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        瀑布溝水電站調(diào)速器齒盤(pán)測(cè)頻的技術(shù)改造

        2014-12-02 04:22:24向文平
        四川水力發(fā)電 2014年2期
        關(guān)鍵詞:齒盤(pán)殘壓測(cè)頻

        向文平, 劉 利

        (國(guó)電大渡河瀑布溝水力發(fā)電總廠,四川漢源 625304)

        1 概述

        瀑布溝水電站位于大渡河中游,地處四川省雅安市漢源縣和涼山州甘洛縣交界處。電站裝設(shè)6臺(tái)額定容量為600MW的混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量3600MW。水輪機(jī)調(diào)速器系統(tǒng)由武漢能事達(dá)電氣股份公司供貨,其測(cè)頻回路采用殘壓測(cè)頻與齒盤(pán)測(cè)頻兩種方式,兩種方式互為冗余,其中原齒盤(pán)測(cè)頻與殘壓測(cè)頻采用同一測(cè)頻模塊,相互干擾大,測(cè)量數(shù)值波動(dòng)大。為提高測(cè)量精度,我廠于2012年對(duì)齒盤(pán)測(cè)頻回路進(jìn)行了改造。

        2 瀑布溝水電站水輪機(jī)調(diào)速器機(jī)組頻率測(cè)量方法

        瀑布溝水電站調(diào)速器機(jī)組頻率測(cè)量采用以下兩種方式:殘壓測(cè)頻與齒盤(pán)測(cè)頻。

        (1)殘壓測(cè)頻信號(hào)取自于發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓互感器(PT)信號(hào),電壓采集范圍為0.3~150V,經(jīng)變壓器隔離、濾波后送入殘壓測(cè)頻模塊,經(jīng)殘壓測(cè)頻模塊轉(zhuǎn)變成一系列脈沖序列組,再將這些脈沖序列組送入PLC,PLC通過(guò)計(jì)數(shù)和數(shù)字運(yùn)算后得出機(jī)組頻率,其測(cè)頻精度高。

        殘壓測(cè)頻的優(yōu)點(diǎn)是測(cè)頻信號(hào)取自機(jī)端電壓互感器,其安裝簡(jiǎn)單、方便且成本較低,但也存在一些問(wèn)題,主要體現(xiàn)在三個(gè)方面:①信號(hào)容易失真。在低轉(zhuǎn)速階段,殘壓信號(hào)較弱,信號(hào)容易失真,有時(shí)甚至采集不到殘壓信號(hào),進(jìn)而無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量機(jī)組頻率。此外,由于殘壓信號(hào)間接反映機(jī)組轉(zhuǎn)速,若機(jī)組發(fā)生失磁失步等現(xiàn)象,也可能導(dǎo)致殘壓測(cè)頻數(shù)值不準(zhǔn)確。②測(cè)頻信號(hào)易受干擾。各裝置接入機(jī)端電壓互感器回路相互交錯(cuò),既有到殘壓測(cè)頻的回路,也有到勵(lì)磁調(diào)節(jié)器、測(cè)量表計(jì)、保護(hù)裝置的回路,彼此間存在一定的干擾且無(wú)法消除。當(dāng)殘壓信號(hào)較弱時(shí),干擾尤其嚴(yán)重,進(jìn)而影響殘壓測(cè)頻數(shù)值測(cè)量的準(zhǔn)確性。③若電壓互感器保險(xiǎn)接觸不良或發(fā)生斷線,調(diào)速器測(cè)頻裝置將收到一個(gè)很大的干擾信號(hào),若干擾信號(hào)持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)、超過(guò)濾波時(shí)間,調(diào)速器將產(chǎn)生誤判,繼而進(jìn)行開(kāi)關(guān)導(dǎo)葉動(dòng)作,將直接影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。鑒于上述原因,為了使機(jī)組能更加可靠、安全的運(yùn)行,在采用殘壓測(cè)頻的同時(shí)也設(shè)置了齒盤(pán)測(cè)頻回路,其主要作用是在低轉(zhuǎn)速階段及殘壓測(cè)頻發(fā)生故障時(shí)發(fā)揮作用。

        (2)齒盤(pán)測(cè)頻主要是將接近開(kāi)關(guān)與大軸齒盤(pán)產(chǎn)生的頻率信號(hào)通過(guò)一系列濾波計(jì)算得出機(jī)組頻率的方法,具體測(cè)量方法介紹于后。

