(浙江珊溪經(jīng)濟(jì)發(fā)展責(zé)任公司,浙江溫州 325000)
趙山渡水力發(fā)電廠位于飛云江干游河段上,閘壩上游集雨面積為2302km2,相應(yīng)區(qū)間平均降水量為1869mm,上游正常蓄水位22.00m,下游尾水位為7.00m,趙山渡發(fā)電廠3臺(tái)機(jī)組總機(jī)容量為22MW。
電廠3號(hào)機(jī)組型號(hào)為GD007-WZ-180,屬于貫流軸伸式機(jī)組,裝機(jī)容量為2MW。該機(jī)組原調(diào)速器型號(hào)為SLT-1800,接力器容量18000N·M,接力器行程200mm,采用可編程控制器控制。
電廠3號(hào)機(jī)組自投運(yùn)以來(lái),調(diào)速器暴露出不少缺陷和隱患,增加了電廠運(yùn)行人員的勞動(dòng)程度,嚴(yán)重影響了機(jī)組和電站的安全穩(wěn)定運(yùn)行,降低了機(jī)組效益。存在的主要問(wèn)題如下:
a.誤傳現(xiàn)象常出。導(dǎo)葉位置傳感器為線(xiàn)位移型,輸出電流為0~5mA,常出現(xiàn)誤傳現(xiàn)象,信號(hào)不穩(wěn)定,導(dǎo)葉位置傳感器零位容易發(fā)生漂移。
b.調(diào)速器操作功不夠。在帶負(fù)荷過(guò)程中,常出現(xiàn)導(dǎo)葉滯調(diào),導(dǎo)葉開(kāi)度在50%與78%位置時(shí),負(fù)荷特別難調(diào),出現(xiàn)拐點(diǎn)現(xiàn)象,調(diào)速器只有閥動(dòng),而接力器不動(dòng),嚴(yán)重影響機(jī)組負(fù)荷調(diào)整。
c.調(diào)速器閥組發(fā)熱嚴(yán)重。由于調(diào)速器操作功不足,電磁閥常因帶電而損壞,閥體過(guò)熱,影響操作油質(zhì)量。
d.調(diào)速器常出現(xiàn)通訊異常現(xiàn)象。在機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,可能由于干擾或其他電子設(shè)備原因,時(shí)常出現(xiàn)調(diào)速器通訊故障報(bào)警。
e.機(jī)組不能帶滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行。2000kW機(jī)組有時(shí)只能帶到1500kW,嚴(yán)重影響機(jī)組發(fā)電量。
f.并網(wǎng)命令有時(shí)失效。在并網(wǎng)過(guò)程中,機(jī)組頻率波動(dòng)較大,經(jīng)常要發(fā)多次并網(wǎng)命令。
g.負(fù)荷波動(dòng)大,停機(jī)蠕動(dòng)時(shí)間長(zhǎng)。
新調(diào)速器型號(hào)為SLT-3000,適用于中小型水輪發(fā)電機(jī)組的調(diào)節(jié)與控制。在結(jié)構(gòu)上,電氣部分與機(jī)械液壓系統(tǒng)和油壓裝置組合為一體。主要技術(shù)指標(biāo)為:額定工作油壓16MPa,控制電源是交直流220V,采用自動(dòng)補(bǔ)償調(diào)節(jié)規(guī)律與殘壓測(cè)頻,暫態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bt=0~200%,永態(tài)轉(zhuǎn)差系數(shù)bp=0~10%,積分時(shí)間常數(shù)Td=0~20s,加速器時(shí)間常數(shù)Tn=0~5s,功率死區(qū)范圍i=0~5%,功率給定位范圍P=0~100%。
調(diào)節(jié)測(cè)頻誤差不大于0.00034%,靜態(tài)性轉(zhuǎn)速死區(qū)ix不大于0.04%,甩25%負(fù)荷,接力器不動(dòng)時(shí)間不大于0.2s,甩100%負(fù)荷,過(guò)渡過(guò)程超過(guò)3%額定轉(zhuǎn)速的波峰數(shù)N<2,調(diào)節(jié)時(shí)間T不動(dòng)時(shí)間小于40s。
