劉一航,安偉
(江南大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,江蘇 無錫 214122)
汽油機(jī)經(jīng)過多年的發(fā)展,以其良好的經(jīng)濟(jì)性、動力性和耐久性等優(yōu)點(diǎn)在各種動力裝置上得到了廣泛的應(yīng)用。但隨之而來產(chǎn)生的尾氣和噪聲成為了重要的環(huán)境污染源,而國家對排放的標(biāo)準(zhǔn)愈來愈嚴(yán)格,這使得消聲器的設(shè)計要求也越來越高[1]。一款設(shè)計合理的消聲器對提升整車NVH 品質(zhì)意義重大。我國的消聲器設(shè)計主要基于經(jīng)驗(yàn),本文對某轎車前期開發(fā)的消聲器進(jìn)行傳遞損失模擬分析,對比頻譜及傳遞損失,找到消聲器傳遞損失較小的頻譜段,針對性地提出對消聲器內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,最后生產(chǎn)出樣件并通過試驗(yàn)驗(yàn)證其是否達(dá)標(biāo)。
針對某款汽車,搭配四缸汽油發(fā)動機(jī),其發(fā)動機(jī)型號為4A91,前期開發(fā)一款消聲器,對新車NVH 性能進(jìn)行評價測試,在節(jié)氣門全開的情況下進(jìn)行從怠速800 r/min 加速到5 000 r/min,發(fā)現(xiàn)在低速行駛時,排氣噪聲不大,乘客比較舒適,但當(dāng)3 檔加速近3 000 r/min 的時候,可以明顯聽到比較大的轟鳴聲,壓耳現(xiàn)象比較明顯,此時必須換檔讓轉(zhuǎn)速降下來。
通過分析其噪聲頻譜可以看出其在3 000 r/min 狀態(tài),排氣噪聲在500 Hz 以下時,波峰較多,且峰值較大,因此,其噪聲聲壓較大。噪聲頻譜如圖1 所示。
圖1 3 000 r/min 噪聲頻譜
發(fā)動機(jī)的排氣噪聲成分比較復(fù)雜,在研究過程中需要對不同的階次噪聲進(jìn)行分析(圖2~圖4),通過測量4A91 發(fā)動機(jī)尾管噪聲值,可以看出1 階8 階對整體噪聲影響不是很大,在1 200 r/min 時,4 階對整個排氣噪聲的影響比較大,在2 000 r/min~3 000 r/min 時,2 階對于整個排氣噪聲的影響較大。尤其在2 800 r/min~3 000 r/min間,2 階噪聲對其影響特別大??梢钥闯黾铀僭肼曋饕怯? 階和4 階噪聲組成的,在3 000 r/min 時候有一個明顯的波峰,對此,需要著重研究的頻率范圍在100 Hz~500 Hz。
圖2 全油門加速噪聲
圖4 聲壓圖
通常消聲器的設(shè)計是后消聲器為主消聲器,但是由于眾泰A01 后備箱導(dǎo)致的安裝問題,將前、后消聲器的位置互換,前消聲器為12L 的主消聲器,后消聲器為6 L 的消聲器。
利用GT-POWER 的MUFFLER 模塊[2]對消聲器的前、后極進(jìn)行傳遞損失的計算(圖5~圖6),發(fā)現(xiàn)前消聲器在250 Hz~500 Hz 的范圍有明顯的波谷,此范圍內(nèi)對噪聲消除作用很小。而后消聲器主要針對220 Hz 以上的噪聲消除,對150 Hz 以下的噪聲貢獻(xiàn)比較小。
圖5 前消聲器傳遞損失
圖6 后消聲器傳遞損失
將前、后消聲器連接在一起進(jìn)行傳遞損失的測量(圖7),發(fā)現(xiàn)小于150 Hz 傳遞損失比較小,300 Hz 附近有1 個比較大的波谷,整個傳遞損失曲線起伏比較大,這說明在設(shè)計消聲器上有改進(jìn)的空間,由于設(shè)計的不合理導(dǎo)致了發(fā)動機(jī)工作時候的噪聲值超過了噪聲控制線,而且音品質(zhì)比較差。
圖7 前、后消聲器偶合后傳遞損失
