趙紅雨 劉紀福 李長興 汪永強
(吉林電力股份有限公司渾江發(fā)電公司 吉林白山 134302)
吉電股份白山熱電1號鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025/17.5-M889型亞臨界壓力中間一次再熱自然循環(huán)鍋爐,鍋爐設(shè)計燃用當?shù)責熋?,后改造摻?-50%霍林河褐煤。采用石灰石-石膏濕法脫硫裝置,無脫硝裝置,于2007年投產(chǎn)。鍋爐正常運行時NOx排放濃度約500~550mg/Nm3。
根據(jù)國家環(huán)保要求,2014年后電廠鍋爐NOx最高允許排放濃度值需達到100mg/Nm3以下。白山熱電設(shè)計BMCR工況下省煤器出口的煙氣NOX濃度為600mg/Nm3,為滿足國家達標排放的要求必須對鍋爐進行加裝脫硝裝置改造。
低氮燃燒是國內(nèi)外燃煤鍋爐控制NOx排放的優(yōu)先選用技術(shù)。根據(jù)此前的國內(nèi)機組的NOx控制業(yè)績,白山熱電在摻燒褐煤后,在不犧牲鍋爐效率的前提下,實施先進的低氮燃燒改造后,預(yù)計鍋爐NOx排放濃度可控制到400mg/Nm3以下。在對SCR脫硝方案與低氮燃燒器+SCR脫硝方案投資與運行成本對比分析后,以及綜合考慮達標排放穩(wěn)定性與技術(shù)性、經(jīng)濟性,白山熱電脫硝工程選型采用了低氮燃燒器+SCR方案。在2013年末對鍋爐進行了低氮燃燒器改造。
吉電股份白山熱電1號鍋爐為上海鍋爐廠生產(chǎn)的SG-1025/17.5-M889型亞臨界壓力中間一次再熱自然循環(huán)鍋爐,單爐膛∏型緊身封閉布置,固態(tài)排渣,平衡通風,高強度螺栓全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。配有WR水平濃淡低氮燃燒器。爐膛寬11890mm,深12800mm,高49658mm,寬深比1:1.076,爐膛和包覆過熱器由氣密性好的膜式壁組成。后煙井為并聯(lián)雙煙道,兩煙道的煙氣在調(diào)溫擋板后混合進入二臺并列的空氣預(yù)熱器,再經(jīng)由除塵器后被吸風機排至脫硫系統(tǒng)及煙囪。
鍋爐配有4套鋼球磨儲倉式熱風送粉系統(tǒng),16臺給粉機。通過A、B、C、D四層煤粉管道和兩層三次風接至鍋爐四角燃燒器。最下層燃燒器噴口中心標高20443mm,至冷灰斗轉(zhuǎn)角距離為4494mm,燃燒器風箱中設(shè)有三層共12支啟動及助燃簡單機械霧化油槍,在B層煤粉燃燒器內(nèi)設(shè)有4支空氣霧化啟動小油槍。
鍋爐設(shè)計燃用當?shù)責熋海蟾脑鞊綗?~50%霍林河褐煤。其常規(guī)運行狀態(tài)下的NOx排放濃度約500~550mg/Nm3。
一次風采用WR水平濃淡燃燒器。煤粉流過燃燒器入口彎頭時,大部分煤粉顆粒在離心力的作用下緊貼外沿進入煤粉噴管,通過噴管中的隔板(換向板)將一次風分成水平濃淡兩股,濃側(cè)向火,淡側(cè)背火。一次風噴嘴中裝有V形鈍體,使一次風在V形鈍體前方形成穩(wěn)定的回流區(qū),卷吸高溫煙氣,起到穩(wěn)定火焰作用。
鍋爐燃用煤種為次煙煤摻燒褐煤,一次風主要采用熱一次風,根據(jù)風管內(nèi)風粉混合物溫度,采用微量冷一次風混合送粉,三次風采用熱爐煙、熱風、冷一次風、再循環(huán)風混合送粉。一次風噴嘴采用均等布置,三次風噴嘴集中布置。
二次風設(shè)計按“加強混合,分級燃燒”的原則進行。
燃燒器頂部設(shè)置兩層燃燼風,為減少鍋爐水平煙道左右側(cè)的煙溫偏差,燃燼風設(shè)計成射流旋轉(zhuǎn)方向與其余的一、二次風射流旋轉(zhuǎn)方向相反。
上部的兩層二次風噴嘴為手動擺動噴嘴,其余均為固定噴嘴。
