□ 文/何軍 楊建雨 竇武 董洪青劉峰 樊彬
螺桿泵井管柱優(yōu)化設(shè)計(jì)
□ 文/何軍 楊建雨 竇武 董洪青*劉峰 樊彬
分析螺桿泵井在解吸產(chǎn)氣階段燒泵的原因,可以進(jìn)一步優(yōu)化管柱設(shè)計(jì),保證煤層氣螺桿泵井的平穩(wěn)、持續(xù)開采,達(dá)到煤層氣井高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的目標(biāo)。
2006年以來,我國(guó)煤層氣產(chǎn)業(yè)已步入快速發(fā)展的軌道,立足于應(yīng)用低成本適用技術(shù)的開發(fā)特點(diǎn),螺桿泵舉升工藝因其價(jià)格低廉、排量調(diào)節(jié)范圍廣、維護(hù)方便、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)在煤層氣井的應(yīng)用已初具規(guī)模。山西沁水盆地樊莊區(qū)塊、河?xùn)|煤田南部區(qū)塊、韓城區(qū)塊等煤層氣田,螺桿泵舉升工藝均有小規(guī)模應(yīng)用,并且,在應(yīng)用過程中,均突顯出排采前期壓裂砂和煤粉卡泵、桿管偏磨失效、解吸產(chǎn)氣階段燒泵等問題。通過桿管柱結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)與排采制度的合理匹配,螺桿泵井排采前期壓裂砂、煤粉卡泵及桿管偏磨失效等問題在我沁水煤層氣田沁南區(qū)塊已解決,但在解吸產(chǎn)氣階段螺桿泵燒泵問題仍待攻關(guān)。
解吸產(chǎn)氣階段指井筒液柱壓力低于煤巖臨界解吸壓力以后,持續(xù)產(chǎn)氣的階段。當(dāng)煤儲(chǔ)層壓力低于煤巖解吸壓力以后,在煤儲(chǔ)層壓差作用下,氣水兩相從煤層中產(chǎn)出,促進(jìn)煤巖的進(jìn)一步解吸。
在此階段,井底流壓逐漸降低,螺桿泵井產(chǎn)液量及煤沒度逐漸降低,產(chǎn)氣量逐漸增加,套壓逐漸增長(zhǎng)至與流壓持平。隨著煤沒度降低,井底流壓降低,氣量增加,產(chǎn)出液氣液比增大,螺桿泵燒泵問題突顯。
螺桿泵在正常運(yùn)行當(dāng)中,轉(zhuǎn)子部件在橡膠定子內(nèi)旋轉(zhuǎn),需要通過井液對(duì)泵進(jìn)行潤(rùn)滑和冷卻。由于氣體起不到有效地潤(rùn)滑作用,所以當(dāng)?shù)兔簺]度下氣液比較高的井液通過泵腔時(shí),對(duì)泵的潤(rùn)滑效果降低,轉(zhuǎn)子和定子在運(yùn)行過程中摩擦生熱,使定子的橡膠材料軟化,導(dǎo)致燒泵。
解吸產(chǎn)氣階段有很多因素可以造成泵腔內(nèi)的氣液比升高,其中包括井口環(huán)空壓力高、泵抽空和井下氣液分離太差等。
井口壓力直接關(guān)系到煤層氣的產(chǎn)出,因此必須調(diào)整地面裝置的配置,盡量降低井口壓力保證螺桿泵在正常條件下工作。
泵抽空是由于螺桿泵的排量大于地層的產(chǎn)液能力,從而造成泵效的降低甚至是空載運(yùn)行;此類問題要根據(jù)實(shí)際情況通過改變泵的型號(hào),調(diào)整螺桿泵轉(zhuǎn)速,或者在螺桿泵以下管柱的適當(dāng)位置配置單流閥等辦法對(duì)泵的抽汲能力進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)地層的產(chǎn)液能力。
井下氣液分離太差也是影響泵腔內(nèi)氣液比升高的重要原因,通過調(diào)整生產(chǎn)管柱結(jié)構(gòu)及泵相對(duì)煤層的位置來改善。螺桿泵吸入口相對(duì)于煤層的位置對(duì)井下氣液分離有著很大的影響,在起抽及排水降壓階段,將泵下到煤層井段以上避免壓裂砂、煤粉所造成的泵磨損問題,同時(shí)預(yù)防油管錨卡瓦內(nèi)堆積壓裂砂、煤粉致使油管錨失靈,管柱大修甚至煤層氣井
報(bào)廢,若該種管柱結(jié)構(gòu)持續(xù)到解吸產(chǎn)氣階段會(huì)影響氣液分離的效果。因此,解吸產(chǎn)氣階段將螺桿泵的吸入口直接下至煤層以下,氣液從煤層流出后依靠自重自動(dòng)分離,氣體上浮進(jìn)入套管,液體進(jìn)入泵腔,減少了進(jìn)入泵腔內(nèi)的氣體量。
西局/圖
