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        蒲石河抽水蓄能電站導葉上部研磨原因分析與處理

        2014-05-16 09:09:26陶迎新溫占營梁睿光
        水電站機電技術 2014年2期
        關鍵詞:導葉壓板研磨

        陶迎新,溫占營,梁睿光

        (遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)

        蒲石河抽水蓄能電站導葉上部研磨原因分析與處理

        陶迎新,溫占營,梁睿光

        (遼寧蒲石河抽水蓄能有限公司,遼寧 丹東 118216)

        遼寧蒲石河抽水蓄能電站2號機組導葉上部與頂蓋抗磨板先后兩次出現(xiàn)研磨,第一次采用導葉端部間隙按上下比例為2∶1進行調整;導葉止推壓環(huán)間隙按0.05~0.10mm進行調整,第二次止推壓板處再均勻增加兩個抗磨塊,其余部件尺寸不做修改,哈電對新的止推裝置重新進行了有限元計算分析,在23t千斤頂?shù)闹ы斄ψ饔孟?,導葉向上的位移僅為0.107mm。

        導葉;研磨;原因;處理

        0 概述

        遼寧蒲石河抽水蓄能電站位于遼寧省寬甸滿族自治縣境內,距丹東市約60km,為東北地區(qū)第一座大型純抽水蓄能電站,總裝機容量1200MW(4×300MW),2012年9月四臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電,在東北電網(wǎng)中擔任調峰、填谷、調頻和事故備用。

        1 導葉上部第一次研磨及處理

        2號機組調試期間,甩100%負荷后,開機進行其他實驗時,發(fā)現(xiàn)球閥前后壓差過大,無法正常開機。排掉機組段水后,進行導葉檢查,發(fā)現(xiàn)除4號導葉外其他19個導葉與頂蓋上抗磨板發(fā)生刮研。刮研部位為導葉進水邊靠近外側。且在刮研處附近發(fā)現(xiàn)每一個導葉迎水面及上抗磨板被沙粒等擊打造成凸凹不平痕跡(見圖1)。

        圖1 被研磨的導葉上端面

        根據(jù)哈爾濱電機廠建議,導葉端部間隙按上下比例為2∶1進行調整;導葉止推壓環(huán)間隙按0.05~0.10mm進行調整,并要求拆卸拐臂,對止推環(huán)、止推壓環(huán)進行實測后,按實測數(shù)據(jù)進行調整。考慮拆卸拐臂工期較長,用兩個3.2t千斤頂頂起法檢測止推環(huán)與止推壓環(huán)之間的間隙。調整后測量導葉端面間隙(見表 1)。

        表1 第一次研磨處理后導葉間隙 單位∶mm

        2 導葉上部第二次研磨與檢查

        2號機組15天試運行后,機組段排水,打開蝸殼進人門對導葉端面間隙進行檢查時發(fā)現(xiàn)導葉再次上浮,除5號導葉外,其他19個導葉上端部與頂蓋上抗磨板發(fā)生不同程度的研磨。見圖2。

        圖2 導水機構上部裝配放大圖

        檢查過程∶

        1)對導葉端面和立面間隙進行測量發(fā)現(xiàn)∶導葉立面間隙未發(fā)生變化,上端面進水邊和出水邊均出現(xiàn)不同程度的研磨現(xiàn)象,導葉下端面間隙由原來的0.15~0.20mm變大到0.40~0.55mm。

        2)在導葉動作過程中控制環(huán)上抬0.15mm左右,考慮到從控制環(huán)到導葉之間有三道活接,因此上抬傳遞的可能性不大。

        3)將抗磨塊送到檢測中心進行壓力檢測試驗結果變形不大。

        4)分別用兩個 5t、10t、16t的千斤頂在止推環(huán)不加墊、加2.2mm墊和加2.4mm墊,所有螺栓全部按照設計要求力矩把和后分別測導葉上抬量,結果導葉上抬量比較大,最大上抬0.56mm。

