亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        一次風機RUNBACK功能試驗及結(jié)果

        2014-03-06 04:32:20康立杰梁偉平
        黑龍江電力 2014年6期
        關(guān)鍵詞:汽包風壓偏差

        康立杰,梁偉平

        (華北電力大學 自動化系,河北 保定 071003)

        某電廠3號320 MW抽汽供熱機組的汽輪機為亞臨界、中間再熱、單軸、雙缸雙排汽凝汽式汽輪機。鍋爐為亞臨界壓力一次再熱控制循環(huán)鍋爐,配用帶中速磨的直吹式制粉系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)為日立公司 HIACS-5000M型分散控制系統(tǒng)(DCS)。RUNBACK(快速減負荷,以下簡稱RB)試驗的目的是保證重要輔機(包括磨煤機、送風機、引風機、一次風機、給水泵)故障后,協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)能自動快速降負荷至機組RB目標負荷,保證機組安全穩(wěn)定運行[1-2]。在所有的RB功能試驗中,一次風機RB試驗最難以實現(xiàn),本文以某320 MW機組為例,詳細介紹了一次風機RB試驗,主要檢驗一次風機RB目標負荷(150 MW)、RB動作速率(60 MW/min)、機前壓力調(diào)節(jié)參數(shù)是否合適、能否穩(wěn)定降至目標負荷,并且以各子系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)不出現(xiàn)較大的偏差為主要目標,對試驗結(jié)果進行了分析,以及對試驗中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。

        1 一次風機RB實驗準備及過程

        1.1 一次風機RB概述

        一次風機RB動作后,切除AGC,機組協(xié)調(diào)控制方式切至機跟隨方式(鍋爐調(diào)負荷,汽機調(diào)機前壓力);鍋爐目標指令切至RB目標指令150 MW,鍋爐目標指令變化率(升降負荷速率)切為RB速率60 MW/min[3];禁止一次風壓調(diào)節(jié)總操作因控制參數(shù)偏差大(±1.5 kPa)跳自動;禁止爐膛壓力調(diào)節(jié)總操作因控制參數(shù)偏差大(±400 Pa)跳自動;禁止一次風機入口調(diào)節(jié)擋板、送風機動葉執(zhí)行器、引風機動葉執(zhí)行器調(diào)節(jié)因指令反饋偏差大(±15)跳自動[3]。其目的是保證在發(fā)生RB時,出現(xiàn)控制參數(shù)偏差大情況下仍保持主要調(diào)節(jié)系統(tǒng)能夠自動調(diào)節(jié),避免由于切手動增加運行人員操作,延誤調(diào)節(jié)時間[4-5]。

        1.2 試驗條件

        RB功能靜態(tài)傳動試驗條件:邏輯切換、磨煤機聯(lián)動等動作為正常;機組在穩(wěn)定負荷下,相關(guān)系統(tǒng)投入使用,機組正常運行,各主要輔機運行正常;檢查主要參數(shù)(汽壓、汽溫、功率、給水流量、總風量、煙氣含氧量、爐膛壓力)指示正常,無設(shè)備異常及缺陷;模擬量控制系統(tǒng)(協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)、燃燒控制系統(tǒng)、給水控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng)和其他輔助控制系統(tǒng))均已正常投運;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)的運行方式:協(xié)調(diào)方式、鍋爐跟隨(BF)、汽機跟隨(TF)、手動方式(MAN)已投,并能滿足穩(wěn)定運行標準[6];運行方式的切換已經(jīng)過試驗,切換過程無擾;滑壓方式運行正常,定、滑壓方式切換正常;爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)(FSSS)已正式投入運行,邏輯關(guān)系正確[7-8];機組保護系統(tǒng)正常投入,機組負荷在90%額定負荷以上時能進行一次風機RB試驗。

