莊春友
(河北白沙煙草有限責任公司保定卷煙廠,河北 保定 071000)
卷煙廠風力送絲過程造碎分析與控制
莊春友
(河北白沙煙草有限責任公司保定卷煙廠,河北 保定 071000)
本文以保定卷煙廠卷煙生產線的風力輸送系統(tǒng)為研究對象,通過對煙絲在風力輸送過程中造碎因素分析,利用實驗數(shù)據(jù)探尋風力送絲系統(tǒng)中減少煙絲造碎的控制方法,提升卷煙產品質量。
風力送絲;懸浮速度;整絲率;碎絲率
煙絲造碎是影響卷煙質量的重要因素,在卷煙生產的各環(huán)節(jié)分析和研究造碎因素,有利于發(fā)現(xiàn)造碎產生原因,從而有目的地采取措施減少造碎產生。目前普遍采用風力送絲方式,風送過程中煙絲含水率會有一定降低,煙絲含水率的高低直接影響煙絲的物理性能(如重量、彈性、韌性等),在風送過程中,如果煙絲水分低于要求,會使煙絲失去韌性,組織變脆而易碎,從而增加造碎。
以保定卷煙廠風力送絲系統(tǒng)為例,煙絲喂絲機端與卷煙機料斗端距離約100米。通過在風送管路兩端測試煙絲數(shù)據(jù),確定每臺卷煙機煙絲輸送水分損失和造碎程度,結果如下:
由表1中可看出,貯絲柜出柜煙絲在到卷煙機落料口的輸送過程中,所測試的貯絲柜和卷煙機煙絲,整絲率和含水率不同程度下降,水分有一定的失,造碎有一定程度的增加。
送絲管路布局是造成風送煙絲造碎的一個重要原因,煙絲輸送管道材質為鋁合金、為剛性材質。這種輸送管道有如下幾個因素容易造成煙絲的破碎。
(1)風力送絲管道是剛性的,氣流裹著煙絲與管壁的碰撞為剛性碰撞,容易造成碎絲。
(2)管道與彎頭的接頭部位有接縫和毛刺,造成部分煙絲的騎掛、撕扯,煙絲被破碎。
(3)彎管處,氣流裹著煙絲高速碰撞、沖擊彎頭外圓內壁造成煙絲破碎。
由于廠房結構和設備布局原因,風送管路一旦安裝就不能輕易改變。而在煙絲水分一定,風力送絲系統(tǒng)管路布局相同的情況下,輸送風速是決定系統(tǒng)煙絲造碎的主要原因。在理論情況下,輸送風速稍大于煙絲的懸浮風速 (達到煙絲的懸浮風力速度一般為 12m/s)即可送絲,此時送絲是最經濟的, 且煙絲造碎率最低。但以此確定的輸送風速會造成系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,由于彎頭的存在,甚至可能使煙絲懸浮不起來,造成煙絲沉淀而出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。實驗研究表明,煙絲的輸送風速為 16-20m/s最合理。為了防止煙絲在輸送管路中堵塞,實際風速調得較高,從而增大了煙絲造碎的程度。
尋找合理的風送變頻器設定值與卷煙機閥門開度,保證不同開臺數(shù)量下,維持最低風速的合理風機頻率。
保定卷煙廠現(xiàn)有兩套風送系統(tǒng)分別負責6臺ZJ19卷煙機和4臺ZJ17卷煙機的煙絲輸送負壓,由于設備距離較遠,開停時間變化較大,恒壓控制方式容易導致風壓波動,風速不穩(wěn),風力送絲采用總體恒頻控制與自動補風平衡管路壓力,各卷接機臺控制閥門開度控制支管風速的方式。集中風送電機頻率設定值:ZJ19和ZJ17風送均為49赫茲,實際功率為40kw。在部分設備不生產時,將風機頻率降低,關閉部分不開動的卷煙設備的吸絲風門,可以節(jié)約部分能源消耗,為了防止風機喘振,每臺風機所管理的4臺卷煙機要保證至少2臺吸絲風門開啟。通過設定不同條件下風送變頻器頻率和卷煙機風送閥門開度,確定出每臺卷煙機合理風速,實現(xiàn)煙絲輸送造碎最小。
另外,卷煙機吸絲料斗密封性差也是造成吸絲時間延長,煙絲造碎原因之一。主要部位集中在落料器閘門擠煙絲、密封不良等方面。及時檢查調整吸絲翻板位置檢測,使翻板完全關閉;更損壞的換密封條;調整落料器落料后翻板關閉延時時間,均能達到減少吸絲時間的目的 。
經過對上述系列因素實施控制措施后,重新取樣測定風力送絲前后煙絲含水率、煙絲結構的數(shù)據(jù)如下:
對比表1、表2可看出改進后整絲率下降值,碎絲率增加值和水分損失都有不同程度的降低,煙絲造碎減少,起到了保證卷煙產品質量的作用。
表2 改善后風力輸送對煙絲的影響
[1]謝海,袁國安,李國榮,張雄.卷煙機組風力送絲風速控制技術與原理[J].湖南科技學院學報,2007(04).
[2]張雄,李國榮.卷煙廠風力送絲系統(tǒng)輸送風速穩(wěn)定性分析與控制研究[J].煙草科技,2006(02).
[3]李計剛,蘇洪軍.風力煙絲輸送系統(tǒng)的改進[J].煙草科技, 2009(01).
莊春友(1973—),男,工程師,長期從事卷煙包裝設備管理工作。