沁15-31-49井于2012年5月18日投產(chǎn),采用螺桿泵舉升工藝,初始管柱設(shè)計(jì):D73mm油管+GLB50—20BCM螺桿泵+油管錨+D73mm油管+8MPa電子壓力計(jì)+80目不銹鋼篩管1根+油管短節(jié)+絲堵;油管錨設(shè)計(jì)在上煤層頂界以上4.7m,泵吸入口即篩管頂設(shè)計(jì)在下煤層底界以下3.3m。
2012年5月18日該井投產(chǎn)時(shí)井底流壓6.8MPa,套壓0MPa,管壓0MPa,煤沒度680m,日產(chǎn)氣量0立方米,日產(chǎn)液量6.3立方米。
2012年6月4日該井開始解吸煤層氣,當(dāng)日井底流壓4.27MPa,套壓0MPa,管壓0MPa,煤沒度427m,日產(chǎn)氣量105立方米,日產(chǎn)液量3.6立方米。
自該井解吸產(chǎn)氣以來,一直正常持續(xù)生產(chǎn)至2013年4月3日,當(dāng)日該井井底流壓降至0.34MPa,套壓0.29MPa-,管壓0.12MPa,煤沒度5m,日產(chǎn)氣量1278立方米,日產(chǎn)液量0立方米。此時(shí)螺桿泵已失效,分析原因?yàn)椋河捎诒梦肟诩春Y管頂離下煤層底界距離近,僅3.3 m,導(dǎo)致井下氣液分離太差,泵腔內(nèi)氣液比升高,轉(zhuǎn)子和定子間潤(rùn)滑性降低,在運(yùn)行過程中摩擦生熱,使定子的橡膠材料軟化而燒泵。
2013年4月4日檢泵作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)觀察,起出泵筒頂端可嗅出橡膠燒焦氣味,且轉(zhuǎn)子中上部凹槽鍍層呈現(xiàn)出高溫?zé)玫慕裹S色。
針對(duì)該井的燒泵原因,同時(shí)結(jié)合該井目前生產(chǎn)情況,此次檢泵作業(yè)優(yōu)化管柱設(shè)計(jì):D73mm油管+ GLB28—20BCM螺桿泵+8MPa電子壓力計(jì)+油管錨+D73mm油管短節(jié)+單流閥+油管短節(jié)+油管接箍;由于該階段壓裂砂、煤粉排出量已極少(現(xiàn)場(chǎng)取樣已無法肉眼識(shí)別),無需再下篩管,同時(shí),油管錨卡瓦已無失效隱患,于是設(shè)計(jì)下放螺桿泵和油管錨于煤層下底界以下;螺桿泵設(shè)計(jì)在煤層下底界以下14.3m,泵吸入口即油管接箍設(shè)計(jì)在下煤層底界以下26.8m,并于煤層下底界以下24.8m處配置單流閥(0.2MPa的壓差可開啟)。該管柱設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn):(1)泵吸入口距下煤層底界以下26.8m,可以使井下氣液分離充分,避免了氣液比較高的井液進(jìn)入泵筒;(2)螺桿泵設(shè)計(jì)在煤層下底界以下14.3m,和煤層下底界以下24.8m處配置單流閥,可保證井筒液面在下煤層底界以下4.8m時(shí)單流閥(0.2MPa的壓差可開啟)關(guān)閉,無井液進(jìn)入泵筒,井筒內(nèi)液柱不回落對(duì)煤層造成影響,并且可使螺桿泵體外有8.5—13.3m的沉沒度進(jìn)行泵體冷卻,杜絕口袋內(nèi)泵吸入口以上液體抽空后大量氣體進(jìn)入泵筒燒泵。
沁15-31-49井2013年4月6日完井管柱設(shè)計(jì)圖
優(yōu)化管柱設(shè)計(jì)檢泵作業(yè)后,截至2014年3月18日,沁15—31—49井在低煤沒度、高氣液比的井況下已正常運(yùn)行342天,且繼續(xù)正常運(yùn)行。2014年3月18日該井井底流壓0.25MPa,套壓0.1MPa,管壓0.08MPa,煤沒度1m,日產(chǎn)氣量482立方米,日產(chǎn)液量0立方米,運(yùn)行電流2.3—2.5A。
在煤層氣螺桿泵井解吸產(chǎn)氣階段,下放螺桿泵、油管錨至煤層下底界以下,同時(shí)在合理位置配置單流閥的管柱優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,可完全杜絕螺桿泵燒泵現(xiàn)象的發(fā)生,保證煤層氣井的平穩(wěn)、持續(xù)開采;并且因螺桿泵下端設(shè)計(jì)了固定凡爾,可在停井時(shí)防止油管柱內(nèi)液柱回落造成的煤儲(chǔ)層傷害,可完全實(shí)現(xiàn)煤層氣螺桿泵井的間開節(jié)能。
作者單位:中國(guó)石油長(zhǎng)治煤層氣勘探 開發(fā)分公司
*中國(guó)石油華北油田采油二廠