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        緩速器轉(zhuǎn)子機(jī)加工生產(chǎn)線工藝技術(shù)優(yōu)化

        2014-03-24 08:25:34周薇沈俊峰潘艷明
        汽車零部件 2014年2期
        關(guān)鍵詞:靜平衡速器動(dòng)平衡

        周薇,沈俊峰,潘艷明

        (廣東省韶鑄集團(tuán)有限公司,廣東韶關(guān)512031)

        1 緩速器轉(zhuǎn)子工作原理

        緩速器 (見圖1)是一種新型動(dòng)態(tài)安全裝置,安裝在汽車的傳動(dòng)系統(tǒng)中,可以不須使用主制動(dòng)器就能減緩車輛行駛速度,用來提高車輛的安全性能。此外,因其作用原理與傳統(tǒng)制動(dòng)方式不同,更有延長傳動(dòng)系和制動(dòng)系使用壽命的功效。隨著制動(dòng)技術(shù)的進(jìn)步及國家相關(guān)管理制度的完善,客車和載重貨車使用緩速器已成為強(qiáng)制安全措施。作為電渦流緩速器的關(guān)鍵部件——轉(zhuǎn)子產(chǎn)品,與傳動(dòng)軸相連接,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),轉(zhuǎn)子切割磁力線,磁場在轉(zhuǎn)子中形成渦流,并產(chǎn)生制動(dòng)力使整個(gè)汽車減速。轉(zhuǎn)子產(chǎn)品關(guān)鍵點(diǎn)在于內(nèi)在致密性以及裝配精確度,對轉(zhuǎn)子法蘭面平行度、跳動(dòng)度、動(dòng)態(tài)質(zhì)量平衡性以及表面質(zhì)量要求很高,這些都與機(jī)械加工過程密切相關(guān),因此過程控制顯得尤其重要。

        2 精加工生產(chǎn)線工藝技術(shù)難度分析

        轉(zhuǎn)子產(chǎn)品 (見圖2)是行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的可鑄造性差的產(chǎn)品,由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜,筋條較多及密集分布,大小法蘭的壁厚薄,極容易產(chǎn)生加工變形,還有產(chǎn)品的平衡及質(zhì)量要求特別嚴(yán)格等特點(diǎn),使得轉(zhuǎn)子產(chǎn)品在精加工過程中遇到許多難題,主要體現(xiàn)在以下4個(gè)方面:

        (1)為控制產(chǎn)品質(zhì)量,要求φ600大法蘭平面,毛坯面到機(jī)加工面的壁厚差17尺寸公差為 ±0.5 mm。

        (2)要求 M16×1.5-7H螺紋孔同心度三維檢測達(dá)到0.07 mm。

        (3)產(chǎn)品加工后要求進(jìn)行靜平衡和動(dòng)平衡測試,最大不平衡量小于30 g·cm,并且對去重部位、去重方法及最大去重量都有嚴(yán)格規(guī)定。

        (4)由于大小法蘭之間主連接是筋條,機(jī)加工過程中極容易產(chǎn)生應(yīng)力變形,難以保證平行度、垂直度及其他同心度均為0.05 mm的要求。

        3 精加工生產(chǎn)線存在的主要問題

        投產(chǎn)半年后,轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線遇到了非常嚴(yán)峻的問題,據(jù)統(tǒng)計(jì)月廢品率達(dá)到11.6%,生產(chǎn)線持續(xù)處于虧損狀態(tài),隨著生產(chǎn)成本及質(zhì)量方面壓力的不斷增加,轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的狀況已影響到分公司的經(jīng)營狀況,整改問題刻不容緩。其主要不合格項(xiàng)目如下:

        (1)壁厚差17的尺寸公差 ±0.5 mm超差;

        (2)4-φ12.5+0.1位置度精度要求0.05 mm,超差問題嚴(yán)重;

        (3)工件經(jīng)動(dòng)、靜平衡加工工序后,超重廢品率高達(dá)5.86%,靜平衡超重350 g以上的工件無法進(jìn)行動(dòng)平衡;

        (4)動(dòng)平衡機(jī)故障率超過20%,對生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)按量完成造成了嚴(yán)重影響;

        (5)在轉(zhuǎn)序過程中,磕碰傷超過1 mm以上導(dǎo)致報(bào)廢。

        4 精加工生產(chǎn)線廢品主要原因分析

        針對精加工生產(chǎn)線廢品率高 (11.6%)和動(dòng)平衡機(jī)設(shè)備故障率高 (20%)兩方面進(jìn)行分析:

