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        YCR-Ⅲ-7780型油凈化裝置進(jìn)油系統(tǒng)異常原因分析及處理

        2014-02-11 07:17:52郝云馮
        機(jī)電工程技術(shù) 2014年4期
        關(guān)鍵詞:油區(qū)油位油箱

        郝云馮

        (湖北省電力建設(shè)第二工程公司,湖北武漢 430074)

        YCR-Ⅲ-7780型油凈化裝置進(jìn)油系統(tǒng)異常原因分析及處理

        郝云馮

        (湖北省電力建設(shè)第二工程公司,湖北武漢 430074)

        通過分析某廠YCR-Ⅲ-7780型油凈化裝置不能正常投運(yùn)的原因,提出了相應(yīng)的處理方案,取得了良好的效果。

        電廠;油凈化裝置;透平油

        0 前言

        高速旋轉(zhuǎn)的的汽輪機(jī),其動(dòng)靜部分必須留有一定的間隙,為了減小泄漏,必須安裝防止蒸汽泄漏的裝置來提高汽輪機(jī)的工作效率,這種裝置通常稱為汽封。由于汽封間隙的存在,部分蒸汽不可避免地會(huì)從汽封處泄漏出來,通過油封進(jìn)入軸瓦,從而進(jìn)入油系統(tǒng),當(dāng)泄漏量比較大時(shí),如果透平油內(nèi)水分不能夠得到及時(shí)的去除,透平油就會(huì)產(chǎn)生乳化現(xiàn)象,油質(zhì)受到破壞。油凈化裝置可以有效去除透平油中的水分及固體顆粒,提高油質(zhì)水平,確保機(jī)組的正常安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 系統(tǒng)簡介

        某4×300 MW機(jī)組的油凈化裝置采用楊中市中能電力設(shè)備制造廠生產(chǎn)的YCR-Ⅲ-7780型油凈化裝置,其凈化能力達(dá)到7 800 L∕h,凈化后的潤滑油含水率≤0.03%,過濾精度為>25μm雜質(zhì)無,5~15μm雜質(zhì)去除率>98%,凈化后油樣等級達(dá)到NSA標(biāo)準(zhǔn)T級,SAE標(biāo)準(zhǔn)4級。透平油系統(tǒng)油凈化裝置原理圖如圖1所示。

        圖1 油凈化裝置原理圖

        油從主油箱來,進(jìn)入油凈化裝置腔室B底部,油通過多層透析層,由下向上運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)過程中,水由于比油重,在重力的作用下通過透析板向下流入油凈化裝置底部,而油由于比水輕,在浮力的作用下則向上運(yùn)動(dòng)漫過隔板進(jìn)入另一腔室C中,被油泵抽走。凈化油箱外的自動(dòng)排水器與凈化油箱相連通,自動(dòng)調(diào)節(jié)器為一根中空的絲桿,可以調(diào)整深度,凈化油箱內(nèi)部的油水總深度是確定的,在凈化油箱底部預(yù)先裝一定高度的水,在連通管的作用下,通過調(diào)整自動(dòng)排水器的深度,使凈化油箱內(nèi)的油、水位和凈化油箱外的自動(dòng)排水器水位達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn),當(dāng)油中析出水分時(shí),凈化油箱內(nèi)的水位高于設(shè)計(jì)值,則凈化油箱內(nèi)的油水總壓力大于凈化油箱外的自動(dòng)排水器水位,凈化油箱底部的水份在壓力的作用下,進(jìn)入通過自動(dòng)排水器的中孔溢出,排到地溝,直到凈化油箱內(nèi)的水位達(dá)到設(shè)計(jì)值為止。

        2 存在的問題

        該廠4臺機(jī)組油凈化裝置在運(yùn)行過程中,多次出現(xiàn)油凈化裝置的進(jìn)油管無來油,導(dǎo)致油凈化系統(tǒng)不能投運(yùn)的現(xiàn)象,為了保證油質(zhì),不得不外接臨時(shí)濾油機(jī)濾油,造成了物力和人力資源的浪費(fèi),同時(shí)也增大了漏油的風(fēng)險(xiǎn)。

        3 原因分析

        油凈化裝置系統(tǒng)圖如圖2所示,透平油從主油箱內(nèi)通過—流量控制器進(jìn)入到油凈化裝置,凈化后的透平油通過—齒輪油泵輸送回主油箱。其中流量控制器的安裝位置略高于主油箱最低設(shè)計(jì)油位,在連通管的作用可以使主油箱的透平油在重力的作用下自動(dòng)進(jìn)入油凈化裝置,在主油箱油位過低時(shí),可以自動(dòng)關(guān)閉,從而確保主油箱運(yùn)行油位維持在安全高度以上。

