羅正波
(郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南郴州 423038)
優(yōu)化分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)操作實(shí)踐
羅正波
(郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司,湖南郴州 423038)
介紹了某公司分銀轉(zhuǎn)爐的結(jié)構(gòu)、附件配置、作業(yè)特點(diǎn)等,分析了其存在的局限性,并從爐體砌筑方式、耐火材料配置、操作方式等方面提出了優(yōu)化分銀轉(zhuǎn)爐操作的方法,經(jīng)過實(shí)踐取得了很好的效果:減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了生產(chǎn)成本。
分銀轉(zhuǎn)爐;爐體結(jié)構(gòu);優(yōu)化操作;經(jīng)濟(jì)效益
某廠以白銀生產(chǎn)為主線,年產(chǎn)白銀達(dá)到500 t,黃金2 t。通過從鉛陽極泥中提取金、銀等貴金屬,采用轉(zhuǎn)爐熔煉產(chǎn)出稀渣和貴鉛,貴鉛氧化精煉產(chǎn)出金銀合金和各類氧化渣,本文分析了該廠貴金屬生產(chǎn)過程中氧化精煉工序生產(chǎn)的局限性,并提出了相應(yīng)優(yōu)化措施,大大減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了生產(chǎn)成本。
1.1 轉(zhuǎn)爐結(jié)構(gòu)
某廠分銀轉(zhuǎn)爐主要用于貴鉛的吹煉,由爐體、支承裝置、驅(qū)動(dòng)裝置三大部分組成,另附有生產(chǎn)工藝管道、燃燒裝置、排煙裝置及控制設(shè)備等與之相連。
爐體為2 t的圓筒臥式轉(zhuǎn)爐,由厚20 mm的鍋爐鋼板卷焊而成。爐內(nèi)襯以10 mm石棉板及鎂鉻磚各一層。爐膛內(nèi)部直徑1 800 mm、長2 000 mm,總?cè)莘e為5.08 m3,按其容積的五分之二進(jìn)行裝料,每爐可處理貴鉛7~9 t。由于爐子相對(duì)較小,因此在其正前方開一長400 mm、高500 mm的爐口供加料、出料和煙塵出口用,并在爐體一側(cè)開孔設(shè)高壓噴嘴供柴油和風(fēng)。渣口寬500mm,可并排豎行砌筑230mm× 114 mm×65/45 mm磚4塊。煙塵經(jīng)收塵煙道、人字煙道和多管表面冷卻器冷卻后進(jìn)入布袋收塵系統(tǒng),收塵后的煙氣經(jīng)煙囪排入大氣。
爐體內(nèi)襯采用單環(huán)結(jié)構(gòu),以230 mm×114 mm×65/45 mm規(guī)格的普通鎂鉻磚豎行砌筑,內(nèi)襯兩端墻采用230 mm×114 mm×65 mm標(biāo)準(zhǔn)普通鎂鉻磚砌筑,端墻與蓋板間空隙用高溫澆筑料填充。
1.2 附件配置
分銀轉(zhuǎn)爐爐頂設(shè)置三根高壓風(fēng)氧化風(fēng)管,在排布之后,兩邊的風(fēng)管靠內(nèi)襯兩端較近,在高壓風(fēng)的吹風(fēng)氧化情況下,熔池液體攪拌劇烈,且鉍、銅渣對(duì)爐襯和爐墻的蝕損非常嚴(yán)重。根據(jù)2011年以來銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實(shí)踐中爐體蝕損情況分析,發(fā)現(xiàn)爐襯風(fēng)口區(qū)、渣線附近、加料和底部磚體以及端墻渣線以下部分最易損壞,已成為影響爐壽的“瓶頸”,放渣口、燒嘴火焰噴射部位內(nèi)襯嚴(yán)重蝕損。另外,排煙口部位爐殼腐蝕和變形也是影響爐壽的重要原因。同時(shí),油嘴角度與垂直方向夾角為75°,渣線以上部分熔體升溫熔化、氧化較快,一旦進(jìn)入后期造渣時(shí),液面低,而溫度只能停留在面上,對(duì)后續(xù)造鉍、銅渣帶來很大的影響,升溫慢,造渣慢,整個(gè)爐時(shí)延長。
1.3 作業(yè)特點(diǎn)
分銀轉(zhuǎn)爐為周期性作業(yè),每一周期包括加料、熔化、氧化、鑄型四個(gè)階段,目的是在氧化階段將貴鉛中的銻、砷、鉛、鉍、銅等成分氧化揮發(fā)進(jìn)入煙塵或造渣,最后產(chǎn)出合格粗銀。
1.4 清合金方式
