劉軍
新型干法水泥生產(chǎn)線的廢氣脫硝技術(shù)
Flue Gas Denitration Technology of New Dry Process Cement Clinker Production Line
劉軍
據(jù)統(tǒng)計(jì),至2012年末,全國水泥企業(yè)近5000家,熟料產(chǎn)量12.8億噸,水泥產(chǎn)量20.58億噸,約占世界水泥產(chǎn)量的56%;新型干法水泥生產(chǎn)線已達(dá)到1400多條;水泥行業(yè)NOx排放總量220萬噸,占全國NOx總排放量10%左右,僅次于電力行業(yè)和機(jī)動(dòng)車尾氣排放的NOx,位居第三。中國已經(jīng)成為世界NOx排放大國,巨大的氮氧化物排放量將給人類健康和生態(tài)環(huán)境帶來災(zāi)難性的后果。因而,國家正在制定相關(guān)減排標(biāo)準(zhǔn),要求水泥工業(yè)必須采取有效的技術(shù)手段,嚴(yán)格控制NOx排放量。
新型干法水泥生產(chǎn)線廢氣脫硝(NOx)目前所應(yīng)用的主要工藝與技術(shù)為:分級(jí)燃燒+SNCR(選擇性非催化還原法)。二者同時(shí)應(yīng)用,脫硝效率可達(dá)70%~80%。
在煙氣中NOx初始濃度不高時(shí),采用幾乎沒有運(yùn)行成本的分級(jí)燃燒脫硝技術(shù);而在NOx初始濃度較高或環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)苛刻時(shí),同時(shí)使用分級(jí)燃燒和SNCR兩種脫硝技術(shù),實(shí)現(xiàn)高脫硝效率和低運(yùn)行成本的目標(biāo)。
利用分級(jí)燃燒技術(shù)(包括空氣分級(jí)燃燒和燃料分級(jí)燃燒),降低分解爐內(nèi)燃料NOx的形成,并通過燃燒過程的控制,還原窯內(nèi)產(chǎn)生的NOx,從而實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的NOx減排。
我廠采用的是空氣分級(jí)燃燒技術(shù),其基本原理是將燃燒所需的空氣由三次風(fēng)管引出來一部分,分成兩級(jí)送入分解爐,使第一級(jí)燃燒區(qū)內(nèi)空氣過剩系數(shù)小于1,燃燒生成的一氧化碳和氮氧化物進(jìn)行還原反應(yīng),以及燃燒氮分解成中間產(chǎn)物(如NH、CN、HCN、NHX等)相互作用或與氧化物還原分解,抑制燃料氮氧化物的形成。其主要反應(yīng)如下:
分級(jí)燃燒脫硝技術(shù)具有以下特點(diǎn):
(1)有效降低NOx的排放,可達(dá)到20%以上的NOx脫除率;
(2)將燃燒所需的空氣分成兩級(jí)送入分解爐;
(3)無運(yùn)行成本,且對(duì)水泥正常生產(chǎn)無影響;
(4)脫硝系統(tǒng)簡單易行,建設(shè)和安裝周期短;
(5)無二次污染,分級(jí)燃燒脫氮技術(shù)是一項(xiàng)清潔的技術(shù),沒有任何固體或液體的污染物或副產(chǎn)物生成。
SNCR是目前工業(yè)最常用的廢氣脫硝方法,同時(shí)也是目前國內(nèi)外最成熟、使用最廣泛、效率最高的脫硝方法。不需要催化劑,投資省,工藝簡單,非常適用于干法水泥生產(chǎn)線。該技術(shù)是將氨水或尿素等還原劑噴入窯尾分解爐內(nèi),與NOx進(jìn)行選擇性反應(yīng),此方法須在高溫區(qū)加入還原劑。依據(jù)水泥行業(yè)熟料生產(chǎn)線的特點(diǎn),在分解爐的適當(dāng)位置噴入脫硝還原劑,在850℃~1050℃的溫度,沒有催化劑的環(huán)境下,還原劑會(huì)優(yōu)先與NOx進(jìn)行反應(yīng),生成無害的氮?dú)猓∟2)和水(H2O)。一般來說,在保證還原劑運(yùn)行成本合適,氨的逃逸量不超過10ppm的前提下,SNCR法可達(dá)到70%左右的脫硝效率。