        圖2 油凈化裝置系統(tǒng)圖

        檢修人員首先懷疑是流量控制器的安裝位置過高,主油箱中的油位低于流量控制器進(jìn)油管的高度,導(dǎo)致流量控制器的進(jìn)油管無來油。檢修人員在機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)下作了一些現(xiàn)場測量。如圖2所示,現(xiàn)場的測量結(jié)果:H1=500 mm,H2= 780 mm,H2-H1=280 mm。根據(jù)連通器原理,油凈化裝置進(jìn)油管應(yīng)該有油流出。為了查清楚進(jìn)油管不出油的原因,檢修人員往主油箱中適量加油,當(dāng)加油至H1=360 mm,既ΔH靜=H2-H1=420 mm時(shí),油凈化裝置進(jìn)油管開始有油流出,由于油凈化裝置本身有一定的容量,此時(shí)主油箱油位也慢慢下降,最終穩(wěn)定在H1=420 mm左右位置,即ΔH動(dòng)= H2-H1=360 mm,此時(shí)系統(tǒng)達(dá)到一個(gè)平衡點(diǎn)。在整個(gè)試驗(yàn)過程中,流量控制器的排空閥始終開啟,且往主油箱中加油至H1=420 mm時(shí),油凈化裝置進(jìn)油管并沒有油流出現(xiàn)。

        針對這種情況,檢修人員根據(jù)主油箱結(jié)構(gòu)和透平油運(yùn)行情況等幾個(gè)方面分析了原因。

        主油箱內(nèi)介質(zhì)流向示意圖如圖3所示,整個(gè)主油箱由中間隔板分為回油區(qū)和非回油區(qū)兩個(gè)區(qū)域,套裝油管內(nèi)的透平油通過回油區(qū)的兩個(gè)回油濾網(wǎng),由中間隔板底部靠B側(cè)的一個(gè)孔M流進(jìn)非回油區(qū)。顯而易見,在回油區(qū),透平油整體上是由A側(cè)流向B側(cè)(假設(shè)此流速為V1)。

        圖3 主油箱內(nèi)介質(zhì)流向示意圖

        套裝油管內(nèi)的透平油從12 m層沿回油套管以極高的流速落到大約3 m層的主油箱回油區(qū),并沿回油通道旋轉(zhuǎn)流入油箱時(shí),由于透平油的粘性,必將帶動(dòng)油箱回油區(qū)的透平油隨之旋轉(zhuǎn),在點(diǎn)C處形成一個(gè)垂直于油凈化裝置取油管方向的的流速V2。這樣在點(diǎn)C處形成一個(gè)較復(fù)雜的流場。由于取油口的管道方向與x軸同向,可以看作沿y和z方向流動(dòng)流體的法線,而流體沿法線方向的壓強(qiáng)梯度為0,故此處的流場可簡化為沿x方向的一維流動(dòng),且流體流動(dòng)的方向與油凈化裝置的進(jìn)油方向相反。假設(shè)此處的流速為V1。

        這種情況類似于測量一條管道內(nèi)流體壓力,對于壓力取樣管道管口與流體流動(dòng)方向的不同,分別對應(yīng)著不同的P值。壓力取樣管道管口在不同流體流動(dòng)方向下的P值示意圖如圖4所示。

        通過現(xiàn)場測量還發(fā)現(xiàn),在機(jī)組運(yùn)行過程中,主油箱回油區(qū)的油位與非回油區(qū)的油位之間存在一個(gè)油位差△h1(回油區(qū)油位高),現(xiàn)場測量結(jié)果△h1=230 mm。這說明透平油在由回油區(qū)穿過濾網(wǎng)進(jìn)入非回油區(qū)時(shí)要損失一部分壓頭△H1。由于透平油在由回油區(qū)穿過濾網(wǎng)進(jìn)入取油口C時(shí),也必然要一部分壓頭△h1,這一部分損失的壓頭大小大致應(yīng)該和△h1相近。即:△h1=△H1=230 mm。

        圖4 壓力取樣管道管口在不同流體流動(dòng)方向下的P值示意圖

        油在管道中流動(dòng)時(shí),由于透平油粘度較大,還有一部分沿程能量損失hf:

        油由管道進(jìn)入流量控制器時(shí),由于截面的突然擴(kuò)大,還有一個(gè)局部損失hj:

        式中A1為管道截面積,A2為流量控制器的截面積,V為流體在管道內(nèi)的流速。

        如圖2所示,油凈化裝置的取油口C點(diǎn)位于回油區(qū)A側(cè),靠近回油濾網(wǎng)處的主油箱箱壁上?,F(xiàn)在,取油凈化裝置取油口處的截面C作為研究對象,對點(diǎn)C作x軸方向的受力分析,假設(shè)C點(diǎn)處靠主油箱側(cè)的壓力為P+,C點(diǎn)處靠流量控制器側(cè)的壓力為P-,P1為主油箱上部壓力,P2為流量控制器上部壓力,h1為主油箱相對油位,h2為流量控制器相對油位,如圖2所示,則有:

