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        流程模擬技術(shù)在天津石化3#常減壓裝置上的應(yīng)用

        2014-06-01 09:17:33
        關(guān)鍵詞:減壓塔常壓塔汽提

        (中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司煉油部,天津 300271)

        流程模擬技術(shù)在天津石化3#常減壓裝置上的應(yīng)用

        柳化增

        (中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司煉油部,天津 300271)

        以中國(guó)石化天津分公司1000wt/年常減壓裝置為研究對(duì)象,采用Aspen Plus流程模擬軟件,建立了與實(shí)際工況相吻合的常減壓裝置穩(wěn)態(tài)流程模擬模型,通過(guò)對(duì)閃蒸塔、常壓塔和減壓塔的模擬,了解各操作參數(shù)對(duì)裝置性能的影響;通過(guò)蒸餾塔模型中的氣液相負(fù)荷分布和溫度梯度的分布情況,加深對(duì)蒸餾操作的理解。隨著重油加工工藝技術(shù)的發(fā)展,煉廠能夠加工更加劣質(zhì)的渣油,因此常減壓裝置輕油收率和總拔出率的提高,對(duì)提高原油的利用率及煉廠的經(jīng)濟(jì)效益極為重要。為此,重點(diǎn)對(duì)影響常減壓裝置輕油收率的關(guān)鍵操作參數(shù)進(jìn)行靈敏度分析,優(yōu)化操作,實(shí)現(xiàn)提高常減壓裝置輕油收率的目的。

        Aspen Plus;流程模擬;常減壓輕收能耗

        一、概述

        中國(guó)石油化工股份有限公司天津分公司100萬(wàn)噸/年乙烯及配套項(xiàng)目1000萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置由中國(guó)石油化工工程建設(shè)公司設(shè)計(jì),燕華公司施工,2007年12月動(dòng)工建設(shè),預(yù)計(jì)2009年6月建成投產(chǎn)。本裝置加工沙特阿拉伯輕油和沙特阿拉伯重油的混合原油(混合比為1:1),處理能力為1000萬(wàn)噸/年,年開(kāi)工時(shí)數(shù)按8400小時(shí)計(jì)。

        隨著重油深加工工藝技術(shù)的發(fā)展,使得煉廠可以加工更為劣質(zhì)的減壓渣油[1]。因而減壓蒸餾可以合理地提高拔出率,以降低減壓渣油的產(chǎn)率,這樣不僅可以有效提高原油利用率,同時(shí)還能增加煉廠的經(jīng)濟(jì)效益。廠高原油的利用率及煉廠的經(jīng)濟(jì)效益均流程模擬技術(shù)的推廣應(yīng)用,為尋找裝置生產(chǎn)瓶頸,優(yōu)化裝置操作條件,提高裝置的輕油收率和總拔出率,降低能耗,離線培訓(xùn)操作人員創(chuàng)造了條件。

        建模的主要目標(biāo)是建立生產(chǎn)過(guò)程的流程模擬模型,并通過(guò)模型計(jì)算滿足以下要求:

        (1)對(duì)常減壓裝置的閃蒸塔、常壓塔和減壓塔進(jìn)行全流程模擬。

        (2)分析常一線氣提蒸汽量與常一線初餾點(diǎn)之間的關(guān)系。

        (3)分析減壓爐出口溫度、減壓塔底吹汽量、減壓塔真空度對(duì)渣油520℃餾出量的影響,以達(dá)到節(jié)能和提高總拔的目的。

        二、基本工況模擬

        采用Aspen Plus流程模擬軟件,建立3#常減壓裝置流程模型,見(jiàn)圖1。根據(jù)裝置的實(shí)際流程,該模型采用三塔流程,即:閃蒸塔(C101)、常壓塔(C102)、減壓塔(C201)均選用PetroFrac模塊。模型的物性方法選擇BK-10,依據(jù)實(shí)際工況對(duì)模型進(jìn)行校核。表1是模型計(jì)算數(shù)據(jù)與實(shí)際產(chǎn)品質(zhì)量的化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)對(duì)比。

        表1 常壓塔操 作數(shù)據(jù)與計(jì)算值對(duì)比

        表2 常壓塔主要產(chǎn)品餾程數(shù)據(jù)

        表3 減壓塔操作數(shù)據(jù)與計(jì)算值對(duì)比

        表4 常一線汽提塔蒸汽用量與航煤初餾點(diǎn)的關(guān)系

        2.1 常壓塔

        2.2 減壓塔

        2.3 驗(yàn)證結(jié)果說(shuō)明

        (1)從上面的模擬結(jié)果來(lái)看計(jì)算值和標(biāo)定值有一些誤差,這與所加工原油缺乏詳細(xì)的實(shí)沸點(diǎn)[4]切割數(shù)據(jù)有關(guān)。另外,原油分析可能存在一定的誤差,實(shí)際加工的原油較化驗(yàn)分析的原油偏重。

