康松
(湖南冷水江市煤炭局 瓦斯災害防治實驗室,湖南 婁底 417500)
經現(xiàn)場多次勘察、觀測鉆場的抽采情況,12采區(qū)、14采區(qū)的穿層鉆孔、本煤層鉆孔均用聚氨酯封孔,封孔效果不理想,抽放7—10天后,孔口負壓:穿層鉆孔在18—22MP,a,本煤層鉆孔在7—8MPa,鉆孔內瓦斯?jié)舛扔?0%直線下降到5%左右。底板穿層鉆場在運輸大巷內,每隔25米,沿石門方向,掘進到煤層底板法向距離7~10米處,距開門位置大多超過6米,鉆場日常維護、管理要用局扇送風。同時,底板穿層鉆場斷面小,鉆孔間的間距只有0.4米~0.6米,要密密麻麻布滿整個斷面,施工難度大,又不能準確保證鉆孔設計參數(shù)。底板穿層鉆場之間相隔25米左右,在鉆孔交叉點出現(xiàn)有鉆孔貫通的現(xiàn)象,也出現(xiàn)抽放孤島(盲區(qū))的現(xiàn)象。這些問題嚴重影響抽采效果。
根椐該礦3煤層的瓦斯基本參數(shù)、已抽采的數(shù)據(jù)、經驗及同井田相鄰礦井的經驗,該礦確定其瓦斯抽放半徑為3米。在25采區(qū)32工作面,離煤層底板法向距離7米到10米外,平行運輸大巷,采用前探措施掘一瓦斯專用抽放巷,不再掘專用的抽放鉆場,鉆場和抽放巷合一,毎隔60米與運輸大巷貫通。鉆孔方位一致,相互平行,穿過煤層,進入頂板0.5米左右。主鉆孔間距5.8—6米,在四個主鉆孔中心補打一補充鉆孔,以消除抽放孤島(盲區(qū)),鉆孔的傾角根據(jù)控制范圍確定。具體布置如圖:
經多次實驗,鉆孔穿透煤層成孔后,鉆桿退到巖石段,將孔沖洗干凈,迅速把鉆桿退完。用準備好的抽放管和注漿管送入鉆孔內,在孔口用聚氨酯封孔1米左右,等聚氨酯凝固后,連接注漿管和注漿泵,用1.5—3.2MPa注漿壓力進行注漿,注漿到抽放管返漿為止。水泥凝固1—2天,再接上抽采泵抽放。
穿層鉆孔封孔:抽放管采用6分PVC管,長約11米左右,前端1.5米預先鉆有¢8厘米的篩孔,如果鉆孔是平孔或下向孔時,抽放管前端1.5米處裝上擋板。注漿管采用4分鐵管。遇到地質裂隙發(fā)育處,用高壓注漿封堵裂隙,二次封孔。
將聚氨酯A、B膠液同時倒入混合桶,火速用木棒攪拌均勻,直到膠液由黃褐色變成乳白色為止。然后將攪拌好的膠液均勻倒在棉布條或者棉紗上,并將涂有膠液的棉布條或者棉紗勻稱卷緾在抽放管前端后1.5—3.5米處,抽放管卷好后,立即插入抽放孔。涂—卷—插的全過程要在10分鐘內完成。待膠液發(fā)泡膨脹直到硬化固結后,將膨脹水泥用水和好,捏成長條,送入鉆孔并搗實。水泥干后就進行抽放。
25采區(qū)2532工作面的抽采工程的布置比以往的14采區(qū)1431工作面、12采區(qū)1231工作面抽采工程的布置,縮短工期60天,給抽采和接替留有充裕的時間。同時,施工困難減小了,鉆進量也減小,保證了鉆孔設計參數(shù)確保抽采鉆孔等工程的利用率和抽采工作如期順利進行。25采區(qū)2532工作面抽放10天后,現(xiàn)場觀測到穿層鉆孔抽采負壓達32KPa,瓦斯?jié)舛仍?8%左右。穿層鉆孔預抽12個月的條帶區(qū)域,效果檢驗時,殘余瓦斯含量為4.329M3/T,反推算其殘余瓦斯壓力為0.598MPa。在預抽條帶區(qū)域掘進,沒有發(fā)生過煤與瓦斯突出和發(fā)現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象。本煤層順層鉆孔預抽區(qū)域瓦斯的鉆場,抽放7天后,觀測孔口負壓為20KPa,瓦斯?jié)舛缺3衷?5%左右。25采區(qū)的抽采時間與12采區(qū)和14采區(qū)對比:底板穿層鉆孔預抽時間12個月,比12、14采區(qū)縮短3個月,石門揭煤預抽時間4個月,比12、14采區(qū)縮短2個月,本煤層順層鉆孔預抽時間6個月,比12、14采區(qū)縮短2個月。抽采率對比提高了10%,達到30%。抽采參數(shù)的監(jiān)測能及時跟蹤、掌握,定期和不定期的檢測。
鹽井塘煤礦通過改進工藝,抽采效果明顯提高,使煤礦增強了防治煤與瓦斯突出災害的信心,樹立了煤與瓦斯突出可控、可防、可治的理念,堅持區(qū)域防突措施先行的原則,做到不掘突出頭,不采突出面,確保了煤礦安全生產。如何解決在煤層中打孔不夾鉆、不頂鉆、不垮孔,提高成孔率,以后做后期研究。