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        浮選柱自動控制系統(tǒng)設計

        2014-04-16 02:42:07王亞南
        機電信息 2014年21期
        關鍵詞:入料精煤礦漿

        王亞南

        (晉城煤業(yè)集團,山西 晉城 048021)

        浮選柱自動控制系統(tǒng)設計

        王亞南

        (晉城煤業(yè)集團,山西 晉城 048021)

        針對現(xiàn)有洗煤廠浮選柱存在的自動化程度較低、產(chǎn)品質(zhì)量波動較大、工人勞動強度大等問題,論述了浮選過程各個變量的影響過程,通過合理的設計和選型,開發(fā)了包括沖洗水量自動控制、入料濃度自動控制、礦漿液位自動控制、循環(huán)礦漿壓力自動控制、浮選藥劑自動添加在內(nèi)的浮選柱分選過程影響變量自動檢測控制系統(tǒng)。

        浮選柱;沖洗水量;入料濃度;循環(huán)礦漿壓力;藥劑添加;自動控制

        0 引言

        在洗煤廠浮選設備中,浮選柱以其對極微細粒物料(≤0.074 mm)的高選擇性分選,同時無運動部件、結構簡單、高效節(jié)能、易維護等優(yōu)勢,得以迅速發(fā)展。浮選柱分選過程主要影響因素有沖洗水量、入料濃度、礦漿液位、循環(huán)礦漿壓力、藥劑制度。目前大部分選煤廠浮選柱分選過程影響因素都是浮選現(xiàn)場操作人員根據(jù)以往的經(jīng)驗進行人工手動調(diào)節(jié),普遍存在調(diào)整不及時、隨意性較大、產(chǎn)品質(zhì)量波動劇烈、工人勞動強度大等問題,同時調(diào)整的效果還與操作人員的經(jīng)驗和素質(zhì)有很大的關系。因此,加強對浮選柱過程變量的自動檢測,實現(xiàn)浮選柱的自動控制,對于充分發(fā)揮浮選柱設備性能優(yōu)勢,提高浮選精煤產(chǎn)品指標有著重要意義。

        1 沖洗水量自動控制

        在浮選柱泡沫層上方加裝沖洗水,主要作用是強化二次富集作用,降低浮選精煤中高灰細泥部分含量,因此,合適的沖洗水量能降低浮選泡沫層中的高灰細泥含量,從而降低精煤灰分。目前,浮選柱沖洗水多為浮選司機手動調(diào)整水量控制閥門從而控制沖洗水量,本系統(tǒng)設計了沖洗水量的自動控制系統(tǒng)。

        本系統(tǒng)選用電磁流量計作為沖洗水量的測量傳感器,安裝在沖洗水主管道上。同時,在管道上安裝電動蝶閥,通過PID控制器控制電動蝶閥的開度,從而控制沖洗水量。

        2 入料濃度自動控制

        浮選入料濃度是影響浮選柱分選效果的一個重要因素。入料濃度越大,單位體積礦漿中含有的固體顆粒越多,柱體內(nèi)氣泡上升速度越低,起泡與礦粒的碰撞概率就越高,礦漿通過量即浮選柱處理量也會增加。但是入料濃度過高,礦漿量過大,甚至超過浮選柱最大允許量,就會造成煤粒來不及礦化就進入尾煤中導致跑煤,同時會造成機械夾帶,部分細泥會混入精煤產(chǎn)品,使精煤灰分增高;若給料量過小,浮選時間過長,會使一些高灰雜質(zhì)浮起而污染精煤,同時礦漿通過量降低,造成浮選柱處理量減少,單位能耗和藥耗增加,成本費用提高[1]。

        濃度自動控制系統(tǒng)由同位素濃度計、控制器、電控氣動閥門組成,采用PID控制,閥門控制稀釋水量,放射性同位素密度計測量煤泥水密度,然后再由PLC通過測量得到的密度計算出煤泥水濃度,測量精度可達±0.5%,穩(wěn)定性良好。密度轉(zhuǎn)換濃度的計算公式為:

        Q=1 000δ(ρ-1)/(δ-1)

        (1)

        式中,Q為浮選入料濃度(g/L);ρ為浮選入料煤泥水密度(g/cm3);δ為浮選入料煤泥真密度(g/cm3),根據(jù)現(xiàn)場實驗結果取δ=1.69 g/cm3。

        當安裝在煤泥水管道上的濃度計檢測到煤泥水實時濃度后,與設定值進行比較,根據(jù)差值控制器輸出相應信號給電控氣動閥門,調(diào)節(jié)閥門開度大小,控制稀釋水量,進而實現(xiàn)入料濃度控制。

        3 礦漿液位自動控制

        浮選柱內(nèi)礦漿液位的穩(wěn)定控制是實現(xiàn)浮選柱正常分選的重要前提和保證,礦漿液位的調(diào)整對于浮選過程有著重要的影響,礦漿液位越高,浮選柱捕集區(qū)即粗選段高度越大,浮選礦粒在浮選柱中上升時間越長,與氣泡碰撞概率就越大,氣泡上粘附的礦粒數(shù)量也越多,從而使浮選產(chǎn)品數(shù)量增加。然而礦漿液位過高,捕集區(qū)高度過大,泡沫區(qū)即精選段高度則會相應降低,二次富集效果減弱,使浮選產(chǎn)品質(zhì)量下降。因此,維持一個合適的礦漿液位對于保證浮選柱高效分選至關重要。

