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        土耳其甘然電站水輪機異常噪音問題分析和處理

        2014-05-16 09:09:24杜世平
        水電站機電技術(shù) 2014年2期
        關(guān)鍵詞:卡門頂蓋補氣

        杜世平

        (湖南云箭集團有限公司,湖南 長沙 410100)

        土耳其甘然電站水輪機異常噪音問題分析和處理

        杜世平

        (湖南云箭集團有限公司,湖南 長沙 410100)

        土耳其甘然電站21MW水輪發(fā)電機組投入商業(yè)運行后,發(fā)現(xiàn)水輪機在部分負荷存在異常的金屬嘯叫聲音,經(jīng)現(xiàn)場實驗分析,認為是卡門渦共振引起的聲音異常,同時兩個葉片出現(xiàn)裂紋,經(jīng)強迫補氣后,異常聲音消除,本文詳細介紹了實驗和分析過程,為其他電站的設計和運行提供參考經(jīng)驗。

        土耳其;甘然;卡門渦異常;聲音;嘯叫

        1 電站概況

        土耳其甘然電站位于土耳其Batman市Kozluk鎮(zhèn)附近,安東尼奧地區(qū)的GARZAN河上,電站安裝兩臺單機容量為21.015MW的立軸混流式機組。應用11/154kV的變壓器,通過154kV架空電纜聯(lián)接系統(tǒng)。水輪機進水蝶閥直徑2.2m,調(diào)速器采用BYWT-9000-16高油壓分離式調(diào)速器。電站海拔高度大約800m。

        表1 水輪機主要參數(shù)表

        2 水輪機主體結(jié)構(gòu)

        土耳其甘然電站轉(zhuǎn)輪采用國內(nèi)先進的X型葉片轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)輪模型最優(yōu)效率達到95.2%,穩(wěn)定性好,適應于水頭變幅較大電站,該轉(zhuǎn)輪已在多個電站成功運行。轉(zhuǎn)輪葉片數(shù)13片,轉(zhuǎn)輪的上冠、下環(huán)和葉片材料均為ZG0Cr13Ni4Mo不銹鋼,數(shù)控加工成型,在制造廠內(nèi)進行靜平衡試驗。

        主軸密封采用無接觸泵板密封,在轉(zhuǎn)輪上冠處設有12個直泵葉片,頂蓋設有12個DN50的排水管,12根排水管匯總成一根排水總管,接入尾水管。頂蓋排水管總面積為止漏環(huán)漏水面積的5.6倍。通過這套系統(tǒng)可以將轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)處的漏水排至尾水管,確保主軸密封處不漏水。

        為減小轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)處漏水,在轉(zhuǎn)輪上冠處同時設有梳齒型小間隙密封,為兼顧安裝檢修和防止高水頭止漏環(huán)自激震蕩兩個因素,止漏環(huán)處單邊間隙設計1.1~1.3mm,梳齒密封單邊間隙設計1.0~1.1mm。

        為削弱尾水管渦帶對水輪機產(chǎn)生的危害,改善水輪機運行穩(wěn)定性,尾水管設計采用了短管式自然補氣方式,在尾水錐管上部設有4個DN90的補氣短管,匯總為DN100總管接入廠房外大氣。

        3 電站異常聲音問題

        土耳其甘然電站于2013年1月完成各項實驗后投入商業(yè)運行。自運行以來,機組出力滿足設計要求,瓦溫低、振動擺度正常,但機組在13~18MW區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)異常的金屬嘯叫聲音,在此負荷區(qū)域以外聲音正常,2臺機組均存在異常聲音的問題,強度略有區(qū)別。在運行至12月例行檢查時發(fā)現(xiàn)1號機組轉(zhuǎn)輪兩個葉片出現(xiàn)貫穿性裂紋,從轉(zhuǎn)輪出水邊中下部向內(nèi)延伸,長度約150mm,出水邊裂紋導致葉片斷面錯位。

