張健 史天旭 梁永清
(天津陳塘熱電有限公司 天津 300223)
天津陳塘熱電有限公司2×300 MW機(jī)組為燃煤供熱發(fā)電機(jī)組,除塵方式采用布袋除塵器,每臺(tái)爐設(shè)一套正壓濃相氣力輸送系統(tǒng),用于輸送布袋除塵器和省煤器收集的飛灰,布袋除塵器的干灰采用兩條管道、省煤器干灰采用一條管道通過(guò)閥門(mén)切換可分別進(jìn)入原狀灰?guī)臁⒋只規(guī)旌图?xì)灰?guī)?。每臺(tái)布袋除塵器輸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為50 t/h,每臺(tái)爐省煤器輸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為1.5 t/h。
1.1 氣力輸灰系統(tǒng)參數(shù)(單臺(tái)爐)
?
1.2 系統(tǒng)組成,如圖1 。
圖1 系統(tǒng)組成
1.3 系統(tǒng)運(yùn)行流程(以一組發(fā)送器為說(shuō)明)
1.3.1 系統(tǒng)運(yùn)行前,先進(jìn)行初始化調(diào)整(所有閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài),輸送氣源和儀用氣源壓力高于設(shè)定的壓力)。
1.3.2 進(jìn)料圓頂閥密封圈泄壓打開(kāi),打開(kāi)氣動(dòng)平衡閥(如有),物料進(jìn)入發(fā)送器至料位計(jì)動(dòng)作(或達(dá)到設(shè)定的時(shí)間),平衡閥和進(jìn)料閥關(guān)閉,延時(shí)5~6秒,進(jìn)料閥密封圈充壓至設(shè)定壓力(一般為0.45 MPa以上),至此進(jìn)料過(guò)程結(jié)束。
1.3.3 打開(kāi)補(bǔ)氣閥,延時(shí)一段時(shí)間后;打開(kāi)進(jìn)氣閥,延時(shí)一段時(shí)間后;打開(kāi)助吹閥,延時(shí)一段時(shí)間后;關(guān)閉補(bǔ)氣閥,延時(shí)一段時(shí)間后;關(guān)閉助吹閥,延時(shí)一段時(shí)間后(壓力<0.03 MPa),關(guān)閉進(jìn)氣閥,至此輸送過(guò)程結(jié)束。
1.3.4 延時(shí)3~5秒后,關(guān)閉出料閥,系統(tǒng)準(zhǔn)備進(jìn)入下一次循環(huán)。
2.1 進(jìn)料圓頂閥易損壞
機(jī)組08年投產(chǎn)后,輸送倉(cāng)泵進(jìn)料圓頂閥出現(xiàn)問(wèn)題較多,具體表現(xiàn)在:新密封圈經(jīng)常在使用三個(gè)月內(nèi)就會(huì)損壞,損壞后密封壓力報(bào)警不及時(shí)造成半球體、襯環(huán)沖等部件刷磨損嚴(yán)重,最終導(dǎo)致整個(gè)閥體損壞,被迫更換新閥體,如圖2 。嚴(yán)重影響安全運(yùn)行生產(chǎn)并消耗大量資金購(gòu)買(mǎi)備件。究其原因,主要有如下:1.煤質(zhì)較差,運(yùn)行工況惡劣,超設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行;2.管路氣化效果不佳,輸灰過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)“堵管”,此時(shí)輸灰壓力過(guò)高,導(dǎo)致圓頂閥密封圈損壞;
圖2 圓頂閥損壞照片
