王海濱,韓磊磊
水泥窯系統(tǒng)綜合改造效果分析
Analysis of Comprehensive Transformation Effects of Cement Kiln System
王海濱1,韓磊磊2
北京某水泥公司1600~1650t/d熟料生產(chǎn)線燒成窯尾系統(tǒng)采用的是直徑4200mm的管道式分解爐。眾所周知,分解爐功能是加強(qiáng)生料與燃料的分散、混合、均布,若燃料燃燒效率高、燃燒完全,生料中的碳酸鹽就能迅速吸熱、分解,產(chǎn)生的廢氣也能迅速排出系統(tǒng)。分解爐的結(jié)構(gòu)形式和各種參數(shù)要基于以上特性選擇和設(shè)計(jì)?;诜纸鉅t的以上性質(zhì),本次技改,連同窯頭篦冷機(jī)同步進(jìn)行了綜合改造,現(xiàn)將分解爐和篦冷機(jī)同步改造內(nèi)容和改造前后分解爐系統(tǒng)的燃燒變化及篦冷機(jī)的冷卻效果介紹如下。
2.1 分解爐爐膛擴(kuò)容改造
技改前分解爐直徑為4200mm,技改后將分解爐中下部?jī)啥沃w部分共12.5m的直徑擴(kuò)容至4800mm。
2.2 燃燒器的空間布置方案
技改前煤粉采用管道式直接噴入分解爐,煤粉燃燒和物料與三次風(fēng)混合能力較差,會(huì)產(chǎn)生局部高溫結(jié)焦現(xiàn)象。如果采取燃燒器下傾方向布置,火焰不能充分展開(kāi),燃料與三次風(fēng)富氧區(qū)過(guò)于充分混合,會(huì)造成局部嚴(yán)重結(jié)焦。為了讓燃料在寬敞的空間內(nèi)充分展開(kāi)和物料三次風(fēng)充分混合,采取兩個(gè)尾煤燃燒器上傾接近45°的空間布局方案,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)四級(jí)下料位置,避免燃燒器與物料過(guò)于沖撞造成火焰無(wú)法展開(kāi)風(fēng)煤混合差燃燒效率低。同時(shí)也考慮避免燃燒器方向過(guò)于遠(yuǎn)離四級(jí)下料,造成燃燒器頭部燃燒過(guò)于劇烈,導(dǎo)致局部結(jié)焦等。
2.3 分解爐燃燒方式改變
技改前分解爐送煤采用的是傳統(tǒng)的管道式直接入煤,技改后新增兩臺(tái)送煤能力為4t/h的燃燒器,并配上兩臺(tái)風(fēng)量為25m3/min、風(fēng)壓為12kPa的凈風(fēng)風(fēng)機(jī),作為原料助燃風(fēng)機(jī)。
2.4 五級(jí)平煙道改造
技改前五級(jí)平煙道出口直徑為2000mm,系統(tǒng)運(yùn)行阻力較大,為了降低系統(tǒng)運(yùn)行阻力,改變流場(chǎng)的通暢性,保證分解爐煤粉燃燒效率,將五級(jí)平煙道出口直徑加大10%。
3.1 篦冷機(jī)一段篦床加寬
技改前一段一室篦床共有七排篦板,每排四塊,由于熟料結(jié)粒不均,加之一段篦床過(guò)窄,窯產(chǎn)量較高時(shí),因熟料下落在篦冷機(jī)下面產(chǎn)生的“料堆效應(yīng)”,造成篦冷機(jī)細(xì)料端紅河現(xiàn)象十分嚴(yán)重,經(jīng)常燒壞細(xì)料側(cè)篦板和護(hù)板,嚴(yán)重影響窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。為了解決這一問(wèn)題,將一段篦床活動(dòng)梁進(jìn)行改造,增加一排寬度400mm的篦板,并在此基礎(chǔ)上增加一排寬度200mm的充氣護(hù)板,使原來(lái)的篦床寬度增加600mm,基本解決了篦冷機(jī)紅河現(xiàn)象。