        3 第二次處理

        根據(jù)哈爾濱電機廠通知單要求,止推壓板處再均勻增加兩個抗磨塊,其余部件尺寸不做修改,哈電對新的止推裝置重新進行了有限元計算分析,在總共23t千斤頂?shù)闹ы斄ψ饔孟?,導葉向上的位移僅為0.107mm。

        在現(xiàn)場對止推壓板鉆孔,并現(xiàn)場安裝新的抗磨塊。安裝新的抗磨塊后用20t壓力頂導葉臂試驗,導葉上抬0.10mm。回裝導葉臂、止推裝置,按照下端面間隙0.10~0.15mm調整導葉間隙,調整導葉立面間隙為0mm,聯(lián)合驗收合格。

        4 原因分析

        產(chǎn)生導葉研磨現(xiàn)象的原因有以下幾方面∶

        1)在機組啟機過程中由于導葉下軸套排水不暢導致導葉上抬。

        分析∶導葉安裝階段,施工單位用清水貫通排水管,未發(fā)現(xiàn)堵塞,機組安裝完畢后,該排水管沒有雜物可進入,故該原因可排除。

        2)在機組啟動過程中控制環(huán)不水平或接力器受力不均導致導葉上抬。

        分析∶機組安裝階段,控制環(huán)與接力器的水平嚴格按照廠家及國標要求進行,接力器為油壓操作,受力均勻,故該原因可排除。

        3)裝配過程中導水機構螺栓松動,導致導葉上抬。

        分析∶檢查發(fā)現(xiàn)導葉臂與止推塊8-M16的內六角把合螺栓有松動的跡象,一個人的手勁就能拆卸下來,與圖紙150NM的要求不符,且拆下來的螺栓把合螺紋部分螺紋鎖固膠涂抹不到位,鎖固膠僅殘留在尾部光孔部分。故此為原因之一。

        4)止推環(huán)變形導致止推環(huán)沒起到止推作用,導致導葉過度上抬與抗磨板發(fā)生摩擦現(xiàn)象。

        分析∶任何的金屬和非金屬部件在特定力的作用下,都會產(chǎn)生變形,關鍵在于此特定力是否是由于產(chǎn)生某種偏錯,而意外產(chǎn)生的,且此特定力不在設計預想的范圍內。

        現(xiàn)場進行的各種試驗和以下理論分析就是在此特定力的作用下進行的。目的只有一個,盡可能找出抑制導葉位移的方法,滿足后續(xù)回裝的需求。

        經(jīng)在中水六局實驗室對已使用過的由2號機拆卸下來的非金屬的抗模塊進行的測試,其變形在0.10mm左右。

        哈電使用ANSYS軟件,對止推壓板與止推塊進行了有限單元的剛度計算分析,輸入數(shù)據(jù)為28t的力,其結果∶止推壓板的最大變形∶0.02mm,止推塊的最大變形∶0.10mm。見圖3。

        圖3 止推塊的最大變形分析

        經(jīng)核算止推塊和止推壓板在各自的把緊螺栓下自身的變形均在0.02mm以內??梢钥吹匠松鲜鲆呀?jīng)計算過的變形只占總變形的較少部分外,仍存在其他的變形,故此止推塊彈性變形是導葉研磨的主要原因。

        5 結論

        雙機甩負荷試驗后,檢查2號機導葉和抗磨板情況,未發(fā)現(xiàn)新的研磨,導葉間隙符合哈電工地單要求,上端面間隙0.50~0.60mm,下端面間隙為0.20~0.30mm。數(shù)據(jù)表明上述處理方法得當,采取增加抗磨塊和按照圖紙力矩緊固螺栓措施正確。

        TK730

        B

        1672-5387(2014)02-0063-03

        2013-11-05

        陶迎新(1982-),男,助理工程師,從事水機管理工作。

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