2009年4 月機(jī)組檢修期間針對(duì)上述問(wèn)題,對(duì)輸灰系統(tǒng)倉(cāng)泵進(jìn)料圓頂閥進(jìn)行了設(shè)備改造,采用旋轉(zhuǎn)式鎢鋼陶瓷閥門(mén)替代原有進(jìn)料圓頂閥。旋轉(zhuǎn)式鎢鋼陶瓷閥門(mén)主要密封結(jié)構(gòu)為:閥門(mén)密封采用閥芯、閥座采用陶瓷硬密封,該密封特點(diǎn):密封性能好、耐高溫、耐磨損、耐腐蝕、啟閉靈活,閥腔無(wú)積灰。此閥門(mén)的最大優(yōu)勢(shì)為消除密封壓力的限制,因?yàn)榇碎y門(mén)無(wú)需密封壓力,沒(méi)有壓力開(kāi)關(guān)報(bào)警,只有到位信號(hào)報(bào)警,大大簡(jiǎn)化了設(shè)備的復(fù)雜程度,增加了設(shè)備的可靠性,且經(jīng)濟(jì)性顯著,每年可節(jié)約檢修費(fèi)用20余萬(wàn)元。
2.2 輸灰系統(tǒng)補(bǔ)氣裝置磨損嚴(yán)重、易脫落,導(dǎo)致經(jīng)?!岸鹿堋?/p>
2011年3 月檢查發(fā)現(xiàn)#9除塵器輸送系統(tǒng)B 1列雙套管補(bǔ)氣裝置的補(bǔ)氣小管掉落,造成#9 B 1列堵管,出料閥被卡住,檢修人員艱難地將小管一段一段從出料閥口取出。失去補(bǔ)氣小管后,此列輸送系統(tǒng)頻繁故障“堵管”,輸送效率極低。在此之后,又發(fā)現(xiàn)#8除塵器輸送系統(tǒng)A 2列、B 1列內(nèi)部補(bǔ)氣小管均磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致補(bǔ)氣錯(cuò)位,使輸送效果大幅下降。在2011年10月份#8、#9機(jī)組檢修中,檢查了所有補(bǔ)氣小管,發(fā)現(xiàn)均已有較嚴(yán)重的損壞跡象,如圖3 。
針對(duì)上述問(wèn)題,對(duì)周邊電廠進(jìn)行了專題調(diào)研,最終確定采用在輸灰管路增加補(bǔ)氣環(huán)方式替代原有雙套管補(bǔ)氣方式。改造后,補(bǔ)氣效果好,補(bǔ)氣位置準(zhǔn)確,補(bǔ)氣量充足,解決了之前補(bǔ)齊裝置易磨損問(wèn)題,大幅提高輸灰能力,增強(qiáng)輸送系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。尤其對(duì)冬季供熱期間煤質(zhì)差時(shí),更有顯著效果。盡最大可能避免除塵器高料位出現(xiàn),同時(shí)也減少了“非正?;覛獗取睂?duì)輸送管路造成的磨損。
圖3 補(bǔ)氣裝置雙套管磨損情況
2.3 灰?guī)祉斎ㄩy易損壞
三座灰?guī)祉敳抗舶惭b8臺(tái)DN 175及4臺(tái)DN 125自08年運(yùn)行以來(lái)多次嚴(yán)重?fù)p壞,造成檢修維護(hù)工作量較大且灰?guī)祉斝l(wèi)生環(huán)境較惡劣,如圖4 。在10年、11年的機(jī)組檢修期間陸續(xù)對(duì)其進(jìn)行更換,但更換后的效果并不理想,究其原因如下:
2.3.1 三通閥要求運(yùn)行工況較好,煤質(zhì)較差時(shí)就容易將閥門(mén)損壞。
2.3.2 三通閥的最大弱點(diǎn)就是要求閥體內(nèi)的密封圈(橡膠材質(zhì))工作可靠,但在實(shí)際的工作中發(fā)現(xiàn)最容易損壞的就是密封圈,一旦密封圈損壞其密封壓縮空氣瞬間就會(huì)改變?nèi)ㄩy內(nèi)輸灰的流動(dòng)方向在極短的時(shí)間內(nèi)沖刷壞閥門(mén)本體。通常采取的辦法就是進(jìn)行補(bǔ)焊。由于三通閥經(jīng)常損壞已經(jīng)嚴(yán)重影響了整個(gè)除灰輸送系統(tǒng)的安全運(yùn)行,特別是三通閥更換需要較長(zhǎng)的檢修時(shí)間,造成輸灰系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn),導(dǎo)致灰斗高料位容易損壞布袋,給安全生產(chǎn)帶來(lái)了巨大隱患。
圖4 灰?guī)祉斎ㄩy損壞照片
針對(duì)上述問(wèn)題,制定了以下改造方案:
1)將原來(lái)的三通閥全部去掉,改為雙插板鎢鋼薄型切換閥。