        4 現(xiàn)場實驗分析

        引起水輪機發(fā)出金屬嘯叫聲音的原因有很多種,總體來說可能有金屬摩擦聲、補氣管路流速過快通過小間隙導致的蜂鳴聲、尾水管渦帶本身的聲音、水輪機水力部分原因包括卡門渦和葉道渦聲音、轉(zhuǎn)頻與其它機械固有頻率接近產(chǎn)生共振的聲音(如軸承端蓋),以及頂蓋管路排水不暢存在氣液兩項流引起的聲音等等。為能分析確定聲音產(chǎn)生的原因,在現(xiàn)場進行了各種比對實驗。

        圖1 葉片裂紋位置示意圖

        圖2 葉片裂紋現(xiàn)場圖

        4.1 變水頭實驗

        電站初期運行在高水頭附近,蝸殼進口壓力1.05MPa,出現(xiàn)異常聲音的負荷區(qū)在13~18MW,枯水期運行在低水頭附近,現(xiàn)場測試蝸殼進口壓力0.776MPa,異常聲音區(qū)域為11~15MW。說明隨著水頭增高,異常聲音的負荷區(qū)域也增大,一般判定這種異常聲音和水輪機流動有關(guān)。

        4.2 補氣量調(diào)整實驗

        一般在40%~70%負荷下運行時,水輪機尾水管存在渦帶,由于尾水管渦帶的強烈擾動,或其頻率與機組固有頻率重合而產(chǎn)生共振,將引起機組振動或者負荷擺動,同時也會產(chǎn)生噪音。另外高速氣流通過小間隙區(qū)域也會產(chǎn)生金屬的嘯叫聲。尾水管補氣裝置的作用就是在出現(xiàn)這種工況時,補入空氣借以吸振同時降低渦帶強度,改善機組的運行狀態(tài)。

        據(jù)電站反應,在增加補氣量后異常聲音有所改善,為驗證補氣量的影響,進行了補氣量調(diào)整試驗。試驗前將補氣閥完全拆除,以實現(xiàn)最大補氣量。試驗在采用全部關(guān)閉補氣管、全部開啟以及部分開啟補氣管方式下,進行了變負荷實驗。經(jīng)過多輪反復實驗,發(fā)現(xiàn)補氣量的改變對水輪機出現(xiàn)異常聲音的負荷區(qū)域以及聲音強度沒有任何影響,依舊是在11~15MW區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)異常金屬嘯叫聲且聲音強度沒有變化。

        此試驗證明異常聲音不是來自尾水管渦帶,也不是產(chǎn)生在補氣管道內(nèi)。

        4.3 頂蓋排水實驗

        甘然電站采用的是泵板密封結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)輪上止漏環(huán)處的漏水通過泵板匯入12個DN50的頂蓋排水管,再匯入DN200的頂蓋排水總管,接至尾水管??紤]到電站初期運行時,上止漏環(huán)出漏水較少,同時電站又將頂蓋排水總管接入了尾水錐管上段,這樣有可能會出現(xiàn)頂蓋排水管路氣液混雜現(xiàn)象,管路里的氣液兩項流也會產(chǎn)生異常聲音,此類現(xiàn)象在其它電站發(fā)生過。

        現(xiàn)場試驗將頂蓋排水總管直接接入集水井,運行中保證頂蓋排水管路全部充滿水,試驗結(jié)果表明水輪機異常聲音與頂蓋排水管路沒有關(guān)系。

        4.4 強迫補氣實驗

        在以上試驗過程中,同時檢查了水輪機主軸、頂蓋、導水機構(gòu)、軸承及管路,機組的振動擺度以及瓦溫都很好,完全滿足國家標準要求,首先排除了因金屬摩擦引起異常聲音的可能性。至此,初步懷疑水輪機內(nèi)部的流體運動應該是產(chǎn)生異常金屬聲音的根源,即卡門渦或者葉道渦,渦帶頻率與葉片某一階固有頻率一致,使葉片共振產(chǎn)生金屬的嘯叫聲,同時葉片的振動導致葉片出水邊中間位置撓度最大,產(chǎn)生裂紋。