        浮選柱礦漿液位自動控制采用尾礦調(diào)節(jié)閥法,利用投入式液位傳感器插入浮選柱柱體內(nèi)部測量浮選柱礦漿液位,在浮選柱底部尾礦排放口安裝電控氣動模擬量調(diào)節(jié)蝶閥,通過控制器利用PID法控制蝶閥閥門開度,來調(diào)節(jié)尾礦排放量和排放速度,從而達到液位調(diào)節(jié)的目的。利用該方法調(diào)節(jié)礦漿液位,系統(tǒng)響應速度快,調(diào)節(jié)靈活方便,且易于實現(xiàn)自動化。

        4 循環(huán)礦漿壓力自動控制

        循環(huán)泵壓力對浮選柱分選效果的影響主要有以下2點:如果壓力增大,充氣量和浮選柱內(nèi)的氣含量會隨之增加,柱體內(nèi)氣泡量增加,精煤產(chǎn)率則會得到提高,同時,氣泡的過粉碎作用會隨著壓力的增加而加強,礦漿內(nèi)微泡數(shù)量會得到進一步提高,浮選效果得到進一步改善。然而如果壓力過大,氣泡數(shù)量過多,會導致無用礦物的機械夾帶,從而增加精煤灰分,當超過某個極限值時,甚至會造成上沖氣流,出現(xiàn)浮選柱內(nèi)礦漿“翻花”,無法完成分選過程;如果壓力過低,循環(huán)礦漿量減少,充氣量和氣含量降低,氣泡數(shù)量減少質(zhì)量變差,則會造成顆粒礦化不充分,精煤產(chǎn)率降低。因而在實際生產(chǎn)過程中需要根據(jù)煤質(zhì)和現(xiàn)場工況的變化及時調(diào)整循環(huán)泵工作壓力。

        對于浮選柱而言,通過現(xiàn)場實踐應用,循環(huán)礦漿壓力一般在0.14~0.18 MPa。在浮選柱上循環(huán)礦漿管道分支管上安裝壓力變送器,測量循環(huán)礦漿壓力,通過變頻器控制循環(huán)泵的轉(zhuǎn)速從而控制循環(huán)礦漿壓力。

        5 藥劑添加自動控制

        傳統(tǒng)的浮選柱藥劑添加為人工手動添加,通過現(xiàn)場工人觀察現(xiàn)場工況,包括礦漿液位、泡沫層狀態(tài)、入料濃度等,根據(jù)經(jīng)驗控制水嘴開度從而控制藥劑量。浮選藥劑包括捕收劑和起泡劑等,工人在手動加藥時與藥劑直接接觸,會受到一定的傷害,多數(shù)情況下浮選過程現(xiàn)場工況波動劇烈,煤質(zhì)波動頻繁,造成浮選司機操作頻繁,勞動強度大,藥劑添加量和添加比例很難合適,因此存在藥劑添加不及時、過量、欠量、藥耗高等現(xiàn)象,造成浮選產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動甚至不合格的現(xiàn)象。針對上述問題,設計了基于干煤泥量的浮選柱藥劑添加自動控制系統(tǒng)。

        (1) 傳感器。針對上述問題設計的浮選藥劑自動添加系統(tǒng),以入料濃度和入料流量作為控制系統(tǒng)依據(jù),入料濃度測量采用上述射源式濃度傳感器,入料流量的測量選用德國科隆電磁流量計,測量精確。

        (2) 執(zhí)行機構。針對傳統(tǒng)的藥劑添加執(zhí)行機構,如電磁閥、隔膜泵等出現(xiàn)的加藥不精確、易堵塞且多為斷點加藥的現(xiàn)象,本系統(tǒng)藥劑添加執(zhí)行機構選用德國進口Seepex精密計量螺桿泵。螺桿泵是一種新型的液體輸送泵,具有結構簡單、使用方便、易維護等特點,尤其是針對高黏度流體以及含有雜質(zhì)的液體具有良好的適用性,泵的型號依據(jù)現(xiàn)場藥劑用量情況定制,很好地解決了傳統(tǒng)的執(zhí)行機構(如隔膜泵和電磁閥)的堵塞問題,并且計量精確。利用螺桿泵進行藥劑添加時,通過控制器輸出控制信號控制變頻器頻率,變頻器帶動螺桿泵運行,螺桿泵的轉(zhuǎn)速與藥劑量成正比關系,因此確定了螺桿泵的型號后,系統(tǒng)以線性關系進行藥劑添加。

        (3) 控制策略。浮選過程中,浮選藥劑的用量和浮選過程干煤泥處理量有很大關系,因而本系統(tǒng)浮選藥劑自動添加采用基于干煤泥量的藥劑添加策略。由浮選入料流量Q,入料濃度N,計算出干煤泥量G=QN。對現(xiàn)場煤質(zhì)進行實驗,依據(jù)實驗得出噸干煤泥量藥耗Kq和Kb,則藥劑自動添加量為捕收劑Qb=KbG、起泡劑Qq=KqG。由于螺桿計量泵的轉(zhuǎn)速與流量呈線性比例關系,通過控制泵電機的轉(zhuǎn)速即可控制藥劑添加量,因此系統(tǒng)自動運行過程中根據(jù)實時檢測得到的干煤泥量自動計算出起泡劑和捕收劑的用量,由PLC輸出相應的電流信號控制變頻器頻率,調(diào)節(jié)泵電機轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)藥劑用量的精確添加。

        6 結語

        本文針對現(xiàn)有的浮選柱人工手動調(diào)節(jié)造成的浮選過程調(diào)節(jié)隨意性較大,調(diào)整不及時、不準確,人工強度大等問題,通過合理的設計、傳感器和執(zhí)行機構的合理選型,實現(xiàn)了浮選柱分選過程影響變量在線自動檢測與自動控制。

        [1]葛咸浩.操作參數(shù)對浮選柱分選效果的影響[J].潔凈煤技術,2013,19(3):6~9

        2014-06-30

        王亞南(1969—),男,山西澤州人,工程師,從事機電工程技術管理與研究工作。

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