夏榮海 夏媛 張衛(wèi)寶 李建軍 安德盛
摘要:2012-2014年,豐潤(rùn)熱電公司4臺(tái)熱網(wǎng)加熱器頻繁出現(xiàn)換熱管束泄漏缺陷,嚴(yán)重影響供暖期公司供熱任務(wù)的順利完成。設(shè)備部汽機(jī)專業(yè)通過(guò)在主汽輪機(jī)五段抽汽至熱網(wǎng)加熱器供汽管道上(抽汽快關(guān)閥后)加裝一道電動(dòng)蝶閥,用于調(diào)節(jié)熱網(wǎng)加熱器供汽量的技改方法,有效降低了熱網(wǎng)加熱器換熱管束的振動(dòng),減小了加熱器內(nèi)部溫度和壓力的劇烈波動(dòng),從而徹底消除了換熱管束運(yùn)行時(shí)因振動(dòng)或交變熱應(yīng)力而產(chǎn)生的泄漏缺陷。
關(guān)鍵詞:熱網(wǎng)加熱器;抽汽管道;換熱管束;泄漏
1.設(shè)備參數(shù)及狀況
1.1設(shè)備參數(shù)
豐潤(rùn)熱電公司2臺(tái)300MW供熱機(jī)組共設(shè)有4臺(tái)熱網(wǎng)加熱器,主要供熱范圍為唐山市鳳凰新城和唐山豐潤(rùn)區(qū)西部區(qū)域,供熱面積達(dá)到1180萬(wàn)平米。
1.1.1主供熱網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù):
兩臺(tái)機(jī)組的供熱面積:???????1180×104m2
一次網(wǎng)熱水進(jìn)、出水溫度:???55℃/120℃
一次網(wǎng)供水壓力:???????????1.6MPa
一次熱網(wǎng)水流量:???????????10000t/h
采暖蒸汽量:???????????????1000t/h
采暖抽汽壓力:?????????????0.35MPa
采暖抽汽溫度:?????????????235℃
1.1.2熱網(wǎng)加熱器主要技術(shù)參數(shù):
臺(tái)數(shù): ?????????????????????4臺(tái)
額定換熱量: ??????????????167.6MW/臺(tái)
最大換熱量:????????????????190MW
進(jìn)、出水溫度: ???????????70/100℃、100/130℃、70/130℃
水側(cè)設(shè)計(jì)壓力: ???????????2.5MPa
水側(cè)設(shè)計(jì)溫度: ???????????150℃
汽側(cè)設(shè)計(jì)壓力: ????????????0.8MPa
汽側(cè)設(shè)計(jì)溫度: ????????????280℃
有效換熱面積: ????????????2700m2。
1.2?設(shè)備狀況
唐山市的供暖期早已結(jié)束,但在供熱期間豐潤(rùn)熱電公司熱網(wǎng)加熱器頻發(fā)的換熱管束泄漏問(wèn)題并未徹底解決。豐潤(rùn)熱電公司原使用熱網(wǎng)加熱器汽側(cè)的入汽閥門進(jìn)行節(jié)流調(diào)節(jié)加熱器的入汽量,節(jié)流后雖然進(jìn)汽量降低了,但由于壓力降低導(dǎo)致比熱容增大的幅度要高于進(jìn)汽量降低的幅度,因而蒸汽流速會(huì)大幅度增加,高速流動(dòng)的蒸汽直接進(jìn)入加熱器內(nèi)部,對(duì)加熱器換熱管束的沖擊破壞十分嚴(yán)重;同時(shí)蒸汽流速的快速變化也會(huì)引起加熱器內(nèi)部溫度和壓力的劇烈波動(dòng),經(jīng)常造成換熱管束的劇烈振動(dòng)和泄漏;而且由于蒸汽流速的增加,加熱器運(yùn)行的噪音很大,污染現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境。此系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷急待解決。
2.技改方案制定
經(jīng)過(guò)設(shè)備部、發(fā)電部汽機(jī)專業(yè)技術(shù)人員共同研究,制定了以下技改方案:在主汽輪機(jī)五段抽汽至熱網(wǎng)加熱器兩路供汽管道上(抽汽快關(guān)閥后)各加裝一道電動(dòng)蝶閥,用于調(diào)節(jié)熱網(wǎng)加熱器的供汽量;并使熱網(wǎng)加熱器汽側(cè)原入汽閥門長(zhǎng)期處于全開狀態(tài),不再參與加熱器進(jìn)汽量的調(diào)節(jié),只做隔絕設(shè)備使用。
熱網(wǎng)加熱器汽源供汽系統(tǒng)改造示意圖:見圖1。
圖1.技改前、后系統(tǒng)示意圖
3.技改實(shí)施
為保證順利完成每年冬季對(duì)唐山市區(qū)的供熱任務(wù),徹底消除熱網(wǎng)加熱器換熱管束的頻漏缺陷,2014年5月設(shè)備部汽機(jī)專業(yè)策劃并組織了對(duì)4臺(tái)熱網(wǎng)加熱器供汽管道的技術(shù)改造工作:即在汽輪機(jī)五段抽汽至熱網(wǎng)加熱器的兩路供汽管道上(抽汽快關(guān)閥后)各加裝了一道型號(hào)D943H-16C、公稱直徑DN1000的電動(dòng)蝶閥,用于調(diào)節(jié)熱網(wǎng)加熱器的供汽量?,F(xiàn)場(chǎng)技改安裝圖見圖2.
圖2.?現(xiàn)場(chǎng)技改安裝圖
4.技改后的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
4.1技術(shù)指標(biāo)分析
技改后,熱網(wǎng)加熱器換熱管束的振動(dòng)顯著得到了緩解,加熱器內(nèi)部溫度和壓力的劇烈波動(dòng)也得到了有效控制,換熱管束運(yùn)行時(shí)因振動(dòng)或交變熱應(yīng)力而出現(xiàn)的頻繁泄漏缺陷被徹底地消除了;同時(shí)熱網(wǎng)加熱器運(yùn)行時(shí)的噪音也明顯減小了。
4.2?經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
此技改提高了4臺(tái)熱網(wǎng)加熱器的運(yùn)行可靠性,減少了設(shè)備的維修量,每年可降低檢修維護(hù)費(fèi)用約10萬(wàn)元。
5.結(jié)論
綜上所述,該項(xiàng)技改工程在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上效果都很顯著。此技改有效降低了熱網(wǎng)加熱器換熱管束的振動(dòng),減少了加熱器內(nèi)部溫度和壓力的劇烈波動(dòng),從而消除了換熱管束運(yùn)行時(shí)因振動(dòng)或交變熱應(yīng)力而產(chǎn)生的泄漏缺陷,大大提高了熱網(wǎng)加熱器的運(yùn)行可靠性,節(jié)約了檢修維護(hù)費(fèi)用,降低了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行的噪音,改善了作業(yè)環(huán)境。此技術(shù)改造值得推廣。
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