通過上文的分析,需要加強(qiáng)前消200 Hz~500 Hz 段的傳遞損失,加強(qiáng)后消150 Hz 以下的傳遞損失。
原前消聲器分為四個腔,每個腔體長度比較平均,形成的長徑比較小,合理分配每個腔體的長度,通過調(diào)節(jié)四個腔的長度,形成較大的長徑比,使其作用于低頻[3],考慮到最后一腔排氣溫度最低,根據(jù)傳遞損失原理[4],對于相同的腔長,溫度越低,有效果的消聲頻率越向低頻移動,為了提高在低頻的消聲量,故設(shè)計最后一腔為最長腔??s短進(jìn)、排管長度,第一腔成為共振腔,第二腔變?yōu)榕蛎浨?,這樣的目的使氣流通過膨脹腔消耗部分聲波和氣流,達(dá)到衰減噪聲的效果,并且膨脹腔對低頻比較敏感,提高對低頻消聲效果。在中間的隔板插入兩個內(nèi)插管可以抑制部分通過頻率,由于在擴(kuò)張式內(nèi)插入管長1/2 時,可消除奇數(shù)倍的通過頻率;插入管長1/4 時,可消除偶數(shù)倍的通過頻率[5],所以進(jìn)氣管插入第二腔室1/4,內(nèi)插管插入第二腔室1/2,插入第三腔室1/4。同理排氣管插入第三腔室1/2,見圖8。
圖8 前消聲器結(jié)構(gòu)優(yōu)化
原后消聲器為單傳的阻性消聲器,主要作用高頻,但結(jié)構(gòu)比較簡單,沒有充分利用其空間,故在中間加入2 塊隔板,此時原來的共振室變?yōu)? 個腔室,中間的腔室變?yōu)榕蛎浭遥⒐苌闲】诇p少并平均分布到前后兩腔,進(jìn)氣口的穿孔段靠左端,出氣口的穿孔段靠右段。這是因?yàn)榇┛锥纹x中心位置則共振腔共振頻率移向低頻[6]。在隔板上開直徑為20 mm 的孔,目的將低頻的消聲頻帶加寬。最后將多孔吸聲材料去掉,見圖9。
圖9 后消聲器結(jié)構(gòu)優(yōu)化
對優(yōu)化后的模型進(jìn)行仿真,通過對前、后消聲器傳遞損失圖所示(圖10~圖12),前消聲器雖然在200 Hz 的峰值雖然下降,但是在250 Hz~500 Hz 的波谷明顯消除,明顯好于原模型,效果顯著。后消聲器雖然整體提升不是很大,但是在100 Hz 附近消聲量有提升。高頻處的消聲效果降低是因?yàn)橐瞥宋暡牧系脑?,影響不大?]。
圖10 前消聲器傳遞損失對比
圖11 后消聲器傳遞損失對比
圖12 前、后消聲器偶合后傳遞損失對比
對優(yōu)化后的汽車消聲器進(jìn)行加工制造,利用比利時LMS International N.V 的振動測試分析系統(tǒng)和噪聲測試系統(tǒng)測定發(fā)動機(jī)在標(biāo)定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的聲壓級大小。測量時,發(fā)動機(jī)油門100%開啟,運(yùn)行到轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,再進(jìn)行噪聲信號采集、記錄,見圖13。
圖13 全油門加速噪聲對比
通過800 r/min~6 000 r/min 轉(zhuǎn)速下的對比試驗(yàn),優(yōu)化后噪聲有明顯下降,3 000 r/min 時排氣聲壓級由原來的90 dB(A)降低至83 dB(A),排氣轟鳴聲消除,滿足要求。優(yōu)化后方案總聲壓級低于原狀態(tài),且滿足目標(biāo)控制線,整個加速過程中無明顯波峰。
消聲器設(shè)計主要基于經(jīng)驗(yàn)設(shè)計,沒有完整的設(shè)計理論,本文利用GT-POWER 軟件,針對于發(fā)動機(jī)具體頻率產(chǎn)生的噪聲進(jìn)行分析,從而優(yōu)化消聲器結(jié)構(gòu)來滿足發(fā)動機(jī)需要的消聲量,在此過程中起到指導(dǎo)意義,減少樣件制作數(shù)量,縮短研發(fā)周期。
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