        由于閥門1是始終處于開啟狀態(tài),即流量控制器的上部和主油箱上部是相連通的,即有:

        要使流體在流量控制器和主油箱之間的連通管內(nèi)開始流動(dòng),必須有:

        把式(6)、(7)、(8)代入式(9),即有

        當(dāng)△h靜滿足式(10)式要求時(shí),透平油就可以通過流量控制器與主油箱之間的連通管道進(jìn)入油凈化裝置,根據(jù)實(shí)際測量,當(dāng)△h靜≥420 mm時(shí),流量控制器中有透平油流動(dòng),既要想保證油凈化裝置開始投入正常運(yùn)行,必須保證主油箱和流量控制器之間的液位高差△h靜≥420 mm。

        當(dāng)油凈化裝置開始投入正常運(yùn)行時(shí),流量控制器內(nèi)的透平油開始流動(dòng),如圖3所示,此時(shí)C點(diǎn)有一個(gè)沿-X方向的流體流速V,則點(diǎn)C處沿X方向的V1必然在減小,而且隨著流體的不斷流動(dòng),hj、hf也會(huì)有一個(gè)逐漸減小的過程,最后趨向于穩(wěn)定在一個(gè)比較小的數(shù)值。

        同時(shí)在流量控制器中,當(dāng)出油管的油在重力作用下流走時(shí),流量控制器內(nèi)上方的油就向下流動(dòng)以來補(bǔ)充,流量控制器內(nèi)流體壓力示意圖如圖5所示。此時(shí)E面在P2的作用下有下降的趨勢。但因?yàn)榱髁靠刂破髋c主油箱頂部之間的連通管較小,圓周與面積比4πD∕πD2=4∕D較大,透平油與該連通管子之間產(chǎn)生一個(gè)比較大的向上粘滯力P3,此時(shí)公式(7)變?yōu)椋?/p>

        圖5 流量控制器內(nèi)流體壓力示意圖

        即P-減少。把式(6)、(11)、(8)代入式(9),即有

        相對于油凈化裝置投入的初期階段,V1、hf、hJ都有一定程度的下降,所以△h動(dòng)比△h靜要小。所以在油凈化裝置正常投運(yùn)后,即使主油箱和流量控制器之間的液位高差<420 mm,油凈化裝置進(jìn)油管道依舊有油流出,即油凈化裝置就能夠正常運(yùn)行。

        根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際測量結(jié)果顯示:當(dāng)油凈化裝置在運(yùn)行狀態(tài)下,只要維持主油箱和流量控制器之間的液位高差△h動(dòng)≥360 mm,油凈化裝置就能夠正常運(yùn)行。

        4 對策分析

        以上通過理論結(jié)合實(shí)際分析了油凈化裝置進(jìn)油系統(tǒng)異常現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況,可以有以下幾種方案來消除油凈化裝置進(jìn)油系統(tǒng)運(yùn)行不正常的缺陷。

        (1)降低h2

        降低h2,則△h靜可以得到提高,但是必須通過反復(fù)試驗(yàn)來確定h2的最恰當(dāng)位置,當(dāng)h2的數(shù)值過低時(shí),可能造成主油箱的透平油大量進(jìn)入油凈化裝置,造成主油箱內(nèi)油位過低,會(huì)給機(jī)組帶來不安全因素。

        (2)提高h(yuǎn)1

        提高h(yuǎn)2也是提高△h靜的一個(gè)途徑,由于主油箱的容積是不變的,在機(jī)組運(yùn)行時(shí),大量透平油在系統(tǒng)中循環(huán),此時(shí)的h1運(yùn)行比較低,當(dāng)機(jī)組停止運(yùn)行后,油系統(tǒng)不再運(yùn)行,運(yùn)行過程中流動(dòng)在軸承座、管道等處中的大量透平油進(jìn)入主油箱,此時(shí)的H1停運(yùn)會(huì)比有h1運(yùn)行一個(gè)較大的提高,如果h1運(yùn)行調(diào)整不當(dāng),當(dāng)油系統(tǒng)停運(yùn)后,h1停止比較高,可能會(huì)造成主油箱漫油事件的發(fā)生。

        (3)對油凈化裝置取油口做適當(dāng)變更,使從套裝油管內(nèi)落下的透平油流動(dòng)方向與進(jìn)入流量控制器的流體方向一致,增大P+,此時(shí)式(6)變更為:

        式(10)變更為:

        為了實(shí)現(xiàn)套裝油管內(nèi)落下的透平油流動(dòng)方向與進(jìn)入流量控制器的流體方向一致的目標(biāo),可以在油凈化裝置取油口處加裝彎頭,油凈化裝置取油口處加裝彎頭方案1、2分別如圖6、7所示。

