王家盛,許 敏,蘇建業(yè),高 弈
(上海交通大學(xué)機械與動力工程學(xué)院汽車電子控制技術(shù)國家工程試驗室,上海 200240)
隨著世界范圍內(nèi)對降低油耗和減少CO2排放越來越急迫的需求,一系列新的汽油機技術(shù)被研發(fā)并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,其中,高增壓和高壓縮比直噴汽油機正成為新一代汽油機的重要發(fā)展方向[1-4]。直噴技術(shù)能夠利用燃油蒸發(fā)時的汽化潛熱降低缸內(nèi)溫度,抑制爆震,從而提高壓縮比。
小型化增壓技術(shù)能夠在降低油耗的同時保證發(fā)動機的動力性,但隨著發(fā)動機進(jìn)一步小型化,為了滿足發(fā)動機扭矩和功率的要求,增壓比越來越大,而增壓比的增加使發(fā)動機爆震成為更加嚴(yán)重的問題。為了抑制爆震,不得不降低發(fā)動機的幾何壓縮比,從而對燃油經(jīng)濟性造成負(fù)面影響。此外,直噴發(fā)動機相對進(jìn)氣道噴射發(fā)動機具有較高的炭煙排放[5],炭煙排放成為另一個制約直噴汽油機發(fā)展的重要因素。
爆震是未燃混合氣在火焰尚未傳播到達(dá)前發(fā)生自燃產(chǎn)生的[6],在一定程度上降低缸內(nèi)混合氣溫度能夠有效地抑制爆震。LIVC(進(jìn)氣門晚關(guān))技術(shù)結(jié)合雙VVT(可變氣門正時)技術(shù)能夠降低有效壓縮比,從而降低缸內(nèi)混合氣溫度,能在有效抑制爆震的同時降低傳熱損失,提高燃油經(jīng)濟性。之前的研究表明,基于進(jìn)氣門晚關(guān)策略(LIVC凸輪軸)和雙VVT技術(shù)可以有效降低部分負(fù)荷時的泵氣損失,從而改善燃油經(jīng)濟性[7],但是LIVC技術(shù)會在大負(fù)荷時使炭煙排放惡化[8]。
外部EGR(廢氣再循環(huán))已經(jīng)被證實能夠有效降低缸內(nèi)溫度,從而抑制爆震,減少傳熱損失,提高燃油經(jīng)濟性[9-10]。在排放方面,EGR技術(shù)也能夠有效降低NOx和CO2排放[9-10]。此前的研究也表明了EGR在低速大負(fù)荷時對炭煙排放有明顯的改善[11]。
本研究著重研究了LIVC策略對高壓縮比增壓直噴汽油機在低速大負(fù)荷下爆震性能的影響,在使用LIVC策略的基礎(chǔ)上引入了外部冷卻EGR技術(shù),在降低炭煙排放的同時,進(jìn)一步了提高燃油經(jīng)濟性。
本研究分別在低負(fù)荷和高負(fù)荷下對1臺直列4缸、2.0L增壓直噴汽油機進(jìn)行試驗。首先比較了幾何壓縮比由9.3提高到12.0時的燃油經(jīng)濟性和爆震性能,之后研究了LIVC策略在幾何壓縮比12.0下的爆震和燃油經(jīng)濟性。最后評估了外部冷卻EGR結(jié)合LIVC策略改善炭煙排放、降低油耗的潛力。發(fā)動機的具體參數(shù)見表1。
本研究采用開發(fā)用ECU,通過INCA標(biāo)定軟件實現(xiàn)對發(fā)動機噴油時刻、進(jìn)氣門開啟時刻、排氣門關(guān)閉時刻、噴射壓力、點火時刻等進(jìn)行控制。所有的試驗都在優(yōu)化后的最優(yōu)進(jìn)排氣相位、噴油時刻和噴油壓力下進(jìn)行。試驗臺架為AVL電力測功機臺架,臺架系統(tǒng)的搭建見圖1。
燃油消耗使用AVL733S油耗儀來測定,排放使用AVL Smoke Meter和 Horiba Mexa-7100EGR來進(jìn)行測定。燃油、冷卻液、機油溫度分別使用AVL753C,AVL553,AVL554來控制。缸內(nèi)壓力通過Kistler 6125A缸壓傳感器采樣后,采用DEWE-800燃燒分析儀進(jìn)行了放熱率分析。
表1 試驗發(fā)動機參數(shù)
本研究搭建了低壓EGR回路,廢氣從三元催化器前引到空氣濾清器的出口。EGR系統(tǒng)上配置了EGR中冷器以將廢氣溫度冷卻到100℃以下,廢氣和新鮮空氣混合,經(jīng)增壓器增壓后進(jìn)入中冷器。本研究的進(jìn)氣溫度控制在30℃。
試驗工況為2000r/min,pme=0.4MPa(工況1)和1000r/min,pme=1.32MPa(工況2),兩種工況分別為典型的部分負(fù)荷工況和低速大負(fù)荷工況。
圖2示出在工況1壓縮比從9.3提高至12.0后的油耗變化。試驗為變點火角試驗。在該工況下,壓縮比從9.3提高至12.0帶來了5%的油耗改善。提高壓縮比改善了部分負(fù)荷的燃油經(jīng)濟性,但是在低速大負(fù)荷工況,壓縮比提高也大幅增加了爆震強度。放熱50%對應(yīng)的曲軸轉(zhuǎn)角(θCA50)與點火角有很強的相關(guān)性,所以被用來表征爆震傾向[6]。如圖3所示,在低速大負(fù)荷工況下,壓縮比從9.3提高到12.0,為了避免爆震,點火角不得不推遲,從而導(dǎo)致θCA50推遲了12.0°。圖4示出在這一工況下兩種壓縮比的燃油消耗對比。從圖4可以看出,在爆震臨界點處,應(yīng)用壓縮比12.0的活塞不僅沒有起到改善燃油經(jīng)濟性的作用,反而使油耗相比于壓縮比9.3的活塞上升了2.7%。雖然壓縮比的增加使理論熱效率有所提高,但是由于爆震惡化,點火角被迫推遲,從而導(dǎo)致燃燒相位惡化,等容度下降,油耗上升。綜合以上分析可以看出,低速大負(fù)荷工況下的爆震問題是限制壓縮比提高的一個重要因素。