        1.3 試驗說明

        某電廠3號機組負荷277.48 MW,5臺給煤機(A、B、C、D、E)運行。一次風機、送風機、引風機自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)均在自動狀態(tài),且控制狀況良好,A、B一次風機入口調(diào)節(jié)擋板位置為21.66%,A、B送風機動葉執(zhí)行器閥位為34.31%,A、B引風機動葉執(zhí)行器閥位為44.07%,六大風機執(zhí)行器在其開關(guān)方向都留有裕量。為了防止RB動作時汽包水位波動大跳給水自動、鍋爐指令與熱量釋放偏差大跳協(xié)調(diào)自動,在該機組檢修時給出了異動修改邏輯:RB動作后汽包水位偏差大定值由±100 mm自動切至±150 mm,鍋爐指令與熱量釋放偏差大定值由±45自動切至 ±65。該機組 RB目標負荷設(shè)定為150 MW,目標負荷變化率設(shè)定為60 MW/min。手動停A一次風機,一次風機RB動作,立刻聯(lián)跳E磨煤機,10 s后聯(lián)跳 D磨煤機,保持3臺磨煤機運行。

        1.4 試驗步驟

        該機組負荷及汽壓穩(wěn)定后,手動停A一次風機。該機組由協(xié)調(diào)控制(CCS)方式切換到汽機跟隨方式,定壓運行。鍋爐指令按60 MW/min速率切至RB目標負荷150 MW。停一次風機RB動作后緊隨聯(lián)停E磨煤機,12 s后聯(lián)停D磨煤機,保持3臺磨運行。密切監(jiān)視燃燒系統(tǒng)、給水系統(tǒng)、風煙系統(tǒng)、汽溫系統(tǒng)的調(diào)節(jié)情況,若出現(xiàn)參數(shù)越限將自動切至手動,由運行人員手動調(diào)整。隨主汽壓下降及調(diào)門關(guān)小,機組負荷降至150 MW,RB報警自動復(fù)位。觀察機組運行情況,記錄相應(yīng)系統(tǒng)曲線。

        1.5 試驗過程

        2013年11月11日9時52分開始進行一次風機RB試驗,此時機組負荷為277.51 MW,兩臺一次風機運行。9時52分34秒一次風機RB信號正確發(fā)出,RB目標負荷降至150 MW。機組RB動作發(fā)生后,機組由協(xié)調(diào)控制CCS方式切換到汽機跟隨TF方式,定壓運行。A一次風機出口擋板聯(lián)鎖關(guān)閉,手動關(guān)閉入口調(diào)節(jié)擋板,B一次風機入口調(diào)節(jié)擋板開度由21.6%開至56.61%,一次風壓由8.94 kPa降至7.08 kPa,一次風壓經(jīng)自動調(diào)節(jié)逐漸恢復(fù)。一次風機RB動作后立即聯(lián)鎖跳E磨煤機,12 s后聯(lián)跳D磨煤機,總煤量由134.21 t/h逐漸降為64.01t/h。試驗中機組負荷最低降到200.65 MW,最大負荷降幅77 MW。機前壓力設(shè)定值應(yīng)保持在15.89 MPa,最低降至14.63 MPa,由于設(shè)定值與測量值偏差大1.5 MPa,機跟隨方式下機前壓力調(diào)節(jié)器PID調(diào)節(jié)作用較弱導(dǎo)致機前壓力偏差大,使機跟爐控制方式切至鍋爐基礎(chǔ)方式。爐膛壓力最低負壓值為-766.42 Pa,最高為-70.2 Pa(爐膛壓力為 ±1020 Pa報警,高于3240 Pa、低于-2490 Pa滅火);汽包水位最低降至-62.01mm(低報警定值為-150 mm,低于-300 mm滅火),最高水位升至112.68 mm(高報警定值為+100 mm,高于254 mm滅火)。試驗過程中機組運行平穩(wěn),運行人員沒有進行大量手動調(diào)整。由于機組機前壓力調(diào)節(jié)較慢出現(xiàn)偏差大現(xiàn)象,使機跟爐控制方式切除,但機組運行已在運行可控范圍內(nèi),開始恢復(fù)工作,試驗結(jié)束。

