文 計京寶 王鴻舉 毛盛敏
“ω型”自卸車貨箱結(jié)構(gòu)設(shè)計
許多自卸車之所以越做越重、板料越用越厚,主要原因是如果底板剛度不足,自卸車貨箱底板會在反復(fù)的不規(guī)范裝載下受到?jīng)_擊,產(chǎn)生塑性變形從而引發(fā)底板斷裂失效?;诖?,筆者借鑒了大壩和拱形橋梁的設(shè)計理念,提出了“ω”型底板結(jié)構(gòu)的自卸車貨箱設(shè)計。
文 計京寶 王鴻舉 毛盛敏
自卸車是工程建設(shè)中建筑材料、土石方等運輸?shù)闹饕O(shè)備,由于其具有結(jié)構(gòu)簡單、運輸效率高、卸料快捷等優(yōu)勢而得到快速發(fā)展。但受我國道路收費標準高、用戶貨物裝載不規(guī)范等多種原因的影響,許多自卸車貨箱越做越大,材料越來越厚,超載現(xiàn)象也越來越嚴重。這種狀況不僅導(dǎo)致道路嚴重損壞,還會造成車輛油耗增加、排放增多及材料浪費,不利于降低制造、使用成本,也與倡導(dǎo)節(jié)能減排的思路相違背。為了解決這一問題,筆者將自卸車貨箱的改進作為新的課題。
如果自卸車貨箱底板剛度不足,在反復(fù)的不規(guī)范裝載下,受到?jīng)_擊產(chǎn)生的塑性變形會引發(fā)底板斷裂失效,這導(dǎo)致當前工程自卸車越做越重、板料越用越厚。據(jù)調(diào)查,目前市場上自卸車貨箱底板所用板料最厚的已達到20 mm。
當前工程自卸車市場競爭十分激烈,如果自卸車生產(chǎn)廠家的制造成本得不到有效遏制而導(dǎo)致用戶使用成本不斷提高,那么生產(chǎn)企業(yè)只有等待被市場淘汰的命運。這就促使生產(chǎn)廠家改變固有的設(shè)計思路和生產(chǎn)方式,不斷創(chuàng)新,不斷推出減重方案。
目前,普遍采用降低貨箱自質(zhì)量的2種優(yōu)化方式:
一種是采用高強度鋼板,以降低材料厚度,達到降低貨箱自質(zhì)量的目的。此種方式大多只是簡單的用高強度板材代替低強度板材,通過降低板材厚度達到降低貨箱自質(zhì)量的效果,車輛本身的結(jié)構(gòu)未發(fā)生改變,仍為通用的方型貨箱。
另一種是采用“U”型貨箱結(jié)構(gòu)和高強度鋼板并舉的辦法降低貨箱自質(zhì)量?!癠”型結(jié)構(gòu)設(shè)計中,貨箱邊板采用折彎成型件,為了增強邊板強度采用加強筋,因而可通過減少邊板加強筋的數(shù)量來降低貨箱自質(zhì)量;同時又采用高強度鋼板替代低強度板,綜合達到降低貨箱自質(zhì)量的目的。此種方式雖然較第一種方型貨箱的自質(zhì)量又進一步減輕,但仍然未能改變貨箱底板的結(jié)構(gòu),同樣需要增厚板材來增強底板剛度。
如何改變目前這種通過增厚板材來增強剛度,進而導(dǎo)致貨箱增重的模式呢?在對貨箱進行的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計中,筆者提出了以提高貨箱底板剛度、同時滿足輕量化要求為目標的設(shè)計思路?;诖?,筆者借鑒了大壩和拱形橋梁的設(shè)計理念,提出了“ω”型底板結(jié)構(gòu)的自卸車貨箱設(shè)計方案。
“ω”型自卸車貨箱是在“U”型貨箱的基礎(chǔ)上對其底板結(jié)構(gòu)進行改進而成的。將改進后的底板與邊板拼裝結(jié)合后,從箱體截面看,其結(jié)構(gòu)為中間弧型凸起、兩側(cè)凹下,近似“ω”形狀的貨箱結(jié)構(gòu)型式,因此稱之為“ω”型貨箱(如圖1、圖2)。
