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        WSA濕法硫酸裝置硫酸酸霧居高不下的原因分析及處理措施

        2014-05-10 01:58:44孟國勛溫麗娟
        化工技術與開發(fā) 2014年2期
        關鍵詞:酸霧冷凝器濕法

        孟國勛,溫麗娟

        (中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司技術部,黑龍江 哈爾濱 154854)

        WSA濕法硫酸裝置硫酸酸霧居高不下的原因分析及處理措施

        孟國勛,溫麗娟

        (中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司技術部,黑龍江 哈爾濱 154854)

        以中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司W(wǎng)SA濕法硫酸裝置為例,從設備故障、原料氣變化、操作不當?shù)?個方面系統(tǒng)分析該裝置硫酸酸霧超出設定范圍,甚至是硫酸酸霧居高不下的產(chǎn)生原因,并依靠實際操作經(jīng)驗,提出具體的處理措施。

        WSA;濕法硫酸;硫酸酸霧

        中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司(原哈爾濱氣化廠)是以依蘭長焰塊煤為原料,采用魯奇爐、原民主德國PKM加壓氣化技術制取粗煤氣;粗煤氣經(jīng)部分低溫一氧化碳變換、低溫甲醇洗處理,得到凈煤氣;凈煤氣采用低溫低壓催化劑合成甲醇;甲醇合成弛放氣采用膜分離法回收氫,回收的氫氣返回甲醇合成裝置,膜分離尾氣經(jīng)中、低溫一氧化碳變換、MDEA脫碳、壓縮機壓縮后去天然氣管網(wǎng)或作為汽車用燃料。低溫甲醇洗分離出來的富含硫化氫的酸氣通過WSA濕法硫酸裝置進行回收,以解決環(huán)境污染問題和提高企業(yè)經(jīng)濟效益。公司W(wǎng)SA濕法硫酸裝置于2010年7月29日調試完成,一次試車點火成功,試運行及運行期間,各項指標都達到設計值,其中SO2的排放量最高為262.84 mg·Nm-3,低于設計值437 mg·Nm-3,遠低于國家規(guī)定的最高960 mg·Nm-3。但是,由于設備故障、原料氣變化、操作不當?shù)仍?,該裝置的硫酸酸霧超出設定范圍而持續(xù)上升,居高不下,給安全生產(chǎn)帶來了不利因素,更使企業(yè)經(jīng)濟效益受到損失。

        1 WSA工藝簡介

        WSA工藝是丹麥托普索公司20世紀80年代中期開發(fā)的濕法制酸工藝(縮寫為WSA[1]),是一種能有效脫除各種廢氣中硫并將其轉換成工業(yè)產(chǎn)品濃硫酸的工藝。該工藝硫脫除率為95%~99.7%,能滿足國內的環(huán)保排放要求,對酸性氣體濃度沒有要求,產(chǎn)品濃硫酸的濃度可在93%~98%之間調節(jié),操作彈性為25%~100%,負荷低于25%時需加燃料氣(事實上當硫濃度和烴類濃度太低時也要加燃料氣)[2]。

        WSA工藝所用催化劑是一種以硅藻土為載體,以V2O5為活性組分,同時還浸漬硫酸鈉、硫酸鉀等組分的VK型催化劑(黃褐色多楞拉西環(huán),Φ10~12mm,ρ=350~370kg·m-3,空速V<1000h-1),起始活性溫度為370~380℃,一般反應溫度為470℃,最高耐熱溫度為650℃,催化劑的主要中毒物為砷,HF也有影響[3]。

        2 裝置酸霧居高不下的原因分析及處理措施

        2.1原因分析

        由于設備故障、原料氣變化、操作不當?shù)仍颍琖SA濕法硫酸裝置硫酸酸霧會超出設定范圍而持續(xù)上升,居高不下,給安全生產(chǎn)帶來了不利因素,更使企業(yè)經(jīng)濟效益受到損失。

        2.1.1 設備故障

        WSA冷凝器是一個降膜式冷凝器,由多組并聯(lián)的玻璃管組成,玻璃管配有螺旋線和除霧器[4]。如果該冷凝器的玻璃管破損,或者該冷凝器的底部襯里腐蝕,或者該冷凝器的頂部除沫器腐蝕,都會發(fā)生酸霧居高不下的狀況。

        2.1.2 原料氣變化

        WSA濕法硫酸工藝原料氣及其組分設計見表1。如果原料氣的流量、溫度、壓力及其組分發(fā)生變化時,反應溫度、工藝氣組分及整個系統(tǒng)必然也會受到影響,也會發(fā)生酸霧居高不下的狀況。

        表1 裝置原料氣及其組分設計

        2.1.3 操作不當

        我公司W(wǎng)SA濕法硫酸裝置于2010年7月29日調試完成,一次試車點火成功。由于該裝置為新建裝置,操作工的操作經(jīng)驗相對較少,對系統(tǒng)的理解深度有限,對系統(tǒng)的微量變化預判不是很準,也會造成這種狀況的發(fā)生。