3.2 改造篦冷機(jī)二室、三室固定梁篦板的供風(fēng)方式,并在細(xì)料側(cè)加裝一排篦板和一排充氣側(cè)護(hù)板
技改前二室、三室固定梁細(xì)料側(cè)篦板全部為室下供風(fēng),風(fēng)量較小,冷卻效果差。為了解決這一問(wèn)題,通過(guò)優(yōu)化風(fēng)機(jī),將二室、三室所有固定梁篦板全部改為充氣梁篦板,實(shí)現(xiàn)專風(fēng)專供,并在細(xì)料側(cè)加裝一排寬度為200mm的篦板,又在原有基礎(chǔ)上加裝一排150mm的充氣側(cè)護(hù)板,篦床寬度整體提高400mm,大大提高了熟料的冷卻效率。
3.3 篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)優(yōu)化改造
技改前篦冷機(jī)二段9號(hào)、10號(hào)風(fēng)機(jī)分別為四室、五室室下風(fēng)機(jī),風(fēng)量較大,閥門開(kāi)度基本上為40%左右,一室11號(hào)風(fēng)機(jī)僅供三塊篦板,2號(hào)風(fēng)機(jī)僅供四塊篦板,閥門開(kāi)度都很小,造成電能浪費(fèi)。改造后去掉9號(hào)風(fēng)機(jī),在保證室下供風(fēng)能力的情況下,篦冷機(jī)四室五室由10號(hào)風(fēng)機(jī)供風(fēng),原11號(hào)風(fēng)機(jī)供風(fēng)的三塊篦板由2號(hào)風(fēng)機(jī)供風(fēng)。
4.1 技改前分解爐燃燒情況及存在問(wèn)題
從表1可知,投料初期投料量在100t/h左右時(shí),爐中溫度控制在880~890℃之間,分解爐出口溫度達(dá)到870~880℃左右,五級(jí)錐體溫度在865~878℃左右,分解爐溫度梯度合理,反映分解爐燃燒情況較好,說(shuō)明煤粉在分解爐燃燒比較充分;當(dāng)系統(tǒng)加到中級(jí)產(chǎn)量105~108t/h時(shí),爐中溫度控制在877~890℃之間,分解爐出口溫度在882~890℃之間,而對(duì)應(yīng)的五級(jí)下料溫度則達(dá)到888~903℃,已經(jīng)出現(xiàn)了倒掛現(xiàn)象,表明系統(tǒng)加到中級(jí)產(chǎn)量時(shí),分解爐燃燒出現(xiàn)局部燃燒不充分,燃燒不完全情況;而當(dāng)系統(tǒng)加到最高產(chǎn)量108~110t/h時(shí),尾煤用量達(dá)到最大,爐中溫度只能達(dá)到865~875℃,這時(shí)分解爐出口溫度則達(dá)到882~890℃,五級(jí)下料更是達(dá)到了900~910℃,溫度倒掛現(xiàn)象極為明顯,分解爐燃燒情況較差。隨著投料量的逐步加大,煤粉在分解爐內(nèi)的燃燒越來(lái)越不充分,當(dāng)加到最大產(chǎn)量時(shí),隨著煤量增加,爐中溫度反而出現(xiàn)下降,分解爐出口和五級(jí)錐體倒掛現(xiàn)象明顯。一方面這與熟料產(chǎn)量提高后分解爐的通風(fēng)能力受到影響,對(duì)燃燒過(guò)程有一定阻礙有關(guān),另一方面,更與分解爐物料停留時(shí)間短、燃燒和分解功能難以得到充分發(fā)揮密切相關(guān)。這使得窯尾系統(tǒng)整體溫度偏高,影響系統(tǒng)熱回收效率,甚至造成較頻繁、嚴(yán)重的結(jié)皮,影響系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,即使是采用優(yōu)質(zhì)的煙煤,分解爐能力也已略顯不足,分解爐容積明顯偏小。若要進(jìn)一步提高熟料產(chǎn)量,必須對(duì)分解爐進(jìn)行必要的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和改造。另需說(shuō)明的是以上數(shù)據(jù)均為正常工況,當(dāng)窯溫偏低時(shí),爐中溫度經(jīng)常出現(xiàn)830~840℃的低溫,說(shuō)明煤粉燃燒狀況很差,易受窯況變化影響。