        模型應(yīng)用中也還存在部分疑問(wèn),主要如下:

        減壓塔為填料塔,在模型計(jì)算過(guò)程中,換算成理論板,無(wú)法達(dá)到正確的分離效果,減壓塔下段填料效率不高,造成實(shí)際中減壓渣油與減三線重疊,渣油520℃餾出偏高。在模型建立中將下部填料分離效率人為調(diào)小。

        模型結(jié)果分析

        所建立的模型能一定程度上反映裝置的工藝和設(shè)備情況,與實(shí)際工況及變化基本一致。通過(guò)靈敏度分析,研究常一線汽提蒸汽與常一線初餾點(diǎn)及常頂油、航煤收率的關(guān)系;減壓塔真空度、塔底吹汽、減壓爐出口溫度與渣油流量和520℃餾出的關(guān)系。

        下面我們利用所創(chuàng)建的模型進(jìn)行靈敏度分析,主要數(shù)據(jù)和模擬數(shù)據(jù)作圖如下:

        3.1 常一線汽提塔蒸汽用量與常一線初餾點(diǎn)和石腦油收率關(guān)系對(duì)比

        根據(jù)模型模擬計(jì)算數(shù)據(jù),隨著汽提蒸汽量的提高,航煤初餾點(diǎn)有明顯提高,降低了常頂油與航煤的分離重疊度。但是,汽提蒸汽量的提高對(duì)常頂油和航煤收率影響并不明顯,只是當(dāng)蒸汽量大于2.6t/h時(shí),常頂油收率有輕微提高,但過(guò)高的汽提蒸汽消耗會(huì)造成整體能耗的增加,為降本增效考慮,汽提蒸汽流量不宜過(guò)高。

        3.2 減壓塔頂壓力與渣油流量、渣油520℃餾出關(guān)系

        減壓塔絕壓是影響減壓深拔效果的重要因素,隨著絕壓的提高,渣油流量和520℃餾出都有明顯上升,但絕壓在2KPa以下時(shí),斜率較平緩。因此,考慮到抽真空系統(tǒng)能耗,C201頂絕壓應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)。

        圖1 天津3#常減壓裝置模擬流程圖

        表6 減壓塔塔底吹汽量與渣油流量、渣油520℃餾出關(guān)系

        表7 減壓塔進(jìn)料溫度與減底油抽出量及520℃餾出比關(guān)系

        3.3 減壓塔塔底吹汽量與渣油流量、渣油520℃餾出關(guān)系

        由模型計(jì)算數(shù)據(jù)得出,隨著塔底汽提蒸汽量的提高,渣油流量和520℃餾出都有明顯降低,但在實(shí)際操作中,汽提蒸汽的提高會(huì)造成減壓塔真空度下降、影響減深拔效果。

        4減壓塔進(jìn)料溫度與減底油抽出量及520℃含量的關(guān)系

        裝置高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)加熱爐出口溫度調(diào)整余地不大,在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)可以考慮適當(dāng)提高加熱爐出口溫度,提高裝置總拔。

        結(jié)語(yǔ)

        1通過(guò)流程模擬,可以對(duì)常減壓裝置關(guān)鍵操作參數(shù)或質(zhì)量指標(biāo)之間進(jìn)行靈敏度分析,了解相互關(guān)系,明確操作調(diào)整后的發(fā)展趨勢(shì),快速調(diào)整產(chǎn)品質(zhì)量,提高裝置輕油收率和總拔出率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),滿足生產(chǎn)需要,提高裝置經(jīng)濟(jì)效益。

        2對(duì)常壓塔和減壓塔系統(tǒng)進(jìn)行模擬計(jì)算,可以準(zhǔn)確得到模擬流程中各物流的性質(zhì)、各精餾塔板上氣液負(fù)荷及溫度分布,清楚了解各操作參數(shù)的變化及對(duì)蒸餾塔各控制目標(biāo)的影響[5],加深對(duì)蒸餾操作中各變量之間關(guān)系的認(rèn)識(shí),提升對(duì)常減壓裝置操作的理論理解。

        [1] V L Rainha,I T E Fonseca.Kinetic studieon the SRB influenced corrosion of steel:afist approach[J].Corrosion Science,1997,39(04):807.

        [2]中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院[Z].石油綜合信息,2010.

        [3]中國(guó)石油化工總公司原油科技情報(bào)站[Z].原油評(píng)價(jià)方法.1994.

        [4]李占武編.原油評(píng)價(jià)[M].北京:中國(guó)石油化工總公司原油科技情報(bào)站,1995 [5]侯祥麟主編.中國(guó)煉油技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2001.

        TQ02 < class="emphasis_bold"> 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        A

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