所謂“清合金”,是指爐料中的某些賤金屬雜質(zhì),特別是銅等高電位金屬,不能單靠吹風(fēng)來氧化它們而使之造渣或揮發(fā)除去,而必須向熔融合金中加入強(qiáng)氧化劑使之氧化除去的作業(yè)。清合金通常使用強(qiáng)氧化物硝酸鉀,它可分解放出活性氧來氧化合金中殘余的銅、鎳、鉍等使之進(jìn)入渣中而得以除去,在反復(fù)的加硝酸鉀與吹風(fēng)氧化過程中,粗銀品位不斷提高。清合金作業(yè)一直進(jìn)行到從熔池底部取出的金屬樣表面光滑平整呈純的銀白色,樣面中間有一條細(xì)而均勻的冷凝小溝,樣子很難打斷,打斷后斷面呈鴨蛋青色時(shí)為止。此合金中含金、銀總量在97.5%以上。此時(shí),合金液面尚有一層不易清除的稀薄渣。這層渣可在停止供油、風(fēng)后,往合金液面撒一極薄層干燥的水泥或骨灰,將其吸附后扒出。然后將合金放入經(jīng)預(yù)先烤熱的煲子內(nèi),往煲子液面加兩只稻草把子(或草灰),以燃燒除去部分氧,并起保溫和隔離渣的作用。
目前分銀轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)存在以下的局限性:
1.爐襯使用壽命短,爐子維修頻率高,維修成本高,經(jīng)濟(jì)效益不好。
2.爐子爐時(shí)長,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,尤其是清合金過程。
3.粗銀質(zhì)量不穩(wěn)定,對(duì)下道生產(chǎn)工序帶來一定的影響
3.1 提高銀轉(zhuǎn)爐使用壽命
3.1.1 優(yōu)化耐火材料的配置
銀轉(zhuǎn)爐分銀是在轉(zhuǎn)爐內(nèi)完成貴鉛熔煉、氧化造渣以達(dá)到最終分銀的工藝過程,因此對(duì)爐襯的耐火材料性能提出了極高的要求。由于爐內(nèi)不同部位的工作條件不同,因此需要有針對(duì)性地配置具有相應(yīng)抗蝕性能的耐火材料。如在風(fēng)口區(qū)、渣線部位、爐口底部要配置具有軟化點(diǎn)高、熱穩(wěn)定性好、抗沖刷、結(jié)合強(qiáng)度高、抗渣性好、抗高溫熔體侵蝕的耐火材料;在渣線以上要配置熱穩(wěn)定性好和結(jié)合強(qiáng)度高的耐火材料。
鑒于原來用的耐火材料全部為普通鎂鉻磚,熱穩(wěn)定性差,影響了爐子的使用壽命。因此,在改造時(shí)可根據(jù)上述特點(diǎn),在關(guān)鍵部位配置優(yōu)質(zhì)耐火材料。風(fēng)口區(qū)、爐口、燒嘴正面端墻及渣線區(qū)域,配置電熔鎂鉻磚;渣線以上爐拱和風(fēng)口區(qū)以下爐底反拱區(qū)域配置半再結(jié)合鎂鉻磚。
3.1.2 改變兩端墻鎂鉻磚砌筑尺寸和磚型
原端墻采用230 mm×115 mm×65 mm的普通鎂鉻磚砌筑,在高溫渣的侵蝕以及油嘴直沖對(duì)面端墻的情況下,對(duì)爐墻損壞程度成倍增加,極大地縮短了爐子的使用壽命,根據(jù)爐子總體尺寸,并結(jié)合爐墻原有空隙部分用澆筑粉刷,在保證內(nèi)空的情況下,兩端墻全部由原來的230 mm×115 mm×65 mm的普通鎂鉻磚砌筑改為300 mm×150 mm×75 mm的電熔鎂鉻磚砌筑。
3.1.3 改變?cè)阪V鉻磚砌筑寬度和磚型
原來渣口采用230 mm×115 mm×65/45 mm的斧頭磚豎行砌筑,并且平行4塊磚,導(dǎo)致渣口與內(nèi)襯交接處處于很薄弱的環(huán)節(jié),處于側(cè)行交接,整個(gè)厚度只有65 mm,是整個(gè)爐體中爐磚與爐體接觸最薄弱的地方,在頻繁的放渣過程中,對(duì)渣口兩邊的磚沖刷非常厲害,極易損壞到爐體面上,鑒于這種情況,采取的措施是將渣口分別往兩邊各擴(kuò)寬一塊豎行砌筑磚,讓整個(gè)的最薄弱的地方厚度超過爐內(nèi)襯230 mm的厚度,且磚型由原來的普通鎂鉻磚改為電熔鎂鉻磚。
3.1.4 優(yōu)化吹煉風(fēng)管的排布
分銀轉(zhuǎn)爐爐頂設(shè)置三根高壓風(fēng)氧化風(fēng)管,由于兩邊的風(fēng)管靠內(nèi)襯兩端較近,距離只有350 mm,在高壓風(fēng)的吹風(fēng)氧化情況下,熔池液體攪拌劇烈,鉍、銅渣對(duì)爐襯和爐墻的蝕損非常嚴(yán)重,停爐維修時(shí)可以看到該部分完全處于凹性狀態(tài),爐磚極易脫落,根據(jù)這一情況,將原有的三根風(fēng)管取消其中一根風(fēng)管,采用兩根風(fēng)管進(jìn)行工作,并將兩根風(fēng)管與端墻的寬度由原來的350 mm調(diào)整到450 mm,從生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),爐內(nèi)熔體攪拌同樣非常劇烈,氧化吹煉效果同樣明顯,對(duì)爐體的蝕損卻大大減小。
3.2 縮短爐時(shí),減輕勞動(dòng)強(qiáng)度
3.2.1 調(diào)整油嘴噴射角度