采用可靠性較高的可編程序 (PLC),體積小,抗干擾能力強(qiáng),能適應(yīng)惡劣的工業(yè)環(huán)境,具備容錯(cuò)、自診斷功能,平均無(wú)故障時(shí)間達(dá)30萬(wàn)h以上;智能容錯(cuò)測(cè)頻及自動(dòng)識(shí)別大小網(wǎng),頻率測(cè)量方法精度高;多處理器并行工作,速度快,高抗干擾能力;采用PLC內(nèi)部測(cè)頻方式,可同時(shí)滿(mǎn)足適時(shí)性和測(cè)頻精度的要求,機(jī)頻故障時(shí)可自動(dòng)地切為手動(dòng);增加液壓油路閉鎖裝置,提高機(jī)組停機(jī)可靠性;速功加大,原18000N·M加大到30000N·M,有利于機(jī)組負(fù)荷調(diào)節(jié)性能;增加操作油由蓄能器與油泵同時(shí)供油環(huán)節(jié),電機(jī)啟動(dòng)頻率明顯下降,增加電機(jī)使用壽命。
組織有關(guān)人員熟悉廠家提供的施工圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料,認(rèn)真仔細(xì)地研究分析,依據(jù)圖紙、技術(shù)資料、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、調(diào)速器油箱安裝程序及設(shè)備安裝檢查記錄表,對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底,使每位員工在施工前均明確自己的崗位職責(zé)及接力器安裝的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到心中有數(shù),有的放矢,以便充分做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,確保調(diào)速器 (該機(jī)組調(diào)速器是整體結(jié)構(gòu),即接力器與油箱是安裝在一起的)調(diào)整工作順利、高效地完成。
拆缷原調(diào)速器,整平夯實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)機(jī)組安裝軸線(xiàn)進(jìn)行放樣,作為油箱安裝方位樣線(xiàn),將樣點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)記,并對(duì)樣點(diǎn)進(jìn)行保護(hù),以免樣點(diǎn)遭受破壞從而造成安裝誤差;徹底清掃油箱基礎(chǔ)面,檢查基礎(chǔ)面的中心線(xiàn)是否與設(shè)計(jì)值一致;檢查基礎(chǔ)板的垂直平面度是否合格,以及基礎(chǔ)螺栓孔與油箱安裝孔是否對(duì)位,對(duì)不合格的項(xiàng)目進(jìn)行處理,使之達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),同時(shí),準(zhǔn)備油箱安裝調(diào)整必需的工器具和材料,并清理施工現(xiàn)場(chǎng),做到安全文明生產(chǎn)。
在油箱基礎(chǔ)板上放置調(diào)整板,再安放調(diào)速器油箱。首先,調(diào)整接力器中心線(xiàn)高度。用手動(dòng)箶蘆吊住油箱,調(diào)節(jié)油箱調(diào)整板高度,使接力器中心線(xiàn)高度符合設(shè)計(jì)要求。其次,調(diào)整油箱水平度。把水平尺安放在油箱中心,4個(gè)方位測(cè)油箱水平度,調(diào)整調(diào)整板,使水平度符合設(shè)計(jì)要求,再在油箱4個(gè)角度復(fù)測(cè)。最后,調(diào)整接力器中心線(xiàn)立面位置。用千斤頂頂住油箱側(cè)面,細(xì)調(diào)油箱位移,使接力器的中心位垂直立面與導(dǎo)葉控制環(huán)的立面一致。
接力器中心、水平、高程 (相對(duì)控制環(huán)高程)設(shè)計(jì)要求范圍如下:水平偏差不大于±0.10mm/m;中心偏差不大于±3.00mm;高程偏差不大于±1.50mm(相對(duì)于控制環(huán))。
