流傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)選件板,主要承擔(dān)定位控制。從硬件來(lái)看,T400模板是是一塊單板計(jì)算機(jī),雙CPU 結(jié)構(gòu),可接入多路數(shù)字、模擬輸入、輸出,兩路編碼器輸入信號(hào)。T400工藝模板采用的是32 位的SMADYN-D 處理器,具有強(qiáng)大的計(jì)算能力和極高的運(yùn)算速度,其最快的執(zhí)行周期小于0.8ms。從軟件上看,設(shè)計(jì)了剪切控制、角同步控制、卷取控制三套標(biāo)準(zhǔn)軟件包。編程軟件采用STEP7 和CFC 進(jìn)行獨(dú)立編程,用于飛剪的起停、定位等。高效的軟件功能塊可自由連接和設(shè)置參數(shù),使編程簡(jiǎn)單調(diào)試方便。所有的控制信號(hào)都直接接到T400 的端子上,T400 工藝板和傳動(dòng)裝置之間的數(shù)據(jù)交換通過(guò)插在傳動(dòng)裝置第一個(gè)槽的CUD1 控制板實(shí)現(xiàn),過(guò)程數(shù)據(jù)、參數(shù)以及故障報(bào)警等通過(guò)二者間的雙口內(nèi)存來(lái)完成。T400 工藝板和主站PLC 數(shù)據(jù)交換通過(guò)通訊板CBP 以Profibus 網(wǎng)型式實(shí)現(xiàn),但只能作為從站。通訊板的參數(shù)如地址、波特率、報(bào)文長(zhǎng)度等均在基本模塊CUD1 上進(jìn)行。
某鋼軋廠一高線(xiàn)于2001年投產(chǎn),主要生產(chǎn)Φ5.5-Φ16mm 的光面、螺紋盤(pán)條。全線(xiàn)共有28 架軋機(jī),3 個(gè)飛剪,1 個(gè)碎斷剪。其中三號(hào)飛剪處于18 架軋機(jī)后,精軋機(jī)之前,主要用來(lái)切頭和事故碎斷。三號(hào)飛剪為啟停式飛剪,由于要求其動(dòng)作速度快、控制精度高、定位準(zhǔn)確,因此其工作性能的好壞,直接影響生產(chǎn)線(xiàn)的作業(yè)率和成材率。三號(hào)飛剪定位自投產(chǎn)時(shí)一直采用PLC 程序和FM453 模板相結(jié)合的控制方式,經(jīng)過(guò)應(yīng)用實(shí)踐,于2006年改為T(mén)400 工藝模板控制,效果良好。
飛剪現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行設(shè)備由液壓廠制造,驅(qū)動(dòng)電機(jī)為直流他勵(lì)電動(dòng)機(jī),空水冷卻,其后軸端處可安裝一編碼器。電機(jī)驅(qū)動(dòng)小齒輪,小齒輪帶動(dòng)大齒輪,兩大齒輪鋼性嚙合,實(shí)現(xiàn)同步運(yùn)動(dòng)。每一大齒輪帶動(dòng)一個(gè)剪臂,剪臂頭部安裝剪刃。
如圖1所示為飛剪的工藝流程圖。剪臂整個(gè)圓周分為360°,兩剪刃垂直向下對(duì)住為0°,剪切位0°-10°,零位為85°-100°。切頭前,6 號(hào)熱檢無(wú)鋼,前轉(zhuǎn)折器處于低位,后轉(zhuǎn)轍器與軋制線(xiàn)平行,剪臂停在零位,切頭就緒。當(dāng)鋼頭過(guò)來(lái)時(shí),6 號(hào)熱檢有信號(hào),先通過(guò)前轉(zhuǎn)轍器,飛剪經(jīng)過(guò)PLC 進(jìn)行計(jì)算的延時(shí)后,飛剪啟動(dòng)。當(dāng)飛剪到達(dá)剪切位時(shí),頭部已伸出正好達(dá)到設(shè)定長(zhǎng)度約600mm 導(dǎo)入料倉(cāng),剪切完畢后,剪刃將鋼托起進(jìn)入軋制線(xiàn),前轉(zhuǎn)折器托起,剪臂進(jìn)入位置閉環(huán)控制。剪臂逐漸趨進(jìn)于停止位即零位。碎斷時(shí)飛剪由零位啟動(dòng)剪切,同時(shí)后轉(zhuǎn)折器動(dòng)作,將剪切后的頭部導(dǎo)入碎斷剪內(nèi)碎斷。