        3 改造前使用的齒盤(pán)測(cè)頻方法及存在的問(wèn)題

        3.1 改造前使用的齒盤(pán)測(cè)頻方法

        安裝在水輪發(fā)電機(jī)組大軸上的齒盤(pán)與一對(duì)電磁式接近開(kāi)關(guān)共同組成了頻率信號(hào)產(chǎn)生單元。當(dāng)機(jī)組大軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)帶著齒盤(pán)一起旋轉(zhuǎn),此時(shí),固定在支架上的一對(duì)電磁式接近開(kāi)關(guān)就產(chǎn)生了兩個(gè)信號(hào),當(dāng)這兩個(gè)信號(hào)送入頻率隔離模塊后,通過(guò)組合、濾波和計(jì)算后得到一組脈沖序列,再將脈沖序列送入PLC的高速計(jì)數(shù)模塊,PLC通過(guò)計(jì)數(shù)和數(shù)字運(yùn)算后得到機(jī)組的齒盤(pán)頻率。改造前齒盤(pán)測(cè)頻工作情況見(jiàn)圖1。

        其特點(diǎn)是齒盤(pán)測(cè)頻信號(hào)采用固定的接近開(kāi)關(guān)和裝置在機(jī)組大軸上的齒盤(pán)測(cè)量機(jī)組頻率,其頻率信號(hào)的電壓幅值穩(wěn)定且為獨(dú)立的系統(tǒng),不易受現(xiàn)場(chǎng)干擾;特別是在機(jī)組低轉(zhuǎn)速段,頻率信號(hào)可靠,測(cè)頻精度較殘壓測(cè)頻更高。

        圖1 改造前齒盤(pán)測(cè)頻工作示意圖

        3.2 改造前齒盤(pán)測(cè)頻存在的問(wèn)題

        由于原齒盤(pán)測(cè)頻與殘壓測(cè)頻共用一個(gè)測(cè)頻模塊,相互之間存在干擾,常常出現(xiàn)齒盤(pán)測(cè)頻測(cè)值不準(zhǔn)、波動(dòng)較大、正常運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)過(guò)波動(dòng)到49Hz的情況,導(dǎo)致調(diào)速器運(yùn)行過(guò)程中報(bào)齒盤(pán)測(cè)頻故障。自機(jī)組投運(yùn)以來(lái),多次出現(xiàn)上述問(wèn)題,嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了解決這一問(wèn)題,我廠于2012年啟動(dòng)了齒盤(pán)測(cè)頻回路改造工作。

        4 改造后的齒盤(pán)測(cè)頻

        4.1 改造后的齒盤(pán)測(cè)頻硬件回路

        改造后的齒盤(pán)測(cè)頻主要是將齒盤(pán)測(cè)頻回路完全獨(dú)立出來(lái),不再與殘壓測(cè)頻共用一個(gè)測(cè)頻模塊,不與殘壓測(cè)頻回路形成任何電氣聯(lián)系。新的測(cè)頻回路加裝了一個(gè)齒盤(pán)測(cè)頻專用的單片機(jī)測(cè)頻模塊與PLC開(kāi)關(guān)量輸入模塊,并將原來(lái)的兩個(gè)接近開(kāi)關(guān)取消了一個(gè),改用單探頭測(cè)量形式。此時(shí),安裝在水輪機(jī)大軸上的齒盤(pán)與電磁式接近開(kāi)關(guān)組成頻率信號(hào)產(chǎn)生單元,頻率信號(hào)經(jīng)單片機(jī)測(cè)頻模塊、PLC模塊后計(jì)算輸出頻率數(shù)值。改造后的齒盤(pán)測(cè)頻工作情況如圖2所示。

        圖2 改造后的齒盤(pán)測(cè)頻工作示意圖

        單片機(jī)測(cè)頻模塊內(nèi)有芯片,實(shí)際測(cè)頻工作由芯片內(nèi)的程序采集單測(cè)速探頭信號(hào)完成。經(jīng)過(guò)測(cè)頻模塊內(nèi)部轉(zhuǎn)換將測(cè)值變成雙字節(jié)的二進(jìn)制碼,二進(jìn)制碼分別由16根芯線以開(kāi)關(guān)量的形式送入PLC新增的開(kāi)關(guān)量輸入DI模塊,再由PLC重新整合為雙整形數(shù)據(jù),通過(guò)PLC內(nèi)置程序計(jì)算出頻率數(shù)值。當(dāng)DI模塊16個(gè)點(diǎn)同時(shí)點(diǎn)亮表示測(cè)頻模塊輸出故障;當(dāng)頻率測(cè)值為0時(shí),DI模塊的DI2~DI16全部點(diǎn)亮。