油箱水平、高度、立面都調(diào)整好,經(jīng)復(fù)測(cè)各安裝指標(biāo)后,進(jìn)行調(diào)速器油箱固定。將每個(gè)連接螺桿按75%額定扭力對(duì)稱(chēng)均勻擰緊螺母,用0.05mm塞尺檢查接力器調(diào)整板與基礎(chǔ)板之間無(wú)間隙;再按100%額定扭力對(duì)稱(chēng)均勻擰緊螺母。
接力器最終的水平、中心、高程偏差分別為:水平偏差最大為0.04mm/m;中心偏差最大為1.00mm;高程偏差最大為0.40mm。
油箱安裝調(diào)整并固定后,與接力器相聯(lián)的扇形板與導(dǎo)葉控制環(huán)連桿相聯(lián)。
核對(duì)調(diào)速器廠家圖紙與原布線(xiàn),針對(duì)各條電線(xiàn)功能進(jìn)行接線(xiàn)與核實(shí)。
充水前調(diào)試,對(duì)各設(shè)備功能調(diào)試。對(duì)調(diào)速器油泵轉(zhuǎn)向、壓力、啟停接點(diǎn)、安全閥進(jìn)行調(diào)試;對(duì)接力器全開(kāi)全關(guān)位置進(jìn)行調(diào)試;進(jìn)行參考緊急停機(jī)與復(fù)歸按鈕的調(diào)試;對(duì)開(kāi)機(jī)時(shí)間調(diào)整,該機(jī)組導(dǎo)葉開(kāi)機(jī)時(shí)間為15s,關(guān)機(jī)時(shí)間為8s;各表計(jì)校驗(yàn);進(jìn)行操作回模擬試驗(yàn)及整機(jī)靜態(tài)特性試驗(yàn)。
充水后進(jìn)行手動(dòng)開(kāi)停機(jī)試驗(yàn);進(jìn)行自動(dòng)開(kāi)停機(jī)試驗(yàn);進(jìn)行機(jī)組3min空載擺值測(cè)定,機(jī)組手動(dòng)平均擺動(dòng)值為0.27Hz,最大擺動(dòng)值為0.29Hz,自動(dòng)平均擺動(dòng)值為0.29Hz,最大擺動(dòng)值為0.33Hz;進(jìn)行并網(wǎng)增減負(fù)荷試驗(yàn)及接力器不動(dòng)時(shí)間測(cè)定;進(jìn)行甩負(fù)荷試驗(yàn),甩負(fù)荷P=1500kW,甩前導(dǎo)葉開(kāi)度為61.5%,機(jī)組速率上升為121%,流道上升水壓為15%,超過(guò)3%額定轉(zhuǎn)速的波峰次數(shù)為1次,穩(wěn)定時(shí)間為30.9s。
通過(guò)機(jī)組靜態(tài)試驗(yàn)與動(dòng)態(tài)試驗(yàn),調(diào)速器各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到中小機(jī)組國(guó)標(biāo)要求。
新油箱固定螺栓孔深度比原油箱深,螺栓伸出長(zhǎng)度不夠,難以安裝固定螺母。對(duì)油箱螺孔板進(jìn)行打磨處理,打磨合格后擰緊螺母。
扇形板固定耳件中心偏差嚴(yán)重,扇形板不能安裝,扇形板一側(cè)與耳板相碰。廠家對(duì)結(jié)構(gòu)件進(jìn)行受力分析后,對(duì)扇形板兩側(cè)進(jìn)行打磨,對(duì)連接軸長(zhǎng)度打磨并進(jìn)行應(yīng)力處理。
在開(kāi)機(jī)過(guò)程中,導(dǎo)葉反饋偏差達(dá)20%時(shí)投入粗調(diào),此時(shí),馬上出現(xiàn)調(diào)速器波振。經(jīng)分析振動(dòng)特征,主要原因?yàn)榇终{(diào)退出時(shí)間過(guò)早 (導(dǎo)葉反饋偏差小于20%馬上退出),粗調(diào)閥體工作相當(dāng)于點(diǎn)動(dòng)而引起調(diào)速器振動(dòng),針對(duì)原因調(diào)節(jié)退出時(shí)限與偏差。
在機(jī)組調(diào)速器改造、安裝、調(diào)試過(guò)程中,與制造廠家及時(shí)進(jìn)行了聯(lián)系,并對(duì)一些技術(shù)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了分析和處理,積累了一定的經(jīng)驗(yàn),為以后設(shè)備技改提供了準(zhǔn)確數(shù)據(jù),同時(shí),也積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。