本研究采用LIVC策略降低大負(fù)荷時的有效壓縮比,從而抑制發(fā)動機在該工況下的爆震傾向。采用的LIVC策略為進(jìn)氣門相對原凸輪軸晚關(guān)40°。試驗在工況2下進(jìn)行,研究了在采用壓縮比12.0活塞的情況下應(yīng)用LIVC策略對燃油經(jīng)濟性和爆震性能的影響。如圖5所示,在壓縮比12.0的條件下,應(yīng)用LIVC策略后,θCA50提前了9.4°,接近原機低壓縮比結(jié)構(gòu)下的水平,從而表明LIVC策略可以顯著抑制爆震。首先,進(jìn)氣門晚關(guān)降低了有效壓縮比,使得壓縮終了時的混合氣溫度降低,從而實現(xiàn)對爆震的抑制。其次,應(yīng)用LIVC策略后,一部分進(jìn)氣被推回至進(jìn)氣道,為了保持同樣的負(fù)荷就需要更大的進(jìn)氣壓力,一部分原來應(yīng)由活塞壓縮的氣體現(xiàn)在通過增壓器壓縮,經(jīng)過中冷器后進(jìn)一步降低了缸內(nèi)溫度[6]。由于燃燒相位的提前和泵氣功改善等其他原因,發(fā)動機的燃油經(jīng)濟性與原機和原凸輪軸結(jié)合12.0壓縮比相比,分別改善了4.2%和6.9%(見圖6)。
直噴汽油機在大負(fù)荷工況下有大量的燃油直接噴射進(jìn)氣缸,液滴的蒸發(fā)和均質(zhì)混合氣的形成相對進(jìn)氣道噴射發(fā)動機更加困難。因此對直噴發(fā)動機來說,炭煙排放成為一個越來越重要的問題。LIVC策略使得部分氣體在壓縮沖程被推回至進(jìn)氣道,削弱了缸內(nèi)的渦流比和滾流比,對缸內(nèi)混合氣的形成造成不利的影響[8],加劇了炭煙排放問題,如圖7所示,應(yīng)用LIVC策略時,炭煙排放增加了240%。
世界范圍內(nèi)對于炭煙排放正在給予越來越多的重視,排放法規(guī)對于炭煙排放的限制也越來越嚴(yán)格。目前歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)對直噴汽油機炭煙排放的限制為5mg/kg,而即將在2014年出臺的歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)則不僅對炭煙排放的質(zhì)量有更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),還將對其數(shù)量作出限制[11]。因此,LIVC凸輪軸帶來的高炭煙排放會極大限制其應(yīng)用,需要尋找有效的手段解決其炭煙排放過高的問題。
此前有研究表明,在直噴汽油機中應(yīng)用外部冷卻EGR除了能夠改進(jìn)燃油經(jīng)濟性外,還能夠降低炭煙排放65%[13]。因此,EGR有希望緩解LIVC帶來的高炭煙排放問題。本研究在0%和15%EGR率下研究了EGR結(jié)合LIVC策略對炭煙排放的影響。試驗在工況1進(jìn)行。如圖8所示,在EGR率為15%時,炭煙排放降低了31%。EGR的實現(xiàn)需要更大的進(jìn)氣壓力以保持同樣的負(fù)荷,從而改善混合氣的形成,這是炭煙排放改善的原因之一。EGR對燃燒溫度的降低也將對炭煙生成產(chǎn)生抑制作用。另外,EGR對油耗的改善使進(jìn)入缸內(nèi)的燃油減少,從而改善炭煙排放。如圖9所示,15%的EGR率在降低炭煙排放的同時,進(jìn)一步降低了4.4%的燃油消耗。通過應(yīng)用LIVC策略、EGR以及壓縮比12.0活塞,高負(fù)荷工況下的燃油經(jīng)濟性得到了8.6%的改善。
a)在部分負(fù)荷工況,將壓縮比從9.3提高至12.0后,燃油經(jīng)濟性得到了5.0%的改善,但是在大負(fù)荷工況,壓縮比的提升導(dǎo)致爆震加強,點火角不得不推遲,燃燒相位惡化,燃油消耗反而上升了2.7%;
b)在低速大負(fù)荷工況,通過應(yīng)用LIVC策略,發(fā)動機在壓縮比12.0的活塞下的燃燒相位接近原機(原凸輪軸,壓縮比9.3)的水平,實現(xiàn)了對爆震的抑制;
c)在大負(fù)荷工況,LIVC策略對炭煙排放造成了不利的影響,應(yīng)用LIVC策略后,炭煙排放在1000r/min,pme=1.32MPa這一工況下增加了240%;
d)EGR在大負(fù)荷能夠改善LIVC帶來的高炭煙排放,在EGR率為15%時,炭煙排放降低了31%;
e)在1000r/min,pme=1.32MPa這一工況下,結(jié)合LIVC策略、12.0壓縮比活塞和EGR 3種技術(shù),燃油消耗降低了8.6%。
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