        2 一次風機RB試驗分析

        2.1 一次風壓調(diào)節(jié)分析

        一次風機 RB動作前,一次風壓設(shè)定值8.87 kPa,一次風壓測量值8.94 kPa,總一次風量361 km3/h,A、B一次風機入口擋板位置為21.66%。9時52分34秒手動一次風機RB動作,聯(lián)關(guān)A一次風機出口擋板,運行人員手動關(guān)閉入口調(diào)節(jié)擋板,B一次風機入口調(diào)節(jié)擋板自動調(diào)節(jié)。一次風機RB動作21 s后(9時52分55秒),A一次風機出口擋板關(guān)閉,25 s后(9時52分59秒)一次風壓降至最低7.08 kPa,總一次風量降至211.42 km3/h。由于一次風壓自動調(diào)節(jié)采用總操指令分配方式,A一次風機停運后總操指令直接作用于B一次風機,7s后B一次風機入口調(diào)節(jié)擋板開至35.29%;由于一次風壓偏差變化經(jīng)PID調(diào)節(jié)器調(diào)整,28 s后(9時53分2秒)B一次風機入口調(diào)節(jié)擋板開至最大56.61%。隨著D、E磨煤機聯(lián)跳入口風門關(guān)閉,一次風壓逐漸恢復(fù),一次風機跳閘聯(lián)跳出口擋板。聯(lián)跳磨煤機后風壓調(diào)節(jié)效果較好,沒有出現(xiàn)堵磨現(xiàn)象,但是一次風壓偏差大1.5 kPa,時間仍然較長,所以一次風壓調(diào)節(jié)需進一步優(yōu)化整定。具體一次風壓、風量變化如圖1所示,趨勢曲線從上至下依次為:一次風壓調(diào)節(jié)測量值、一次風壓調(diào)節(jié)設(shè)定值、磨煤機D運行、一次風機入口調(diào)節(jié)檔板指令、一次風機入口調(diào)節(jié)檔板閥位、磨煤機E運行、RB動作。

        圖1 一次風機RB一次風壓、風量變化趨勢圖Fig.1 Air pressure,air volume trend chart of primary air fan RB

        2.2 機前壓力調(diào)節(jié)分析

        一次風機RB動作前,機前壓力設(shè)定值為15.94 MPa保持恒定,機前壓力測量值為15.90 MPa。9時52分34秒一次風機RB動作,協(xié)調(diào)切至機跟隨方式。2分13秒后(9時54分47秒)機前壓力偏差較大(1.5 MPa),機跟隨方式切除,切至鍋爐基礎(chǔ)方式。經(jīng)分析機前壓力偏差大原因有:RB動作后協(xié)調(diào)切至機跟隨方式,一次風機、E磨停運,鍋爐燃燒減弱,汽包壓力下降較快;由于機前壓力調(diào)節(jié)器PID參數(shù)(比例K:6,積分Ti:15)整定較弱,導(dǎo)致了RB試驗時機前壓力調(diào)節(jié)較慢;同時運行操作增加了機前壓力設(shè)定值,出現(xiàn)了設(shè)定測量值偏差大的現(xiàn)象,所以使汽機主控調(diào)節(jié)自動切除。具體機前壓力變化趨勢如圖2所示,從上至下依次為:總風量、機組實發(fā)功率自動處理值、鍋爐實際指令、機前壓力自動處理值、機前壓力定壓設(shè)定值、RB動作。

        圖2 一次風機RB機前壓力變化趨勢圖Fig.2 Throttle pressure changes trends of primary air fan RB

        2.3 汽包水位調(diào)節(jié)分析

        一次風機 RB動作前,汽包水位設(shè)定值為-22 mm,測量值為 -23.39 mm,水位偏差為1.39 mm。9時52分34秒一次風機RB動作,34 s后(9時53分8秒)汽包水位設(shè)定值保持不變,水位測量值降至最低 -62.01 mm處,水位偏差為40.01 mm,此過程給水流量基本保持不變,但主汽流量逐漸減少,汽包水位先下降后上升。由于RB動作后,停給煤機使燃燒減弱、鍋爐釋放熱量大幅度減少,汽水體積收縮,加快汽包水位下降;2分18秒后(9時54分52秒)汽包水位測量值升至最高112.68 mm處,水位達到最大偏差為124.68 mm,由于水位處于較高位置運行,運行人員解除了水位自動。其原因為汽包水位由0 mm漲至112.68 mm,鍋爐主汽流量逐漸下降,給水流量下降較快,水位調(diào)節(jié)具有一定遲延,同時由于協(xié)調(diào)調(diào)節(jié)較慢使機前壓力下降較快,汽水體積增大,加快了汽包水位的上升。燃燒穩(wěn)定后,水位經(jīng)自動調(diào)節(jié)后逐漸趨于平穩(wěn)。可見,一次風機RB動作后水位偏差定值切至±150 mm是有必要的,否則水位調(diào)節(jié)將更加滯后,會增加運行調(diào)整工作量。因此,需進一步優(yōu)化汽包水位自動,確保在輔機故障時,汽包水位調(diào)節(jié)不大幅波動,不發(fā)生調(diào)節(jié)器跳自動現(xiàn)象,保障鍋爐燃燒穩(wěn)定。具體汽包水位變化趨勢如圖3所示,從上至下依次為:汽包蒸汽流量、機組實發(fā)功率自動處理值、補償后給水流量、補償后汽包水位自動處理值、啟動給水調(diào)節(jié)閥設(shè)定值、RB動作。

