劉暢
(哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司,哈爾濱150046)
汽輪機(jī)是將蒸汽的能量轉(zhuǎn)換成機(jī)械功的旋轉(zhuǎn)式動(dòng)力機(jī)械??梢岳闷啓C(jī)的排汽或中間抽汽滿足生產(chǎn)和生活上的供熱需要。在化工企業(yè)中,如采用國內(nèi)先進(jìn)的雙加壓法生產(chǎn)技術(shù),需要使用蒸汽。在試車和開車時(shí),所用蒸汽是由公司熱電廠提供。壓力3.5 MPa高壓蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)做功,做功以后的蒸汽焓值降低,進(jìn)入換熱器中將蒸汽凝結(jié)成水,不凝氣體由抽氣器抽出,冷凝液回收進(jìn)入系統(tǒng)循環(huán)。
選用NK32/36,入口蒸汽壓力4.1 MPa,入口溫度420℃,出口壓力0.012 MPa,正常蒸汽耗量14.2 t/h,正常轉(zhuǎn)速11060 r/min,跳車轉(zhuǎn)速12774 r/min,額定軸功率3718 kW,正常軸功率3380 kW。
1)汽輪機(jī)排氣側(cè)X向振動(dòng)高YISA6402X。
2)控制室“505Turbine Control”顯示調(diào)速器閥位與現(xiàn)場實(shí)際指示相差較大,跟蹤滯后。
3)速關(guān)油壓建立不起來。
汽輪機(jī)運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)故障,要及時(shí)發(fā)現(xiàn)和預(yù)防,否則就會(huì)給企業(yè)帶來很大的經(jīng)濟(jì)損失,因此在汽輪機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),就要時(shí)刻觀察設(shè)備的運(yùn)行狀況。
汽輪機(jī)振動(dòng)高的危害主要是可以使汽輪機(jī)組部件連接處松動(dòng);動(dòng)靜部分發(fā)生摩擦;汽輪機(jī)葉片動(dòng)應(yīng)力過高而疲勞折斷;保安器誤動(dòng)作;流道部分發(fā)生摩擦和磨損。
3.1.1 汽輪機(jī)振動(dòng)高故障原因及處理措施
汽輪機(jī)在單機(jī)試車中,由于沒有與其他三機(jī)相連,所以壓力要求不高,汽輪機(jī)并不需要太多的能量來做功。相反,在單試進(jìn)氣壓力在3.1 MPa左右,容易造成汽輪機(jī)入口的調(diào)速器閥門開度波動(dòng)大,流量不穩(wěn)定。汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速由“505控制系統(tǒng)”通過調(diào)速器閥門自行調(diào)節(jié),使設(shè)定轉(zhuǎn)速SP與實(shí)際轉(zhuǎn)速PV相等。從本次汽輪機(jī)單機(jī)試車的現(xiàn)象可以看到,調(diào)速器閥門打開后,閥門開度在6 s時(shí)間內(nèi)從0%達(dá)到37.2%。實(shí)際轉(zhuǎn)速從0 r/min快速升到1770 r/min后,調(diào)速器閥門迅速關(guān)到0%,轉(zhuǎn)速又很快下降。在此種情況下,實(shí)際轉(zhuǎn)速的快速升高往往伴隨汽輪機(jī)排氣側(cè)振幅高,達(dá)到了聯(lián)鎖值75 μm,引起聯(lián)鎖停車。
處理措施:將汽輪機(jī)進(jìn)氣壓力由3.1MPa降到2.1MPa,重新沖轉(zhuǎn)后振幅最高達(dá)到69.2 μm,持續(xù)3 s后迅速下降,并穩(wěn)定在7.4 μm,重轉(zhuǎn)成功。
3.1.2 汽輪機(jī)軸封壓力故障原因及處理措施