表1 技改前不同投料量對(duì)應(yīng)的分解爐及五級(jí)下料的溫度變化*
表2 技改后不同投料量對(duì)應(yīng)的窯尾溫度變化*
4.2 技改后分解爐燃燒情況的變化
由表2可知,改造后產(chǎn)量明顯增加,尾煤燃燒效果得到大大改善,當(dāng)投料初期系統(tǒng)投料量100t/h左右時(shí),和技改前相比,無(wú)顯著變化,系統(tǒng)燃燒較好;當(dāng)系統(tǒng)投料量加到105~108t/h時(shí),爐中溫度A點(diǎn)控制在885~890℃之間,分解爐出口溫度達(dá)到877~880℃,而五級(jí)錐體溫度達(dá)到869~873℃,分解爐燃燒情況較技改前有明顯改善;當(dāng)系統(tǒng)投料量加到110~112t/h,爐中溫度A點(diǎn)控制在885~892℃之間,出口溫度達(dá)到879~885℃,五級(jí)錐體溫度達(dá)到865~875℃,說(shuō)明煤粉燃燒能力較技改前大大提高。技改前尾煤最大加到7t/ h以內(nèi),7t/h以上在分解爐內(nèi)反而“不著”,溫度明顯下降,且倒掛現(xiàn)象明顯,五級(jí)錐體溫度較高,五級(jí)下料管結(jié)皮頻繁;技改后系統(tǒng)產(chǎn)量最大可以加到118~120t/h,尾煤最大可以加到7.5t/h以內(nèi),且燃燒效果較好,沒(méi)有出現(xiàn)明顯的燃燒不充分溫度倒掛現(xiàn)象,五級(jí)下料溫度都在870℃左右。
4.3 技改后分解爐內(nèi)流場(chǎng)變化
分解爐爐膛直徑擴(kuò)容后新增加一個(gè)縮口,并且分解爐流場(chǎng)發(fā)生一定變化,從窯尾縮口上來(lái)的高溫氣體與錐體割向進(jìn)入的三次風(fēng)在錐體下部匯合,由分解爐底部段噴入爐體柱體段,高溫氣流裹挾物料做旋流、噴騰相疊加的上升運(yùn)動(dòng)。在分解爐底部,軸向速度各向變化很大,該區(qū)域存在一定的回流區(qū)。在縮口附近,軸向風(fēng)速明顯增大,說(shuō)明由于縮口處截面積減小,產(chǎn)生了明顯的二次噴騰的效果,這有利于物料分散、改善燃燒以及碳酸鹽的分解。在新增縮口以上的區(qū)域重新經(jīng)歷了最大軸向風(fēng)速向中心匯聚和向壁面區(qū)域遷移的過(guò)程,噴騰速度減小而旋流速度加強(qiáng),使物料在分解爐停頓時(shí)間明顯延長(zhǎng),有利于物料分解。
4.4 氣體停留時(shí)間和新增燃燒器對(duì)煤粉燃燒的影響
此次分解爐擴(kuò)容后斷面風(fēng)速由12.8m/s降到9m/s左右,氣體停留時(shí)間明顯延長(zhǎng),另外,新增尾煤燃燒器凈風(fēng)風(fēng)壓較高,達(dá)到12kPa,對(duì)于風(fēng)煤的充分混合起到了至關(guān)重要的作用,從表2可以看出,技改后尾煤可以達(dá)到7~7.5t/h,分解爐溫度分布較好,燃燒狀況得到有效改善。
4.5 分解爐擴(kuò)容后生料的停留時(shí)間和煤粉的停留時(shí)間得以延長(zhǎng)
改造后爐膛容積增加80m3左右,由相關(guān)資料推算可知,改造后爐膛生料停留時(shí)間從10s延長(zhǎng)到12.5s~15.5s,煤粉停留時(shí)間從8s延長(zhǎng)至10s,這對(duì)爐內(nèi)生料分解、煤粉燃燒大有好處。