        (1)精加工生產(chǎn)線廢品率是由數(shù)控工序壁厚超差、4-φ12.5尺寸超差、超重等造成的。

        ①造成數(shù)控工序壁厚超差主要因素是鑄造變形、退火變形、液壓卡盤夾位不能調(diào)整、未找到毛坯基準(zhǔn)等。

        ②造成4-φ12.5尺寸超差主要原因是數(shù)控鉆孔裝夾不合理導(dǎo)致工件變形、φ12.5鉆頭結(jié)構(gòu)形式差、剛性差。

        ③造成超重的主要原因是動(dòng)平衡工序未考慮裝配時(shí)超重零件互補(bǔ)平衡問題。

        (2)動(dòng)平衡機(jī)設(shè)備故障率高是由主電機(jī)短路、激光探頭失靈和主皮帶斷裂造成的。

        造成以上故障的原因是:電氣部份完全裸露,沒有保護(hù)裝置;該動(dòng)平衡機(jī)不適合大批量生產(chǎn)、皮帶承載負(fù)荷過大。

        5 控制計(jì)劃的改進(jìn)及工藝技術(shù)的優(yōu)化

        經(jīng)過一段時(shí)間的現(xiàn)場觀察和試驗(yàn),作者將數(shù)控車、數(shù)控鉆攻、靜平衡、動(dòng)平衡4道工序作為關(guān)鍵工序,改變粗放的管理方式,嚴(yán)格規(guī)范各步驟的操作要求,對其操作過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

        具體制定的各個(gè)工藝優(yōu)化方案如下:

        (1)數(shù)控工序未找到最佳的毛坯定位基準(zhǔn),于是作者就在直徑φ600液壓卡盤上,設(shè)計(jì)出一套可調(diào)數(shù)控車床定位夾具,使其具備校正和定位兩個(gè)功能,解決因毛坯有局部鑄造及熱處理變形而導(dǎo)致加工面到非加工面 (17±0.5)mm尺寸超差問題。

        (2)通過對比測量,首先需要解決工件裝夾變形問題,將數(shù)控機(jī)床的液壓卡盤夾緊力調(diào)整到最佳狀態(tài),努力實(shí)現(xiàn)裝夾變形量最小;其次定制特殊結(jié)構(gòu)的鉆頭和絲攻,用通止規(guī)檢驗(yàn)合格。

        (3)根據(jù)圖紙對去重部位及去重量的規(guī)定,凡是靜平衡工序中超重320 g以上的工件,基本無法進(jìn)行動(dòng)平衡,超重報(bào)廢的數(shù)量占總廢品量的55%。作者設(shè)計(jì)了4套定位工裝,對影響平衡效果的關(guān)鍵壁厚差進(jìn)行嚴(yán)格控制,然后通過分析大量數(shù)據(jù)、查閱資料,找到了動(dòng)平衡工序工件超重的主要解決辦法,將靜平衡超重零件互補(bǔ)配對后,再進(jìn)行動(dòng)平衡去重,措施實(shí)施后效果十分顯著,超重廢品率大幅減少。

        (4)由于設(shè)備設(shè)計(jì)原因,該動(dòng)平衡機(jī)配有一臺小型臺鉆,用于鉆孔去重,使用潤滑防銹水工作時(shí)旋轉(zhuǎn)飛濺,造成激光探頭電氣裸露部位受損,導(dǎo)致激光探頭失靈故障頻發(fā),于是公司技術(shù)人員提出了改裝探頭機(jī)構(gòu)的方案,設(shè)計(jì)制造了電機(jī)和激光探頭保護(hù)裝置,同時(shí)將傳動(dòng)皮帶加寬了30 mm,實(shí)施后設(shè)備故障率降至2%。

        (5)轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的材質(zhì)是低碳高合金,為解決磕碰,公司外協(xié)制作了1 000個(gè)380 mm×380 mm×40 mm木架,實(shí)施一對一層層疊放。

        6 工藝優(yōu)化的效果

        自從轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線系統(tǒng)進(jìn)行工藝優(yōu)化以來,產(chǎn)品 (見圖3)的工藝指標(biāo)及實(shí)物狀況出現(xiàn)顯著改善效果:轉(zhuǎn)子工廢率降至0.75%,超重廢品率為2.5%,廢品率合計(jì)為3.25%。動(dòng)平衡機(jī)經(jīng)改裝后一直保持良好的工作狀態(tài),激光探頭維修更換率大大減少,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率。2013年1-7份累計(jì)生產(chǎn)交付約14 000件,無加工質(zhì)量問題的投訴,獲得了用戶的認(rèn)可,贏得了市場,產(chǎn)品取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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