        圖3 一次風機RB汽包水位變化趨勢圖Fig.3 Change trend diagram of drum water level for primary air fan RB

        2.4 爐膛壓力調(diào)節(jié)分析

        一次風機 RB動作前,爐膛壓力設(shè)定值為-70 Pa,爐壓測量值為 -77.32 Pa,爐壓偏差為20.39 Pa。9時52分34秒一次風機RB動作,33 s后(9時53分07秒)爐壓最低降至-766.72 Pa,距爐膛壓力低報警還有很大裕量,爐膛壓力經(jīng)自動調(diào)節(jié)后逐漸趨于穩(wěn)定。經(jīng)分析造成爐膛壓力偏差大原因為,A一次風機跳閘后,B一次風機增大擋板開度需要一定時間,瞬間一次風量降低150 km3/h,使總送風量減小,造成爐膛壓力降低。具體爐膛壓力變化趨勢如圖4所示,從上至下依次為:機組實發(fā)功率自動處理值、RB目標負荷、爐膛壓力調(diào)節(jié)測量值、爐膛壓力調(diào)節(jié)設(shè)定值、B引風機動葉閥位、B引風機動葉指令、一次風機A運行、一次風機RB。

        圖4 一次風機RB爐膛壓力變化趨勢圖Fig.4 Furnace pressure trend chart of primary air fan RB

        3 建議

        通過對該機組一次風機RB試驗的分析及發(fā)現(xiàn)的問題,提出如下整改建議:

        1)繼續(xù)優(yōu)化汽包水位自動,確保在輔機故障時,汽包水位調(diào)節(jié)不大幅波動,不發(fā)生調(diào)節(jié)器跳自動現(xiàn)象,減少運行調(diào)整工作量,保障鍋爐燃燒穩(wěn)定。

        2)繼續(xù)優(yōu)化機跟隨方式下機前壓力調(diào)節(jié)器參數(shù),提高壓力調(diào)節(jié)品質(zhì)。

        3)本次一次風機RB試驗是在277 MW下5臺磨運行的情況下進行的,試驗數(shù)據(jù)不能完全代表全部工況,所以應(yīng)進一步總結(jié)經(jīng)驗,以應(yīng)對輔機故障的各種情況。

        [1] 朱北恒.火電廠熱工自動化系統(tǒng)試驗[M].北京:中國電力出版社,2006.ZHU Beiheng.Test on thermal automatic dispatch system in thermalpowerplant[M]. Beijing:China Electric Power Press,2006.

        [2] 李明廣,楊林.330 MW機組一次風機及汽動給水泵RB試驗淺析[J].內(nèi)蒙古石油,2013,14(4):12 15.LI Mingguang,YANG Lin.Analysis on RB test for primary draft fan and steam driven feed pump of 330 MW unit[J].Inner Mongolia Petrochemical Industry,2013,14(4):12 15.

        [3] 郝建民,任繼紅,王麗.600 MW超臨界直流機組RB試驗及控制策略分析[J].黑龍江電力.2008,30(5):378 381.HAO Jianmin,REN Jihong,WANG Li.RB test and its control tactic analysis for 600 MW supercritical once-through power generation unit[J].Heilongjiang Electric Powr,2008,30(5):378 381.

        [4] 陳小強,羅志浩,尹峰.超超臨界1000 MW機組RB控制策略分析及優(yōu)化[J].熱力發(fā)電.2010,39(7):72 74.CHEN Xiaoqiang,LUO Zhihao,YIN Feng.Analysis and optimization of RB control strategy for ultra-supercritical 1000 MW unit[J].Thermal Power Generation,2010,39(7):72 74.