其主要的化學(xué)反應(yīng)方程式為:
為了達(dá)到高的NOx脫硝效率并將氨逃逸降到最低程度,應(yīng)該滿足如下條件:
(1)還原反應(yīng)劑滲透能力強(qiáng),液滴尺寸合理,分布均勻,與煙氣中的NOx混合良好;
(2)選擇合適的噴入點(diǎn);
(3)在反應(yīng)區(qū)內(nèi)維持適當(dāng)?shù)臏囟确秶?/p>
表1 分級(jí)燃燒系統(tǒng)和SNCR系統(tǒng)考核檢測(cè)數(shù)據(jù)
(4)在反應(yīng)區(qū)內(nèi)獲得足夠的停留時(shí)間;
(5)控制系統(tǒng)具有良好響應(yīng)特性,對(duì)負(fù)荷變化敏感。
我廠為5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,脫硝系統(tǒng)由中國中材國際工程股份有限公司設(shè)計(jì)建設(shè),系統(tǒng)現(xiàn)已調(diào)試完畢,實(shí)測(cè)脫硝效率如表1。
由表1可見,我廠脫硝系統(tǒng)分級(jí)燃燒單獨(dú)投運(yùn),其脫硝效率可達(dá)到23%,若分級(jí)燃燒和SNCR共同投運(yùn),其脫硝效率可達(dá)到80%。
本底NOx數(shù)值越高、氨水噴射流量越大,脫硝效果越明顯,在之前的一次調(diào)試過程中,本底NOx數(shù)值860(mg/m3(標(biāo)),10%O2),只運(yùn)行SNCR系統(tǒng),同樣是25%濃度的氨水,在噴射流量0.8m3/h、0.6m3/h、0.5m3/h時(shí),測(cè)得的平均數(shù)據(jù)分別為:187(mg/m3(標(biāo)),10%O2)、286(mg/m3(標(biāo)),10% O2)、346(mg/m3(標(biāo)),10%O2),其脫硝平均效率分別為:78%、67%、60%。
實(shí)踐驗(yàn)證了理論,SNCR系統(tǒng)的脫硝效率主要與氨水的濃度、噴射流量、預(yù)熱器氨水噴射點(diǎn)的選擇以及本底NOx的濃度有關(guān),除此之外,只要設(shè)計(jì)合理,設(shè)備質(zhì)量可靠,就可達(dá)到滿意的使用效果。
分級(jí)燃燒系統(tǒng)在我們廠先后總共試用了近一周的時(shí)間,就我們廠窯系統(tǒng)工況而言,其具體操作方法為:C4a分料閥開度由0位開至40%的位置,C4b分料閥處于關(guān)閉狀態(tài)(作為備用系統(tǒng)),原三次風(fēng)閘板開度由50%的開度關(guān)閉到40%,即閘板下降25cm,脫氮風(fēng)管閘板閥由關(guān)閉狀態(tài)向上提升40cm。操作簡便易行,預(yù)熱器系統(tǒng)生產(chǎn)工藝參數(shù)沒有受到任何影響,也沒有發(fā)現(xiàn)預(yù)熱器結(jié)皮現(xiàn)象。
就5000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線而言,脫硝系統(tǒng)投入運(yùn)行后,每年可減少NOx排放量1900余噸,其應(yīng)用效果比較理想,不過在減排的同時(shí)也會(huì)增加一定的生產(chǎn)成本。■
TQ172.622.29
A
1001-6171(2014)05-0088-02
大連水泥集團(tuán)有限公司大連水泥廠,遼寧大連116109;
2014-01-20;編輯:趙蓮