表3 技改前后出篦冷機(jī)熟料溫度
5.1 篦冷機(jī)熟料冷卻效率大大提高
從表3中可以看出,技改前投料量達(dá)到滿負(fù)荷108~110t/h時(shí),從篦冷機(jī)二段出口的熟料溫度達(dá)230~250℃,熟料冷卻效果較差,篦冷機(jī)熱交換能力低,加之投料較大,料堆效應(yīng)產(chǎn)生的熟料離析,造成篦冷機(jī)東側(cè)一段、二段紅河嚴(yán)重,對(duì)篦冷機(jī)的篦板和窯運(yùn)轉(zhuǎn)率造成較大影響;技改后,篦板加寬,篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)量得到有效優(yōu)化,熟料冷卻效果大大加強(qiáng),投料量達(dá)到118~120t/h時(shí),熟料最高溫度只有120℃左右。
5.2 篦冷機(jī)紅河現(xiàn)象得到解決
技改后,由于一段篦板加寬,篦冷機(jī)篦板冷卻面積大大提高,篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)量得到優(yōu)化,冷卻效率明顯提高,加之料堆效應(yīng)減弱,篦冷機(jī)紅河現(xiàn)象基本消除,極大提高了篦冷機(jī)和窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。
6.1 技改后投料量有所提高
技改前系統(tǒng)投料量最高在108~110t/h之間,尾煤最大達(dá)到7.0t/h左右,由于分解爐爐膛直徑較小,爐容偏小,且入煤方式為管道式直接噴入,隨著尾煤的持續(xù)加入,煤風(fēng)混合效果不好,分解爐爐中溫度不升反降,倒掛現(xiàn)象極為明顯;技改后分解爐爐容擴(kuò)大80m3左右,尾煤噴入改為兩個(gè)燃燒器(配套兩臺(tái)高風(fēng)壓的凈風(fēng)風(fēng)機(jī)),煤風(fēng)混合效果較好,尾煤最高用量可達(dá)到7.5t/h,投料量在相同煤質(zhì)和生料的情況下最高可達(dá)118~120t/h,且分解爐燃燒較好,溫度梯度分布合理。
6.2 技改后煤耗有所降低
技改前后使用同一區(qū)相同煤質(zhì)(灰分在14%~15%之間,揮發(fā)分在30%左右,固定碳在52%左右)。技改前熟料實(shí)物煤耗一般在165kg/t熟料左右,技改后由于分解爐爐容增大,斷面風(fēng)速降低,煤粉在分解爐中燃燒狀況得到明顯改善,煤風(fēng)混合較好,燃料的燃燒效率明顯提高,產(chǎn)量提高,實(shí)物煤耗從初步數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上看,基本上降到160kg/t熟料。
6.3 技改后對(duì)燃燒的影響
技改后煤粉在分解爐中上部燃燒較為充分,燃燒效率高,風(fēng)煤混合大大加強(qiáng),煤粉的分散和煤粉濃度的均勻分布大大提高,燃燒效果較好,且燃燒器頭部沒(méi)有形成明亮火焰,燃燒不劇烈,沒(méi)有產(chǎn)生局部高溫結(jié)焦現(xiàn)象。
6.4 技改后適應(yīng)不同煤質(zhì)的能力有所提高
新增尾煤燃燒器后,調(diào)節(jié)手段增多,可以根據(jù)不同煤質(zhì)情況調(diào)節(jié)內(nèi)外風(fēng)比例,在燃燒劣質(zhì)煤或者白煤時(shí),煤粉燃盡率得到有效提高,分解爐中燃燒情況得以改善,煤粉燃燒不完全時(shí)產(chǎn)生局部高溫結(jié)焦的現(xiàn)象得到有效控制。■
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2014-07-07;編輯:呂光