        2.2處理措施

        針對上述分析原因,分別采取有效措施,以解決WSA濕法硫酸裝置硫酸酸霧超出設定范圍而持續(xù)上升,居高不下這種狀況。

        2.2.1 設備故障

        從WSA冷凝器各處人孔進行檢查,先檢查玻璃管是否破損,再觀察底部襯里和頂部除沫器是否有腐蝕跡象,一旦出現(xiàn)異常情況,則必須立即停車處理。

        2.2.2 原料氣變化

        首先,通過調度通知低溫甲醇洗工段,保證原料氣穩(wěn)定,組分正常,不發(fā)生大幅度波動;其次,要密切關注系統(tǒng)的狀態(tài),包括流量、溫度、壓力、壓差等,使其控制在正常范圍內,保證燃燒充分和反應盡可能地完全。

        2.2.3 操作不當

        WSA濕法硫酸裝置出現(xiàn)硫酸酸霧是該裝置的過渡過程,硫酸酸霧的性質非常不穩(wěn)定,屬于過渡態(tài)產(chǎn)物。通過采取適當?shù)牟僮鞔胧┛梢越档?,甚至可以解決這種狀況。

        (1) 檢查WSA濕法硫酸裝置的酸霧控制器,保證其運行正常。以我公司W(wǎng)SA濕法硫酸裝置為例,酸霧控制器溫度控制在300~320℃,硅樹脂油轉子流量計控制在8%~12%,否則起不到結晶晶核的作用。

        (2) 保證燃燒爐燃燒充分的同時,適量增加助燃空氣量,保證后續(xù)的SO2轉化反應在過氧的氣氛中進行,使其反應盡可能地完全。以我公司裝置為例,燃燒爐溫度控制在1000~1100℃,過氧系數(shù)控制在9%~12%,保證系統(tǒng)的過氧量。

        (3) 保證SO2轉化器入口溫度的同時,送入適量輸出蒸汽至工藝氣體中,保證系統(tǒng)水分充足。以我公司裝置為例,SO2轉化器入口溫度控制在400~430℃,輸出蒸汽送入量控制在8%~10%,否則既影響硫酸產(chǎn)品質量,又起不到控制酸霧的作用。

        (4) 保證WSA冷凝器管程和殼程壓差不小于設計要求的最低壓差的同時,適量減小其壓差,使更多的工藝氣體進入WSA冷凝器管程,以便于硫酸酸霧凝結到一定程度能夠分離(WSA冷凝器管程走工藝氣體,壓力低;殼程走冷卻空氣,壓力高)。以我公司裝置為例,WSA冷凝器管程和殼程壓差控制在0.3~0.35kPa,否則很容易損壞WSA冷凝器里面的耐酸耐熱玻璃管。

        (5) 保證WSA冷凝器工藝氣出口溫度不低于設計要求的同時,增大其冷卻風量,保證其冷凝效果。以我公司裝置為例,WSA冷凝器工藝氣出口溫度控制在80~90℃,充分帶走硫酸冷凝所產(chǎn)生的反應熱,保證其冷凝效果。

        3 結論

        WSA濕法硫酸裝置出現(xiàn)硫酸酸霧是該裝置的過渡過程,硫酸酸霧的性質非常不穩(wěn)定,屬于過渡態(tài)產(chǎn)物。WSA濕法硫酸裝置出現(xiàn)硫酸酸霧,首先應該檢查設備,排除設備故障;其次密切注意原料氣變化,及時調整系統(tǒng)的狀態(tài),使其控制在正常范圍內,保證燃燒充分和反應盡可能地完全。排除設備故障和原料氣變化等外部因素后,還要依靠實際操作經(jīng)驗,采取適當?shù)牟僮鞔胧?,這樣才能降低,進而解決硫酸酸霧超出設定范圍而持續(xù)上升,居高不下這種狀況。

        [1] 汪家銘.WSA濕法硫酸工藝流程及應用前景[J].化工管理,2008(12):71-75.

        [2] 程建平,邢燕.TOPSOE濕法硫酸工藝[J].硫磷設計與粉體工程,1999(2):6-8.

        [3] Jens Kristen Laursen,雷吉虎.含硫化氫酸性氣體處理的托普索WSA(濕法硫酸)工藝[C].2010年中國新型煤化工發(fā)展及示范項目進展論壇文集.

        [4] 汪家銘.WSA濕法硫酸工藝流程及應用前景[J].化工管理,2008(12):71-75.

        Cause Analysis and Treatment Measures of High Sulphuric Acid Mist in WSA Wet Gas Sulphuric Acid Unit

        MENG Guo-xun, WEN Li-juan
        (Harbin Coal Chemical industry Co., Ltd., ChinaCoal, Harbin 154854, China)

        TQ 111.1

        B

        1671-9905(2014)02-0059-02

        孟國勛(1985-),男,助理工程師,現(xiàn)任中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司技術部工藝科工藝助理。電話:13796708511,E-mail:mengguoxun1985@163.com

        2013-11-20

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