馮義平 高志強(qiáng)
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司檢修中心,山東 萊蕪 271100)
萊鋼煉鐵廠九輥布料器改造
馮義平 高志強(qiáng)
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司檢修中心,山東 萊蕪 271100)
通過對(duì)萊鋼煉鐵廠九輥布料器輥?zhàn)油庑纬叽?、材質(zhì)及偏析角度等多方面進(jìn)行改造,解決了九輥布料器輥?zhàn)幽p嚴(yán)重、斷裂、使用壽命過短等問題,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
九輥布料器;輥?zhàn)?;偏析角度;?jīng)濟(jì)效益
燒結(jié)機(jī)九輥布料器是燒結(jié)主要設(shè)備,燒結(jié)原料布料的松料和偏析是保證厚料層燒結(jié)透氣性的關(guān)鍵。布料器是否正常運(yùn)行直接影響燒結(jié)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。萊鋼400m2燒結(jié)機(jī)目前使用的布料裝置是由輥式布料器與九輥布料器組成的聯(lián)合布料器。九輥布料器安裝在燒結(jié)機(jī)泥輥下方,通過9根圓輥的同向轉(zhuǎn)動(dòng)將松散的混合料均勻布于燒結(jié)機(jī)臺(tái)車上,起到合理布料,控制布料偏析的作用,使布料更均勻,料面更加平整。
9根輥?zhàn)油ㄟ^兩臺(tái)擺線針輪減速機(jī)和1個(gè)整體齒輪箱帶動(dòng),其中1臺(tái)電機(jī)帶動(dòng)4根輥?zhàn)?,?臺(tái)電機(jī)帶動(dòng)5根輥?zhàn)?,在整體齒輪箱的齒輪之間增加惰輪機(jī)構(gòu)改變布料輥轉(zhuǎn)向,使九根布料輥的轉(zhuǎn)向保持同向。如圖1所示。
圖1 改造前九輥布料器示意圖
1.存在問題
現(xiàn)我廠400m2燒結(jié)機(jī)所用的布料器輥身長(zhǎng)度為5 010mm,生產(chǎn)能力為1 200t/h。由于設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝不合理等原因,在生產(chǎn)運(yùn)行中,九輥布料器經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)減速器軸端花鍵滾齒磨損嚴(yán)重、輥?zhàn)訑嗔?、布料不均勻等故障,?yán)重影響燒結(jié)設(shè)備的正常運(yùn)行。
2.主要原因
(1)輥?zhàn)娱L(zhǎng)度太短?,F(xiàn)輥?zhàn)娱L(zhǎng)度為5 010mm,臺(tái)車欄板上部?jī)?nèi)側(cè)距離為5 000mm,混合料容易落入九輥兩側(cè)軸端的聯(lián)軸器內(nèi),造成輥?zhàn)又g堵料、犯卡、聯(lián)軸器軸端急劇磨損。
(2)輥?zhàn)油獠坎捎?CR18NI9TI,內(nèi)部鑲嵌普通鋼管。這種結(jié)構(gòu)在使用過程中易出現(xiàn)輥?zhàn)幽p嚴(yán)重、輥身磨穿、斷裂及卡死燒結(jié)機(jī)等故障。
(3)九輥布料器安裝角度不合理。造成粗細(xì)顆粒的偏析不明顯,布料效果不好等工藝問題。
(4)兩套傳動(dòng)系統(tǒng),如果其中的1臺(tái)電機(jī)發(fā)生故障,另外1臺(tái)也無(wú)法滿足布料工作。當(dāng)最下面兩根輥?zhàn)映霈F(xiàn)故障時(shí),會(huì)整體影響九輥的工作運(yùn)行。
1.布料器輥?zhàn)蛹娱L(zhǎng)并加設(shè)擋料板
原燒結(jié)機(jī)九輥布料器聯(lián)軸器距離物料只有10mm,導(dǎo)致聯(lián)軸器花鍵損壞頻繁、聯(lián)軸器螺栓磨斷、卡死燒結(jié)機(jī)等故障,為此,將輥?zhàn)娱L(zhǎng)度加至5 050mm,并根據(jù)輥?zhàn)又睆接煤?mm橡膠皮加設(shè)專用的擋料板(圖2)。
圖2 專用的擋料板
2.布料輥材質(zhì)和制作工藝的改造
改變九輥輥?zhàn)拥闹圃旃に?。把輥?zhàn)痈臑殡x心整體鑄造JM6耐磨合金。這種離心鑄造合金輥耐磨能力是不銹鋼的3倍以上,且輥?zhàn)幽p后可進(jìn)行車削修復(fù),能重復(fù)使用2~3個(gè)使用周期。提高了輥?zhàn)邮褂脡勖?,避免了布料不均?/p>
3.改變九輥布料器安裝角度
當(dāng)九輥布料器的布料輥工作時(shí),燒結(jié)原料隨著多個(gè)布料輥的接力,被輸送到燒結(jié)臺(tái)車上,顆粒較大的被分配到臺(tái)車下部,顆粒較小的則會(huì)落入臺(tái)車中上部,從而使混合料粒度由上而下逐漸變粗,燃料由上而下逐漸減少,完成物料的垂直偏析,原現(xiàn)場(chǎng)安裝角度為30°,物料加速度變小,下落速度變慢,物料易堆積,造成九輥負(fù)載加大,粗細(xì)顆粒的偏析不明顯。布料效果不好。為此,將原安裝角度改為45°(圖3)。
4.傳動(dòng)裝置和輥?zhàn)訑?shù)目改造
將原來(lái)的兩套傳動(dòng)裝置改為在中間位置安裝一套傳動(dòng)裝置,這樣兩邊對(duì)稱,便于維護(hù),且節(jié)約了用電量,減少了故障點(diǎn)。將9根輥?zhàn)痈臑?根輥?zhàn)?,去掉最下面不與物料接觸的兩根,降低九輥設(shè)備故障率(圖4)。
圖3 改造前后安裝角度
圖4 改造后七輥布料器示意圖
改造后的九輥布料器,粗細(xì)顆粒的偏析非常明顯,布料效果明顯改善。設(shè)備故障率大大降低。每年節(jié)省輥?zhàn)淤M(fèi)用81萬(wàn)元;避免九輥斷裂卡死造成齒輪箱、減速機(jī)損壞節(jié)省的備件費(fèi)用12萬(wàn)元;避免故障停機(jī)時(shí)間所增加的產(chǎn)能效益14萬(wàn)元??傆?jì)107萬(wàn)元,效益可觀。
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