陳志新
摘 要 隨著卷煙機(jī)電控系統(tǒng)的升級,模擬量風(fēng)速控制得到了很好的應(yīng)用,為卷煙機(jī)集成風(fēng)力送絲系統(tǒng)的研發(fā)提供了技術(shù)便利。文章主要介紹基于西門子PLC控制的卷煙機(jī)集成風(fēng)送風(fēng)速控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)卷煙機(jī)對風(fēng)送風(fēng)速的精準(zhǔn)控制,并降低了煙絲的損耗率。
關(guān)鍵詞 風(fēng)力送絲;風(fēng)速控制;PID運(yùn)算
中圖分類號:TP27 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)02-0036-01
卷煙生產(chǎn)過程中的風(fēng)力送絲系統(tǒng)廣泛采用風(fēng)速自動(dòng)調(diào)節(jié)、平衡控制系統(tǒng),此系統(tǒng)主要采用“主管恒壓”、“機(jī)臺定風(fēng)量補(bǔ)風(fēng)”與“速度微調(diào)”裝置對速度進(jìn)行控制的技術(shù)。系統(tǒng)中每臺卷煙機(jī)都具備獨(dú)立的送絲與補(bǔ)風(fēng)回路,此系統(tǒng)既節(jié)能環(huán)保、又能夠減低煙絲燥脆,提高煙支的內(nèi)在品質(zhì)。
此系統(tǒng)原理如圖1,若只用一個(gè)控制系統(tǒng)來控制整個(gè)車間的風(fēng)力送絲,對PLC運(yùn)算能力、通訊負(fù)載能力要求很高。因此采用分布式控制,每臺卷煙機(jī)由一個(gè)現(xiàn)場小型PLC 200風(fēng)送控制柜進(jìn)行末端控制,通過網(wǎng)絡(luò)由系統(tǒng)對現(xiàn)場PLC進(jìn)行遠(yuǎn)程控制、參數(shù)調(diào)節(jié),同時(shí)現(xiàn)場風(fēng)送控制柜PLC具有本地控制功能。
圖1 風(fēng)速自動(dòng)調(diào)節(jié)平衡控制系統(tǒng)
1 現(xiàn)有系統(tǒng)缺陷
分布式的風(fēng)速自動(dòng)調(diào)節(jié)平衡控制系統(tǒng)解決了系統(tǒng)PLC運(yùn)算能力不足的問題,但也帶來了負(fù)面問題。目前行業(yè)內(nèi)將風(fēng)送控制柜裝在卷煙機(jī)身上或車間天花板上管道層),前者給設(shè)備移機(jī)帶來不便,也會造成風(fēng)速控制系統(tǒng)不穩(wěn)定,而后者若PLC200控制柜如發(fā)生故障,則不便于維修。且無論裝在哪,管道風(fēng)力測試校準(zhǔn),均需兩人配合,非常不便。
2 卷煙機(jī)集成風(fēng)速自動(dòng)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的可行性調(diào)研
以常德生產(chǎn)的卷煙機(jī)為例,采用西門子PLC400進(jìn)行控制,因此可以方便的對控制系統(tǒng)硬件配置進(jìn)行更改和編程。在硬件配置增加一個(gè)模擬量I/O模塊用于接入風(fēng)速調(diào)節(jié)信號(見圖2),通過編程在卷煙機(jī)上實(shí)現(xiàn)對風(fēng)力送絲系統(tǒng)的風(fēng)速調(diào)節(jié)與控制。
圖2 風(fēng)送風(fēng)速控制改進(jìn)前后對比
3 卷煙機(jī)集成風(fēng)速自動(dòng)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案
3.1 硬件選型
風(fēng)速檢測儀采用壓差流量計(jì),風(fēng)速調(diào)節(jié)閥可選用氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥且具有閥門開度位置反饋。信號采集模塊選擇西門子6ES7 331-7KF01-0AB0;模擬量輸出模塊選擇西門子6ES7 332-5HD01-0AB0。
3.2 軟件編程
系統(tǒng)中風(fēng)速檢測儀采用壓差流量計(jì),其中節(jié)流元件選擇孔板,假設(shè)管道空中氣不可壓縮氣體,流過孔板的流量由下式計(jì)算:
Q=0.00399859aεd2
其中:a為流量系數(shù),由實(shí)驗(yàn)方法確定;
ε為流體膨脹系數(shù);
d為節(jié)流裝置在工作狀態(tài)下的開孔直徑(mm);
ρ為工作狀態(tài)下被測量流體密度;
p1、p2為節(jié)流前后壓力值(Pa)。
由公式可以看出流量與壓差開方成正比,而流速與流量成正比。根據(jù)公式,在S7程序塊中編寫風(fēng)速采集功能塊FC120及風(fēng)速調(diào)節(jié)閥功能塊FC125;PID控制使用標(biāo)準(zhǔn)庫PID控制模塊FB41;所有人機(jī)交換數(shù)據(jù)寫入數(shù)據(jù)塊DB42;編寫風(fēng)送風(fēng)速控制程序FC28。
3.3 HMI人機(jī)交互開發(fā)
在卷煙機(jī)IT80人機(jī)界面為PID參數(shù)整定開發(fā)一人機(jī)交互界面,方便工程調(diào)試。
3.4 風(fēng)速校正
PID參數(shù)經(jīng)過工程整定后,一般不做修改。實(shí)際風(fēng)速與測量風(fēng)速如有出入,可根據(jù)相關(guān)參考表校正參數(shù)。
4 集成后控制效果及其效益
4.1 控制效果
改進(jìn)后風(fēng)速PID控制由PLC400處理計(jì)算,在計(jì)算速度、精度上都要比PLC200高。此外,風(fēng)速控制的響應(yīng)時(shí)間也更快,采樣時(shí)間由200 ms縮短至150 ms。改造前后風(fēng)速實(shí)際最大值差值△S=S2-S1≥2 m/s。
4.2 經(jīng)濟(jì)效益
4.2.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
卷煙機(jī)集成風(fēng)速控制后,提高了煙絲輸送過程的穩(wěn)定性,降低煙絲在管道輸送過程中的損耗率。
測試選取同一牌號煙絲,改造后管道輸送過程中的損耗率比改造前降低了0.864%。以每臺機(jī)年產(chǎn)4萬箱、單箱平均用絲37 kg、煙絲平均價(jià)格50元/kg來計(jì)算,改造后,僅降低煙絲燥脆方面每年就可節(jié)約639360元,而改造投入僅3.5萬元左右。另,原風(fēng)速控制系統(tǒng)的控制硬件每套需10萬元費(fèi)用,改造后可節(jié)省此項(xiàng)費(fèi)用。
4.2.2 間接經(jīng)濟(jì)效益
改造完后,風(fēng)送風(fēng)速控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障的機(jī)率降低,且單臺系統(tǒng)的故障不會影響到整個(gè)車間的運(yùn)行,無形中增加了機(jī)器的有效利用率。另在風(fēng)速校正上,可節(jié)省工時(shí)。原來每機(jī)臺每次校正需兩人,耗時(shí)約0.5小時(shí)。改造后只需1人,時(shí)間耗時(shí)不變。以每月每個(gè)機(jī)臺校正一次,全年可節(jié)約工時(shí)共108小時(shí)。
5 應(yīng)用推廣前景
2011年,廈門煙草工業(yè)有限責(zé)任公司利用卷煙機(jī)PLC升級改造之機(jī),在一區(qū)卷包車間推廣使用3套。目前卷煙機(jī)集成風(fēng)送風(fēng)速控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,使用效果良好。
參考文獻(xiàn)
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