本次改造維持燃燒角不變,主燃燒器風箱不變,一次風煤粉管道位置不做改動,原微油點火層煤粉燃燒器不變。主燃燒器二次風噴口全部更換,A、C、D層一次風管整體更換,三次風回用。并在上部增加一組高位燃盡SOFA風,原OFA風噴口做為低位混合SOFA風,其中高位SOFA共3層噴口,低位SOFA2層噴口。改造后主燃燒區(qū)噴口布置形式從下至上為:AA-A-AB-B-BC-C-CDD-DD-E-F,其中A、B、C、D為一次風噴口,B為微油燃燒器,E、F為三次風噴口。一次風采用水平濃淡技術(shù),主燃燒區(qū)各噴口風量根據(jù)新的風量配比原則進行分配,所有一次風采用新型強化燃燒噴口。按照分級燃燒理論,A、B、C三層一次風形成下部燃燒區(qū),D層一次風形成上部燃燒區(qū)。AB層、BC層及CD層二次風為分量偏置二次風。SOFA風采用上下左右擺動噴口結(jié)構(gòu)。原燃燒器AB、BC層點火油槍系統(tǒng)、微油系統(tǒng)、火檢、執(zhí)行器回用。CD層油槍及油火檢拆除。
煤粉燃燒器采取整體更換的辦法,包括煤粉噴嘴、煤粉濃縮器、煤粉彎頭。
煤粉燃燒器采用水平濃淡煤粉燃燒技術(shù),以提高鍋爐低負荷運行的能力,水平濃淡煤粉燃燒器是利用煤粉進入燃燒器一次風噴嘴體后,經(jīng)百葉窗的分離作用,將一次風氣流分離成濃淡兩部分;兩部分之間用垂直隔板分開,燃燒器出口處設(shè)有帶波紋形的穩(wěn)燃鈍體。濃相氣流的煤粉濃度高著火特性好,即使在低負荷情況下,濃相氣流的風粉比仍可保持在較合適的范圍內(nèi),使著火特性不會明顯惡化。鈍體形成的高溫煙氣回流區(qū)又充分為煤粉著火提供了熱源,這兩者的結(jié)合為低負荷穩(wěn)燃提供了保證。
百葉窗和彎頭部分采用粘貼耐磨陶瓷進行防磨。一次風耐熱噴口采用擺動式新型強化燃燒噴口(偏置周界風)。B層微油點火層不變。
為了避免采用分級燃燒后主燃燒區(qū)風量減少帶來的動力場變化,所有的二次風噴口依據(jù)新的配風要求進行更換。由于主燃燒區(qū)處于還原氣氛,為了防止發(fā)生水冷壁結(jié)焦、高溫腐蝕事故,AB層、BC層、CD層噴口改為偏置二次風噴口;為了控制水冷壁周圍富氧區(qū)域的NOx以及由于混合不均勻殘留在主燃燒區(qū)的NOx進入燃盡區(qū),頂部兩層二次風反切作為低位SOFA風,改善主燃燒區(qū)的混合狀況。二次風噴口采用耐高溫材質(zhì)制造,材質(zhì)為稀土合金ZG40Cr24Ni9Si2NRe,滿足鍋爐運行的需要,噴口的使用溫度≥1200℃。
三次風全部回用。
高位燃盡風噴口與燃燒器的距離決定了煙氣在還原區(qū)域內(nèi)的停留時間。還原氣氛程度越深,停留時間越長,越有利于控制NOx的生成和煤粉的充分燃燒。本次改造中在最上層一次風噴口往上9m左右增加一組高位SOFA,一組三層噴口,噴口可以實現(xiàn)上下20度,左右10度的擺動。上下擺動采用自動控制,水平擺動采用手動。風量大約占總風量的20%。具體標高位置在34100mm處。布置原則以盡量避開水冷壁剛性梁,減少平臺改動、方便維護人員操作為原則,水冷壁進行相應(yīng)的開孔。高位SOFA燃燒器采用法蘭連接形式直接固定在水冷壁上。增加流量測量裝置,信號進入DCS。
低位OFA的作用主要有兩個:(1)這個區(qū)域整體還處在一個還原性氣氛下,可以將已產(chǎn)生的NOx還原一部分;(2)參與未燃盡碳的燃盡過程,降低爐膛出口的飛灰含碳量,進一步降低進入富氧區(qū)的未燃盡碳。
為了進一步降低進入富氧區(qū)的未燃盡碳,本次改造利舊原燃燒器的兩層低位OFA,更換噴口以達到性能改造需要的配風要求。通過補充一定量燃燒需要的氧氣,使得過量空氣系數(shù)由主燃燒區(qū)的0.75增加到0.95,通過低位OFA的設(shè)置可以使進入富氧區(qū)域的未燃盡碳降到5%以下,不但降低了未燃盡碳中含有的N轉(zhuǎn)換為NOx的幾率,同時也降低了飛灰含碳量。為了提高分級風的射流剛性與覆蓋廣度,強化分級風與煙氣的混合,兼顧NOx控制與煤粉燃燼,低位OFA選取相對較高的風速。