飛剪自動(dòng)化控制系統(tǒng)由S7-400 系列PLC 組成,完成對(duì)系統(tǒng)的給定控制,主要模板有CPU416(6ES7416-2XK04-0AB0),以太網(wǎng)模板(6ES7416-2XK04-0AB0),DP 網(wǎng)模板(6ES7416-2XK04-0AB0),數(shù)字量輸入模板(6ES7421-1BC01-0AA0)等。PLC與上位機(jī)采用以太網(wǎng)通訊,與傳動(dòng)系統(tǒng)采用Profibus DP 網(wǎng)通訊模式。控制飛剪運(yùn)行的軸定位、剪切、碎斷運(yùn)算等主要程序都由PLC 系統(tǒng)來(lái)完成。主操臺(tái)上位機(jī)傳來(lái)的合/分閘、手動(dòng)/自動(dòng)選擇、切頭/切尾選擇、切頭長(zhǎng)度、超前系數(shù)等信號(hào)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)到PLC 系統(tǒng),經(jīng)過(guò)邏輯判斷后再傳到傳動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行飛剪動(dòng)作。
圖1 飛剪工藝流程圖
傳動(dòng)系統(tǒng)是經(jīng)過(guò)改裝的,由小功率的6RA70全數(shù)字邏輯無(wú)環(huán)流直流調(diào)速裝置和國(guó)產(chǎn)功率柜相結(jié)合,主要完成對(duì)電機(jī)的調(diào)速控制??刂葡到y(tǒng)的核心部分采用原裝進(jìn)口板。6RA70 為三相交流供電的全數(shù)字調(diào)速裝置,承擔(dān)所有的調(diào)節(jié)功能,完成調(diào)速任務(wù)。系統(tǒng)具有良好動(dòng)、靜特性的速度、電流雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)。速度環(huán)為外環(huán),調(diào)節(jié)器具有附加摩擦及轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償預(yù)控功能,可獲得更好的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。電流環(huán)為內(nèi)環(huán),調(diào)節(jié)器具有電流和力矩雙重控制,預(yù)控制器可改善調(diào)節(jié)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。
三號(hào)飛剪定位自投產(chǎn)時(shí)一直采用FM453 智能三通道軸定位模板進(jìn)行定位控制??刂频乃枷胧怯肍M453 軸定位模板與PLC 程序相結(jié)合的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。FM453 軸定位模板有準(zhǔn)確定位功能,將剪刃位置通過(guò)安裝在電機(jī)后軸上的增量編碼器讀到程序中來(lái),程序中根據(jù)剪刃角度控制飛剪動(dòng)作。首先標(biāo)定剪刃剪切位為0°-10°,并將距軋制方向的85°-100°定為飛剪零位。PLC 在接到剪切命令后,送出剪切速度給電機(jī),當(dāng)剪刃越過(guò)剪切位,立即進(jìn)入閉環(huán)控制,即一旦剪刃位置超過(guò)零位,送出一反向低速給電機(jī),如此來(lái)回不停地轉(zhuǎn)動(dòng),目的是使剪刃停在零位,即85°-100°。