在同等工況、同等材質(zhì)、同樣的外形尺寸和相同的加載條件下,對改進前后的貨箱結(jié)構(gòu)進行CAE仿真分析。
本文以長5.6 m、內(nèi)寬度2.3 m、邊板高度1.2 m的貨箱為例,分別在2種貨箱底板上均布加載400 000 N。貨箱底板變形量對比表見表1,方型貨箱底板變形量如圖3所示,“ω型”貨箱底板變形量如圖4所示。
從表1中的數(shù)據(jù)對比情況可知,“ω型”自卸車貨箱底板變形量遠小于方型自卸車貨箱底板變形量。由此可以得出,“ω型”自卸車貨箱凸弧型底板的剛度、抗沖擊性等性能明顯提高。
通過對原方型自卸車貨箱底板結(jié)構(gòu)的改變,在承受同等載荷的情況下,采用“ω型”設(shè)計的自卸車貨箱完全可用薄板替代厚板作為貨箱底板使用,這樣就可使貨箱自質(zhì)量有效減輕。通過理論計算,貨箱所耗材料質(zhì)量變化情況如表1所示,由數(shù)據(jù)可知“ω型”貨箱底板厚度為8 mm時的結(jié)構(gòu)強度相當于底板厚度14 mm方型貨箱。經(jīng)過計算,相對于方型貨箱而言,僅底板“薄代厚”一項,減輕的材料質(zhì)量就達到了320 kg。
表1 貨箱底板變形量對比表 mm
通過以上數(shù)據(jù)的對比分析可知,改進后的“ω型”貨箱凸弧型底板在剛度明顯增強、自質(zhì)量有效減輕的同時,其容積也有所損失,約0.67 m3。損失的容積占整個貨箱容積的4.3%,<5%。顯然,對于目前整個行業(yè)普遍超載運輸?shù)默F(xiàn)狀來說,損失的容積對總運輸量的影響程度很小。但貨箱底板剛度的增強,質(zhì)量的減輕,能使車輛油耗降低,使用壽命得以延長,因此,綜合分析比較,改進后的“ω型”貨箱的應(yīng)用能有效降低用戶的使用成本。
“ω型”自卸車貨箱底板的結(jié)構(gòu)形式,相對普通方型自卸車貨箱底板更為復(fù)雜,這給生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)提出了較高的工藝要求。因此,需要合理的工藝方案及有效的工裝配套做保障,才能減少“ω型”自卸車貨箱生產(chǎn)制造上的困難,以適合批量生產(chǎn)的需要。
凸弧型底板制作成型是“ω型”貨箱制作工藝上的主要難點,該成型樣件尺寸控制得合理與否,直接關(guān)系到其他部件能否與之拼合到位。由于底板由中間凸弧型板和兩側(cè)延伸的水平板構(gòu)成(如圖2),此種結(jié)構(gòu)如不能一次加工成型,而是采用中間凸弧型板與兩側(cè)水平板拼接方式,將增加焊接的工作量,同時對接部位的強度也很難保證。經(jīng)過對比分析和樣件試制,最終,在工藝上采用滾壓方式,該方法很好地解決了一次加工成型問題。
由于是異型箱體結(jié)構(gòu),“ω型”貨箱總拼焊流程是難點,因此,貨箱拼合后尺寸控制是主要問題,如按方型廂體工藝流程方式進行尺寸控制,則較困難;因此,必需采用工裝定位來保障貨箱的拼合尺寸。
“ω型” 自卸車貨箱設(shè)計方案的提出,解決了當前自卸車依靠不斷增加底板厚度來實現(xiàn)貨箱底板剛度提升的落后方式,降低了生產(chǎn)環(huán)節(jié)制造成本的增加,從而也為用戶減輕負擔。本文只是對自卸車貨箱改進性設(shè)計提供的一種思路,希望更多的工程設(shè)計人員能夠提出自己更好的設(shè)計構(gòu)思。
[1] 劉哲義 何明輝, 專用汽車構(gòu)造, 武漢工業(yè)大學出版社, 1994
(注:本文作者單位系重慶凱瑞特種車有限公司。)