在近幾年的生產(chǎn)操作中發(fā)現(xiàn),爐內(nèi)料滿時(shí),升溫熔化速度較正常,而一旦到后期造渣時(shí),爐溫升溫越來越慢,主要原因在于油嘴角度與垂直方向成75°夾角,火苗完全在爐膛上部活動(dòng),火苗最高溫度部位直射對(duì)面爐墻,結(jié)果導(dǎo)致整個(gè)爐時(shí)延長,通過臨時(shí)抬高油嘴后部,使整個(gè)火苗往下傾斜,角度與垂直方向呈60°角時(shí),火苗往熔池上部噴射時(shí),爐溫提高快,造渣速度提高,對(duì)后續(xù)清合金升高溫也提快了很多。
3.2.2 調(diào)整清合金氧化吹煉方式
傳統(tǒng)的清合金方式是采用硝石進(jìn)行吹風(fēng)氧化精煉,該操作過程要求攪拌頻率高,員工需要與爐子近距離操作,導(dǎo)致工人操作條件惡劣,身心健康受到很大的影響。針對(duì)這一問題,利用廠內(nèi)氧氣站現(xiàn)有的氧氣管道進(jìn)行延長搭接,通過調(diào)節(jié)氧氣壓力來進(jìn)行強(qiáng)度氧化吹煉,爐內(nèi)反應(yīng)劇烈,氧化氛圍加強(qiáng),整個(gè)清合金的爐時(shí)縮短近15 h。
3.3 優(yōu)化復(fù)雜物料的操作控制,生產(chǎn)合格粗銀
在實(shí)際生產(chǎn)中,受陽極泥原料的影響,陽極泥附含元素品位多變,雜質(zhì)元素含量高的陽極泥產(chǎn)出的貴鉛含銀品位低,雜質(zhì)含量高,使后期清合金時(shí)間延長,加之一些雜質(zhì)金屬形成的稀渣,粘度小,流動(dòng)性好,滲透力強(qiáng),極易沿著爐襯鎂鉻磚中的硅酸鹽相及氣孔、砌體磚縫滲入,使之產(chǎn)生龜裂、裂縫并發(fā)生化學(xué)溶蝕而損壞,降低了爐子使用壽命。根據(jù)上述生產(chǎn)實(shí)際情況將不同含量陽極泥進(jìn)行合理搭配冶煉,并盡量控制有害雜質(zhì)的含量。對(duì)于其中含鉍高的陽極泥,采取在850~900℃時(shí)氧化造鉛渣,再分步降低溫度或提高溫度,交替溫度控制條件下進(jìn)行吹風(fēng)氧化,多次造鉍渣,并降低鉍渣含銀。在進(jìn)入后期鉍渣時(shí),再次提高爐溫進(jìn)行吹煉,這樣大大降低了粗銀鉍含量,為后序生產(chǎn)提供質(zhì)量保障,爐時(shí)也較之前縮短,更不會(huì)因溫度過高而影響爐襯,延長了爐壽。
采取改進(jìn)爐體砌筑結(jié)構(gòu)、優(yōu)化耐火材料配置、優(yōu)化附件配置,提高操作技巧等對(duì)策與措施,效果明顯。銀轉(zhuǎn)爐的使用壽命大大提高,由原來的2個(gè)月小修一次,3個(gè)月大修一次提高到3個(gè)月小修一次,6個(gè)月大修一次?,F(xiàn)場操作條件得到優(yōu)化。在陽極泥原料成分復(fù)雜多變情況下時(shí)也能夠保證粗銀質(zhì)量。分銀轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)加工成本可節(jié)約近2萬元/t粗銀,經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)。
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The Production Practice of Optim izing Silver Converter
LUO Zheng-bo
(Jingui Silver Industry Co.,Ltd.,Chenzhou 423038,China)
This paper introduces silver converter's structure,accessories and operational characteristics in a company,analyzes its existing limitations,puts forward some optimizingmeasures from the aspects of furnace's construction,refractorymaterial configuration,operation mode etc.It has obtained a very good effect through practice:reducing the labor intensity and production cost.
silver converter;structure;optimization operation;economic benefits
TF832
:A
:1003-5540(2014)04-0042-03
2014-05-15
羅正波(1984-),男,助理工程師,主要從事貴金屬生產(chǎn)技術(shù)與管理工作。