        [5] 王鵬鵬,孫國強.310 MW機組輔機故障減負荷控制策略分析及完善[J].發(fā)電設(shè)備,2013,27(1):13 16.WANG Pengpeng,SUN Guoqiang.Analysis and optimization of RB control strategy for a 310 MW unit[J].Power Equipment,2013,27(1):13 16.

        [6] 高春雨,周倩,楊尚.亞臨界300 MW機組 RB控制策略優(yōu)化[J].熱力發(fā)電,2013,42(9):121 124.GAO Chunyu,ZHOU Qian,YANG Shang.Optimization of RB control strategy for 300 MW sub-critical unit[J].Thermal Power Generation,2013,42(9):121 124.

        [7] 陳小強,羅志浩,尹峰.國華寧海電廠6號1000 MW 機組RB試驗分析[J].熱力發(fā)電.2012,41(1):56 64.CHEN Xiaoqiang,LUO Zhihao,YIN Feng.Analysis of RB test after major repair of 1000 MW unit No.6 in Guohua Ninghai power plant[J].Thermal Power Generation,2012,41(1):56 64.

        [8] 趙志丹,陳志剛,郝德鋒,等.火電機組R B控制策略及其試驗中應(yīng)注意的問題[J].熱力發(fā)電,2010,39(6):48 50.ZHAO Zhidan,CHEN Zhigang,HAO Defeng,et al.The RB control strategy of thermal power units and problems needing to pay attention in the test[J].Thermal Power Generation,2010,39(6):48 50.

        猜你喜歡
        汽包風壓偏差
        如何走出文章立意偏差的誤區(qū)
        學生天地(2020年6期)2020-08-25 09:10:50
        兩矩形上的全偏差
        600MW亞臨界汽包爐再熱汽溫低的治理及應(yīng)用
        電站輔機(2017年3期)2018-01-31 01:46:39
        低風壓架空導(dǎo)線的風洞試驗
        電線電纜(2017年5期)2017-10-18 00:52:03
        低風壓導(dǎo)線的發(fā)展和測試
        電線電纜(2016年5期)2016-02-27 09:02:06
        關(guān)于均數(shù)與偏差
        鍋爐汽包用13 MnNiMo5-4 特厚鋼板的研制
        上海金屬(2015年4期)2015-11-29 01:12:30
        高層建筑風荷載有哪些計算要求
        重慶建筑(2014年10期)2014-03-27 02:20:07
        二1-21061機巷低抽巷全風壓通風應(yīng)用方案研究
        河南科技(2014年10期)2014-02-27 14:09:23
        大型鍋爐汽包壁溫差控制措施
        亚洲欧洲巨乳清纯| 亚洲天堂一区二区偷拍| 色呦呦九九七七国产精品| 亚洲av网一区二区三区| 久青草久青草视频在线观看 | 久久九九有精品国产尤物| 国产一区二区三区最新视频| 国产一级黄色片一区二区| 国产内射一级一片内射视频| 48久久国产精品性色aⅴ人妻 | 一级片麻豆| 日本韩国黄色三级三级| 自拍视频在线观看国产| 亚洲国产精品无码aaa片| 又长又大又粗又硬3p免费视频| 无码久久流水呻吟| 少妇极品熟妇人妻高清| 久久精品国产亚洲av久按摩| 人妻少妇精品无码专区| 久久婷婷成人综合色| 亚洲午夜久久久久中文字幕久 | 丰满老熟女性生活视频| 日本丰满少妇裸体自慰| 日躁夜躁狠狠躁2001| 精品国产品欧美日产在线| 日韩中文字幕一区在线| 91超精品碰国产在线观看| 日韩精品内射视频免费观看| 风流少妇又紧又爽又丰满| 国产av普通话对白国语| 久久亚洲中文字幕精品熟| 狠狠噜狠狠狠狠丁香五月| 少妇spa推油被扣高潮| 国产高清黄色在线观看91| 国产精品国产传播国产三级| 日日摸日日碰人妻无码| 波多野结衣一区二区三区高清| 岛国视频在线无码| 人妖在线一区二区三区| 熟妇熟女乱妇乱女网站| 俺来也俺去啦久久综合网|