        4.4.1 葉道渦

        當水輪機偏離最優(yōu)工況時,在轉(zhuǎn)輪葉片間可以看到有一連串的渦束沿著兩個葉片間流出,這就是葉道渦。葉道渦起源于偏離最優(yōu)工況后轉(zhuǎn)輪上冠進口處的脫流。在高水頭時,脫流發(fā)生在上冠葉片進口的背面,當?shù)陀谠O計水頭時,脫流發(fā)生在葉片正面進口邊。從葉道渦產(chǎn)生的水力原理看,與尾水管渦帶一樣,所有混流式水輪機偏離最優(yōu)工況后,必然要發(fā)生葉道渦。葉道渦的頻率與轉(zhuǎn)頻一致,而甘然電站出現(xiàn)的異常聲音發(fā)生在部分負荷,與轉(zhuǎn)頻無關(guān),因此可以判定異常聲音不來自葉道渦。

        4.4.2 卡門渦

        流體在經(jīng)過非流線型物體或者具有出流厚度的流線型物體時,尾跡部分會產(chǎn)生兩列左右對稱、交替排列、旋轉(zhuǎn)方向相反的漩渦,這就是卡門渦。由于卡門渦是交替從出流物體尾部排出,因此對出流物體會產(chǎn)生一個周期作用力。當卡門渦頻率與葉片某一階頻率一致時,就會產(chǎn)生共振從而導致葉片裂紋及異常聲音??ㄩT渦的頻率與流速和分離點厚度有關(guān),具體公式如下∶

        d——分離點的厚度,m;包括分離點物體厚度和分離點邊界層厚度;經(jīng)過計算發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)輪葉片出口的卡門渦頻率與轉(zhuǎn)輪水下固有頻率比較接近,因此可以初步判定葉片卡門渦是誘發(fā)異常聲音和葉片裂紋的原因。

        4.4.3 頂蓋強迫補氣

        在導葉后轉(zhuǎn)輪前的位置上,接入0.9MPa的壓縮空氣,用以破壞葉片卡門渦的形成。實驗表明,當負荷為11MW時,補入少量壓縮空氣進入轉(zhuǎn)輪后,異常聲音立即消除,隨后進行多次變負荷實驗,異常聲音均不再出現(xiàn),證明葉片出口卡門渦與葉片共振是產(chǎn)生異常的金屬嘯叫聲音的原因,問題得以解決。

        從卡門渦頻率計算公式分析,解決問題的另一種方法是修改葉片出水邊型線,減少葉片出水邊流體分離點的厚度,從而提高卡門渦的頻率,以避開與轉(zhuǎn)輪共振頻率。從國內(nèi)其他電站的處理經(jīng)驗看,這是一個較好的處理方法,但是限于甘然電站正處于發(fā)電任務期間,該項解決措施待今后進一步實施驗證。

        5 結(jié)論

        近些年來,隨著轉(zhuǎn)輪研發(fā)技術(shù)的提高,轉(zhuǎn)輪性能特別是效率有了大幅度的提高。但是轉(zhuǎn)輪穩(wěn)定性問題依然突出,特別是在大型機組上。一般中小型電站由于機組剛度較好,水流較為穩(wěn)定,很少發(fā)生異常聲音及葉片裂紋等問題,土耳其甘然電站在初期運行就出現(xiàn)異常噪音,說明中小型水輪機的穩(wěn)定性依然值得重視。現(xiàn)場經(jīng)過比對試驗,確定是葉片出口卡門渦與葉片共振產(chǎn)生異常金屬聲音,此問題的分析解決也為今后中小型水輪機轉(zhuǎn)輪設計及電站運行提供一定的參考和借鑒作用。

        [1]石清華,尹國軍.大朝山電站225MW水輪機轉(zhuǎn)輪卡門渦共振分析[J].東方電氣評論,2005,19(3):128-131.

        [2]高忠信,唐 澍,梁賀志.水輪機固定導葉和活動導葉后的卡門渦頻率研究[J].中國水利水電科學研究院學報,2005(01):22-26.

        [3]陳金霞,李國偉,劉勝柱,等.葉道渦產(chǎn)生機理及對水輪機穩(wěn)定性的影響[J].大電機技術(shù),2007(03).

        TK730.8

        B

        1672-5387(2014)02-0058-03

        2013-12-31

        杜世平(1976-),女,工程師,從事水輪機設計工作。

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