主燃燒器區(qū)域水冷壁不動,燃盡風區(qū)域水冷壁根據(jù)燃盡風布置開孔。
從鍋爐四角大風箱入口的主風道上各引出一路風道,再分給各SOFA噴口,管路上增加膨脹節(jié)并設(shè)置差壓測量裝置。
選取較低的一次風率,有助于燃燒初期揮發(fā)份型的N轉(zhuǎn)化為N2,同時也有利于煤種變化時,火焰的穩(wěn)定燃燒。一次風采用水平濃淡,上下兩層一次風之間布置有偏置二次風,與一次風形成一定夾角,防止結(jié)渣和高溫腐蝕,降低NOx排放。采用強化燃燒一次風噴嘴,加快煤粉燃燒延長爐內(nèi)停留時間及縮短火焰行程。
燃燒器頂部設(shè)有可上下左右擺動的高位SOFA風,可以有效控制飛灰含碳量,進一步調(diào)節(jié)爐膛出口煙溫偏差之外,還可以對爐膛出口煙溫進行調(diào)節(jié)。
為了減少進入燃盡區(qū)的未燃盡碳量,保留了低位OFA,同時嚴格控制高位SOFA的風量。
為了提高分級風的射流剛性與覆蓋廣度,強化分級風與煙氣的混合,兼顧NOx控制與煤粉燃燼。在低位OFA選取相對較高的風速。
燃燒器噴口采用新型耐熱合金材料,該材料在1300℃時仍具有穩(wěn)定的抗磨組織,有利于防止噴口燒壞及磨損。
通過燃燒調(diào)整降低NOx的主要途徑和方法有:減少過量空氣系數(shù);控制燃料與空氣的前期混合;提高入爐煤粉的局部燃燒濃度;降低主燃燒區(qū)溫度;避免產(chǎn)生局部高溫區(qū);縮短煙氣在爐內(nèi)高溫區(qū)的停留時間;度利用中間生成物反應(yīng)降低NOX產(chǎn)量。
白山熱電改造低氮燃燒器后,控制鍋爐爐膛出口氧量在3.5%左右。中、下部二次風開度大致為均等配風;根據(jù)負荷三層SOFA風投用二層,開度在50%左右。最下層二次風門的開度根據(jù)爐渣可燃物含量的大小進行調(diào)整。周界風的開度根據(jù)一次風噴口的著火距離適當關(guān)小調(diào)整,有利于NOX的進一步降低,同時也應(yīng)避免著火太近而燒損噴口。
1號爐低氮燃燒器改造后于2013年12月投入使用。通過燃燒調(diào)整,SCR脫硝入口(省煤器出口)NOx排放濃度在350mg/Nm3左右,摻燒褐煤量減少時會有所增加,基本達到設(shè)計要求。
改造后鍋爐帶負荷能力無影響,爐膛出口煙溫偏差<50℃,燃燒穩(wěn)定,暫未發(fā)現(xiàn)有結(jié)焦現(xiàn)象。
改造后鍋爐機械未完全燃燒損失基本能完成設(shè)計值,但摻燒褐煤量不足時機械未完全燃燒損失增大明顯,鍋爐效率降低。
改造后過熱蒸汽溫度達到原設(shè)計值,但再熱蒸汽溫度在負荷低于190MW時無法完成設(shè)計值,在保證脫硝入口NOx值時,再熱汽溫調(diào)整受限。過熱蒸汽、再熱蒸汽汽溫特性變差,減負荷時再熱汽溫下降幅度大,恢復(fù)慢。燃燒工況變動時,屏式過熱器壁溫比改造前升高,但仍可控。
白山熱電在脫硝設(shè)備改造,采用新型低氮燃燒器后,大幅降低了省煤器出口NOx值,減少了脫硝運行還原劑用量,降低了運行費用,保證了脫硝設(shè)備的經(jīng)濟、穩(wěn)定運行。
[1]蔣文舉,趙君科,尹華強,等.煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊.化學工業(yè)出版社,2012.2.
[2]300MW機組集控運行規(guī)程.渾江發(fā)電公司.2012.4.
[3]300MW機組脫硝運行臨時規(guī)程.渾江發(fā)電公司.2013.12.