        4.2 改造后的齒盤(pán)測(cè)頻PLC程序

        因改造后測(cè)頻硬件回路及測(cè)頻原理發(fā)生了相應(yīng)改變,故對(duì)齒盤(pán)測(cè)頻相關(guān)PLC程序進(jìn)行了修改。程序如下:

        Bool16ToDInt(

        BoolStruct:=freq_gear_data_read,

        Int:=freq_gear_word,

        Status:=freq_gear_status);

        注釋:將齒盤(pán)測(cè)頻模塊換算輸出的16位Bool量整合變換為Dint數(shù)據(jù),用以計(jì)算頻率值。

        freq_gear_now:=(

        dint_to_real(freq_gear_word)/500.0);

        注釋:實(shí)時(shí)采集的齒盤(pán)頻率計(jì)算值。

        ifplc_start then

        freq_gear_previous:=freq_gear_now;

        freq_gear_filter_number:=0;

        end_if;

        注釋:當(dāng)PLC開(kāi)始運(yùn)行,將齒盤(pán)頻率“實(shí)時(shí)計(jì)算值”賦給“上一次計(jì)算值(中間變量)”,且“齒盤(pán)測(cè)頻濾波計(jì)數(shù)”置0。

        freq_gear_filter:=freq_gear_previous-freq_gear_now;

        if freq_gear_filter>0.5then

        freq_gear_filter_number:=freq_gear_filter_number+1;

        else if freq_gear_filter< -0.5then

        freq_gear_filter_number:=freq_gear_filter_number-1;

        end_if;

        注釋:如果“上一次計(jì)算值”減去“實(shí)時(shí)計(jì)算值”的差值大于0.5,則“齒盤(pán)測(cè)頻濾波計(jì)數(shù)”+1;若小于-0.5,則“齒盤(pán)測(cè)頻濾波計(jì)數(shù)”-1。

        if(freq_gear_filter<0.5and freq_gear_filter>-0.5) or (freq_gear_filter_number>5)or(freq_gear_filter_number<-5)then

        freq_gear_previous:=freq_gear_now;

        freq_gear_filter_number:=0;

        freq_gear_self:=freq_gear_now;

        end_if;

        注釋:如果“上一次計(jì)算值”減去“實(shí)時(shí)計(jì)算值”的差值在-0.5與0.5之間,或者累計(jì)“齒盤(pán)測(cè)頻濾波計(jì)數(shù)”大于5次或小于-5次,則將“實(shí)時(shí)計(jì)算值”賦給“上一次計(jì)算值”。同時(shí),“齒盤(pán)測(cè)頻濾波計(jì)數(shù)”清零,將“實(shí)時(shí)計(jì)算值”賦給“齒盤(pán)顯示值”。

        4.3 改造后的效果

        自2012年10月對(duì)齒盤(pán)測(cè)頻進(jìn)行改造后,至今為止運(yùn)行時(shí)間大約為一年,齒盤(pán)測(cè)頻數(shù)值十分穩(wěn)定,未發(fā)生過(guò)測(cè)量數(shù)值波動(dòng)、測(cè)值不準(zhǔn)等現(xiàn)象。開(kāi)機(jī)過(guò)程中,齒盤(pán)測(cè)速精準(zhǔn),性能良好。

        5 結(jié)語(yǔ)

        齒盤(pán)測(cè)頻作為水輪機(jī)測(cè)頻的主要方法之一,其可靠性對(duì)機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行具有重要意義。在實(shí)際運(yùn)行中,只有不斷改進(jìn)、完善,才能保持調(diào)速器性能處于最佳狀態(tài)。

        [1] 向家安.PLC微機(jī)調(diào)速器頻率測(cè)量方法綜述[J].水電站機(jī)電技術(shù),2005,27(4):20-23..

        [2] 魏守平.現(xiàn)代水輪機(jī)調(diào)節(jié)[M].北京:華中科技大學(xué)出版社,2009.

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