汽輪機(jī)在沖轉(zhuǎn)前缸體疏水不及時(shí),并且汽輪機(jī)軸封帶液。汽輪機(jī)缸體有5根疏水管線分別是:輪室疏水一根、平衡管疏水一根、軸封疏水兩根、速關(guān)閥前疏水一根。汽輪機(jī)啟動(dòng)前,需要對入口的蒸汽管線進(jìn)行暖管。在暖管過程中,雖然速關(guān)閥與調(diào)速器處于關(guān)閉狀態(tài),仍然不排除有高壓蒸汽漏入汽輪機(jī)的可能。因此,在汽輪機(jī)啟動(dòng)前將6根疏水管線保持一定的開度,防止缸體積液。軸封帶液在機(jī)組運(yùn)行中可能使軸端密封損壞,嚴(yán)重的使機(jī)組發(fā)生水擊,危害機(jī)組的安全運(yùn)行,很容易造成振動(dòng)高、軸位移增大、脹差減小或者出現(xiàn)負(fù)脹差。
處理措施:在汽輪機(jī)單試過程中,主控室顯示軸封壓力0.18~0.2MPa(表壓),現(xiàn)場信號管冒氣較大,在一定程度上增加了蒸汽對轉(zhuǎn)子的沖擊,從而間接引起了汽輪機(jī)在沖轉(zhuǎn)過程中振動(dòng)的增加。一般軸封壓力控制在0.1MPa為合適。
在汽輪機(jī)具備啟動(dòng)條件時(shí),主控室操作員在“505TurbineControl”上按下運(yùn)行鍵“Run”。操作員設(shè)置目標(biāo)轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)速給定回路按30~50 r/min的升速率,將階躍的目標(biāo)轉(zhuǎn)速變換為線性變化的轉(zhuǎn)速給定值,以轉(zhuǎn)速給定值SP與實(shí)測轉(zhuǎn)速PV的差值Δn作為調(diào)節(jié)信號。通過改變調(diào)速器閥門的開度,控制機(jī)組的轉(zhuǎn)速。只有Δn=0,調(diào)解過程才結(jié)束。只要轉(zhuǎn)速給定值不變,若出現(xiàn)內(nèi)部擾動(dòng)使Δn≠0時(shí),調(diào)節(jié)系統(tǒng)立即調(diào)節(jié),使SP=PV。但用差值信號進(jìn)行調(diào)節(jié)時(shí),必須配置積分器或積分環(huán)節(jié),以使在Δn=0時(shí),保持調(diào)節(jié)器輸出信號≈閥位信號,使調(diào)節(jié)閥的開度不致因Δn=0而關(guān)閉。在現(xiàn)場,我們可以通過二次油壓來判斷現(xiàn)場閥位指示的開度。本次試車主控顯示閥位與現(xiàn)場顯示閥位如下:A1(15%,0%),B1(26.2%,8.2%),C1(21.6%,14.8%),D1(35.6%,36.3%),A2(12%,8%),B2(24%,28%),C2(29.4%,32.8%),D2(23.7%,21.3%)。從上可以看出,控制室輸出的閥位與現(xiàn)場存在明顯的滯后,從控制室輸出命令到現(xiàn)場執(zhí)行,又從現(xiàn)場執(zhí)行回到控制室進(jìn)行比較需要的時(shí)間較長,這就需要儀表人員減小系統(tǒng)內(nèi)的積分時(shí)間,增大微分值。通過不斷調(diào)整嘗試,使其信號穩(wěn)定。
汽輪機(jī)在建立速關(guān)油壓時(shí),發(fā)現(xiàn)速關(guān)油壓建立不起來。后來檢查發(fā)現(xiàn)在速關(guān)組合件回油管線內(nèi),墊片堵在管道內(nèi),導(dǎo)致回油管線不通,從而無法建立速關(guān)油壓。該分廠在對油路管線吹掃和清洗時(shí),采用的中壓蒸汽。由于壓力溫度較高,使墊片軟化。在復(fù)位過程中沒有檢查墊片的正常與否。
處理措施:對管線進(jìn)行拆卸,更換新墊片。在對管線的清新吹掃結(jié)束后,按要求對墊片進(jìn)行更換。
在汽輪機(jī)單試過程中,有可能會(huì)遇到許多問題,只要認(rèn)真處理,就可以從汽輪機(jī)的工藝操作和儀表系統(tǒng)入手,綜合分析,排除設(shè)備的所有故障,為順利試車做好準(zhǔn)備。
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