在多年的應(yīng)用實(shí)踐中,F(xiàn)M453 軸定位模板雖能基本實(shí)現(xiàn)飛剪的定位功能,但也逐漸暴露出諸多問(wèn)題。尤其在軋制大規(guī)格品種時(shí),即18 架速度在約13m/s 以上時(shí),會(huì)頻繁出現(xiàn)定位不準(zhǔn)問(wèn)題。飛剪在每次剪切完成后停止位會(huì)以順時(shí)針?lè)较蚵x零位。這樣累積下來(lái),大約每個(gè)生產(chǎn)班需一到兩次重新標(biāo)定零位,以免飛剪在剪切時(shí)因速度不夠?qū)е露唁摗?/p>
另一個(gè)問(wèn)題是飛剪在剪切時(shí)的精度較差,不穩(wěn)定。在設(shè)定一個(gè)長(zhǎng)度后(例如1 米),但實(shí)際剪切有時(shí)能短到幾厘米,長(zhǎng)的時(shí)候達(dá)到2 米多甚至偶爾有堆鋼現(xiàn)象發(fā)生。故而需要對(duì)其進(jìn)行升級(jí)改造。
將飛剪的定位控制由FM453 軸定位模板升級(jí)為T(mén)400 工藝模板,實(shí)際硬件改動(dòng)較少,即現(xiàn)場(chǎng)增加一個(gè)剪切位接近開(kāi)關(guān),在原70 箱內(nèi)第二個(gè)插槽插入T400 工藝模板。將原熱檢信號(hào)、剪切位開(kāi)關(guān)信號(hào)接入T400 等即完成。其他全部控制功能等由軟件完成,原PLC 系統(tǒng)程序只保留與HMI 參數(shù)的設(shè)定、狀態(tài)字、控制字等通訊部分。
飛剪的程序可分為兩個(gè)部分在T400 工藝模板內(nèi)編程:一是飛剪剪切控制,二是剪刃的位置控制。要求飛剪從停止位開(kāi)始加速到剪切位前約30°時(shí)必須達(dá)到需要的剪切速度,才能保證剪切穩(wěn)定。
剪刃位置閉環(huán)控制的采樣是與傳動(dòng)共用一個(gè)編碼器。為了消除積累誤差,在剪切位安裝一個(gè)接近開(kāi)關(guān),飛剪每次轉(zhuǎn)到剪切位時(shí),接近開(kāi)關(guān)感應(yīng)到信號(hào)將所記飛剪位置清零,以此位置為基準(zhǔn)開(kāi)始定位。飛剪從零位開(kāi)始啟動(dòng)剪切到剪切位之間,位置并沒(méi)有閉環(huán)而此時(shí)是速度閉環(huán),這樣保證在剪切時(shí)飛剪剪切速度是設(shè)定速度。過(guò)了剪切位飛剪立刻進(jìn)入位置閉環(huán)狀態(tài)直到回到停止位,如果飛剪速度太快將會(huì)越過(guò)停止位,在位置閉環(huán)的控制下將緩慢返回到停止位。如果將整個(gè)位置控制分成兩個(gè)階段,剪刃從停止位置到剪切位置屬于速度控制,剪切完成后,由剪切位回到停止位則是位置控制。因此可以看出剪切位的接近開(kāi)關(guān)和碼盤(pán)對(duì)系統(tǒng)至關(guān)重要。
T400 工藝模板的控制水平高、功能完善而且通用性強(qiáng),無(wú)論是前期設(shè)計(jì)還是后期調(diào)試都將非常方便,故障較低、維護(hù)檢修工作量少。同時(shí),飛剪動(dòng)作響應(yīng)時(shí)間顯著縮短,在定位精度上也有了大幅度提高,頭部剪切長(zhǎng)度可控,提高了準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,應(yīng)用效果良好。
[1]德國(guó)西門(mén)子公司.SIMATIC FM 453 Positioning Module for ervo and Stepper Drives Manual[Z].2004.12.
[2]德國(guó)西門(mén)子公司.T400 SIMADYN D Function Blocks[Z].2004.12.
[3]袁新海.西門(mén)子公司T400 模板的應(yīng)用淺析[J].冶金自動(dòng)化,2007 增刊(S2).