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        FZC—1硫化亞鐵鈍化清洗在常減壓裝置停工中的應(yīng)用

        2014-04-29 01:33:28朱東明
        文化產(chǎn)業(yè) 2014年1期
        關(guān)鍵詞:清洗

        朱東明

        摘 要:隨著原油中的硫含量的增加及設(shè)備運(yùn)行周期的延長(zhǎng),設(shè)備內(nèi)部存在較多的硫化亞鐵,這些部位的硫化亞鐵在停工檢修時(shí)如不進(jìn)行處理,很容易產(chǎn)生自然現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)燒毀設(shè)備和造成人員傷亡。由于上述問(wèn)題,可在停工檢修中使用FZC-1硫化亞鐵鈍化劑,通過(guò)設(shè)備清洗,保證設(shè)備的停工檢修安全。

        關(guān)鍵詞:裝置停工 硫化亞鐵鈍化劑 清洗 檢修安全

        中圖分類號(hào):TE966 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-3520(2014)-01-0172-02

        前言

        隨著原油中的硫含量增加及設(shè)備運(yùn)行周期的延長(zhǎng),常減壓蒸餾裝置設(shè)備和管道的腐蝕日益加劇。在設(shè)備及管道內(nèi)部存在較多的硫化亞鐵。這些部位的硫化亞鐵都在設(shè)備內(nèi)部,在停工檢修時(shí)如不進(jìn)行處理,硫化亞鐵與空氣相遇后會(huì)產(chǎn)生自然現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)燒毀設(shè)備,造成人員傷亡。為確保裝置順利停工以及設(shè)備和人身安全,常減壓裝置在停工檢修中使用了濟(jì)南瑞東公司生產(chǎn)的FZC-1硫化亞鐵鈍化劑,對(duì)存在較多硫化亞鐵的初餾塔、常壓塔、減壓塔等設(shè)備和管道進(jìn)行了鈍化清洗。實(shí)踐證明,通過(guò)鈍化清洗,消除了設(shè)備和管線內(nèi)的硫化亞鐵,同時(shí)消除了硫化氫、硫醇、二硫化物等惡臭物質(zhì),保證了裝置停工檢修安全。

        一、 硫化亞鐵的形成機(jī)理

        FeS是深棕色或黑色粉末狀固體,難溶于水,密度4.74m/cm3,熔點(diǎn)1193℃,硫化亞鐵是由硫與鐵發(fā)生反應(yīng)后生成的產(chǎn)物。含硫化合物按其性質(zhì)可分為活性硫化物和非活性硫化物。

        活性硫化物主要包括單質(zhì)硫、硫化氫和硫醇,其共同的特點(diǎn)是對(duì)金屬設(shè)備有較強(qiáng)的腐蝕作用。在200℃以上,干硫化氫可與鐵直接反應(yīng)生成FeS,在360℃~390℃之間生成速率最快,在450℃左右生成速率減緩。在350℃~400℃時(shí),單質(zhì)硫很容易與鐵直接化合生成FeS,并在此溫度下H2S分解出活性硫:H2S→S + H2。

        硫醇在200℃以上時(shí),也可直接與鐵反應(yīng):RCH2CH2SH+Fe→RCH2CH3+ FeS+ H2

        非活性硫化物主要包括硫醚、二硫化物和噻吩等,其共同的特點(diǎn)是對(duì)金屬設(shè)備無(wú)腐蝕作用,但受熱分解后可轉(zhuǎn)化為活性硫化物,對(duì)金屬設(shè)備造成腐蝕生成FeS。

        在工藝系統(tǒng)內(nèi),只要有硫存在,就會(huì)產(chǎn)生硫化亞鐵,它的生成受介質(zhì)溫度、流速、硫含量以及硫的存在形式所影響。硫化亞鐵的性質(zhì)和組成對(duì)硫化亞鐵的不斷產(chǎn)生有較大影響。一般來(lái)說(shuō),裝置開(kāi)工初期3~6個(gè)月是硫化亞鐵的生成期,以后是硫化亞鐵的積累期,如果硫化亞鐵的生成較為集中,在檢修時(shí)就存在自然的風(fēng)險(xiǎn),如果硫化亞鐵結(jié)構(gòu)疏松,在金屬表面無(wú)法形成致密的保護(hù)膜,則對(duì)設(shè)備無(wú)保護(hù)作用,會(huì)加快硫化亞鐵的生成。

        二、硫化亞鐵的危害及預(yù)防

        FeS在的分布規(guī)律一般遵循:介質(zhì)中硫含量越高,其FeS腐蝕產(chǎn)物越多。硫含量很低的物料,也會(huì)產(chǎn)生腐蝕形成FeS,這是因?yàn)樵O(shè)備內(nèi)部有滯留區(qū),該區(qū)域流速低,F(xiàn)eS產(chǎn)物很難被帶走,這樣在高負(fù)荷,長(zhǎng)周期、連續(xù)運(yùn)行的設(shè)備內(nèi)部就會(huì)不斷的積聚。

        由于FeS不是純凈物,與油泥等混合后會(huì)形成一層結(jié)構(gòu)疏松的污垢,在潮濕的空氣中,二價(jià)鐵離子氧化成三價(jià)鐵離子,負(fù)二價(jià)硫氧化成負(fù)四價(jià)硫,放出大量的熱,由于局部溫度升高,加速了周?chē)蚧瘉嗚F的氧化,形成連鎖反應(yīng)。如果污垢中存在烴類物質(zhì),在硫化亞鐵氧化高溫的作用下,會(huì)迅速燃燒,放出更多熱量。,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成火災(zāi)爆炸事故,嚴(yán)重威脅人員和設(shè)備安全。