2)將原來(lái)灰?guī)燧敾夜艿乃綐?biāo)高提高1米(原有高度不能滿足陶瓷三通及雙插板鎢鋼薄型切換閥安裝要求),在原灰?guī)旌痛只規(guī)斓?8 A、8 B、9 A、9 B的閥門(mén)位置各加陶瓷三通一個(gè)閥門(mén)一個(gè),及相應(yīng)的陶瓷彎頭,直徑尺寸均為DN 175,管壁厚為9毫米、陶瓷厚度為10毫米,如圖5 。
圖5 灰?guī)祉斎ㄩy安裝示意圖
灰?guī)祉斎ㄩy改造項(xiàng)目的總投資為17萬(wàn)元,而之前每年灰?guī)祉敳咳ㄩy的維護(hù)和更換的費(fèi)用在十萬(wàn)元左右,預(yù)計(jì)兩年內(nèi)收回投資成本。改造后消除了灰?guī)祉敳啃孤?,改善灰?guī)熘苓叚h(huán)境,減少工人清灰的工作量。改造后避免了除塵器灰斗高料位運(yùn)行,尤其是對(duì)保護(hù)布袋除塵器濾袋極有好處,能夠延長(zhǎng)濾袋的使用壽命。2012年4月完成灰?guī)祉斎ㄩy改造項(xiàng)目,至今未發(fā)生過(guò)閥門(mén)泄漏、損壞等缺陷,達(dá)到了改造的預(yù)期效果。
2.4 省煤器輸灰管路磨損嚴(yán)重且震動(dòng)大
#8、9爐省煤器除灰系統(tǒng)采用下引式正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),省煤器灰斗下每4只發(fā)送設(shè)備串連設(shè)1根輸灰管道,其管徑為DN 125(φ140×7),并根據(jù)工藝要求需要通過(guò)管路切換閥可分別進(jìn)入原灰?guī)?、粗灰?guī)旌图?xì)灰?guī)臁?8爐省煤器輸送水平距離約280米,爬升高度約18米;#9爐省煤器輸送水平距離約330米,爬升高度約18米。輸送直管采用20#厚壁無(wú)縫鋼管,耐磨彎頭采用內(nèi)襯耐磨陶瓷管。
機(jī)組投運(yùn)以來(lái),省煤器輸送系統(tǒng)暴露出的問(wèn)題相對(duì)來(lái)說(shuō)比較突出,運(yùn)行和檢修工作量均偏大,系統(tǒng)主要存在以下問(wèn)題:
2.4.1 系統(tǒng)磨損大,特別是輸送管道和耐磨彎頭實(shí)際壽命遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)使用壽命,如圖6 。
2.4.2 輸送管道震動(dòng)大。主要原因?yàn)槭∶浩鬏敾覀}(cāng)泵出口管段有15米左右的垂直下降管破壞了氣灰混合,但由于省煤器所處的高度位置決定此下降管無(wú)法避免。
圖6 省煤器管路磨損情況
針對(duì)上述問(wèn)題,制定省煤器輸灰管的改造方案:徹底改變管的走向,由原來(lái)向灰?guī)燧敾腋臑橄蚋髯运鶎馘仩t鋼渣倉(cāng)輸灰,輸送距離由原來(lái)的280和330米縮短為60米,管道路由的改變徹底消除了垂直下降管段;省煤器輸送倉(cāng)泵的主氣、助吹管路及輸灰管路方向?qū)φ{(diào),汽化器重新安裝在倉(cāng)泵出口,倉(cāng)泵的其它部分不變;重新調(diào)整省煤器輸灰系統(tǒng)配氣孔板,減少輸灰耗氣量。
該改造項(xiàng)目于2011年4月實(shí)施完成,改造后到達(dá)了預(yù)期效果:改造后重新調(diào)整控制系統(tǒng),大幅降低了耗氣量;輸送距離縮短為原來(lái)的1/5,流速相應(yīng)減小,大幅降低了管路磨損;改造后的輸送能力較以前提高一倍以上并徹底消除輸灰管的震動(dòng),減輕布袋除塵器的壓力,減小大顆粒飛灰對(duì)布袋的沖刷。
2.5 灰斗加裝氣化斜槽事故放灰裝置
機(jī)組冬季供熱期間,鍋爐負(fù)荷大且入爐煤灰分大時(shí),鍋爐產(chǎn)生的灰量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了輸灰系統(tǒng)輸送能力,造成灰斗高料位,導(dǎo)致布袋除塵器壓差增大且損害布袋使用壽命,影響機(jī)組安全運(yùn)行。