        圖6 取油口加裝彎頭方案1

        圖7 取油口加裝彎頭方案2

        由于套裝油管內(nèi)落下的透平油的數(shù)量和方向都是在不斷的變化中,所以油凈化裝置進(jìn)油點(diǎn)C處于一個(gè)復(fù)雜的流場中,V1的方向和數(shù)值也復(fù)雜多變,具有諸多不確定影響因素,變更后的結(jié)果是否符合理論計(jì)算值,還有待實(shí)際工況下的反復(fù)驗(yàn)證。

        (4)降低△h1

        由于濾網(wǎng)的存在,透平油在從回油區(qū)穿過濾網(wǎng)進(jìn)入非回油區(qū)時(shí)必然要損失一部分壓頭△h1,當(dāng)機(jī)組剛投產(chǎn)或者大修后,不可避免的會(huì)有部分異物進(jìn)入油系統(tǒng),含有雜質(zhì)的透平油,在經(jīng)過濾網(wǎng)時(shí),雜質(zhì)被濾網(wǎng)所攔截,濾網(wǎng)的過濾能力會(huì)降低,壓頭損失△h1必然會(huì)提高,所以要經(jīng)常監(jiān)視主油箱回油區(qū)和非回油區(qū)的液位差,一旦發(fā)現(xiàn)異常變化,就要及時(shí)清理濾網(wǎng),降低△h1。

        (5)調(diào)整油凈化裝置運(yùn)行方式。

        如圖3所示,在油系統(tǒng)停止運(yùn)行后,此時(shí),h1很大,可以先開啟閥門1,待流量控制器中充滿油,然后關(guān)閉閥門2,關(guān)閉閥門1,保證主油箱至閥門2的這段管道內(nèi)充滿透平油。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),打開閥門2,保證閥門1處于關(guān)閉狀態(tài),此時(shí)P2≈0,P-可以得到很大的降低,也就可以確保油凈化裝置的正常投運(yùn)。

        5 處理效果

        檢修人員根據(jù)以上的對策分析,先在停機(jī)的狀態(tài)下用交流油泵試驗(yàn)第5種處理措施。在流量控制器中充滿油,關(guān)閉閥門1和閥門2,開啟交流油泵,整個(gè)油系統(tǒng)投入到運(yùn)行中,實(shí)際測量主油箱液位距離油箱頂部距離H1=420 mm,然后啟動(dòng)油凈化裝置,依次打開閥門1和閥門2,發(fā)現(xiàn)油凈化裝置能夠正常工作。在正常運(yùn)行的機(jī)組中對這種方案進(jìn)行了試驗(yàn),油凈化裝置也能夠正常工作。于是在隨后的運(yùn)行規(guī)程中對油凈化裝置的運(yùn)行方式做了如下修改“油系統(tǒng)停運(yùn)后,先開啟流量控制器排空閥,待流量控制器中充滿油,再關(guān)閉流量控制器出口閥和流量控制器排空閥。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí),啟動(dòng)油凈化裝置后,先打開流量控制器出口閥,待油凈化裝置進(jìn)油管有油流出后,再開啟流量控制器排空閥?!?/p>

        同時(shí)要求定期檢查監(jiān)視主油箱回油區(qū)和非回油區(qū)的液位差,一旦發(fā)現(xiàn)異常變化,就要及時(shí)清理濾網(wǎng),降低△h1。

        6 結(jié)束語

        經(jīng)過以上的改進(jìn),油凈化裝置進(jìn)油管無來油的缺陷得到消除,油凈化裝置不能正常投運(yùn)的缺陷得到了徹底的根除。由于第1、2、3種方案均需要倒空主油箱內(nèi)積油,用蒸汽吹掃干凈,且在油系統(tǒng)上動(dòng)火屬于高危險(xiǎn)性工作,必須采取特殊的安全措施,不適合在投運(yùn)的機(jī)組中做調(diào)整,建議在日后的大修工作中進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化。

        The Analysis and Treatment of YCR-Ⅲ-7780 Oil Purification Plant Feed System Anomaly

        HAO Yun-feng
        (Hydro Electric Power System Engineering Company,Wuhan 430074,China)

        Through the analysis of YCR-Ⅲ-7780 type oil purification plant operation anomaly,puts forward the corresponding treatment scheme and achieved good effect.

        power plant;oil purification plant;turbine oil

        TM621.7

        A

        1009-9492(2014)04-0159-05

        10.3969/j.issn.1009-9492.2014.04.042

        郝云馮,男,1975年生,湖北廣水人,大學(xué)本科,高級工程師。研究領(lǐng)域:電力設(shè)備安裝、檢修。已發(fā)表論文19篇。

        (編輯:王智圣)

        2013-10-22

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