        FeS的存在、與空氣中的氧接觸、一定的溫度是FeS發(fā)生自然的三個(gè)要素。在設(shè)備檢修中為了預(yù)防FeS自然事故的發(fā)生,至少要消除其中的要素之一。使用鈍化劑清洗是預(yù)防并消除FeS自然最為安全的方法。通過(guò)鈍化清洗消除其活性,達(dá)到阻止其自然的目的。

        三、鈍化清洗的原理

        (一)鈍化清洗原理。硫化亞鐵鈍化劑具有較強(qiáng)的氧化活性和被螯合能力,F(xiàn)ZC-1硫化亞鐵鈍化劑是由一種螯合劑加入適當(dāng)比例的其他有效成分合成。該鈍化劑是一種雙功能劑,以鈍化硫化亞鐵為主,同時(shí)消除H2S、硫醇、二硫化物等惡臭為輔。主要性能指標(biāo)如表:

        3-1硫化亞鐵鈍化劑主要性能指標(biāo)

        (二)FZC-1硫化亞鐵鈍化劑主要特點(diǎn)

        1、高效、無(wú)毒、無(wú)腐蝕,不會(huì)造成二次污染,對(duì)硫化亞鐵具有快速的鈍化作用,可以有效的防治硫化亞鐵自然,同時(shí)對(duì)消除H2S、硫醇、二硫化物等惡臭物質(zhì)有一定的作用。

        2、不需要?jiǎng)痈墓に嚵鞒?,鈍化清洗時(shí)間一般為8~12小時(shí),可以清除96%以上的FeS,不會(huì)延長(zhǎng)裝置停工時(shí)間。

        3、鈍化后的金屬表面能形成保護(hù)層,有效防治金屬表面進(jìn)一步的腐蝕。

        4、鈍化清洗后的廢水可以直接排放到污水處理場(chǎng),不會(huì)沖擊污水處理場(chǎng)。

        四、鈍化清洗流程

        本次鈍化清洗由濟(jì)南瑞東實(shí)業(yè)有限公司和車(chē)間共同制定清洗方案,清洗時(shí)間為12小時(shí),藥劑由濟(jì)南瑞東公司配制8%~10%的水溶液,利用裝置現(xiàn)有流程與清洗設(shè)備連接,進(jìn)行局部系統(tǒng)循環(huán)來(lái)完成清洗。

        (一)清洗的主要設(shè)備。本次主要對(duì)檢修期間作業(yè)受限的初餾塔C-101、常壓塔C-102及其附屬汽提塔C-103、C-104、C-105和減壓塔C-701進(jìn)行了鈍化清洗。

        (二)清洗流程。常壓塔及其附屬汽提塔通過(guò)常頂回流線連接清洗泵,在塔底排污和汽提塔排污處回收清洗液至清洗槽,過(guò)濾后進(jìn)行循環(huán)使用。初餾塔和減壓塔均通過(guò)塔頂回流線給水,塔底排污處回收。清洗流程如4-1:

        4-1鈍化清洗流程示意圖

        五、鈍化清洗效果分析

        清洗工作完成以后,由濟(jì)南瑞東公司工程技術(shù)人員和車(chē)間技術(shù)人員對(duì)所清洗的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收,經(jīng)過(guò)檢查,所清洗的設(shè)備達(dá)到了預(yù)期的效果。

        (一)硫化亞鐵鈍化劑為紅褐色液體,鈍化劑加入設(shè)備和管線清洗后,循環(huán)液由透明逐漸變化為渾濁,并產(chǎn)生土黃色、乃至黑色顆粒,PH值由7.4上升為8.3左右,從清洗結(jié)果來(lái)看,減壓塔內(nèi)的硫化亞鐵含量較多。

        (二)硫化亞鐵鈍化劑對(duì)塔內(nèi)和塔底的油泥有一定的清洗作用,這一點(diǎn)從塔底排污可以明顯看出有油泥排出。清洗結(jié)束后檢查,塔內(nèi)部件較為干凈而且露出設(shè)備不銹鋼的本色,一定程度上降低了設(shè)備清掃難度,說(shuō)明清洗效果較好。

        (三)裝置停工打開(kāi)人孔后8小時(shí)后采樣分析,完全合格,而且沒(méi)有任何惡臭等異常氣味,在檢修的整個(gè)過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)硫化亞鐵自然現(xiàn)象。

        (四)對(duì)清洗結(jié)束后排放的鈍化殘液采樣分析,全部符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。

        六、結(jié)論

        (一)本次鈍化清洗證明,F(xiàn)ZC-1硫化亞鐵鈍化劑可以有效的解決FeS自然的問(wèn)題,為以后裝置檢修時(shí)解決FeS自然問(wèn)題,提供了一條較好的方法。

        (二)鈍化清洗后的設(shè)備內(nèi)部較為干凈,無(wú)惡臭等異味,對(duì)檢修作業(yè)人員的健康不產(chǎn)生危害。而且清洗后的殘液完全符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),對(duì)污水處理場(chǎng)沒(méi)有影響。

        (三)針對(duì)不同的設(shè)備,鈍化清洗流程受到限制,還要進(jìn)一步優(yōu)化,同時(shí)鈍化劑的使用量也要進(jìn)行細(xì)化。

        參考文獻(xiàn):

        [1] FZC-1硫化亞鐵鈍化劑安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。

        [2] 唐孟海,胡兆靈。常減壓蒸餾裝置技術(shù)問(wèn)答—北京:中國(guó)石化出版社,2004(2007.9重?。?/p>

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