由于場(chǎng)地條件限制,最終確定改造方案為:在每臺(tái)除塵器臨馬路側(cè)四個(gè)灰斗各加裝一臺(tái)氣化斜槽事故放灰裝置,如圖7 。
2.5.1 在灰斗側(cè)面開(kāi)孔焊Φ133×6鋼管短截兩個(gè)(每室一個(gè))下接2個(gè)DN 125鋼口蝶閥,下口接氣化斜槽(傾角15度)約長(zhǎng)7.5米至馬路中間。氣化斜槽下口接帆布袋與罐車(chē)相接,在氣化斜槽末端上口接Φ89×6鋼管及DN 80鋼口蝶閥與煙道相連,做為負(fù)壓調(diào)節(jié)下灰用。
2.5.2 整個(gè)事故放灰系統(tǒng)最低標(biāo)高不低于灰罐車(chē)標(biāo)高4.5米。
2.5.3 氣化斜槽制作尺寸為:7.5米×0.25米×0.3米(長(zhǎng)×寬×高)。
2.5.4 氣化斜槽所用氣源引自灰斗氣化風(fēng)機(jī)出口母管,采用Φ89的管子,長(zhǎng)度約為60米,并加保溫。
圖7 灰斗氣化斜槽事故放灰裝置
灰斗氣化斜槽事故放灰裝置是處理灰斗高料位的一種應(yīng)急手段,經(jīng)過(guò)冬季供熱季的幾次運(yùn)行檢驗(yàn),收到了良好的效果,根據(jù)
實(shí)際運(yùn)行情況測(cè)算,氣化斜槽每小時(shí)放灰量約為30噸。
2.6 煤質(zhì)較差時(shí),加強(qiáng)輸灰運(yùn)行調(diào)整方式
煤質(zhì)較差時(shí)輸灰系統(tǒng)灰量大,且其顆粒、質(zhì)量大,給輸灰系統(tǒng)帶來(lái)很大壓力,為避免布袋除塵器灰斗出現(xiàn)高料位,提高除塵輸灰系統(tǒng)的運(yùn)行安全可靠性,運(yùn)行人員應(yīng)加強(qiáng)注意以下幾方面的運(yùn)行工作:
2.6.1 運(yùn)行人員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)泵輸灰壓力曲線及現(xiàn)場(chǎng)就地逐一對(duì)倉(cāng)泵進(jìn)行敲打(倉(cāng)泵進(jìn)料2/3為宜),及時(shí)調(diào)整進(jìn)料時(shí)間避免造成堵管(如果輸料時(shí)間過(guò)長(zhǎng)可適當(dāng)減少進(jìn)料時(shí)間。
2.6.2 運(yùn)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有灰斗下灰不暢時(shí),應(yīng)及時(shí)到就地開(kāi)空氣炮振打,如效果不佳及時(shí)聯(lián)系檢修處理。
2.6.3 當(dāng)除塵器某一倉(cāng)室出現(xiàn)高料位時(shí),應(yīng)加強(qiáng)該倉(cāng)室噴吹及其灰斗空氣炮振打,確保高料位盡快消失。
2.6.4 加強(qiáng)除塵、除灰設(shè)備定期巡回檢查工作,發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷應(yīng)立即聯(lián)系檢修處理,務(wù)必要做到及時(shí)消缺。
通過(guò)對(duì)2×300 MW機(jī)組氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題的分析,希望能為相關(guān)技術(shù)人員提供一定的參考。目前通過(guò)上述設(shè)備改造,兩臺(tái)機(jī)組氣力輸灰系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,解決了設(shè)備運(yùn)行初期進(jìn)料圓頂閥易損壞、補(bǔ)氣裝置易磨損、灰?guī)祉斎ㄩy故障率高、省煤器輸灰系統(tǒng)震動(dòng)大等問(wèn)題,并收到了良好的經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益。
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